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      采出水處理站改造工程優(yōu)化設計

      2014-03-08 09:05:39陳雯雯
      油氣與新能源 2014年3期
      關鍵詞:污油濾料達標率

      陳雯雯

      (大慶油田第四采油廠規(guī)劃設計研究所)

      陳雯雯. 采出水處理站改造工程優(yōu)化設計. 石油規(guī)劃設計,2014,25(3):35~36

      隨著聚合物驅、三元復合驅規(guī)模的不斷擴大,以及水驅普遍含聚合物,采出水處理難度不斷加大,采出水處理站原有濾罐在實際生產(chǎn)過程中陸續(xù)出現(xiàn)了諸多問題,如,濾料流失、反沖洗憋壓且效果變差、濾后水質不穩(wěn)定等,嚴重影響了采出水處理站的正常生產(chǎn)。針對這些問題,2座采出水處理站通過改進濾罐內(nèi)部結構,實現(xiàn)變頻反沖洗,并優(yōu)化相關工藝流程等,提高了采出水處理及濾料再生能力,確保水質達標率的穩(wěn)定。

      1 采出水處理站的優(yōu)化設計

      1.1 改進濾罐內(nèi)部結構,保證采出水處理效果

      目前,由于采出水濾罐內(nèi)部結構存在不適應性,出現(xiàn)反沖洗水泉涌、分布不均勻;反沖洗后罐內(nèi)采出水的上層污油覆蓋在濾料上,進而形成上層濾料板結,造成反沖洗憋壓、跑料、過濾效果變差等問題。因此,針對濾罐存在的一系列問題,進行改進:一是,增設濾料分散再生裝置,阻止濾料形成板結,反沖洗泵出口壓力由原來的 0.2~0.4MPa降至0.08~0.10MPa,從而確保濾料得到充分徹底地反沖洗,有利于濾料再生;二是,增設浮油聚集器,有利于正常過濾及反沖洗后頂層污油的及時回收,繼而提高含油采出水過濾效果,油含量及懸浮物含量達標率分別從90%、73%提升至100%、80%;三是,增設濾層分隔板,主要是將墊料層與濾料層分隔,防止反沖洗時濾料與墊料混層,經(jīng)過2年多的現(xiàn)場運行濾料填補率由原來的17%下降至4%。

      1.2 優(yōu)化反沖洗工藝,實現(xiàn)全自動變頻反沖洗

      濾罐反沖洗是濾料再生的重要環(huán)節(jié),工頻反沖洗造成濾料反沖洗不均勻、易流失、能耗高等問題。設計中采用全自動變頻反沖洗,應用微機控制變頻調速技術,將反沖洗水泵、變頻器、濾罐及反沖洗進出口電動閥整合為集中控制系統(tǒng),實現(xiàn)人機界面對話,值班室內(nèi)即可完成整個反沖洗操作。同時,將反沖洗操作系統(tǒng)設置靈活多樣化,根據(jù)濾罐實際情況,選擇不同的反沖洗方案(全程啟泵反沖洗、前期余壓反沖洗、不啟攪拌器反沖洗),確定不同的待洗濾罐(每次反沖洗濾罐任意組合),設置不同的反沖洗參數(shù)(啟攪拌器時間、反沖洗強度和時間),實現(xiàn)個性化反沖洗。變頻反沖洗設計方案的人性化、精細化、靈活化,不僅降低崗位員工的勞動強度及泵的能耗,而且提高反沖洗效率,從而達到提高水質達標率的效果。

      1.3 打破常規(guī)設計思路,實施分批次反沖洗

      反沖洗方案確定后,進行回收水池容積校核。該采出水處理站已建濾罐數(shù)量為4組,每組濾罐反沖洗水量 260m3/次,已建 800m3回收水池有效容積560m3。采用集中反沖洗方式,需新建800m3的回收水池1座,回收水一次性進入池中,集中在同一時間段內(nèi)向上游采出水系統(tǒng)排水,排水后2座回收水池空置 18h。采用該設計方案,采出水處理站需新增占地 500m2。為節(jié)約地面建設投資,方案考慮在不新建回收水池的條件下,提高設備運行的時效性,經(jīng)過現(xiàn)場數(shù)據(jù)調查和詳細核算,得出濾罐分批次反沖洗與集中反沖洗達到的反沖洗效果相同,且對上游采出水系統(tǒng)無影響。因此,設計中確定不新建回收水池,利用原有回收水池,采用分批次反沖洗方式。每次依次反沖洗2組濾罐,每批次間隔3h,每次反沖洗總水量 520m3。反沖洗水不集中在一段時間內(nèi)進入回收水池,而是在24h內(nèi)分批間斷地進入池中。實施分批次的反沖洗設計不僅提高回收水池的時效性,而且縮短工程施工周期,節(jié)約工程投資。

