余召輝,陳浩泉,蘭思杰,趙由才
(1.同濟大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院污染控制與資源化研究國家重點實驗室,上海 200092;2.上海環(huán)境工程技術(shù)有限公司,上海 200070)
機械壓縮蒸發(fā)(Mechanical Vapor Compression,MVC) 技術(shù)由美國艦船海水淡化研究所研發(fā),距今已有40多a的應(yīng)用歷史。以MVC為核心的滲瀝液處理技術(shù),操作管理簡單,占地面積小,運行成本低;清水產(chǎn)生率在90%以上,濃縮液只占滲瀝液總量的2%~10%,對水質(zhì)適應(yīng)性強;采用管道外蒸發(fā)方式,容易去除垢物。該技術(shù)已在潮州、潭口、興寧市多個垃圾填埋場成功應(yīng)用,為我國垃圾滲瀝液處理技術(shù)開辟了新途徑[1-2]。采用MVC技術(shù)處理垃圾中轉(zhuǎn)站新鮮滲瀝液的研究還未有報道。筆者以上海蘊藻浜垃圾中轉(zhuǎn)站為例,介紹MVC工藝處理中轉(zhuǎn)站新鮮滲瀝液的相關(guān)情況。
利用MVC技術(shù)處理垃圾中轉(zhuǎn)站滲瀝液的工藝流程如圖1所示,其核心是MVC高效蒸發(fā)器,處理量是25 t/d。滲瀝液首先進入絮凝和超濾的預(yù)處理系統(tǒng)。預(yù)處理的作用是降低滲瀝液中的SS和硬度,以延緩MVC蒸發(fā)裝置結(jié)垢。預(yù)處理過程首先用氫氧化鈉溶液調(diào)節(jié)滲瀝液的pH為8.0,然后添加質(zhì)量分數(shù)為1%的聚合氯化鋁鐵(PAFC)絮凝劑,充分攪拌,靜置15 min,將上清液排入超濾設(shè)備。超濾單元的過濾膜孔徑為0.05~0.1 μm,操作壓力為0.3 MPa,膜通量為200 L/(m2·h)。
圖1 MVC技術(shù)處理中轉(zhuǎn)站滲瀝液的工藝流程
預(yù)處理系統(tǒng)出水進入脫氣塔,從脫氣塔上部噴淋,脫氣塔內(nèi)部是換熱管道,已經(jīng)經(jīng)過熱交換器回收熱量的濃縮液和蒸餾水分別從管內(nèi)流過,進一步回收濃縮液和蒸餾水的熱量,預(yù)熱管外的滲瀝液。滲瀝液經(jīng)過脫氣塔后溫度提高3~10℃,同時一部分易揮發(fā)的有機物從滲瀝液中分離出來,排入空氣。
脫氣塔出水進入蒸餾水板式熱交換器和濃縮液板式熱交換器,回收蒸餾水和濃縮液中的熱量,同時提高滲瀝液進水的溫度至95~100℃,使其以接近沸點的溫度進入MVC蒸發(fā)器主體。
預(yù)熱至沸點的滲瀝液進入MVC蒸發(fā)器底部的熱井,與濃縮液混合,由循環(huán)泵輸送至MVC蒸發(fā)器頂部噴淋而出,在換熱管道表面形成薄膜蒸發(fā),換熱管內(nèi)是由壓縮機加壓升溫后的水蒸氣,該水蒸氣的溫度能達到(103±1)℃。經(jīng)過熱量交換后,滲瀝液中的大部分水分、小于或接近水的沸點的有機物形成蒸汽,從蒸發(fā)器頂部排出,進入蒸氣壓縮機;不易揮發(fā)的有機物、無機物和重金屬離子等形成濃縮液,進入熱井;換熱管內(nèi)的水蒸氣被冷卻為蒸餾水。濃縮液和蒸餾水分別通過熱交換器回收熱量。水蒸氣經(jīng)過壓縮機后,成為過熱蒸氣,用過熱蒸汽直接加熱會引起傳熱惡化,必須在壓縮蒸汽出口噴入適量的飽和溫度蒸餾水,以消除過熱蒸汽的過熱度,轉(zhuǎn)化為同壓力下的飽和蒸汽,再進入MVC蒸發(fā)器主體的換熱管內(nèi)[3]。
蒸汽壓縮機是整套MVC蒸發(fā)裝置的主要能源來源。蒸汽發(fā)生器用于提供開機時的蒸汽和熱量。
實驗在2013年1—3月進行,每天在預(yù)處理系統(tǒng)出水口、MVC濃縮液出水口、MVC蒸餾清水出水口取樣,分析水樣的pH、SS、CODCr、NH3-N、TN、TP。選取了3月19日至27日連續(xù)9 d的水樣作為分析依據(jù)。
