梁瑋瑋(大慶油田工程有限公司)
為了降低天然氣凈化過程的能量消耗和操作成本,對天然氣凈化廠工程實施了總承包管理模式和HAZOP分析方法。實施總承包管控項目就是要實現(xiàn)設(shè)計的優(yōu)化,節(jié)能降耗,從而提高工程整體銜接能力,保證工程進度和質(zhì)量。徐深9天然氣凈化廠試點工程預(yù)計每天處理能力200×104m3,以此工程為例,介紹凈化廠在方案、流程等方面的優(yōu)化設(shè)計和節(jié)能措施。
針對氯離子含量的危害進行技術(shù)經(jīng)濟對比,在徐深9集氣站建設(shè)時,保留徐深9集氣站原有40×104m3/d三甘醇脫水裝置,并新建1套30×104m3/d三甘醇脫水裝置,降低進站原料氣中氯離子含量,確保凈化廠進站的3股原料氣氣質(zhì)的一致性。為此,凈化廠內(nèi)集配氣單元中原料氣重力分離器、過濾分離器、管匯、徐深9來氣的集輸管道、工藝閥門和儀表閥門等材質(zhì)由316L改為碳鋼。
為防止分子篩脫水裝置再生氣冷卻器循環(huán)水結(jié)垢對生產(chǎn)的影響,再生氣冷卻器由管殼式水冷卻器改為空冷器。
由于徐深9來氣已經(jīng)過三甘醇脫水裝置進行脫水,為此,徐深9來氣的越站流程取消,在徐深9集氣站進行越站,從而減少越站管道的長度。另外,還增加了應(yīng)急廣播系統(tǒng)及周界防護監(jiān)控系統(tǒng)。
徐深8、9、21等區(qū)塊天然氣進入集配氣單元,經(jīng)胺法脫碳裝置脫除二氧化碳后,濕凈化氣進入三甘醇脫水裝置進行脫水處理,作為商品天然氣送至徐深9集氣站外輸。脫碳裝置得到的酸氣進行增壓、干燥處理后,送至樹101二氧化碳液化站及芳48二氧化碳液化站進行液化。
選用此工藝流程使上下游結(jié)合,裝置具有較強的靈活性:
1)根據(jù)上下游特點,以及徐深8、9、21區(qū)塊的地質(zhì)、開發(fā)和試采數(shù)據(jù),結(jié)合地質(zhì)開發(fā)風(fēng)險,合理確定新建脫碳裝置的建設(shè)規(guī)模,將脫碳、脫水裝置采用雙列建設(shè)的方式,具有很好的適應(yīng)性。
2)為保證上游集氣站超壓分散放空對環(huán)境的影響,將集氣站的放空點設(shè)置在凈化廠內(nèi),集中排放。
3)依據(jù)芳48、樹101液化站對二氧化碳、原料氣的不同工藝技術(shù)要求,采用不同壓力分別出站,增加集中增壓管理的可靠性。
1)偏差:逆流;低液位;操作;過量。
2)原因:上游輸氣管線破裂,導(dǎo)致下游高壓氣體從破裂處泄漏,造成逆流;過濾分離器底部出口手動閥門開度過大;收球筒平衡管線位置安裝不當(dāng);燃料氣進口控制閥01PV113打開或旁路打開。
3)后果:含CO2天然氣泄漏導(dǎo)致環(huán)境污染;過濾分離器液位降低,導(dǎo)致無液位,高壓氣串入下游污水排放灌,造成超壓,導(dǎo)致設(shè)備損壞;引起燃料氣罐超壓,導(dǎo)致設(shè)備損壞,燃料氣中斷,全廠停車。
4)有限保護措施:每條分支管線有止回閥;污水排放罐有4 in(1 in=25.4mm)大氣排放口,設(shè)置在安全位置,液位低報01LIA102/3/4/5;01PIA114高報PSV0111。
5)風(fēng)險定級:高。
6)建議:增加01PT108壓力低低關(guān)斷01HZV201,01PT109壓力低低關(guān)斷01HZV202,01PT110壓力低低關(guān)斷01HZV203;增加01PIC102/103/104壓力低報;壓力等級升為10MPa;增加自動關(guān)斷和釋放設(shè)施;過濾分離器增加低低液位關(guān)斷;平衡管線與收球筒在氣相空間。
