劉朝安
(大唐淮南洛河電廠,安徽 淮南 232008)
脫硫系統(tǒng)增壓風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)間的協(xié)調(diào)控制策略
劉朝安
(大唐淮南洛河電廠,安徽 淮南 232008)
分析了爐膛內(nèi)煙氣的壓力和增壓風(fēng)機(jī)入口壓力的特性,指出在特殊工況下采用傳統(tǒng)的二段式控制方式的不足之處,提出了3種減小引風(fēng)機(jī)與增壓風(fēng)機(jī)之間的時滯耦合影響的方案,并逐一進(jìn)行了分析,為脫硫系統(tǒng)增壓風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)之間的協(xié)調(diào)控制提供了策略。
脫硫系統(tǒng);增壓風(fēng)機(jī);引風(fēng)機(jī);協(xié)調(diào)控制
脫硫系統(tǒng)(FGD)增壓風(fēng)機(jī)用以提高脫硫塔入口煙氣的壓力,主要通過控制增壓風(fēng)機(jī)入口壓力來保證脫硫塔煙氣的入口壓力在一定的范圍內(nèi),進(jìn)而有效提高爐膛壓力的可控能力。
由于原鍋爐引風(fēng)機(jī)出口壓力較低,尤其是對后來改造增加的脫硫系統(tǒng),達(dá)不到脫硫系統(tǒng)運行的要求入口壓力。為了提高脫硫煙氣的壓力,必須配置增壓風(fēng)機(jī),通常采用增壓風(fēng)機(jī)控制入口壓力、引風(fēng)機(jī)控制爐膛負(fù)壓這一典型的二段式控制方式。對于風(fēng)機(jī)串聯(lián)運行的系統(tǒng),這種控制方式結(jié)構(gòu)簡單,易于實現(xiàn)。但由于爐膛壓力和增壓風(fēng)機(jī)入口壓力之間存在時間滯后的耦合作用,當(dāng)出現(xiàn)鍋爐負(fù)荷大幅度變化、鍋爐燃燒工況不穩(wěn)定、風(fēng)機(jī)RB(快速減負(fù)荷)等惡劣工況時,爐膛壓力急劇變化,這種控制方式很容易產(chǎn)生調(diào)節(jié)系統(tǒng)振蕩或者發(fā)散的現(xiàn)象,給機(jī)組運行帶來較大的風(fēng)險。尤其是在無脫硫旁路的情況下,情況更為嚴(yán)重。
假定爐膛內(nèi)高溫低壓的煙氣為理想氣體,則由理想氣態(tài)方程P=mRT/V(P為壓力,m為介質(zhì)的量,R為氣體常數(shù),T為絕對溫度,V為體積)可知,爐膛內(nèi)煙氣的壓力與爐內(nèi)煙氣質(zhì)量的變化、爐內(nèi)煙氣溫度的變化有關(guān)。
引起爐內(nèi)煙氣質(zhì)量變化的因素主要包括鍋爐送風(fēng)量、引風(fēng)量和燃料量;引起爐內(nèi)溫度變化的因素主要是爐內(nèi)燃燒工況。同理可知,增壓風(fēng)機(jī)入口壓力也與引風(fēng)機(jī)至增壓風(fēng)機(jī)間的煙道內(nèi)的煙氣質(zhì)量變化、煙氣溫度變化有關(guān)。引起煙道內(nèi)煙氣質(zhì)量變化的因素主要是引風(fēng)機(jī)排煙量和增壓風(fēng)機(jī)出力;引起煙道內(nèi)煙氣溫度變化的主要因素是爐膛排煙溫度。
在正常工況下,傳統(tǒng)的二段式控制方式可以滿足對爐膛壓力和脫硫系統(tǒng)的控制需求。然而在某些特殊工況下,這種方式存在許多不安全因素,如爐膛內(nèi)燃燒發(fā)生劇烈變化、機(jī)組負(fù)荷大幅度變化、爐膛壓力迅速升高或下降、引風(fēng)機(jī)出力迅速增大或減小,都會造成引風(fēng)機(jī)出口排煙量大幅度變化,從而引起增壓風(fēng)機(jī)入口壓力及增壓風(fēng)機(jī)出力的變化。由于引風(fēng)機(jī)的出力與增壓風(fēng)機(jī)的出力存在時間差,因此引風(fēng)機(jī)出力減小或增大一段時間后,增壓風(fēng)機(jī)才開始減小或增大出力,由此導(dǎo)致增壓風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)和引風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)相互時滯耦合,使得增壓風(fēng)機(jī)入口壓力出現(xiàn)波動幅度過大、波動時間過長的現(xiàn)象,從而導(dǎo)致控制系統(tǒng)發(fā)散,造成脫硫系統(tǒng)不穩(wěn)定。嚴(yán)重時壓力的波動甚至可導(dǎo)致爐膛壓力保護(hù)動作,鍋爐主燃料跳閘(MFT),進(jìn)而造成機(jī)組停運。
