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(國(guó)網(wǎng)成都供電公司,四川 成都 610021)
目前,電力系統(tǒng)中使用的110 kV變壓器都是屬于半絕緣變壓器,即位于中性點(diǎn)附近變壓器繞組部分對(duì)地絕緣比其他部位弱,中性點(diǎn)的絕緣容易被擊穿。對(duì)于中性點(diǎn)裝設(shè)接地刀閘和放電間隙的變壓器, 根據(jù)電網(wǎng)運(yùn)行方式,變壓器中性點(diǎn)可直接通過(guò)接地刀閘接地運(yùn)行,也可經(jīng)間隙接地運(yùn)行,即不接地運(yùn)行,在中性點(diǎn)不接地運(yùn)行時(shí),配置中性點(diǎn)間隙零序過(guò)流零序過(guò)壓保護(hù)作為主變壓器的后備保護(hù)。
介紹了一起110 kV GIS刀閘缺相導(dǎo)致的主變壓器中性點(diǎn)間隙擊穿事故,結(jié)合故障錄波,證明了中性點(diǎn)間隙保護(hù)動(dòng)作的正確性,并詳細(xì)分析了該事故發(fā)生的原因,通過(guò)采取電氣試驗(yàn)的方法,排查出故障位置,及時(shí)對(duì)故障進(jìn)行了修復(fù),縮短了故障處理時(shí)間。
2012年12月8日早上,九河變電站進(jìn)行倒閘操作,將2號(hào)主變壓器由182開(kāi)關(guān)通過(guò)130母聯(lián)開(kāi)關(guān)供電倒閘至181開(kāi)關(guān)供電時(shí),2號(hào)主變壓器中性點(diǎn)間隙發(fā)生放電,中性點(diǎn)間隙過(guò)流II段保護(hù)動(dòng)作,跳開(kāi)181開(kāi)關(guān)和901開(kāi)關(guān)。
圖1 九河變電站故障前運(yùn)行方式圖
九河變電站為戶內(nèi)GIS變電站,該站采用內(nèi)橋式接線,110 kV I、II母并聯(lián)運(yùn)行,全站負(fù)荷由110 kV龍九線182開(kāi)關(guān)主供,九辰線181開(kāi)關(guān)熱備用,110 kV備自投投入,1、2號(hào)主變壓器分別供10 kV I、II段母線負(fù)荷,930開(kāi)關(guān)熱備用,10 kV分段備自投投入,10 kVⅠ段母線和10 kV II段母線供多條10 kV出線負(fù)荷,詳見(jiàn)圖1。
7點(diǎn)54分50秒,運(yùn)維人員根據(jù)調(diào)度命令將181由熱備用轉(zhuǎn)為運(yùn)行。
8點(diǎn)03分20秒,運(yùn)維人員根據(jù)調(diào)度命令將130開(kāi)關(guān)由運(yùn)行轉(zhuǎn)熱備用。
8點(diǎn)03分24秒,2號(hào)主變壓器間隙過(guò)流II段保護(hù)動(dòng)作(動(dòng)作電流值5.83 A),跳開(kāi)181、901開(kāi)關(guān)。
事故發(fā)生后,運(yùn)維人員立即到2號(hào)主變壓器室進(jìn)行查看,發(fā)現(xiàn)2號(hào)主變壓器中性點(diǎn)間隙發(fā)生嚴(yán)重的放電現(xiàn)象,中性點(diǎn)間隙銅棒被燒融了一截,詳見(jiàn)圖2。
圖2 主變壓器中性點(diǎn)放電間隙棒被燒損情況
