徐 鳳 廷
(中油遼河油田公司,遼寧 盤錦 124109)
曙光油田超稠油采用蒸汽吞吐方式開發(fā),多輪次吞吐后,固井水泥環(huán)由于受到高溫濕熱蒸汽的反復(fù)侵蝕,以及水泥與巖石和套管之間存在膨脹系數(shù)的差異,導(dǎo)致套管外水泥環(huán)局部易發(fā)生損壞或脫落,在水泥環(huán)與管壁之間產(chǎn)生縫隙,造成地層之間的非正常連通,水層水體通過竄槽侵入油層,導(dǎo)致油井不正常高含水[1]。
曙光油田超稠油由于油水關(guān)系復(fù)雜,分布有邊、頂、底水和夾層水,油井出水問題嚴(yán)重,其中管外槽引發(fā)的頂水下竄治理較難。目前治理頂水下竄的方法主要包括機械堵水、大修套管補貼、擠灰堵水。其中機械堵水、套管補貼主要是針對管外竄槽未使油層與水層連通的出水油井,受井況條件制約以及分析認(rèn)識所限,適用油井不多。擠灰堵水大體包括射孔擠灰、舍棄部分井段擠灰或是下內(nèi)襯套管重新固井。由于水泥漿在竄槽內(nèi)與地層間竄通,會出現(xiàn)擠水泥壓力不高,擠水泥量大,鉆開水泥塞后試壓試不住問題,導(dǎo)致施工失敗。特別是擠灰后測固井質(zhì)量無問題,但吞吐生產(chǎn)時因為封竄的水泥經(jīng)過高溫蒸汽加熱后再次出現(xiàn)竄槽現(xiàn)象。據(jù)統(tǒng)計,近年來曙光油田超稠油油藏針對管外竄槽頂水下竄井進行治理82井次,其中初期有效54井次,有效率65.9%;截止目前有效22井次,有效率26.8%;平均有效周期只有2.0個。
隨著吞吐開采進入中后期,管外竄槽已普遍成為制約稠油和超稠油生產(chǎn)效果的主要因素之一。對于管外竄槽無法采用機械方式封堵,只有通過化學(xué)的封堵工藝才能從根本上加以解決,需進從改善水泥漿性能和現(xiàn)場施工工藝方面入手。
近年來,堵劑配方方面發(fā)展較大,通過添加降濾失劑、減阻劑、促凝劑、緩凝劑、觸變劑、增強劑等[2,3]外加劑的來改進水泥漿性能。研制了高溫高壓下的具有良好降濾失效果降濾失劑[4]。管外封竄要求水泥漿具有觸變性,來改善擠水泥作業(yè)效果。在普通硅酸鹽水泥中加入觸變劑可得到具有觸變性的特種水泥[5],具有剪切作用下膠凝結(jié)構(gòu)被破壞以及靜止后膠凝結(jié)構(gòu)快速恢復(fù)的特性,泵送停止后則迅速形成具有剛性、能自身支持的凝膠結(jié)構(gòu),是封堵漏層和防止氣竄的有效手段[6]。
為滿足管外封竄需要,研制了由基料(富鐵低碳硫鋁酸鹽)、觸變劑、分散劑、緩凝劑、膨脹劑、高分子乳化聚合物、表面活性劑等按一定比例混配而成的化學(xué)封竄劑。該劑具有較強的黏接性和熱穩(wěn)定性、耐久性好、抗裂能力突出等特點,線性膨脹率達到 0.2%以上,抗壓強度達到 30 MPa 以上,抗剪切強度達到 10 MPa 以上;通過添加分散劑、降低失水劑、觸變調(diào)節(jié)劑,使封竄劑具有高觸變性和抗漏失能力;同時添加高分子乳化聚合物、表面活性劑,使封竄劑具有更好的封堵性能。
基料的水化產(chǎn)物主要為3CaO、A12O3、3CaSO4·3 2H2O、CaO-SiO2-H2O和A12O3.3H2O(gel)。在CaSO4不足和反應(yīng)達不到平衡的條件下,還有3CaO、A12O3、CaSO4·12H2O 生成。CaSO4摻量對水泥水化過程產(chǎn)生的影響使膠凝材料各品種具有不同的性能。
