郜志文,孫力,崔效炎,孫國進
1.河南精誠汽車零部件有限公司 河南新鄉(xiāng) 453000
2.河南工學院材料科學與工程學院 河南新鄉(xiāng) 453003
隨著我國城市化進程的加快,城市人口數(shù)量也急劇增加,為緩解市內(nèi)交通擁堵壓力,減少城市污染,輕軌和地鐵的建設里程快速增加。以北京為例,截至2021年,路網(wǎng)里程超過780km,車站數(shù)量達到450余座。隨著地鐵里程的增加和運行速度的加快,如何保證軌道交通車輛的安全運行,尤其是在彎道處的安全運行,成為眼下人們關注的焦點。轉向架是保證軌道交通車輛安全運行的重要結構,也是輕軌或地鐵列車能夠高速平穩(wěn)運行的核心結 構[1-4]。而拐臂又是轉向架結構中的關鍵零件,其作用:一是當車輛以一定速度開始進入曲線運行時,前輪對應外輪輪緣與外軌的內(nèi)側面接觸,兩者互相擠壓產(chǎn)生導向力,并由導向力引起導向力矩,使轉向架相對線路產(chǎn)生轉動;二是剎車和調(diào)節(jié)車輛行駛速度。圖1所示為轉向架結構,其中箭頭所指處是拐臂零件所處的位置。
圖1 轉向架結構及拐臂位置
從上述分析可以看出,軌道交通車輛在行駛過程中,拐臂承受著復雜的交互力的作用,這就要求拐臂不但具有良好的綜合力學性能[5],同時還要具有優(yōu)良的耐磨性和尺寸穩(wěn)定性。本文針對拐臂的技術要求,在滲氮工藝的基礎上,往滲氮氣氛中添加微量的NO氣體,對拐臂進行復合氣體滲氮處理,分析了拐臂熱處理后的微觀組織,統(tǒng)計了拐臂復合氣體滲氮處理后的變形情況。
本研究拐臂選用的材質(zhì)為QT500,這是因為球墨鑄鐵具有優(yōu)良的減振性能和潤滑性能[6],最終熱處理工藝為滲氮處理[7-9]。拐臂零件形狀及尺寸要求如圖2所示。其中,拐臂下端的外圓直徑尺寸和上端的內(nèi)孔直徑尺寸為裝配尺寸,精度要求極高,滲氮處理后的白亮層厚度≥8μm。
圖2 拐臂結構及實物
生產(chǎn)過程統(tǒng)計顯示,采用常規(guī)滲氮工藝處理的拐臂主要存在以下缺點:一是滲氮層厚度偏小,滲氮層厚度是保證拐臂耐磨性的關鍵,而常規(guī)滲氮處理的拐臂滲氮層厚度僅能達到技術要求的下限值,約8μm;二是滲氮層不連續(xù),這是由于QT500基體中均勻分布著大量球狀石墨,割裂了基體的連續(xù)性,從而影響了拐臂滲氮層的連續(xù)性,統(tǒng)計結果顯示,滲氮層連續(xù)度低于60%,這嚴重降低了拐臂的耐磨性能;三是滲氮周期長,常規(guī)的滲氮處理為了達到滲氮層厚度技術要求,滲氮處理生產(chǎn)周期在36h以上。滲氮處理周期的增加對于拐臂尺寸精度控制是十分不利的,且會造成供貨周期延長、生產(chǎn)成本升高等附帶不良后果。
綜上所述,常規(guī)滲氮處理的拐臂存在尺寸精度超標、白亮層厚度小、白亮層連續(xù)性不足等缺陷。為改善拐臂常規(guī)滲氮處理的上述缺點,本文在普通滲氮的基礎上,往滲氮氣氛中添加了微量的NO氣體,對拐臂進行復合氣體滲氮處理,并統(tǒng)計了復合氣體滲氮處理后拐臂零件的變形情況,分析了復合氣體滲氮處理后拐臂的微觀組織形貌。在復合氣體滲氮條件下,拐臂的滲氮生產(chǎn)周期可縮短到28h以內(nèi)。