pH采用玻璃電極法(PHS-3C,上海雷磁儀器廠);SS采用重量法(GB 11901—1989),CODCr采用重鉻酸鉀法(GB 11914—1989),NH3-N采用納氏試劑分光光度法(HJ 535—2009),TN采用TOC-TN分析儀(島津 TOC V-CPN),TP采用鉬酸銨分光光度法(GB 11893—1989)。
表1是蘊藻浜垃圾中轉(zhuǎn)站采用MVC工藝處理新鮮滲瀝液的進出水水質(zhì)。垃圾中轉(zhuǎn)站的滲瀝液由于產(chǎn)生時間短,水質(zhì)與填埋場滲瀝液不同,其特點有:①pH呈酸性,其值為4~5;②CODCr極高,BOD5/CODCr超過0.4,有較好的生物降解特性;③NH3-N含量低,TN含量高。由表1可知,經(jīng)過MVC工藝處理后,滲瀝液中色度、SS、NH3-N、TP達到GB 16889—2008中表3的排放標準,CODCr和TN還需要進一步處理。
表1 滲瀝液水質(zhì)對比
清水產(chǎn)生率是衡量滲瀝液處理工藝的一項重要參數(shù),直接影響到工藝是否具有工程應(yīng)用價值。根據(jù)MVC系統(tǒng)自身安裝的流量計記錄的數(shù)據(jù),MVC裝置的清水率穩(wěn)定在90%以上,如圖2所示。這說明MVC裝置用于處理垃圾中轉(zhuǎn)站滲瀝液,可以比MBR+NF/RO法產(chǎn)生更少的濃縮液,具有工程推廣應(yīng)用的優(yōu)勢。
圖2 MVC裝置的清水產(chǎn)生率
滲瀝液中SS含量是MVC技術(shù)中的重要指標,SS含量過高會造成MVC蒸發(fā)系統(tǒng)管道過早結(jié)垢,降低傳熱效率,增加能量消耗和清水產(chǎn)生率。從圖3可以看出,MVC裝置可去除滲瀝液中的SS。
圖3 MVC裝置運行過程中各環(huán)節(jié)的SS
預(yù)處理出水的SS為481~706 mg/L。蒸餾清水采用孔徑為0.45 μm的濾膜過濾后,濾膜上無殘渣,即MVC裝置的蒸餾清水中SS低于方法檢測限。濃縮液中SS在2 386 mg/L之上,最高達到7 054 mg/L。實驗結(jié)果表明,進入MVC裝置的滲瀝液SS波動情況不會影響蒸餾清水的SS,而且清水的SS一直接近于0 mg/L,對SS的去除率達到99.9%以上。這是因為MVC蒸發(fā)過程中,滲瀝液中的懸浮固體不能隨水蒸氣揮發(fā),全部保留在濃縮液中。
MVC裝置對滲瀝液中CODCr的去除率穩(wěn)定在95%以上,不受進水CODCr波動的影響,如圖4所示。垃圾中轉(zhuǎn)站新鮮滲瀝液的CODCr為13 000~28 000 mg/L,蒸餾清水的CODCr為158~784 mg/L,對CODCr去除率達到95.39%~99.15%。濃縮液的CODCr為25 786~74 480 mg/L,與預(yù)處理后的滲瀝液相比,CODCr提高1.47~3.19倍。MVC蒸發(fā)器排放的清水還含有較高濃度的有機物,這些物質(zhì)主要是小分子易揮發(fā)的有機物,需要經(jīng)過進一步的處理,如反滲透(RO)、納濾(NF)、離子交換(DI)、活性炭吸附等物理、化學(xué)工藝,才能達到相應(yīng)的排放標準或回用標準。MVC裝置的濃縮液量與RO/NF膜處理工藝相比大幅度降低,但是該工藝的濃縮液中有機物濃度卻提高更多,需要對濃縮液的處理進行深入研究。
圖4 MVC裝置運行過程中各環(huán)節(jié)的CODCr
