許建軍
(黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司,青海 西寧 81008))
積石峽水電站面板混凝土裂縫預(yù)防措施
許建軍
(黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司,青海 西寧 81008))
積石峽水電站大壩采用混凝土面板堆石壩型式,施工過程中,通過前期配合比試驗(yàn)、施工過程工藝控制、施工后養(yǎng)護(hù)等全過程控制措施,有效預(yù)防了面板混凝土裂縫的發(fā)生。
高寒地區(qū);面板混凝土;裂縫;預(yù)防措施
積石峽水電站位于青海省循化縣境內(nèi)積石峽出口處,是黃河上游龍羊峽~青銅峽河段規(guī)劃 25座水電站的第 11 座,該工程主要任務(wù)是發(fā)電。積石峽水庫為日調(diào)節(jié)水庫,正常蓄水位 1856m,最大壩高 100m,總庫容 2.635 億 m3,最大發(fā)電水頭73m,總裝機(jī)容量 1020MW,保證出力 332.3 MW,多年平均發(fā)電量 33.63 億 kW·h。
大壩采用混凝土面板堆石壩型式,壩頂高程為 1861.0m,最大壩高 103m,面板混凝土,面板設(shè)計(jì)分塊共計(jì) 36 塊,其中分縫 6m 寬 16 塊,12m寬 17 塊,壩右三角塊 5.86m,壩左三角塊 5.58m和壩左高趾墻一塊 4.47m,最大分縫長度 172.4 m,其中 12m 寬面板 2160m,6m 寬面板 1750 m。面板為不等厚結(jié)構(gòu),頂部厚 30cm,底部厚58.8cm。
配合比的選擇是混凝土裂縫預(yù)防的基礎(chǔ),為了做好該項(xiàng)工作,施工準(zhǔn)備階段業(yè)主多家科研單位同步開展了面板混凝土配合比試驗(yàn)研究工作。主要通過對(duì)混凝土各種摻配材料的優(yōu)選及摻配比例的擬定、混凝土抗裂能力分析和混凝土配合比的 3d、7d 的不同抗裂指標(biāo)進(jìn)行分析,從而確定推薦配合比。
通過對(duì)推薦配合比進(jìn)行多次現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),分析原材料、拌合物塌落度、含氣量延時(shí)損失、抗裂及混凝土力學(xué)性能等多項(xiàng)指標(biāo),最終確定了施工配合比(見表 1),并對(duì)施工過程中混凝土施工性能控制指標(biāo)、內(nèi)外溫差控制給出了指導(dǎo)意見。
表1 面板混凝土施工配合比
施工前,通過現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)性試驗(yàn),確定使用試驗(yàn)編號(hào) H17(江蘇博特外加劑)配合比的面板 23 倉,使用試驗(yàn)編號(hào) H35(山西黃河外加劑)配合比的面板 13倉。
3.1 施工布置
壩體填筑到 1857m 高程時(shí),壩面寬度為15.48 m,碾壓整平后做為面板混凝土施工平臺(tái),進(jìn)行混凝土運(yùn)輸?shù)缆?、風(fēng)水電路、滑模卷揚(yáng)機(jī)、鋼筋堆放、壩面防護(hù)欄桿、安全文明標(biāo)示及拌合站等的布置。
3.2 施工工藝
面板施工工藝流程如圖1所示。為了降低混凝土面板的裂縫,重點(diǎn)進(jìn)行了以下幾個(gè)方面的控制。
1)設(shè)置壩頂拌合站。縮短混凝土運(yùn)距,減少塌落度損失。為了縮短面板混凝土的運(yùn)距,經(jīng)過前期現(xiàn)場(chǎng)勘查討論,在壩頂右岸建立混凝土拌合站,拌和機(jī)采用 2 臺(tái) JS750,配料機(jī)采用 1 臺(tái) PDL1600 ,理論生產(chǎn)量為每小時(shí) 35m3,拌合站距混凝土入倉口最大水平距離約 300m。
圖1 工藝流程圖
2)加強(qiáng)上游坡面處理。為減少上游坡面對(duì)面板混凝土的約束而產(chǎn)生裂縫的可能性,積石峽水電站對(duì)上游坡面進(jìn)行了處理,具體做法為:在上游坡面按 3m×3m 方格網(wǎng)進(jìn)行平整度測(cè)量,根據(jù)測(cè)量結(jié)果,對(duì)法線方向誤差在+5cm 以上的坡面進(jìn)行打鑿處理,對(duì)低于-5cm 的部位進(jìn)行砂漿補(bǔ)填,對(duì)于每層擠壓墻搭接處出現(xiàn)的大于 1cm 的錯(cuò)臺(tái)進(jìn)行削除并用砂漿抹平。然后在擠壓墻表面噴涂1mm 厚的陽離子乳化瀝青,以減少面板接觸基面的摩阻和約束,防止應(yīng)力集中。
3)嚴(yán)格控制混凝土拌制時(shí)間。為了保證混凝土外加劑在拌制過程中充分?jǐn)嚢杈鶆?,保證混凝土施工質(zhì)量,根據(jù)混凝土面板配合比試驗(yàn),混凝土的投料順序?yàn)樯笆橇?、外加劑、水泥、粉煤灰、水,混凝土攪拌時(shí)間為 150s。項(xiàng)目部在拌合機(jī)操作間安裝了時(shí)間繼電器和指示燈,以便操作人員對(duì)拌合時(shí)間的控制。