測定富鐵低碳硫鋁酸鹽水化熱的結(jié)果可以看出,富鐵低碳硫鋁酸鹽放熱曲線所占面積比硅酸鹽水泥要小,說明前者的放熱總量比后者少。另外還可看到,富鐵低碳硫鋁酸鹽放熱曲線放熱位置都處在1 d齡期內(nèi),最高峰在12 h內(nèi),說明富鐵低碳硫鋁酸鹽放熱都集中在1 d齡期,最高放熱量則在12 h左右,這與硅酸鹽水泥有很大區(qū)別,后者放熱過程要延續(xù)較長時間,即使是快硬硅酸鹽水泥,最高放熱量也在12 h以后才釋放。
水化熱的研究結(jié)果表明,富鐵低碳硫鋁酸鹽的水化熱總量隨CaSO4摻量的提高而降低,最大水化熱釋放期也相應(yīng)延后。早期集中放熱的特點,使富鐵低碳硫鋁酸鹽膠凝材料特別適合于修井作業(yè)的堵漏、封竄。
對復(fù)配形成的封竄劑進行觸變性、緩凝性、熱穩(wěn)定性、耐久度等進行性能評價實驗。
實驗中水灰比0.44,降失水劑、分散劑、緩凝劑分別為0.4%、0.3%、0.3%,溫度為70 ℃,測定不同觸變調(diào)節(jié)劑加量下,封竄材料漿液觸變性的變化規(guī)律,實驗表明,隨著觸變調(diào)節(jié)劑濃度的逐漸增大,觸變能力提高,靜剪切應(yīng)力差值增大,有利于堵劑懸浮和駐留,控制在地層漏失(表1)。
水灰比為0.44,分散劑、降失水劑和觸變調(diào)節(jié)劑分別為0.3%、0.4%、0.4%的基本配方,考察緩凝劑在 70 ℃條件下,對封竄材料凝固時間的影響,見圖 1。隨著緩凝劑用量的增加,凝固時間有較大幅度延長,緩凝劑濃度大于 1%時,可以保證泥漿在6 h以后凝固,說明緩凝劑可抑制漿液水化反應(yīng),具有較強的緩凝作用,有效控制凝結(jié)時間以滿足作業(yè)要求。
表1 封竄材料觸變性Table 1 Sealing material thixotropy
圖1 緩凝劑對稠化時間的影響Fig.1 Effect of Retarder on thickening time
封堵劑配方:水灰比0.44,緩凝劑、分散劑、降失水劑、觸變調(diào)節(jié)劑分別為0.3%、0.3%、0.5%、0.4%。實驗結(jié)果表明:
① 養(yǎng)護時間一定時,隨著溫度的增加,抗壓強度、抗剪強度、彈性模量都降低。
② 溫度一定時,養(yǎng)護時間增大時,抗壓強度、抗剪強度、彈性模量降低,力學(xué)參數(shù)在9 d后趨于穩(wěn)定。
③ 相同條件下,封竄劑抗壓強度高于普通 G級水泥,在360 ℃條件下養(yǎng)護6 d時抗壓強度為30.5 MPa。
表2 高溫條件下力學(xué)性能Table 2 Mechanical properties of high temperature conditions
在預(yù)封堵的條件下,將新型化學(xué)封竄劑注入油井竄槽部位,固化后形成強度高、耐溫性好、不滲透的隔層,起到再次固井的作用,達到封竄、堵水的目的。
考慮到對油層的污染,受擠水泥量及時間的限制,擠水泥須在較短時間范圍內(nèi)完成,在擠封堵劑前設(shè)計了預(yù)封堵工藝,保證擠水泥在較高壓力完成,防止水泥漿在管外上下竄通,在管外形成高強度固結(jié),同時也避免了水泥漿對油層的污染。預(yù)堵劑選擇應(yīng)不含聚丙烯酰胺凝膠成分(對水泥漿凝固影響較大),選擇植物膠凝膠成分為宜,而選擇羧甲基纖維素最為適宜,且攜帶大量大顆粒固相成分,為管外竄槽的大孔道形成填充壓實作用,保證后續(xù)擠水泥漿在較高壓力下完成,防止水泥漿在管外上下竄通,在管外形成高強度固結(jié)。