滲瀝液中氮、磷元素含量過高,可能造成接納水體富營養(yǎng)化,因此必須嚴格控制滲瀝液出水中氮、磷總量。垃圾中轉(zhuǎn)站的新鮮滲瀝液中NH3-N含量低,TN含量高,這是因為TN中的一部分氮元素以蛋白質(zhì)等形態(tài)存在,未被分解為NH3-N等小分子的含氮物質(zhì)。從圖5~6可以看出,經(jīng)過預(yù)處理后的滲瀝液NH3-N為和TN分別是10.37~18.04 mg/L、27~2 076 mg/L。蒸餾清水的NH3-N、TN為2.20~3.10mg/L、4~133mg/L,相比于預(yù)處理出水,二者的去除率依次是76.35%~82.56%和91.41%~99.52%。濃縮液的NH3-N為12.60~32.60 mg/L,TN為1 478~4 460 mg/L。GB 16889—2008對需要嚴格控制污染地區(qū)的滲瀝液中氮元素含量的特別排放限值是:TN<20 mg/L,NH3-N<8 mg/L??梢?,清水中的NH3-N可以完全達標,而TN只有在裝置運行工況較好時可以達到特別排放限值標準。因此,新鮮滲瀝液宜密封儲存一定時間,使大分子有機物轉(zhuǎn)化為小分子的含氮物質(zhì),再經(jīng)過MVC裝置處理,會使?jié)B瀝液的NH3-N和TN去除率得到進一步提高。
圖5 MVC裝置運行過程中各環(huán)節(jié)的NH3-N
圖6 MVC裝置運行過程中各環(huán)節(jié)的TN
磷元素是重要的營養(yǎng)元素之一。從圖7可以看出,預(yù)處理出水的TP是4.05~16.52 mg/L,MVC清水的TP是0.01~0.67 mg/L,與預(yù)處理出水相比,TP去除率達到91.2%~99.9%。濃縮液中TP較預(yù)處理出水明顯升高,為7.14~17.54 mg/L,提高了1.1~2.7倍。這是因為在MVC主體內(nèi),當滲瀝液中的水分和易揮發(fā)的有機物質(zhì)以氣體形式脫離滲瀝液時,滲瀝液中的含磷物質(zhì)不能隨水分蒸發(fā),最終殘留在濃縮液中??梢奙VC工藝對于滲瀝液中磷元素的去除有獨特的效果。
圖7 MVC裝置運行過程中各環(huán)節(jié)的TP
本試驗項目中采用MVC工藝處理滲瀝液的規(guī)模是25 t/d,設(shè)計清水產(chǎn)生率是90%以上,經(jīng)過連續(xù)運行,設(shè)備可以達到較好的處理效果,其運行費用見表2。
表2 MVC技術(shù)處理滲瀝液的運行成本核算
1)MVC工藝處理垃圾中轉(zhuǎn)站滲瀝液的清水產(chǎn)生率達到90%以上,清水中SS低于檢測限,CODCr為 158~784 mg/L, TOC 為 14~200 mg/L,NH3-N為2.20~3.10 mg/L,TN為4~133 mg/L,TP為0.01~0.67 mg/L,去除率依次為:99.9%、95.39%~99.15%、96.18%~99.83%、76.35%~82.56%、91.41%~99.52%和91.2%~99.9%,對污染物有較好的去除效果,尤其是SS、NH3-N、TP水質(zhì)指標達到GB 16889—2008中表3的要求。MVC工藝比膜處理法具有更大的工程推廣應(yīng)用優(yōu)勢。
2)單獨使用MVC技術(shù)不能使?jié)B瀝液完全達標排放,應(yīng)該進一步研究MVC技術(shù)與離子交換、化學(xué)氧化、物理吸附等組合工藝,使?jié)B瀝液達到相應(yīng)的排放標準或回用標準。MVC工藝產(chǎn)生的少量含高濃度有機物的濃縮液需要進行專門的處理,也需要研究者進行深入研究。
[1]王彩虹,陳偉雄,譚潤宇,等.機械蒸發(fā)-離子交換銨回收工藝在垃圾滲濾液處理中的應(yīng)用[J].環(huán)境工程,2010,36(11):40-42.
[2]汪梅.垃圾填埋場滲濾液的MVC蒸發(fā)處理工藝介紹[J].廣東化工,2011,38 (7):122.
[3]張立奎.熱泵蒸發(fā)及其在濃縮垃圾滲濾液中應(yīng)用的初探[J].環(huán)境工程,2011(S1):294-297.