施永生
(云南省鶴慶錳業(yè)有限公司 冶煉廠,云南 鶴慶 671500)
云南省鶴慶錳業(yè)有限公司冶煉廠(以下簡稱為:我廠)從2010年起以生產(chǎn)低磷、低硅的高碳錳鐵為主,工藝要求必須有高的錳磷比,在礦石中磷相對固定的情況下,只能采取高品位入爐才能滿足高的錳磷比[1],一般我們采用的入爐品位在39.5%以上,2010年達39.6%。因此,冶煉過程中產(chǎn)生的除塵灰含Mn很高。近4年我們每年有6個月生產(chǎn)低磷低硅的高碳錳鐵,平均數(shù)據(jù)見表1。
表1 除塵爐灰的MnO含量及年產(chǎn)出量
從表1中可以看出所產(chǎn)生的除塵灰Mn的平均含量在39.5%以上,屬于高品位礦,若不進行有效回收,不僅浪費嚴重,而且也不利于環(huán)保。因此,我廠在如何有效處理除塵灰的方面進行了大量的探索,首先采用土法燒結來處理,但這種方法對環(huán)境污染很大,不能滿足環(huán)保要求。因此,結合我廠的實際情況,經(jīng)過多方面的調查研究,確定在不進行大規(guī)模投資的情況下,用冷壓球團法經(jīng)濟有效的回收除塵灰重新入爐[2]。
參觀昆鋼鐵合金廠的冷壓成球系統(tǒng),斗南錳礦的成球燒結機系統(tǒng)后,本著環(huán)保、低投入、收效快的原則,結合我廠的實際情況,選用冷壓球團的方法來處理我廠的除塵灰,同時確定了1套投資低、易操作的設備:JDC-350滾筒式攪拌機1臺,攪拌功率15 kW;ZZXM-555球蛋成型機1臺,功率30 kW。
用冷壓球團的方法來處理爐灰,重點是選擇粘接劑,我廠選用不同的粘接劑做了多次試驗,并進行了對比,得出了不同的數(shù)據(jù)和結果。
2.2.1 羧甲基淀粉鈉做粘接劑的情況
羧甲基淀粉鈉(CMS)是變性淀粉的代產(chǎn)品,屬醚類淀粉,是水溶性陰離子高分子型化合物。通常使用的是他的鈉鹽(CMS—Na),白色或黃色粉末,無臭、無味、無毒、熱易吸潮,2%水溶液粘度(25℃)為0.8~1.2 Pa·s,水溶液在80℃以上長時間加熱,則粘度降低[3]。
我廠開始時采用羧甲基淀粉作為冷壓球團的粘接劑,按除塵灰∶羧甲基淀粉∶水=1 000∶1∶50的比例進行試驗,然后再對上述比例進行多次小的調整試驗,直到生產(chǎn)出理想的產(chǎn)品。在不同時間隨機抽取5組樣品進行對比,結果見表2。
表2 球團成球率及破碎率試驗結果 %
從表2可以看出,用羧甲基淀粉作粘接劑,冷壓球團的初始成球率比較高,平均在90%以上,只有少量小塊狀的除塵灰粘在壓球機上脫落,總量不超過8%,但是在晾曬、搬運、入倉、配料過程中發(fā)現(xiàn)強度不夠,有40%左右的產(chǎn)品重新粉化;更為嚴重的是,在實際生產(chǎn)中,發(fā)現(xiàn)干燥的冷壓球團礦一旦與潮濕的其他礦石混在一起,就會吸水粉化,甚至變成泥漿狀,和所有爐料糊在一起,無法正常下料。我廠經(jīng)過一年半左右的時間進行反復試驗、生產(chǎn)使用,確認羧甲基淀粉鈉不適合用作除塵灰冷壓球團的粘接劑。
2.2.2 水玻璃和水泥作粘接劑的情況
由于用羧甲基淀粉做粘接劑效果不佳,因此,我廠又采用了另外的粘接劑——水玻璃、水泥。使用水玻璃、水泥做粘接劑比使用羧甲基的情況有很大的改善,初始成球率也是在90%左右,但在晾曬過程中,破碎率明顯降低了。使用水玻璃、水泥做粘接劑后,對初始成球率、搬運過程破碎粉化率、入爐破碎率等的統(tǒng)計結果見表3。
表3 球團成球率及破碎率試驗結果 %
從表3可以看出使用水玻璃和水泥做粘接劑,初始成球率在92%以上,強度比用羧甲基淀粉時大得多,因此在涼曬過程中以及配料過程中破碎率不算高,成品率都在80%以上,從入爐前的情況來看,可以說是達到了預期的效果。但是進到爐子受熱后,冷壓球團會產(chǎn)生爆炸,越靠近高溫區(qū),爆炸越厲害,我們可以觀察到的就能達到40%以上,這樣一來,加了冷壓球團,反而影響了正常的爐況,使爐內(nèi)透氣性變差,操作困難,加得越多,爐況越差,噴火現(xiàn)象越嚴重。使用水玻璃和水泥做粘接劑還出現(xiàn)一個問題,干燥太慢,制作周期長,就會產(chǎn)生大量的爐灰積壓,工廠就要增加投資來解決,如果處理不好,就會對環(huán)境造成污染。雖然經(jīng)過1年多的生產(chǎn),并不斷調整水玻璃、水泥、除塵灰之間的比例,最終沒有取得理想的效果。
2.2.3 昆鋼鐵合金廠專用粘接劑的使用情況