從故障錄波裝置上調(diào)出故障時(shí)的電流電壓波形圖,詳見(jiàn)圖3和圖4。圖3中,2Ua、2Ub、2Uc為110 kV Ⅱ母電壓,4Ua、4Ub、4Uc為10 kV Ⅱ母電壓,由于九河站110 kVⅠ、Ⅱ母線上無(wú)TV,其母線電壓的監(jiān)測(cè)來(lái)自線路TV,從圖3中看出,故障前后,110 kV Ⅱ母電壓皆正常,但10 kV Ⅱ母電壓在故障時(shí)明顯發(fā)生畸變,C相電壓在故障錄波啟動(dòng)(0 ms)時(shí)刻,變?yōu)?,A、B相電壓相序反向,電壓峰值稍有降低;902開(kāi)關(guān)TA電流值在0 ms時(shí)刻也發(fā)生變化,A、B相電流出現(xiàn)反向,C相電流幾乎為0;181開(kāi)關(guān)B相在0 ms前無(wú)電流,在0 ms時(shí)出現(xiàn)反向的電流。圖4為故障持續(xù)時(shí)間內(nèi)的錄波圖,從圖中可以看出故障持續(xù)3 s,隨后故障消失,此刻2號(hào)主變壓器跳閘,退出運(yùn)行。
根據(jù)故障錄波分析可知,此次故障是由于變壓器缺相運(yùn)行,三相電壓不平衡,中性點(diǎn)電壓被抬高,超過(guò)中性點(diǎn)間隙的擊穿電壓(110 kV變壓器的中性點(diǎn)間隙調(diào)整距離為140 mm左右,擊穿電壓為60 kV左右),使中性點(diǎn)間隙被擊穿。
圖3 故障開(kāi)始時(shí)的錄波圖
圖4 故障持續(xù)3 s內(nèi)的錄波圖
故障發(fā)生后,檢修人員對(duì)變壓器、GIS設(shè)備依次進(jìn)行了診斷試驗(yàn),對(duì)故障點(diǎn)進(jìn)行查找定位。
(1) 變壓器試驗(yàn)情況
變壓器型號(hào)為SFZ10-63000/110,出廠日期2012年4月,廠家為正泰變壓器廠,故障時(shí)變壓器運(yùn)行在5檔,對(duì)2號(hào)主變壓器進(jìn)行了診斷試驗(yàn),主要包括變壓器空載試驗(yàn)和繞組直流電阻測(cè)試,試驗(yàn)數(shù)據(jù)詳見(jiàn)表1和表2。
表1 變壓器空載試驗(yàn)數(shù)據(jù)(5檔)
表2 變壓器繞組直流電阻試驗(yàn)數(shù)據(jù)
根據(jù)測(cè)得的變壓器空載試驗(yàn)數(shù)據(jù)和直流電阻試驗(yàn)數(shù)據(jù),未發(fā)現(xiàn)繞組內(nèi)部存在斷線和短路的故障,表明變壓器無(wú)明顯故障,運(yùn)行正常。
(2)GIS試驗(yàn)情況
GIS設(shè)備型號(hào)為120-SFMT-32CA,廠家為西電三菱電機(jī)廠,出廠日期為1997年5月,投運(yùn)日期為1997年9月。對(duì)110 kV II母所屬間隔設(shè)備的氣室進(jìn)行了SF6分解產(chǎn)物測(cè)試,開(kāi)關(guān)刀閘回路電阻測(cè)試,開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3~表5。
表3 開(kāi)關(guān)刀閘氣室SF6分解產(chǎn)物
表3所示為GIS各個(gè)氣室的SF6氣體分解產(chǎn)物,試驗(yàn)結(jié)果表明SF6氣體組分正常,GIS各氣室內(nèi)部未發(fā)生明顯的放弧痕跡。表4所示為刀閘和開(kāi)關(guān)的回路電阻測(cè)試值,1813刀閘的回路電阻值A(chǔ)、C相顯示無(wú)窮大,表明1813刀閘內(nèi)部存在故障,沒(méi)有合上。表5所示為181和130開(kāi)關(guān)的分合閘時(shí)間,分合閘時(shí)間值皆為正常范圍內(nèi),表明開(kāi)關(guān)設(shè)備運(yùn)行正常。
表4 110 kVII母所屬開(kāi)關(guān)設(shè)備回路電阻
表5 開(kāi)關(guān)的分合閘時(shí)間
