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      磨煤機(jī)故障案例分析及處理

      2014-03-24 23:36:31高海松
      氮肥與合成氣 2014年1期
      關(guān)鍵詞:煤漿小齒輪襯板

      鄭 軍 高海松

      (中石化齊魯分公司第二化肥廠 山東淄博255400)

      中石化齊魯分公司第二化肥廠采用的溢流型磨煤機(jī)(Φ4 000 mm×5 800 mm,1開1備)自2008年10月投運(yùn)以來,故障頻發(fā),雖然沒有發(fā)生全系統(tǒng)停車事故,但磨煤機(jī)頻繁切換會造成煤漿大量浪費(fèi)和氣化爐減負(fù)荷運(yùn)行。

      1 齒輪磨損故障

      (1)故障現(xiàn)象

      主動小齒輪軸軸承溫度持續(xù)升高,變速箱、小齒輪軸承箱和機(jī)箱振動增大,緊急停車。

      (2)原因分析

      經(jīng)初步檢查,發(fā)現(xiàn)大、小齒輪噴霧潤滑裝置堵塞,噴油停止,導(dǎo)致大、小齒輪因缺少潤滑而嚴(yán)重磨損,齒肩磨損2~3 mm;小齒輪軸承因受力過大而超溫磨損,主動側(cè)軸承保持架嚴(yán)重磨損。

      檢查發(fā)現(xiàn):齒輪噴霧潤滑裝置油箱空,齒輪潤滑斷油;磨煤機(jī)主滾筒大齒輪附近存在煤漿漏點(diǎn),部分煤漿進(jìn)入大齒輪后與噴霧潤滑的重油混合,對齒輪結(jié)合部位進(jìn)行研磨;因大、小齒輪潤滑重油由油箱直接提供,由于觀察、檢查不力,沒有及時更換,造成供油中斷,缺油后煤漿硬化導(dǎo)致嚙合過盈,引起軸承超溫并振動。

      (3)處理措施

      修復(fù)大、小齒輪噴霧潤滑裝置,制作并增設(shè)專用油箱,冬季投用盤管伴熱;噴霧潤滑間隔時間由45 min改為15 min;更換主動側(cè)小齒輪軸承;對大、小齒輪的主、副工作面互相掉換,繼續(xù)使用。

      打開小齒輪軸承檢查,沒有發(fā)現(xiàn)磨損現(xiàn)象,但大、小齒輪齒根部嚴(yán)重結(jié)焦,進(jìn)行了清理;小齒輪護(hù)罩視窗改為活動觀察視窗,每班操作工觀察噴霧潤滑及齒輪磨損情況;大齒輪護(hù)罩底部增開2個清理窗,定期清理大齒輪底部煤渣、油泥等雜物;及時處理主滾筒煤漿漏點(diǎn),防止煤漿進(jìn)入齒輪護(hù)罩內(nèi)部。

      2 磨煤機(jī)出口滾筒篩損壞故障

      (1)故障現(xiàn)象

      出口滾筒篩篩條頻繁磨損脫落,高、低壓煤漿泵內(nèi)及料漿槽內(nèi)發(fā)現(xiàn)碎裂的篩條。

      (2)原因分析

      出口滾筒篩強(qiáng)度不足;梯形條篩焊接部位接觸面積較小,下料煤漿對其根部的磨損發(fā)生在<1 m 的范圍內(nèi),長時間磨損造成脫焊,篩條脫離碎裂,滾筒篩使用壽命為2~4個月。

      (3)處理措施

      對滾筒篩進(jìn)行了多次改造。2012年,采用整張鋼板沖壓制成的篩孔為5 mm×20 mm的篩網(wǎng),使用效果良好;由于實際運(yùn)行時只使用篩網(wǎng)根部,為了提高水煤漿濃度,又制作了篩孔為5 mm×30 mm 的滾筒篩備用。

      3 滾筒泄漏故障

      (1)故障現(xiàn)象

      自磨煤機(jī)投運(yùn)以來,滾筒襯板螺栓密封圈頻繁泄漏。因每臺磨煤機(jī)滾筒上有270塊襯板,每塊襯板又有2只緊固螺栓,所以每臺磨煤機(jī)就有540個潛在漏點(diǎn),有時每周需2次停車處理漏點(diǎn)。