2.1 控制方案1
控制方案1是將引風(fēng)機(jī)靜葉執(zhí)行器的位置反饋信號引入增壓風(fēng)機(jī)的控制系統(tǒng),作為靜態(tài)前饋信號,并經(jīng)函數(shù)F(x)轉(zhuǎn)換后,輸入到增壓風(fēng)機(jī)入口壓力控制系統(tǒng)的前饋通道。
該方案的控制原理如圖1所示,將實際增壓風(fēng)機(jī)入口壓力的測量值PT與期望值SP的差值輸入到壓力控制器PID中進(jìn)行運算,其輸出與經(jīng)過F(x)轉(zhuǎn)換后的引風(fēng)機(jī)動葉位置的前饋信號疊加,并經(jīng)M/A手、自動操作器去控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)。引入前饋信號的目的是,當(dāng)鍋爐出現(xiàn)異常工況時,可提前控制增壓風(fēng)機(jī)入口壓力,起粗調(diào)作用,再由增壓風(fēng)機(jī)入口壓力PID調(diào)節(jié)器對(SP-PT)的差值進(jìn)行校正、微調(diào),起細(xì)調(diào)作用,從而減少2個風(fēng)機(jī)之間的時滯耦合作用,保證入口壓力在規(guī)定的范圍內(nèi)。這種控制方案簡單明了,在原控制系統(tǒng)上較容易實現(xiàn),不需要進(jìn)行較大的組態(tài)改動,但要對靜葉位置信號的前饋量進(jìn)行試驗,以獲取較好的、可靠的數(shù)據(jù)。該方案在實際中應(yīng)用較為廣泛。
圖1 方案1中風(fēng)機(jī)協(xié)調(diào)控制原理
某電廠2號機(jī)組是300 MW的火電機(jī)組,其脫硫系統(tǒng)的增壓風(fēng)機(jī)入口壓力控制系統(tǒng),一開始采用鍋爐負(fù)荷信號作為前饋信號,即把上述控制方案的引風(fēng)機(jī)動葉位置信號換成鍋爐負(fù)荷信號。在實際應(yīng)用中發(fā)現(xiàn),這種方式在鍋爐負(fù)荷穩(wěn)定的情況下,控制效果較好;但在鍋爐負(fù)荷變化較大時,控制系統(tǒng)則會產(chǎn)生較大的波動,控制效果較差。而采用方案1后,控制效果更好,改善了調(diào)節(jié)系統(tǒng)的品質(zhì),有效控制了增壓風(fēng)機(jī)的入口壓力。
2.2 控制方案2
控制方案2是將引風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)的爐膛壓力調(diào)節(jié)器PID1輸出的主控制信號引入增壓風(fēng)機(jī)的控制系統(tǒng),作為動態(tài)前饋信號,并經(jīng)函數(shù)F(x)轉(zhuǎn)換后,實現(xiàn)引風(fēng)機(jī)與增壓風(fēng)機(jī)的聯(lián)合控制。
該方案的控制原理如圖2所示,爐膛壓力調(diào)節(jié)器PID1對SP1與PT1的差值進(jìn)行運算,輸出的一路信號控制引風(fēng)機(jī)的動葉執(zhí)行器,以維持爐膛壓力在規(guī)定的范圍內(nèi);同時,另一路信號經(jīng)函數(shù)F(x)轉(zhuǎn)換后輸出,作為控制的前饋信號,與增壓風(fēng)機(jī)入口壓力調(diào)節(jié)器PID2輸出的信號疊加,用來控制增壓風(fēng)機(jī)的動葉執(zhí)行器,以維持增壓風(fēng)機(jī)入口壓力在規(guī)定的范圍內(nèi)。這個前饋信號具有超前調(diào)節(jié)作用,同時為防止增壓風(fēng)機(jī)入口壓力與期望值相差太大,增壓風(fēng)機(jī)入口壓力由PID2調(diào)節(jié)器進(jìn)行校正、調(diào)節(jié),從而有效地降低了引風(fēng)機(jī)與增壓風(fēng)機(jī)之間的時滯耦合作用。