常規(guī)滲氮工藝采用的是NH3作為滲氮物質(zhì),本文的復合氣體滲氮工藝,是在原有NH3基礎上添加了CO2和微量NO。本研究所制定的復合氣體滲氮處理工藝如圖3所示。
圖3 復合氣體滲氮工藝曲線示意
復合氣體滲氮工藝,主要包括預氧化、滲氮、預冷和出爐,其中預氧化時爐膛內(nèi)部通過通風孔與大氣連通。
滲氮過程中NH3的流量為6000mm3/h,預冷階段NH3流量為2000mm3/h。滲氮過程中在NH3中混入1%~6%的CO2和微量NO(所占比例<1%),以達到復合氣體滲氮的目的。CO2和NO可以提高滲氮過程中N原子的吸附性和活性,從而提高滲氮層的厚度和連續(xù)性,降低滲氮周期。
由于拐臂受力過程復雜,因此滲氮處理前進行調(diào)質(zhì)預處理,以改善拐臂微觀組織,保證綜合力學性能。對比了相同滲氮時間下(28h),常規(guī)滲氮處理和復合氣體滲氮處理后拐臂的白亮層形貌,如圖4所示。
從圖4可看出,常規(guī)滲氮處理工藝下,拐臂白亮層明顯偏薄,并且在球狀石墨位置處未能形成連續(xù)的白亮層,復合氣體滲氮處理后表面白亮層連續(xù)分布,厚度也明顯增加。白亮層厚度測量結果顯示,復合氣體滲氮處理后,除個別石墨位置附近外,白亮層厚度在10~12μm,常規(guī)滲氮處理所得到的白亮層厚度為3~5μm,如圖5所示。
圖4 不同滲氮處理白亮層對比
圖5 不同滲氮工藝下白亮層厚度統(tǒng)計
與常規(guī)滲氮相比,本研究所采用的復合氣體滲氮處理,可明顯改善白亮層的均勻性,縮短滲氮生產(chǎn)周期。分析原因認為,CO2和微量NO的加入,可以減小活性N原子結合生成N2趨勢,增加活性N原子在工件表面的吸附效率,另外,CO2氣體分解產(chǎn)生的活性碳原子可以沉積在石墨球表面促進白亮層的形成,從而改善白亮層的連續(xù)性。因此,拐臂零件復合氣體滲氮工藝處理后的白亮層厚度和連續(xù)性,與常規(guī)滲氮處理相比均得到了明顯的改善。
為保證拐臂的裝配性能和使用性能,外圓直徑的尺寸必須控制在52.804~52.850mm,內(nèi)孔直徑尺寸必須控制28.20~28.252mm。分析了復合氣體滲氮處理前后拐臂兩端部位置的外圓直徑和內(nèi)孔直徑的尺寸波動,結果如圖6所示。
圖6 拐臂復合氣體滲氮處理后尺寸測量結果及實物
從圖6a、b可看出,拐臂經(jīng)過復合氣體滲氮處理后的外圓直徑尺寸主要分布于52.815~52.830mm,拐臂內(nèi)孔直徑尺寸主要分布于28.20~28.23mm。復合氣體滲氮處理后,拐臂外圓直徑和內(nèi)孔直徑尺寸控制精度非常高,完全達到了技術要求。
拐臂是轉向架的關鍵零件,在保障地鐵列車、輕軌等安全運行發(fā)揮著重要作用。本文采用復合氣體滲氮工藝對拐臂進行滲氮處理,分析了復合氣體滲氮處理工藝對拐臂白亮層和尺寸精度的影響。具體結論如下。
1)復合氣體滲氮處理后,拐臂白亮層厚度穩(wěn)定在10~12μm,白亮層的連續(xù)性得到改善,完全達到使用技術要求。
2)復合氣體滲氮處理后,拐臂端部位置外圓直徑和內(nèi)孔直徑尺寸變形小,具有良好的尺寸精度。