      1.4 探索回收工藝設計,采用螺桿泵作為回收水泵

      以往回收水泵采用離心泵,這種回收方式僅能回收池中采出水,污油只能留在回收水池,隨著時間的積累回收水池有效容積不斷降低,且泵的維護、維修工作量較大。依據(jù)回收采出水污油含量高、雜質多的特性,選擇螺桿泵為回收水泵。首先,螺桿泵可以實現(xiàn)負壓吸入,新建泵房滿足泵的吸入要求;其次,螺桿泵對輸送介質要求較離心泵低,輸送介質中可在一定程度上混有污油、小粒徑固體雜質及少量氣體。經(jīng)過2年多的現(xiàn)場運行,回收水池清淤次數(shù)由1年1次延至2年1次,且清淤高度由0.9m降至0.7m。在回收水泵的運行方式上,設計考慮了回收水泵與反沖洗泵同時運行,充分發(fā)揮回收水池的容積利用率。

      1.5 挖潛節(jié)能空間,取消反沖洗水罐伴熱管線

      反沖洗水罐保溫措施為罐內(nèi)伴熱管線和罐外保溫層,結合現(xiàn)場運行情況發(fā)現(xiàn)伴熱管線對反沖洗水溫度影響較小。一是,罐內(nèi)反沖洗水的停留時間短,平均停留時間為 2~3h;二是,保溫層效果較好,保溫層采用硬質復合硅酸鹽絕熱板,罐體熱損失很小,罐內(nèi)水溫34℃與來水水溫35.5℃變化甚小,對反沖洗效果基本無影響。因此,設計方案取消反沖洗水罐內(nèi)伴熱管線,減少了一次性伴熱工藝的基建投資,避免后期生產(chǎn)運行中伴熱管線腐蝕穿孔的維修工程量。經(jīng)過3個采暖期運行,反沖洗水罐運行平穩(wěn),反沖洗效果良好,且降低了日常運行成本。

      2 實施效果

      進行改造的2座采出水處理站投入運行以來,運行效果比較穩(wěn)定,水質達標率有明顯提高。一是,2座采出水處理站濾罐進出口壓差較小(穩(wěn)定在 0.03~0.06MPa),反沖洗無憋壓現(xiàn)象(反沖洗泵出口壓力 0.08~0.10MPa);二是,每年春季開罐檢查20座濾罐時,觀察到濾料均較為干凈、松散,上層濾料無板結,濾料基本無流失;三是,采出水水質達標率提高,油含量達標率由90%提高到100%,懸浮物達標率由73%提高到80%;四是,采出水處理站采用全自動變頻反沖洗系統(tǒng)后,實現(xiàn)了人機界面對話,反沖洗調節(jié)方便、靈活,降低員工勞動強度。

      3 經(jīng)濟效益分析

      一是,不擴建800m3回收水池 2座及配套閥門管網(wǎng),節(jié)約工程投資約300萬元。

      二是,反沖洗采用變頻裝置,與工頻相比年節(jié)電73000kW·h,節(jié)電費3.4萬元/a。

      三是,采出水水質得到改善,相關兩個區(qū)塊共175口注水井和 267口采油井受效,注水井平均注入壓力下降0.08MPa,總增注量500m3/d,采油井總產(chǎn)液量上升420m3/d。既達到開發(fā)要求注“好水”的目的,又對油田增產(chǎn)起到輔助作用。

      四是,改造工程運行后期設備維修、維護時,減少清淤工程量,每次節(jié)減2萬元。

      [1]楊劍天.含油污水處理工藝改進技術研究[J].科學技術與工程,2011,11(36): 9057-9060.

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