劉波宏,盧明明,湯 邦,牛艷霞
(中車株洲電機(jī)有限公司,湖南 株洲 412000)
某型電力機(jī)車牽引電機(jī)轉(zhuǎn)軸軸伸部分為外錐結(jié)構(gòu),小齒輪通過熱套的方式與牽引電機(jī)轉(zhuǎn)軸連接,在牽引電機(jī)分解檢修時(shí)使用油壓拆卸將小齒輪與轉(zhuǎn)軸分離。近年來,牽引電機(jī)返廠檢修時(shí),發(fā)現(xiàn)部分外錐軸表面存在損傷,主要表現(xiàn)為一道或多道徑向凹痕跡以及軸向拉傷。根據(jù)2019年1月至2021年12月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可知,2020年共發(fā)生32起外錐面損傷,比率5.56%,轉(zhuǎn)軸報(bào)廢23個(gè)(3.99%),具體情況如表1所示。
表1 牽引電機(jī)外錐軸表面損傷情況統(tǒng)計(jì)
從表1可知,因外錐軸表面損傷引起每年近1.75%的轉(zhuǎn)子報(bào)廢率,產(chǎn)生檢修成本超過30萬元。此外,外錐軸表面難以去除的痕跡時(shí)常引起客戶投訴甚至經(jīng)濟(jì)處罰,嚴(yán)重影響企業(yè)質(zhì)量形象。基于上述原因,為某型電力機(jī)車牽引電機(jī)研究一種無損退小齒輪工藝顯得尤為重要。
某型電力機(jī)車牽引電機(jī)小齒輪退出工藝為:轉(zhuǎn)軸端面安裝注油嘴和退出工裝,其中注油嘴與液壓泵聯(lián)接,逐漸增加液壓泵壓力,利用徑向壓力將小齒輪漲開后從電機(jī)轉(zhuǎn)軸錐面退出。牽引電機(jī)從驅(qū)動(dòng)分離后退出小齒輪,轉(zhuǎn)軸錐面安裝防護(hù)套后送至檢修現(xiàn)場(見圖1)。結(jié)合工藝流程梳理和工藝寫實(shí),發(fā)現(xiàn)電機(jī)外錐軸表面損傷的主要原因有以下幾種。
圖1 某型電力機(jī)車牽引電機(jī)退小齒輪示意圖(優(yōu)化前)
被漲開的小齒輪由于注油孔內(nèi)雜質(zhì)或轉(zhuǎn)軸表面異物導(dǎo)致軸向阻力增大,彈出后產(chǎn)生了較大的沖擊力,與退出工裝的碰撞觸發(fā)了一個(gè)反向的作用力,導(dǎo)致小齒輪與轉(zhuǎn)軸外錐面撞擊,形成徑向損傷,如圖2所示。
圖2 轉(zhuǎn)軸外錐面典型徑向損傷
個(gè)別操作人員在作業(yè)過程中,快速加壓徑向泵,短時(shí)間內(nèi)漲開小齒輪將其退出。由于加壓時(shí)間短,小齒輪局部位置未完全漲開,軸錐表面沒有被潤滑油膜所覆蓋,導(dǎo)致小齒輪退出時(shí)與轉(zhuǎn)軸形成干摩擦,由于小齒輪的硬度大于轉(zhuǎn)軸硬度,導(dǎo)致轉(zhuǎn)軸表面被撕裂從而形成軸向的拉傷,如圖3所示。
圖3 轉(zhuǎn)軸外錐面典型軸向損傷
某和諧型電力機(jī)車牽引電機(jī)退小齒輪工藝(見圖4)已較為成熟,在實(shí)際運(yùn)用過程中未出現(xiàn)轉(zhuǎn)軸錐面損傷問題。某型電力機(jī)車牽引電機(jī)與之相比,同樣為圓錐過盈聯(lián)接件,且使用油壓拆卸。因此在借鑒某和諧型電力機(jī)車牽引電機(jī)小齒輪退出工藝的方案基礎(chǔ)上,增加軸向壓力,優(yōu)化退出工裝,初步設(shè)計(jì)某型電力機(jī)車牽引電機(jī)外錐軸無損退小齒輪工藝。
圖4 某和諧型電力機(jī)車牽引電機(jī)退小齒輪示意圖