4)嚴(yán)格控制混凝土坍落度。由于細(xì)集料含水量的不穩(wěn)定,影響混凝土拌合物塌落度的控制難度。為保證細(xì)集料含水率的穩(wěn)定性,積石峽水電站主要采取的措施為:①對(duì)細(xì)集料進(jìn)行在壩后另設(shè)存量較大的堆料倉,二次倒運(yùn)至壩頂拌合站。②拌合站操作人員對(duì)每一批細(xì)集料根據(jù)質(zhì)檢站提供的配料單及時(shí)調(diào)整加水量(加水時(shí)間控制)。
對(duì)出現(xiàn)的塌落度超限的混凝土禁止入倉,作為廢料進(jìn)行處理。
5)嚴(yán)把混凝土振搗質(zhì)量關(guān)。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)施工人員的質(zhì)量意識(shí),特邀專家對(duì)施工人員進(jìn)行質(zhì)量控制要點(diǎn)、重點(diǎn)的培訓(xùn),混凝土振搗嚴(yán)格按規(guī)范要求執(zhí)行。在每一層混凝土入倉后人工平倉,使每車混凝土在倉面上均勻分布,每層布料厚度為 25~30 cm,嚴(yán)禁出現(xiàn)骨料集中現(xiàn)象,并及時(shí)振搗。振搗間距小于 40cm,深入下層混凝土不小于 5cm。振搗器插入方向在滑模前沿鉛垂向下。振搗時(shí)間以混凝土表面不再明顯下沉,不出現(xiàn)氣泡并泛漿時(shí)視為振搗密實(shí),一般情況下每一處振搗時(shí)間控制在15~20s左右。
6)加強(qiáng)技術(shù)交底,使施工人員明確各施工工序。面板混凝土施工前,積石峽水電站邀請(qǐng)專家分別對(duì)面板施工前的準(zhǔn)備(包括基礎(chǔ)面清理;周邊趾板與面板相接的側(cè)面混凝土缺陷處理、止水修復(fù);擠壓墻脫空檢查及坡面處理;擠壓墻層面陽離子乳化瀝青噴涂;止水安裝等)、鋼筋安裝、模板制安、混凝土澆筑、養(yǎng)護(hù)等做了詳細(xì)的交底,積石峽水電站在面板施工中,共進(jìn)行施工技術(shù)交底 4次。
7)對(duì)面板試驗(yàn)塊施工中存在的問題,及時(shí)總結(jié)整改。2010 年 3 月 15 日 10:20,積石峽水電站面板試驗(yàn)塊 3 號(hào)面板開倉,2010 年 3 月 16 日 5:00收倉,根據(jù) 3號(hào)面板混凝土試驗(yàn)塊中出現(xiàn)的飄模、振搗不規(guī)范、混凝土拌合控制不到位等施工問題,項(xiàng)目部采取了相應(yīng)的整改措施進(jìn)行整改,并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工人員進(jìn)行了再次交底說明,以達(dá)到面板施工規(guī)范化,保證后續(xù)面板混凝土澆筑質(zhì)量。
在混凝土澆筑一次抹面完成后,立即覆蓋 0.5 mm 厚塑料薄膜,二次抹面后,氣溫低于 5 ℃覆蓋采用雙布一膜復(fù)合土工膜進(jìn)行保溫保濕覆蓋,氣溫高于5℃后采用土工布進(jìn)行保溫覆蓋。 灑水系統(tǒng)布置:沿壩頂設(shè) DN100 鋼管做縱向供水干管,每倉頂均勻布設(shè)有小孔的塑料軟管接供水干管長流水(氣溫高于 5℃)養(yǎng)護(hù)。
為落實(shí)人員責(zé)任,成立了混凝土養(yǎng)護(hù)施工隊(duì),明確其職責(zé)和獎(jiǎng)罰辦法。緊隨混凝土澆筑,養(yǎng)護(hù)人員嚴(yán)格按照養(yǎng)護(hù)方案進(jìn)行覆蓋和灑水;對(duì)已澆筑完成的面板,養(yǎng)護(hù)人員全天 24h進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)混凝土表面水分不足時(shí)及時(shí)補(bǔ)充水分,土工布(膜)覆蓋不嚴(yán)密時(shí)及時(shí)覆蓋,達(dá)到保溫、保濕效果,不間斷養(yǎng)護(hù)至下閘蓄水。
積石峽水電站共有面板 36 塊,澆筑混凝土面積 35516m2,產(chǎn)生裂縫 71 條,裂縫率為 2.0 條/1000 m2,其中裂縫寬度大于 0.1mm 且不大于 0.2mm共 54 條,裂縫長度共計(jì) 270.25m;裂縫寬度不大于 0.1mm 共 13 條,裂縫長度共計(jì) 71.30m;裂縫寬度大于 0.2mm 共 4 條,裂縫長度共計(jì) 21.75m。裂縫發(fā)生數(shù)量級(jí)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于其他類似工程
面板混凝土受施工環(huán)境、施工方法、工藝等因素影響,導(dǎo)致面板混凝土出現(xiàn)裂縫的原因復(fù)雜、影響因素多。為了降低面板裂縫,通過前期配合比試驗(yàn)、施工過程工藝控制、施工后養(yǎng)護(hù)等全過程控制措施,有效預(yù)防了面板混凝土裂縫的發(fā)生,所取得的經(jīng)驗(yàn)為同類工程提供了借鑒。
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