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      人工脫粘層根部脫粘檢測及修復技術①

      2014-03-15 06:51:08陳永釗鄧安華曹勤峰劉榮臻
      固體火箭技術 2014年3期
      關鍵詞:粘層蓋層底層

      關 楨,陳永釗,鄧安華,曹勤峰,劉榮臻

      (1.中國人民解放軍96630部隊,北京 102206;2.中國航天科工集團8610廠,宜昌 444299; 3.中國三江航天集團總部辦公室,武漢 430040)

      0 引言

      結構完整性是固體火箭發(fā)動機技術重要的研究課題之一,預防藥柱的裂紋與脫粘一直是固體火箭發(fā)動機研發(fā)人員的關注重點之一,人工脫粘結構技術有效解決了藥柱與內(nèi)絕熱層的脫粘問題[1]。人工脫粘的成敗在很大程度上取決于根部粘結的質(zhì)量。人工脫粘成型后,首先檢查其根部的粘結寬度及形式是否滿足設計要求,不得有漏粘。同時,要求脫層必須均勻脫開,不得粘連。因此,研究人工脫粘層根部的缺陷檢測及修復技術意義重大。田濟民等[2]提出了固體火箭發(fā)動機絕熱層及藥柱的可修復性,論述了界面脫粘和藥柱缺陷的危害性及修復缺陷的重要性,探討了界面脫粘和半脫粘修復,頭、尾端絕熱層脫粘修復等技術途徑。蘇昌銀等[3]根據(jù)復合推進劑界面特性,針對藥柱缺陷,采用界面化學反應修復,提出粘接模型,成功用于型號發(fā)動機推進劑內(nèi)部修復。

      無損檢測技術是固體火箭發(fā)動機結構完整性和質(zhì)量檢驗的必要手段。工業(yè)CT影像易于識別和理解[4],但檢測靈敏度低;X射線照相檢測靈敏度高,但影像是投影重疊的結果,不能定量缺陷沿射線方向的尺寸。本文將兩種檢測技術相互結合,研究人工脫粘層根部脫粘射線檢測與三維定位技術,并研發(fā)修復材料配方,設計定向定量遠距離大阻尼輸送修復材料的高壓活塞定量泵注裝置,以實現(xiàn)人工脫粘層根部脫粘的精確修復。

      1 人工脫粘層根部脫粘檢測

      綜合運用X射線照相和工業(yè)CT檢測方法,對某型號固體火箭發(fā)動機人工脫粘層根部脫粘進行檢測,完整、準確地確定缺陷三維位置和尺寸,為其精密修復提供準確的空間位置坐標。

      1.1 X射線照相檢測

      根據(jù)人工脫粘層根部結構特點,首先采用切向透照布置進行X射線照相檢測,透照參數(shù)如表1所示。

      發(fā)動機人工脫粘層根部脫粘射線照相檢測影像如圖1所示,缺陷影像清晰,其位置、幾何形狀、光學密度分布等特征明顯。X射線照相檢測人工脫粘層根部脫粘檢測靈敏度非常高,優(yōu)于0.1 mm,準確定量缺陷軸向位置,但還不能定量缺陷沿圓周方向位置和弧長。

      1.2 工業(yè)CT檢測

      將發(fā)動機豎立安裝到工業(yè)CT轉臺,發(fā)動機軸線稍偏離轉臺中心,主要技術參數(shù)見表2。根據(jù)射線照相影像確定掃描位置,間隔10 mm,連續(xù)進行工業(yè)CT檢測,直到根部無脫粘。

      發(fā)動機人工脫粘層根部脫粘工業(yè)CT檢測影像如圖2所示,缺陷影像清晰,其位置、幾何形狀、光學密度分布等特征明顯。工業(yè)CT對人工脫粘層根部脫粘的檢測靈敏度低于X射線照相,優(yōu)于0.4 mm,其優(yōu)點是不僅準確缺陷軸向定位,而且準確定量缺陷沿圓周方向位置和弧長。