1)根據(jù)HAZOP分析結(jié)果對工程內(nèi)容做如下調(diào)整:
◇材質(zhì)改變。超過60℃貧胺液管線材質(zhì)、貧液空冷器材質(zhì)由304L改為316L,原因是氯離子腐蝕。
◇負壓設(shè)計。對再生塔、酸氣分離器、閃蒸塔、閃蒸氣分離器、一段壓縮機入口分離器進行全負壓校核,增加支撐圈,其中酸氣分離器增加壁厚2mm。
◇流程改變。增加原料氣聚結(jié)過濾器低低液位開關(guān)及聯(lián)鎖切斷閥,增加燃料氣系統(tǒng)備用氣源,一段壓縮機后增加自動泄壓放空,增加高壓火炬分液罐連續(xù)液位遠傳,增加溫度、壓力變送器。
◇外防護層保溫。由鍍鋅薄板改為鋁薄板,鋁薄板厚度在0.6~1.0mm之間。
◇增加循環(huán)水冷卻塔風(fēng)扇電動機防爆設(shè)計,增加可燃氣體監(jiān)測器及CO2氣體監(jiān)測器。
2)調(diào)整工藝安裝方案,加大脫碳裝置區(qū)二層平臺,部分設(shè)備及閥門的安裝布置在二層平臺上,從而減小占地面積。管架由4m寬增加至8m寬,長度增加95m。
3)綜合控制樓的功能進一步細化,從安全防火的角度出發(fā),增設(shè)另一出口樓梯,西墻和北墻做防爆設(shè)計。
4)優(yōu)化全廠平面布置,同時在集配氣單元為未來區(qū)塊做出預(yù)留,凈化廠占地面積有所減小。
5)增加徐二變電所改造工程量。
6)為保證冬季裝置的運行可靠性,將用于保溫的電伴熱改為高溫乙二醇水溶液伴熱。
7)為方便生產(chǎn)管理,增加用于存儲胺液、潤滑油、乙二醇的料庫,增加建筑面積282.26m2。
8)通過詳細勘察,徐深9-芳48液化站二氧化碳外輸管道減少3 km,土方量減少2.1×104m3,增加了72m和40m水渠穿越各一處。
9)吸收塔和再生塔高度降低,減少復(fù)合板用量。
10)增加廠前區(qū)及部分裝置區(qū)鋪砌,新增站外停車場等,共計增加道路及鋪砌面積4800m2。
1)脫碳裝置采用活化MDEA脫碳工藝,溶劑對CO2的負載量大,溶解熱低,吸收與再生之間的溫差較小,再生溫度低,裝置能耗降低。
2)優(yōu)化脫碳裝置閃蒸塔操作壓力,閃蒸氣可作為燃料氣回收利用,減少烴類損失。
3)MDEA溶液再生時依靠閃蒸降壓即可解吸出大量的二氧化碳,從而減少了再生所需的熱耗。
4)設(shè)置貧富液換熱器,既回收貧液的熱量,又降低貧液冷卻器的負荷。
5)原料天然氣與凈化天然氣換熱,減少裝置循環(huán)冷卻水耗量及下游脫水負荷,能量利用合理。
6)貧液冷卻器采用空冷器,空冷器采用變頻調(diào)節(jié)工藝,降低裝置的水耗和電耗。
7)優(yōu)化工藝參數(shù),提高自控水平,降低裝置的能耗。
8)再生氣冷卻器采用空冷,并采用變頻調(diào)節(jié)工藝,減緩循環(huán)水結(jié)垢,提高換熱效率,降低裝置的水耗和電耗。
1)脫碳裝置采用密閉流程,選用操作靈活、密封性能良好的閥門,減少天然氣的漏損量。
2)采用高效絕熱的保溫材料,優(yōu)化保溫結(jié)構(gòu),減少設(shè)備、管道的熱能損失,節(jié)約能源。
借助HAZOP軟件,對徐深9天然氣凈化廠200×104m3/d凈化裝置進行模擬計算和參數(shù)優(yōu)化后,在保證凈化氣產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,與優(yōu)化前相比凈化裝置能耗降低,從而實現(xiàn)了降低天然氣凈化過程的能量消耗、提高經(jīng)濟效益的目標(biāo)。