      (2)原因分析

      ①襯板螺栓密封圈受磨棒撞擊的交變載荷作用,極易出現(xiàn)裂紋;②因滾筒內(nèi)磨棒在運(yùn)行時對襯板形成反向沖擊,如果襯板緊固不牢,襯板反向移位,緊固螺栓偏斜,密封圈兩側(cè)出現(xiàn)明顯的變形差別;③煤漿及添加劑對密封圈有腐蝕作用。

      (3)處理措施

      ①對每臺磨煤機(jī)540只密封圈進(jìn)行改造,密封圈加厚至22 mm,密封線由2條改為4條,內(nèi)部加鋼片增強(qiáng),提高密封圈材質(zhì)硬度,減少緩沖量;更換新密封圈后,泄漏次數(shù)明顯減少;②調(diào)整傾斜襯板,先拆卸1排襯板,然后反方向依次調(diào)整30排襯板,并及時更換開裂的襯板。

      4 離合器著火故障

      (1)故障現(xiàn)象

      2012年8月24日0:35,磨煤機(jī)離合器突然著火,著火后因離合器脫開,磨煤機(jī)已停,但電機(jī)未停,立即手動停車。拆卸離合器,發(fā)現(xiàn)36塊閘瓦上的摩擦片有部分燒損,2個氣囊存在不同程度燒損漏氣、硬化,離合器內(nèi)鼓輪表面已偏磨。

      (2)原因分析

      ①離合器管路系統(tǒng)存在漏點(diǎn),導(dǎo)致氣囊壓力不足,閘瓦與鼓輪打滑、過熱引燃膠囊著火;②自2008年10月裝置投運(yùn)至今已超過4年,而離合器閘瓦組件及氣囊等零部件使用壽命為1~2年, 離合器屬于超期使用;③受磨煤機(jī)所處的工作環(huán)境影響,離合器可能受到灰塵的污染,此灰塵具有一定的腐蝕性,殼體內(nèi)積聚了過多的灰塵以后,可能導(dǎo)致離合器放氣時閘瓦不能脫離鼓輪,產(chǎn)生相互打滑和過熱。

      (3)處理措施

      ①離合器空氣管路或旋轉(zhuǎn)密封閥有漏氣現(xiàn)象時,必須立即維修或更換。在實際使用中,旋轉(zhuǎn)密封閥工作環(huán)境差,壽命不到半年,已列為定期更換部件;②閘瓦組件(包括鋁合金閘瓦、摩擦片)、復(fù)位彈簧、扭矩棒全部更換,更換所有的氣囊,2只鼓輪采用機(jī)加工方法車削鼓輪外圓,使之呈規(guī)則圓柱面。今后將按計劃檢查磨擦副,以便確定摩擦片的更換時間,使其不超過摩擦片的磨損極限,因為鉚釘或螺釘頭會擦傷鼓輪,極可能損壞彈簧;③設(shè)置離合器保護(hù)性屏蔽,以隔絕灰塵;利用真空除塵器或空氣軟管進(jìn)行徹底清理,以排除所有灰塵沉積物。一般情況下,此項工作無需拆下鼓輪。

      5 主軸瓦故障

      (1)故障現(xiàn)象

      本研究中,CRE菌株除分布于ICU外,普通病房主要分布在康復(fù)科和外科普通病房中,進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn),康復(fù)科CRE菌株感染者大多為腦梗塞或腦出血的老年人群,該類患者免疫力低下,所患疾病多伴有不同程度的肢體癱瘓或意識障,需要長時間臥床或住院治療等特點(diǎn),使其更容易罹患CRE菌株感染[18]。而普通外科感染CRE患者,多為高齡、手術(shù)創(chuàng)傷大、營養(yǎng)不良,或經(jīng)放射治療和化學(xué)治療后免疫功能低下,病情較復(fù)雜,甚至發(fā)生多臟器功能衰竭。

      2013年4月磨煤機(jī)計劃檢修時,發(fā)現(xiàn)A磨煤機(jī)驅(qū)動側(cè)軸瓦存在局部蟲形灼傷,B磨煤機(jī)非驅(qū)動側(cè)軸瓦巴氏合金層局部燒損脫層,冷卻盤管因結(jié)垢水量減小。