      表1 人工脫粘層根部X射線照相透照參數(shù)設置

      表2 人工脫粘層根部工業(yè)CT檢測技術參數(shù)設置

      圖1 人工脫粘層根部射線照相檢測影像

      圖2 人工脫粘層根部脫粘工業(yè)CT檢測影像

      2 人工脫粘層根部脫粘修復

      2.1 總體技術要求

      某型號人工脫粘層根部脫粘主要原因是底層、蓋層表面存在防粘粉。修復就是將異常脫開的底層和蓋層重新粘結,其總體技術要求如下:

      (1)修復材料,不影響底層/蓋層粘結界面,各項性能滿足設計要求,與絕熱層相容且穩(wěn)定;

      (2)修復技術,克服修復材料料漿粘度高、流動性差,脫層縫隙狹小,根部距離發(fā)動機開口遠(約1 000 mm)等難題,定向定量輸送,并保證脫層自由伸展、不粘連、結構完整;

      (3)可操作性強和可靠性高,鑒于修復過程不可逆,修復技術應可行、可靠,修復無遺漏。

      2.2 修復材料

      2.2.1 修復材料配方

      經(jīng)優(yōu)化的修復材料配方的基本配比見表3。該配方料漿常溫條件下失去流動性時間約為8 d,完全固化時間為20 d。

      表3 修復材料基本配方

      2.2.2 修復材料性能

      修復材料與人工脫粘結構的底層、蓋層不發(fā)生異化反應,各項技術指標滿足人工脫粘底層和蓋層粘結性能要求。各項技術性能指標要求及實測性能如表4所示。

      2.3 根部脫粘修復技術

      某型號發(fā)動機人工脫粘層根部距離開口的母線距離約為1 000 mm,脫粘深度50~100 mm。修復的目的就是將這深度范圍50~100 mm的脫粘的底層和蓋層重新粘結起來,并保留設計規(guī)定的人工脫粘結構自由伸張界面不得被粘結。

      該型號發(fā)動機人工脫粘結構的縫隙異常狹窄,而底層和蓋層表面粗糙,影響修復材料在其上的流動,從開口處直接灌注修復材料料漿,難于使料漿注入脫粘的部位,且將人工脫粘自由伸展界面粘結住。將1 000 mm遠處寬度小于0.1 mm的脫粘縫隙粘結起來,并保持原人工脫粘的結構不被粘結,需專門研究修復裝備和適用的修復技術。

      表4 修復材料技術性能指標要求及實測結果

      注: 1)采用0.5 mm間隙的玻璃板縫隙豎立進行流動性測試,72 h流動深度為252 mm。

      2.3.1 高壓活塞泵注裝置

      研制了專用手動高壓活塞泵注裝置,實現(xiàn)了定量定向輸送修復材料,加壓范圍為15~30 MPa,定量精度可達0.1g左右。

      在母線方向,該裝置可深入至人工脫粘層根部設計位置±10 mm范圍,在圓周方向,可準確定位。該裝置對人工脫粘層根部的自由伸展界面無破壞,輸送修復材料,不粘連底層和蓋層,保證人工脫粘層自由狀態(tài)。

      2.3.2 修復工藝流程及其質(zhì)量控制

      修復工藝流程:

      (1)發(fā)動機檢測與修復安裝。發(fā)動機豎立于工業(yè)CT轉臺,修復部位的開口向上;搭建空中平臺,方便修復操作。

      (2)確定修復順序、材料用量。依據(jù)脫粘具體情況,按照先深后淺原則確定修復順序。依據(jù)工業(yè)CT檢測數(shù)據(jù)估計修復部位的脫粘縫隙容積,確定修復材料用量。

      (3)檢測定位。高壓活塞泵注裝置至脫粘部位上方后,工業(yè)CT檢測定位。

      (4)泵注修復。修復材料泵注到脫粘缺陷部位,在重力作用下填充脫粘縫隙,固化后,將脫開的底層和蓋層粘結。

      質(zhì)量控制措施:

      (1)控制材料泵注速度和泵注量。先深后淺、多次遞進修復,保證人工脫粘自由伸展界面無粘結,修復范圍無空氣栓塞。

      (2)工業(yè)CT在線檢測。修復過程中每一次泵注修復材料后,均進行工業(yè)CT檢測,確認脫粘縫隙完全被灌實。

      (3)隨機測試修復材料的粘結性能和力學性能。每次配制修復材料,均制作制作粘結性能和力學性能隨機試件,試件固化條件與泵注到發(fā)動機內(nèi)部的修復材料條件固化相同。