以往擠灰管柱采取籠統(tǒng)式管柱,施工結(jié)束時采取清水循環(huán)保護管柱,容易造成水泥漿返吐或是清水過量進入竄槽部位,降低措施成功率。后來采用可鉆式擠灰橋塞,擠灰完后一般需要鉆橋塞,由于鉆橋塞時須上大修作業(yè),無形中增加了作業(yè)費用;擠灰施工結(jié)束到上大修作業(yè)鉆塞間隔較長,降低了油井利用時率;再者,可鉆式擠灰橋塞擠灰作業(yè)對套管損壞大,作業(yè)風(fēng)險較大。
為此,配套可取式橋塞[7],可取式擠灰橋塞由座封及錨定機構(gòu)、鎖定及解封機構(gòu)、滑套開關(guān)及防粘機構(gòu)、插管及打撈機構(gòu)組成。其坐封工具由三個活塞提供動力源,確保坐封力的實現(xiàn),防坐封銷釘防止中途坐封,下鉆到位后油管加壓實現(xiàn)坐封。采用8道O型圈的過盈密封和端面密封技術(shù)確保穩(wěn)定密封,不設(shè)置彈性扶正裝置,具有更好的防卡功能。包括內(nèi)置卡瓦、 防砂卡膠筒和硫化膠筒等防卡設(shè)計,同時采用逐級解封技術(shù),能確??ㄍ摺?密封膠筒和防砂膠筒在解封后實現(xiàn)全部回縮?,F(xiàn)場施工前將可取式擠灰橋塞連接在坐封工具下端,下至預(yù)定深度,打壓坐封,下入擠灰工具插入擠灰橋塞主體內(nèi),推動銅滑套向下運動,當(dāng)銅滑套的擠灰孔與橋塞本體的擠灰孔相連通可以施工,擠藥劑完畢后,根據(jù)施工管柱位置以下預(yù)留的套管長度頂替清水,再上提擠灰工具,橋塞銅滑套回到起始密封狀態(tài),關(guān)井候凝合格后,下入專用的橋塞打撈工具撈出橋塞,下螺桿鉆鉆除水泥塞,這樣既保證管外封堵部位水泥強度,又防止水泥返吐保證施工安全。
在曙一區(qū)超稠油油藏試驗應(yīng)用該項技術(shù)治理管外竄槽問題,共實施各類堵水措施26口井,措施有效率81%,實現(xiàn)措施增油5.23×104t,見到較好的措施效果。具體表現(xiàn)為:
(1)油井措施后含水大幅下降
統(tǒng)計實施管外封竄后第1周期數(shù)據(jù),從注汽參數(shù)上看,措施后注汽壓力平均上升 3.3 MPa,平均單井注汽量下降 284 t;措施后,周期生產(chǎn)天數(shù)為106 d,周期內(nèi)平均單井日產(chǎn)油7.6 t/d,日產(chǎn)水8.4 t/d,綜合含水52.5%,對比措施前出水時日產(chǎn)油明顯上升,周期產(chǎn)水及綜合含水明顯下降。
(2)措施有效期延長
改進管外封竄措施后其有效期延長,26口井措施后目前平均生產(chǎn)3.2個輪次,均未發(fā)現(xiàn)管外竄槽問題,其中杜813-41-42井措施后連續(xù)吞吐已達5個輪次,對比原有擠灰堵水工藝措施后有效期明顯延長。
(1)化學(xué)封竄劑由多種添加劑復(fù)配而成,各添加劑具有良好的配伍性,室內(nèi)評價表明其具有良好的耐溫性、觸變性、緩凝性能,各項指標(biāo)均超過G級油井水泥,可以代替水泥用于油井封竄作業(yè)。
(2)針對套管竄漏導(dǎo)致頂水下竄情況,設(shè)計了相應(yīng)的化學(xué)封竄工藝,配套了可取式橋塞,能有效提高封竄的有效率。
(3)現(xiàn)場封竄試驗證明,化學(xué)封竄劑具有施工安全可靠、封堵效果好的特點,能夠滿足超稠油注汽井的管外封竄的要求。
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