李曉鵬, 趙 蓉
(1. 新疆天業(yè)匯合新材料化工有限公司, 新疆石河子 832000;2. 新疆天智辰業(yè)化工有限公司, 新疆石河子 832000)
燒嘴壓差由煤漿管線壓力與氣化爐燃燒室壓力之差而得,是水煤漿氣化爐運(yùn)行的重要指標(biāo)之一。燒嘴壓差直接反映煤漿的霧化程度、碳轉(zhuǎn)化率,是防止回火、延長燒嘴使用壽命的關(guān)鍵控制點(diǎn)[1]。新疆天業(yè)匯合新材料化工有限公司水煤漿氣化裝置多年的運(yùn)行分析數(shù)據(jù)顯示,所有停車原因中由燒嘴壓差波動(dòng)引起的停車次數(shù)最多。燒嘴壓差作為水煤漿氣化工藝中重要的指標(biāo)之一,其波動(dòng)嚴(yán)重制約氣化爐的長周期穩(wěn)定運(yùn)行[2]。高壓煤漿泵故障、煤漿粒度不合格、儀表故障、燒嘴磨損、高壓煤漿泵出口管線泄漏和高壓煤漿泵進(jìn)口管線不暢均會(huì)影響燒嘴壓差檢測(cè),筆者主要就煤漿粒度對(duì)燒嘴壓差的作用機(jī)理進(jìn)行分析[3],通過控制煤漿粒度以保持燒嘴壓差穩(wěn)定。
原煤經(jīng)過破碎機(jī)破碎至20 mm以下與研磨水、添加劑一起進(jìn)入到棒磨機(jī),在鋼棒的研磨作用下被磨成煤漿。原煤中存在硬度較高的煤矸石,煤被研磨之后往往粒度較大。為防止煤漿中的大顆粒進(jìn)入煤漿槽,煤漿經(jīng)過棒磨機(jī)出口隨棒磨機(jī)旋轉(zhuǎn)的滾筒篩過濾機(jī)后進(jìn)入煤漿槽。滾筒篩設(shè)計(jì)有寬度為3 mm、長度為28 mm的長方形篩孔(見圖1)。棒磨機(jī)內(nèi)的煤漿經(jīng)過溢流進(jìn)入滾筒篩,由于煤漿顆粒形狀不規(guī)則,其中大顆粒隨著滾筒篩的轉(zhuǎn)動(dòng)被分離出來,部分扁平的大顆粒在轉(zhuǎn)動(dòng)過程中仍然會(huì)通過狹長的滾筒篩篩孔進(jìn)入煤漿槽。
(a) 滾筒篩篩孔
(b) 滾筒篩圖1 滾筒篩結(jié)構(gòu)示意圖
高壓煤漿泵單向閥(見圖2)的閥座內(nèi)部呈一個(gè)圓錐形,錐體表面光滑,閥座上裝有閥錐,閥錐上安裝有彈簧,彈簧頂部是閥蓋。當(dāng)高壓煤漿泵的活塞桿回程時(shí),隔膜室變大,高壓煤漿泵出口單向閥受出口壓力和彈簧彈力作用,閥錐下沉,出口單向閥關(guān)閉,隔膜室內(nèi)壓力下降;高壓煤漿泵進(jìn)口壓力大于彈簧的彈力,煤漿經(jīng)過進(jìn)口單向閥進(jìn)入到隔膜室內(nèi)。當(dāng)高壓煤漿泵的活塞推出時(shí),隔膜室變小、壓力增大,進(jìn)口單向閥被關(guān)閉,出口單向閥受壓打開,煤漿被排出(見圖3)。
(a) 閥錐
(b) 閥座
(c) 閥錐閥座組合圖2 高壓煤漿泵單向閥結(jié)構(gòu)示意圖
圖3 高壓煤漿泵工作原理
高壓煤漿泵單向閥閥錐的密封設(shè)計(jì)要求為煤漿粒度小于1.4 mm。當(dāng)煤漿粒度偏大時(shí),大顆粒流動(dòng)至進(jìn)口單向閥閥錐時(shí),會(huì)停留在閥錐部位。高壓煤漿泵隔膜室的容積是固定的,當(dāng)活塞推出時(shí),進(jìn)口單向閥閥錐無法與閥座形成密封,少部分粒度較小的煤漿將從進(jìn)口單向閥閥錐間隙泄漏至進(jìn)口管道,引起隔膜室漏漿,隔膜室出口排出的煤漿流量變小,甚至出現(xiàn)不打量的現(xiàn)象。具體表現(xiàn)為高壓煤漿泵出口實(shí)際流量與設(shè)備給出的變頻流量不匹配,高壓煤泵出口流量波動(dòng)。這反映出高壓煤漿泵出口壓力波動(dòng),進(jìn)而造成燒嘴壓差波動(dòng)。同理,高壓煤漿泵出口單向閥也會(huì)出現(xiàn)卡閥現(xiàn)象,當(dāng)活塞回程、隔膜室進(jìn)料時(shí),高壓煤漿泵出口管線的煤漿返回至隔膜室,造成出口壓力波動(dòng)。若煤漿中大顆粒較多,高壓煤漿泵進(jìn)口單向閥也會(huì)出現(xiàn)卡閥現(xiàn)象,造成高壓煤漿泵出口壓力降低,進(jìn)而導(dǎo)致燒嘴壓差降低。遇到大顆粒通過高壓煤漿泵單向閥閥錐后,高壓煤漿泵單向閥閥錐密封恢復(fù),高壓煤漿泵的出口壓力將恢復(fù)正常,同時(shí)燒嘴壓差恢復(fù)正常。