      3 結果與分析

      3.1 修復結果

      某型號固體火箭發(fā)動機人工脫粘層根部射線檢測,發(fā)現(xiàn)了人工脫粘層根部脫粘的批次性質(zhì)量問題,脫粘深度在50~100 mm范圍,應用本技術進行了修復。

      修復完成后,某發(fā)動機人工脫粘層根部工業(yè)CT檢測影像如圖3所示,原脫開的蓋層與底層已經(jīng)粘結為一體。

      修復完成20 d后,某發(fā)動機人工脫粘層根部射線照相檢測影像如圖4所示,原脫開的蓋層與底層已經(jīng)粘結為一體。

      圖3 人工脫粘層根部脫粘修復后工業(yè)CT檢測影像

      圖4 人工脫粘層根部脫粘修復后射線照相檢測影像

      3.2 試驗考核

      批次性修復工作完成后,抽取2臺產(chǎn)品進行溫度試驗、運輸試驗,射線檢測,修復的根部無脫粘;隨后,進行地面靜止試驗,試驗獲得圓滿成功;試驗后,解剖修復位置,原脫開的縫隙已經(jīng)被修復材料粘結,燃氣未侵入。隨機抽取1臺產(chǎn)品進行飛行試驗,試驗獲得圓滿成功。

      經(jīng)過全面的試驗考核,檢驗了本技術的可靠性。

      3.3 技術分析

      3.3.1 修復材料配方選擇

      修復材料配方的選擇應基于如下考慮:與人工脫粘層根部的底層、蓋層具有良好的相容性,不影響原完好的粘結界面;與底層、蓋層材料的粘結性能優(yōu)異,工藝流動性好,失去流動性時間周期長且可調(diào),固化周期長,且常溫下能夠固化。

      3.3.2 應事先確定修復路徑

      根據(jù)工業(yè)CT檢測影像,由開口沿殼體母線到修

      復部位確定修復路徑,嚴格按修復路徑進行修復,修復路徑工業(yè)CT檢測確認。

      3.3.3 泵注速度控制

      通過試驗,調(diào)整手動高壓活塞泵注速度,控制泵注2次/min,保證泵注的修復材料在人工脫粘層內(nèi)不淤積阻塞,或不沿擴散到非修復部位。

      3.3.4 注入量確定

      控制手動高壓活塞泵注裝置的單次注入量小于1.0 ml,便于每次注入的修復材料料漿快速流動,填充到需修復的缺陷部位。

      3.3.5 在線檢測

      在每個部位多次遞進修復的過程中,每次修復前后均進行工業(yè)CT檢測,確認修復路徑的準確性,確認修復過程中泵注的修復材料填充到了該修復的缺陷位置。

      4 結論

      (1)提出了人工脫粘層根部脫粘高靈敏度檢測和準確定位方法;針對須保留人工脫粘自由伸展界面、脫粘縫隙狹小、脫粘距開口距離遠、修復材料黏度高、底層和蓋層表面粗糙等情況,提出了人工脫粘層根部脫粘的一種精準修復方法,已成功用于某型號固體火箭發(fā)動機批次性前人工脫粘層根部脫粘的修復,通過系列試驗考核。

      (2)通過引入X射線檢測技術指導缺陷修復,實現(xiàn)了固體火箭發(fā)動機內(nèi)部缺陷修復過程的可視化。文中方法可對固體火箭發(fā)動機制造、儲存過程缺陷的檢測和修復提供借鑒和參考。

      參考文獻:

      [1] 范同起,陳繼周.復合固體推進劑(導彈與航天叢書)[M].北京:宇航出版社,1994.

      [2] 田濟民,王秀珍.固體火箭發(fā)動機絕熱層及藥柱的可修復性[R].航天科技集團公司四院情報研究報告(第8集),1999:84-88.

      [3] 蘇昌銀,張愛科.復合固體推進劑整機修復技術[J].航天工藝,1997(5):10-13.

      [4] 劉榮臻.固體火箭發(fā)動機工業(yè)CT檢測技術[J].戰(zhàn)術導彈技術,2008(5):92-96.

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