周旭東,唐安全
(1.攀鋼釩煉鐵廠,四川 攀枝花 617000;2.四川鴻艦重機(jī)有限公司設(shè)備故障診斷中心,四川 攀枝花 617063)
燒結(jié)機(jī)主抽煙機(jī)振動異常的分析及處理
周旭東1,唐安全2
(1.攀鋼釩煉鐵廠,四川 攀枝花 617000;2.四川鴻艦重機(jī)有限公司設(shè)備故障診斷中心,四川 攀枝花 617063)
主要針對燒結(jié)機(jī)主抽煙機(jī)振動異常進(jìn)行了分析和處理。在分析過程中靈活地運(yùn)用故障診斷技術(shù),準(zhǔn)確地找到了故障源,并進(jìn)行了相應(yīng)的處理,保證了生產(chǎn)計劃的順利執(zhí)行。
振動;頻譜;故障診斷;處理;效果
攀鋼釩煉鐵廠6#抽煙機(jī)是173.6m2燒結(jié)機(jī)抽風(fēng)燒結(jié)的關(guān)鍵設(shè)備,抽煙機(jī)電機(jī)、風(fēng)機(jī)支撐軸承采用滑動軸承。抽煙機(jī)組出現(xiàn)異常振動時,將會停機(jī)檢修,影響生產(chǎn)效益。對振動異??焖偬幚聿拍軐Y(jié)生產(chǎn)損失降到最低。
2013年5月4日,173.6m2燒結(jié)機(jī)安排定修,計劃10h,按計劃6#抽煙機(jī)正常開機(jī),但開機(jī)后抽煙機(jī)風(fēng)機(jī)端振動很大,3H的振動速度值達(dá)13.9mm/s,嚴(yán)重超標(biāo),立即進(jìn)行故障診斷。
6#抽煙機(jī)的設(shè)備結(jié)構(gòu)及測點(diǎn)布置簡圖如圖1所示,其主要參數(shù)如下。
風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速:1 500r/min,風(fēng)量:300m3/s,風(fēng)壓:18 000Pa,轉(zhuǎn)動慣量:4 150kg/m2,轉(zhuǎn)子直徑:2 840mm,進(jìn)口溫度:110℃,轉(zhuǎn)子重量:11 146kg,電機(jī)功率:6 300kW。
圖1 6#抽煙機(jī)測點(diǎn)布置圖
由于燒結(jié)機(jī)計劃檢修前,抽煙機(jī)振動不大,所以就沒有安排檢修。當(dāng)抽煙機(jī)重新開機(jī)后風(fēng)機(jī)端振動突然增大且振動值嚴(yán)重超標(biāo),主要表現(xiàn)在風(fēng)機(jī)端的水平方向和軸向,而電機(jī)端振動較小,說明故障源在風(fēng)機(jī)端。鑒于該風(fēng)機(jī)的異常振動情況,主要對風(fēng)機(jī)端進(jìn)行振動測試,測試的數(shù)據(jù)與停機(jī)前的振動數(shù)據(jù)見表1。
表1 6#抽煙機(jī)風(fēng)機(jī)端振動測試數(shù)據(jù) mm/s
從表1的振動數(shù)據(jù)來看,重新開機(jī)后,風(fēng)機(jī)端水平方向的振動比停機(jī)前增加2倍多,軸向增加的更多,但振動最大還是在水平方向。而從3H的頻譜看(圖2),轉(zhuǎn)頻占主導(dǎo),轉(zhuǎn)頻分量占總振值的76%,另外還存在高次諧波,其中6倍頻分量占總振值的40%,5倍頻分量占總振值的27%,2倍頻分量占總振值的25%,其余的諧波分量較小。4H的頻譜圖與3H基本相同,也是轉(zhuǎn)頻占主導(dǎo),還有高次諧波。而3A的頻譜是3倍轉(zhuǎn)頻占主導(dǎo),3倍頻分量占總振值的64%,其次是4倍頻分量占總振值的62%,轉(zhuǎn)頻分量只占總振值的19%(圖3)。4A的頻譜圖與3A的頻譜圖相似。而停機(jī)前各測點(diǎn)的頻譜圖均是轉(zhuǎn)頻占主導(dǎo),諧波分量都較小。
圖2 3H頻譜圖
圖3 3A頻譜圖
由以上測試數(shù)據(jù)可看出,3A的振動增加最大,且3倍頻占主導(dǎo),3H的頻譜同樣存在相當(dāng)分量的高次諧波,從頻譜特征看,不對中、松動、軸承座動剛度較低、不平衡這四種故障的特征都符合,但電機(jī)端的振動在停機(jī)前、后基本沒變化且振動較小,如果存在不對中,電機(jī)負(fù)荷端的振動相應(yīng)的也較大才對,由此基本排除了不對中的可能;隨即對軸承座的基礎(chǔ)螺栓進(jìn)行了測試,各螺栓上的振動基本上接近并且相對較小,同樣排除了軸承座動剛度較低故障;如果軸瓦在開、停機(jī)時造成損傷而增大軸瓦的間隙,類似于松動故障特征,哪怕存在輕微的不平衡,也將放大振動,但水平方向的頻譜特征又不完全支持存在松動故障,要檢查軸瓦是否存在損傷,至少需要6h,這樣就要造成生產(chǎn)計劃后延,由于軸瓦損傷的特征并不十分充分,暫時將軸瓦存在損傷故障排在第二步檢查;從3H、4H的頻譜圖看轉(zhuǎn)頻分量占主導(dǎo),說明風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子存在不平衡,但停機(jī)前的振動并沒有超標(biāo),風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子的平衡情況還可以,停機(jī)后沒有對風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子進(jìn)行清灰處理,按理不應(yīng)該出現(xiàn)這樣大的振動,除非風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子存在脫落,造成風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子的不平衡加劇。經(jīng)了解,此風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子是修復(fù)的轉(zhuǎn)子,轉(zhuǎn)子上的耐磨層采用熔焊技術(shù)進(jìn)行修復(fù),如果耐磨層有一點(diǎn)被磨穿,在停、開機(jī)時,由于巨大的慣性力和離心力,將造成更大面積的脫落。因此認(rèn)為造成開機(jī)后風(fēng)機(jī)端振動異常增大的根本原因就是轉(zhuǎn)子上的耐磨層脫落加劇了轉(zhuǎn)子的不平衡,而高次諧波分量是由于轉(zhuǎn)子嚴(yán)重的不平衡分量激發(fā)造成的。
據(jù)分析結(jié)果,決定先對風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子進(jìn)行在線動平衡。在風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子上加配重850g,同時發(fā)現(xiàn)多個葉片上的耐磨層存在多處大小不一的剝落。開機(jī)后各測點(diǎn)振動均在1mm/s以下(見表1),花費(fèi)的時間不到1h,保證了生產(chǎn)計劃的正常執(zhí)行。同時也證明了分析和診斷是正確的,避免了盲目檢查軸瓦而增加定修時間,影響生產(chǎn)計劃的正常執(zhí)行。
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TH43
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1671-0711(2014)04-0067-02
2014-02-08)