      (2)原因分析

      ①研磨軸瓦后,配合間隙小于要求值,運(yùn)轉(zhuǎn)時軸瓦與軸磨損率高,局部溫度高,產(chǎn)生燒瓦現(xiàn)象;②存在不開高壓油泵盤車現(xiàn)象,造成軸瓦間缺油灼傷;③冷卻盤管所用冷卻水為原水,易結(jié)垢堵塞。

      (3)處理措施

      ①軸瓦嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)要求研磨(安裝時,軸瓦與軸的配合間隙可用銅皮適當(dāng)調(diào)整),軸瓦裝配后,必須進(jìn)行空載試驗,溫度不能超過50 ℃;②停機(jī)盤車時,必須開啟高壓油泵,增設(shè)強(qiáng)制聯(lián)鎖;③對軸瓦冷卻水盤管進(jìn)行化學(xué)清洗,入口處加設(shè)過濾網(wǎng),出口處加設(shè)排氣設(shè)施,定期排放檢查,并擬采用脫鹽精制水作冷卻水。

      6 電機(jī)軸瓦燒損故障

      (1)故障現(xiàn)象

      電機(jī)驅(qū)動側(cè)軸瓦振動偏大與溫度偏高,因備用磨煤機(jī)檢修,只得加空氣冷卻維持運(yùn)行,振動增至10 mm/s時,停機(jī)檢修,發(fā)現(xiàn)軸瓦磨損嚴(yán)重。

      (2)原因分析

      (3)處理措施

      ①按要求逐級找正,消除振動超差。②縮短換油間隔時間,及時換油;擬加裝氮?dú)饷芊獠⑻接憦?qiáng)制潤滑的可能。③按標(biāo)準(zhǔn)刮瓦,注意檢修質(zhì)量。

      7 斷棒、彎棒故障

      (1)故障現(xiàn)象

      磨煤機(jī)運(yùn)行約4年后,即單臺磨煤機(jī)累計運(yùn)行約2年,開始出現(xiàn)大量細(xì)斷棒,Φ50 mm磨棒已磨細(xì)至Φ30 mm左右,出現(xiàn)較多橢圓細(xì)棒以及斷棒。

      (2)原因分析

      磨煤機(jī)內(nèi)充填來自2家供方的磨棒,軟硬不一,細(xì)棒偏軟,被磨成橢圓形后,影響自身運(yùn)動,在運(yùn)行中兩頭受力大,首先折斷。

      (3)處理措施

      平時發(fā)現(xiàn)斷棒、彎棒,應(yīng)及時取出;應(yīng)每2~4個月內(nèi)部檢查1次。2012年,每臺磨煤機(jī)累計已加磨棒1 100余根;2012年底計劃檢修時,發(fā)現(xiàn)大量斷棒,分2次取出400多根細(xì)棒(<Φ35 mm);2013年4月,利用大檢修機(jī)會,將700多根磨棒全部取出,根據(jù)工藝要求,按裝填負(fù)荷80%重新裝填規(guī)格Φ50 mm×5 750 mm磨棒327根、規(guī)格Φ65 mm×5 750 mm磨棒258根、規(guī)格Φ75 mm×5 750 mm磨棒145根(質(zhì)量比例為3 ∶4 ∶3),總計加入730根(96 t)。經(jīng)測量計算,每月消耗接近3 t,一般情況下,按計算消耗量添加規(guī)格Φ75 mm×5 750 mm及規(guī)格Φ65 mm×5 750 mm的磨棒。

      8 結(jié)語

      磨煤機(jī)發(fā)生較多故障的還有出口滾筒篩上部抽油煙風(fēng)扇頻繁腐蝕失效,進(jìn)料管、鼓型進(jìn)料器、螺旋進(jìn)料器腐蝕泄漏,高、低壓油站和稀油站的油泵經(jīng)常不打量等。通過對磨煤機(jī)故障現(xiàn)象的原因分析,只要日常細(xì)節(jié)檢查到位,做好維護(hù)工作,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程、檢修規(guī)程,就能避免其發(fā)生故障。

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