在使用水玻璃、水泥作粘接劑的同時,不斷的向外尋找更新的方法(新的粘接劑),2012年底我廠又采用了昆鋼鐵合金廠自行研制的專用粘接劑,成分保密配方。
從2012年11月起開始使用昆鋼鐵合金廠的粘接劑,在操作配比上比較方便,按除塵灰∶粘接劑∶焦粉∶水=80∶5∶13∶2的比例在攪拌機里攪拌均勻,送壓球機冷壓成球。拌好的除塵灰與壓球機不粘連,壓球時好脫模,初始成球率高,表4為2013年正常生產(chǎn)時對冷壓球團初始成球率、破碎率進行的統(tǒng)計。
表4 球團成球率及破碎率試驗結果 %
從表4可以看出,使用昆鋼鐵合金廠專用粘接劑后,初始成球率在原來的基礎增加了5%左右,在晾曬和搬運過程中破碎率也不是很高,平均不到3%,曬干后入爐時的塊狀率也保持在90%左右,入爐后球爆炸的現(xiàn)象很少,估計不到10%。另外這種專用粘接劑容易晾曬干。從2012年11月到2013年底1年多的生產(chǎn)情況來看,冷壓出的球團礦曬干,晴天一般2 d,陰天3~4 d,而且這種球團在半干時即可入爐,極大的減少了除塵灰的堆積和球團礦的保管。因此從上述的情況分析總結,用昆鋼鐵合金廠專用粘接劑處理除塵灰,做冷壓球團的粘接劑是可行的,也滿足了我廠的要求。
在冷壓球團制作完成后,對入爐方法也進行了探索和總結,最終確定出適合我廠實際情況的理想的方法。
最初入爐是將球團礦以附加礦的形式直接加入爐膛內(nèi),這種方法解決了在搬運、入倉、下料過程中破碎、粉化和受潮等現(xiàn)象。但經(jīng)過一段時間的使用后發(fā)現(xiàn),這種操作方法造成爐況缺碳現(xiàn)象,導致翻渣現(xiàn)象頻繁,負荷不穩(wěn)定,嚴重時已影響到當班產(chǎn)量。
因此決定用焦粉(粒度<5 mm),直接在冷壓球團時加進除塵灰里與粘接劑攪拌均勻壓球。并進行了多次反復試驗,焦粉的比例在14%~16%之間較為合適,這樣不但解決了缺碳問題,還增加了球團的強度,對爐況也起到了改善的效果,使用加焦粉的球團礦后,金屬回收率也有一定的提高。因此,加焦粉的冷壓球團礦、直接用人工附加的方法是我廠處理除塵灰的主要選擇。
我廠在場地方面進行了較大的投資:120 m2的全封閉制作車間,含80~90 m2的除塵灰存放倉庫,30 m2左右的制作車間。確保收集的除塵灰在壓成球團礦前不會被風吹和雨淋,不會產(chǎn)生二次污染,制作車間與除塵器之間有專用通道,用專用車輛運輸,確保運輸途中不造成污染。晾曬場是近200 m2四面透風的彩鋼瓦大棚,確保壓出的球團礦能及時晾曬干,當天壓出的球團礦第3天要求用完,并不斷的循環(huán)使用,場地不被占用,也不對環(huán)境造成二次污染。
除塵灰的Mn含量為40.91%,生產(chǎn)的球團礦的Mn含量為33.24%。生產(chǎn)1 t球團礦所需原料成本詳見表5。
從表5可以看出,生產(chǎn)1 t球團礦需要440元的成本,其中已包含了煙氣除塵的成本,用0.8 t除塵灰就能產(chǎn)出1 t含Mn33%左右的球團礦,如果按2013年初的礦石價格(40元/噸度),1 t壓球礦價格1 320元,減去440元的車間成本,每噸壓球礦的利潤為880元。從表1可知,我廠每年的除塵灰大約在3 700 t左右,可生產(chǎn)球團礦4 600 t,那么球團礦每年的利潤為400萬元左右。這樣對除塵灰的回收也符合減排環(huán)保的要求。
表5 生產(chǎn)1 t球團礦所需原料成本
在沒有很好的燒結機和大型成球設備的情況下,用冷壓球團的方法處理除塵灰經(jīng)濟實惠,是切實可行的。使用昆鋼鐵合金廠的粘接劑,按5%比例配粘接劑,加焦粉成球,人工附加投料,效果很好。
從我廠的情況來看,每年直接產(chǎn)生400萬元左右的利潤,經(jīng)濟效益可觀。每年直接回收3 700 t除塵灰,確保除塵灰不直接排放,收集的灰塵也沒有二次污染,對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)生重要意義。
參考文獻:
[1] 王濤.羧甲基淀粉鈉工業(yè)品的生產(chǎn)工藝流程[J].安徽理工大學學報(自然科學版),2003(2):57-60.
[2] 周進華,于忠,M.A雷斯. 鐵合金冶煉[M]. 北京:冶金工業(yè)出版社,1981:108-160.
[3] 王崢. 除塵粉及礦粉綜合利用削減污染又產(chǎn)生經(jīng)濟效益//第20屆全國鐵合金學術研討會論文集[C].麗江:中國金屬學會鐵合金分會,2011:319-322.