圖2 方案2中風(fēng)機(jī)協(xié)調(diào)控制原理
該方案需要從鍋爐引風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)引前饋信號進(jìn)入增壓風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)中,如果是2種不同類型的DCS系統(tǒng)還要進(jìn)行控制系統(tǒng)組態(tài),如果在控制系統(tǒng)物理位置較遠(yuǎn)處敷設(shè)信號電纜,則有一定的工作量。函數(shù)F(x)轉(zhuǎn)換是為了限制引風(fēng)機(jī)主控信號的速率與幅度,防止?fàn)t膛壓力主控信號突變,進(jìn)而造成增壓風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)不穩(wěn)定。由于該方案有2個調(diào)節(jié)系統(tǒng)共同作用,因此在調(diào)試過程中,要對這2個控制系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)合靜態(tài)調(diào)試和動態(tài)調(diào)試,這給各個系統(tǒng)調(diào)節(jié)控制參數(shù)的整定帶來了一定的難度。
2.3 控制方案3
圖3 方案3中風(fēng)機(jī)協(xié)調(diào)控制原理
控制方案3是將鍋爐的負(fù)荷信號引入增壓風(fēng)機(jī)入口壓力的控制系統(tǒng),作為前饋信號來減少風(fēng)機(jī)間的時滯耦合作用。該方案的控制原理如圖3所示。與主控輸出信號進(jìn)行比較,選取高值信號輸出,即動態(tài)的前饋量,具有前饋作用。它可以有效地克服因鍋爐負(fù)荷變化造成的煙氣量的變化對增壓風(fēng)機(jī)入口壓力的影響。
該方案在實際應(yīng)用中,如果機(jī)組負(fù)荷變化不是太大,則增壓風(fēng)機(jī)入口壓力控制的效果較好;如果負(fù)荷變化較為劇烈,則會發(fā)生控制系統(tǒng)波動較大、調(diào)節(jié)品質(zhì)不好的現(xiàn)象。
脫硫系統(tǒng)增壓風(fēng)機(jī)入口壓力的控制非常重要,一旦增壓風(fēng)機(jī)入口壓力控制失穩(wěn),則有可能造成旁路擋板開啟,影響脫硫效率,同時也會影響機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運行,嚴(yán)重時甚至?xí)斐烧麄€機(jī)組停運。
該控制方案采用串級調(diào)節(jié)系統(tǒng),即將增壓風(fēng)機(jī)入口壓力的期望值SP與增壓風(fēng)機(jī)入口壓力的測量值PT輸入到(P+I)調(diào)節(jié)單元中進(jìn)行運算,其輸出信號進(jìn)入到下一級調(diào)節(jié)單元(P+I)中,由其輸出去控制增壓風(fēng)機(jī)動葉的開度。同時在2個調(diào)節(jié)器之間加入1個高選模塊,將鍋爐負(fù)荷信號引入高選模塊
∶2013-10-29;
∶2013-12-24。
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劉朝安(1964-),男,熱控高級技師,長期從事熱控自動化工作,參加過4×300 MW亞臨界機(jī)組、2×600 MW超臨界機(jī)組的熱控儀表測量,DCS系統(tǒng)維護(hù),MCS系統(tǒng)組態(tài)和調(diào)試工作,以及各機(jī)組脫硫控制系統(tǒng)的技術(shù)改造工作,email∶2198213471@qq.com。