在裝置開車初期,由于裝置運(yùn)行時(shí)間較短,煤漿中大顆粒較少,單向閥受大顆??ㄩy的情況較少,高壓煤漿泵出口壓力均在小范圍波動(dòng),燒嘴壓差波動(dòng)不明顯。大顆粒煤漿的流動(dòng)性較差,在裝置運(yùn)行70~80 d后,大顆粒在煤漿槽底部和高壓煤漿泵進(jìn)口管線中不斷富集,當(dāng)累積到一定程度后,高壓煤漿泵進(jìn)口管道的流通面積減小。在進(jìn)口壓力和吸力作用下,沉積物上部的部分顆粒會(huì)進(jìn)入高壓煤漿泵,進(jìn)口單向閥閥錐出現(xiàn)顆粒卡澀的概率加大,此時(shí)燒嘴壓差波動(dòng)的頻率會(huì)明顯增加。當(dāng)懸浮的較大顆粒被輸送完成后,燒嘴壓差即恢復(fù)正常。因此,降低煤漿粒度是有效減少燒嘴壓差波動(dòng)的一個(gè)重要途徑[3-4]。
棒磨機(jī)處理能力有限,一般棒磨機(jī)能夠處理的原煤最大粒度為20 mm,其中粒度為10 mm的原煤質(zhì)量分?jǐn)?shù)必須大于80%。因此,需要控制原煤破碎率,對(duì)較大粒度的原煤必須進(jìn)行二次破碎。加強(qiáng)破碎機(jī)的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng),保證其正常運(yùn)行,確保進(jìn)入棒磨機(jī)的原煤粒度合格。
棒磨機(jī)的滾筒篩連接在棒磨機(jī)筒體上,滾筒篩隨棒磨機(jī)同心旋轉(zhuǎn),棒磨機(jī)出口的不合格顆粒會(huì)隨篩網(wǎng)旋轉(zhuǎn)通過篩孔進(jìn)入到水煤漿中。為了防止不合格顆粒進(jìn)入水煤漿中,在滾筒篩出口加裝二級(jí)振動(dòng)篩,對(duì)煤漿進(jìn)行二次篩分,降低大顆粒通過的概率,提高煤漿粒度合格率。
隨著設(shè)備長周期運(yùn)行,棒磨機(jī)滾筒篩將會(huì)磨損破裂;因此,應(yīng)定期檢查篩網(wǎng),若發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞應(yīng)及時(shí)維修更換。另外,雖然棒磨機(jī)的鋼棒采用了耐磨材料,但是仍然屬于損耗品,應(yīng)定期抽檢細(xì)棒、加裝粗棒,提高棒磨機(jī)的研磨質(zhì)量,保證煤漿粒度合格。
圓孔滾筒篩的孔徑可以嚴(yán)格按照高壓煤漿泵粒度要求設(shè)計(jì)、制造,可以很好地控制煤漿粒度。但是,由于煤漿有一定黏度,圓孔滾筒篩不利于煤漿通過,易造成篩網(wǎng)溢漿,工業(yè)生產(chǎn)不易控制。
分別在棒磨機(jī)的出口和高壓煤漿泵進(jìn)口設(shè)置取樣點(diǎn),制定取樣頻次,嚴(yán)格進(jìn)行過篩監(jiān)測(cè)。發(fā)現(xiàn)大顆粒增多時(shí),可以通過調(diào)整負(fù)荷、檢查維修設(shè)備等措施控制,必要時(shí)可采取高壓煤漿泵進(jìn)口排煤漿的緊急處理措施。
煤漿粒度是水煤漿氣化裝置的重要指標(biāo),煤漿粒度偏大會(huì)使高壓煤漿泵工作異常,造成燒嘴壓差波動(dòng),影響氣化爐穩(wěn)定長周期運(yùn)行。因此,加強(qiáng)原煤粒度控制,并在棒磨機(jī)滾筒篩出口增加二級(jí)振動(dòng)篩,防止煤漿中的大顆粒進(jìn)入煤漿中,可以有效防止燒嘴壓差波動(dòng),穩(wěn)定生產(chǎn),延長水煤漿氣化爐的運(yùn)行周期。