根據(jù)《圓錐過盈配合的計(jì)算和選用》(GB/T 15755-1995)和《極限與配合過盈配合的計(jì)算和選用》(GB/T 5371-2004),計(jì)算某型電力機(jī)車牽引電機(jī)小齒輪在退出時(shí)的徑向壓力值和軸向壓力值。
徑向壓力值的計(jì)算公式:
Px=1.1[Pfmax]
(1)
其中,Pfmax為配合的最大結(jié)合壓力:
(2)
軸向壓力值的計(jì)算公式:
(3)
其中,F(xiàn)xe為壓出力:
(4)
設(shè)小齒輪為包容件(a),轉(zhuǎn)軸為被包容件(i),經(jīng)過計(jì)算得出,徑向壓力值Px=121.286 MPa,軸向壓力值P=7.94 MPa,壓出力Fxe=36.993 kN。
經(jīng)過與某和諧型電力機(jī)車牽引電機(jī)結(jié)構(gòu)對比,某型電力機(jī)車牽引電機(jī)退小齒輪需重新設(shè)計(jì)U型工裝和拉桿,結(jié)合前面壓出力的計(jì)算和拉桿的工藝參數(shù),對拉桿在使用過程中的抗拉強(qiáng)度進(jìn)行校核。
拉桿材質(zhì):30CrNiMo8;抗拉強(qiáng)度σb≥900 MPa。
故拉桿在小齒輪退出過程中可以滿足安全和工藝要求。
根據(jù)上文的計(jì)算結(jié)果,確定徑向泵最大壓力值為122 MPa,軸向泵最大壓力值為8 MPa;查詢中空千斤頂使用手冊,可以承受120 t壓力,滿足安全和工藝要求;小齒輪壓入深度為3.5~3.8 mm,借鑒和諧型電力機(jī)車牽引電機(jī)的設(shè)置,某型電力機(jī)車牽引電機(jī)退小齒輪時(shí)螺母與空心千斤頂之間留8~10 mm間隙。基于上述確定的參數(shù),最終形成某型電力機(jī)車牽引電機(jī)外錐軸無損退小齒輪工藝,如圖5所示。
圖5 某型電力機(jī)車牽引電機(jī)外錐軸無損退小齒輪工藝
根據(jù)現(xiàn)場驗(yàn)證結(jié)果可知(見圖6和表2),在使用新的退出工藝方案后可以全部順利退出小齒輪,目視檢查轉(zhuǎn)軸外錐面無損傷痕跡,接觸率檢測全部在合格范圍內(nèi)。對于小齒輪退出的瞬時(shí)最大壓力,原有工藝的徑向壓力值明顯大于新工藝的徑向壓力值,主要原因在于新工藝的潤滑油已充分覆蓋轉(zhuǎn)軸錐面,表面潤滑膜有效降低了小齒輪退出時(shí)的阻力。
圖6 某型電力機(jī)車牽引電機(jī)外錐軸退小齒輪優(yōu)化前后對比驗(yàn)證
表2 外錐軸無損退小齒輪工藝驗(yàn)證
自2022年1月份使用修訂后的無損退小齒輪工藝,截至2022年3月總共完成217臺(tái)某型電力機(jī)車牽引電機(jī)小齒輪拆卸,轉(zhuǎn)子外錐軸表面損傷為0,較2020年5.56%的損傷率有顯著的改善。結(jié)合上述工藝驗(yàn)證和現(xiàn)場實(shí)踐結(jié)果來看,修訂完善后的某型電力機(jī)車牽引電機(jī)退小齒輪工藝可以實(shí)現(xiàn)小齒輪退出的效果,且小齒輪退出過程中未對轉(zhuǎn)軸外錐面產(chǎn)生損傷,能夠達(dá)到無損傷的目標(biāo)。某型電力機(jī)車牽引電機(jī)外錐軸無損退小齒輪工藝不僅有利于產(chǎn)品表面質(zhì)量的提升,還能節(jié)省可觀的檢修成本。此外,外錐軸無損退小齒輪工藝標(biāo)準(zhǔn)的建立,可推廣至高原動(dòng)力集中型動(dòng)車組牽引電機(jī)的分解檢修。