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      甲米河一級水電站水輪機水導軸承油耗分析

      2014-04-18 05:41:18張金明劉勝洪
      四川水利 2014年2期
      關(guān)鍵詞:滲油水導密封條

      張金明,劉勝洪

      (四川鹽源甲米河水電開發(fā)有限公司,四川鹽源,615700)

      1 概況

      甲米一級水電站位于四川省涼山州鹽源縣境內(nèi),為鹽塘河干流甲米河段梯級開發(fā)中的第一級。電站裝設3臺12MW(最大持續(xù)容量13.2MW)混流式水輪發(fā)電機組,水頭范圍為88.20m~103.5m,總裝機容量 36MW(最大裝機容量39.6MW)。電站按“無人值班,少人值守”原則設計,采用計算機監(jiān)控系統(tǒng)進行監(jiān)視和控制。

      甲米河一級電站水輪機水導油盆主要由軸承支架、軸承、冷卻器、測量元件及上、下兩個油盆組成,上面為固定油盆,下面為轉(zhuǎn)動油盆,都是分半結(jié)構(gòu),采用螺栓連接。其工作原理為轉(zhuǎn)動油盆內(nèi)的油在離心力的作用下進入水導軸承進油槽,經(jīng)水導軸承內(nèi)部油槽到達固定油盆,熱油經(jīng)過固定油盆冷卻器冷卻后,從回油管回流到轉(zhuǎn)動油盆,如此循環(huán)從而達到對水導軸承潤滑和冷卻的作用。

      電站首臺機組于2012年5月中旬開始并網(wǎng)發(fā)電,運行過程中水導油盆存在滲油現(xiàn)象,對機組的運行存在安全隱患,需解決處理。

      2 滲油原因分析

      從表11F、2F、3F機組水導軸承加油量及加油頻率可以看出,3F機組水導軸承耗油量明顯高于1F、2F機組水導軸承。同時,在1F、2F、3F機組水車室頂蓋上表面及水導軸承支架裸露部分,均可見到少量油跡。

      表1 機組加油記錄

      根據(jù)水導軸承相關(guān)圖紙,并結(jié)合水導軸承的結(jié)構(gòu)特點,對水導軸承可能存在的漏點進行全面的分析,得出可能存在滲油或漏油的原因如下:

      (1)水導軸承油盆底部有2處密封條,因機組運行時的水力干擾力使壓板、轉(zhuǎn)動油盆一起通過螺栓隨動于主軸,從而產(chǎn)生較大的振動力,如果壓緊螺栓把合不緊會使轉(zhuǎn)動油盆與大軸間產(chǎn)生間隙,使透平油通過間隙向外滲漏;

      (2)水導轉(zhuǎn)動油盆蓋和轉(zhuǎn)動油盆處有密封條,通過壓緊螺栓將其間隙密封,在水力干擾力的作用下,有可能使壓緊螺栓松動,從而使透平油通過其間隙向外滲漏;

      (3)迷宮環(huán)密封共有2處,一處位于固定油盆蓋與大軸密封處,另一處位于轉(zhuǎn)動油盆蓋與軸承體密封處。如加油過多,在離心力的作用下透平油有可能從此處滲漏;

      (4)固定油盆下端與軸承支架連接處有密封條,通過壓緊螺栓壓緊將其密封,若壓緊螺栓松動或密封條變形,也可導致透平油從此處滲漏;

      (5)冷卻器進、出油盆法蘭連接處有密封條,如果密封條塑性變形或法蘭連接不緊,也可能造成漏油;

      (6)固定油盆及轉(zhuǎn)動油盆分半處連接螺栓松動或密封不好,也可能滲油;

      (7)其它可能漏油點,如測溫電阻出口處、油水信號器連接處、加油孔或油盆自身鑄造的氣孔及砂眼等。

      3 故障排查

      從表1加油記錄來看,三臺機的平均油耗均不大,僅3F機組油耗相對較高。針對以上存在可能的滲油或漏油點,我們進行以下檢查:

      (1)機組運行時觀察,三臺機組轉(zhuǎn)動油盆均無明顯甩油現(xiàn)象;

      (2)停機時檢查三臺機組水導轉(zhuǎn)動油盆下方大軸,無油跡;

      (3)檢查三臺機組水導固定油盆油位計接頭,3F機組有少量滲油,1F、2F機組無滲油;

      (4)檢查三臺機組水導固定油盆有無滲油,發(fā)現(xiàn)1F、3F機組的軸承支架上表面有油,3F較多,1F相對較少,2F機組控制環(huán)上表面有少量油跡,可能是固定油盆底面有滲油;

      (5)檢查三臺機組水導軸承冷卻水管進入固定油盆處接頭,1F、2F機組無滲油,3F機組有較大滲油;

      (6)機組運行時,在固定油盆4個觀察孔處有少量甩油;

      (7)機組運行時自身形成油霧,有少量的油損耗。

      4 處理措施

      從上面分析的7項來看,3F機組水導軸承的滲油點較多,故油耗較大,與實際加油情況一致。針對上述問題,處理了3F機組水導軸承的油位計接頭和冷卻水管進入固定油盆處接頭,更換了2F機組水導軸承支架與上油盆連接處橡膠密封條。經(jīng)觀察,已處理地方無明顯油跡,2F機組水導軸承耗油量有所降低。從目前檢查結(jié)果來看,水導軸承支架與上油盆連接處密封條老化是滲油的主要原因,在轉(zhuǎn)動油盆油位較高時從迷宮環(huán)密封處甩油是另一重要原因。經(jīng)處理后,2F、3F機組水導軸承周圍無明顯油跡,2F、3F機組水導軸承耗油量有所改善。

      5 結(jié)語

      水輪發(fā)電機組運行過程中有一定振動,容易造成各連接螺栓松動,出現(xiàn)水導油盆滲油情況;另外各密封件材料為橡膠,易老化,也會導致水導油盆滲油;當水導油盆油位過高時,由于離心力作用,也會出現(xiàn)轉(zhuǎn)動油盆甩油現(xiàn)象。為此,在定期工作中應多檢查螺栓有無松動,并對松動的連接螺栓進行緊固;檢修時更換老化的橡膠密封。每月定期工作時應注意檢查水導軸承轉(zhuǎn)動油盆的油位,設計油位為106±5mm(用鋼卷尺插入測量),當油位低于101mm時應加油,加油1L油位上漲約3mm,不要加油過多,防止運行時轉(zhuǎn)動油盆甩油;運行時,值班人員應注意觀察水導軸承上傳油位信號,油位應在195mm~225mm之間,同時應注意水導軸承油溫(37℃ ~40℃左右)及瓦溫(48℃ ~52℃左右);巡檢時應打開水導軸承固定油盆觀察孔,查看水導軸瓦斜油槽處應有明顯出油,水導軸承固定油盆4個回油管應有充足的油流入轉(zhuǎn)動油盆,如回油量較少或無則應加油,并且觀察各滲油點應無滲油情況。以此保障機組的安全運行,為電站取得良好的經(jīng)濟效益打下堅實基礎。

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