從試驗(yàn)結(jié)果判斷出故障點(diǎn)出現(xiàn)在1813刀閘,隨后檢修人員打開(kāi)1813刀閘氣室頂蓋,發(fā)現(xiàn)1813刀閘三相合閘不一致,B相刀閘合閘到位,而A、C未合閘到位,見(jiàn)圖5。
圖5 1813刀閘AC相合閘不到位
1813刀閘氣動(dòng)機(jī)構(gòu)箱采用的兩根傳動(dòng)軸帶動(dòng)動(dòng)觸頭進(jìn)行分合閘,B相用一根傳動(dòng)軸,A、C相共用一根傳動(dòng)軸,傳動(dòng)軸通過(guò)連接叉條拐臂使動(dòng)觸頭進(jìn)行分合閘。由于該叉條拐臂在當(dāng)時(shí)制作過(guò)程中工藝控制不嚴(yán)格,叉條拐臂與傳動(dòng)軸在尺寸上存在正工差,配合不緊密,再加上氣動(dòng)機(jī)構(gòu)分、合閘對(duì)罐內(nèi)導(dǎo)
體沖擊較大,經(jīng)過(guò)十多年來(lái)多次操作,緊固叉條拐臂的螺栓發(fā)生松動(dòng)且磨損嚴(yán)重并發(fā)生變形,見(jiàn)圖6所示。圖7為叉條拐臂與傳動(dòng)軸相互摩擦磨損,配合不緊密的照片。
圖6 動(dòng)觸頭傳動(dòng)軸件磨損情況
圖7 叉條拐臂與傳動(dòng)軸摩擦變形圖
通過(guò)以上分析可知,1813刀閘A、C相刀閘共用一根傳動(dòng)軸,該傳動(dòng)軸與叉條拐臂存在磨損,配合不緊密,緊固螺栓出現(xiàn)松動(dòng)。當(dāng)1813刀閘進(jìn)行合閘時(shí),因A、C相傳動(dòng)軸未能固定住A、C相叉條拐臂,在進(jìn)行傳動(dòng)時(shí)未能可靠帶動(dòng)動(dòng)觸頭合閘,使得A、C相刀閘動(dòng)觸頭處于半分半合的狀態(tài),導(dǎo)致了1813刀閘處于缺相運(yùn)行的狀態(tài)。
在找到故障點(diǎn)后,在廠家的協(xié)助下,檢修人員更換了1813刀閘A、C相拐臂叉條和傳動(dòng)軸,經(jīng)過(guò)多次傳動(dòng)試驗(yàn),確保了1813刀閘能可靠分閘,同時(shí)對(duì)2號(hào)主變壓器的中性點(diǎn)間隙銅棒進(jìn)行更換,及時(shí)恢復(fù)了送電。
由于九河站GIS運(yùn)行了15年,到了中期檢修的階段,為了防止該類刀閘再次出現(xiàn)此類故障,隨后檢修人員對(duì)全站GIS刀閘的拐臂叉條都進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)其1301、1021刀閘傳動(dòng)軸內(nèi)部已出現(xiàn)部分螺栓松動(dòng)、拐臂等配件存在磨損,都進(jìn)行了相應(yīng)的更換與緊固處理。
(1)變壓器高壓側(cè)A、C相缺相運(yùn)行時(shí),中性點(diǎn)電壓會(huì)抬高,間隙會(huì)發(fā)生擊穿,通過(guò)設(shè)置中性點(diǎn)間隙過(guò)流保護(hù)能有效的保護(hù)變壓器。
(2)當(dāng)電氣設(shè)備發(fā)生故障時(shí),可通過(guò)故障錄波分析得出故障的原因,并通過(guò)高壓化學(xué)試驗(yàn)等技術(shù)監(jiān)督手段對(duì)故障進(jìn)行查找,縮短故障查找時(shí)間,提高了效率。
(3)國(guó)內(nèi)運(yùn)行了15年以上的GIS到了中期檢修的期限,部分傳動(dòng)件可能會(huì)出現(xiàn)松動(dòng)和變形,應(yīng)對(duì)其進(jìn)行開(kāi)罐檢查,及早發(fā)現(xiàn)并及時(shí)處理事故隱患。