司 小 明
(陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司研究院, 陜西 西安 710075)
循環(huán)水系統(tǒng)經(jīng)過一段時(shí)間運(yùn)行,受生產(chǎn)環(huán)境、水質(zhì)波動(dòng)等因素的影響,常在系統(tǒng)管網(wǎng)不同部位產(chǎn)生生物黏泥、鹽垢類沉積物和腐蝕產(chǎn)物等,影響系統(tǒng)換熱效果及長周期運(yùn)行。為保證循環(huán)水系統(tǒng)長周期運(yùn)轉(zhuǎn),提高換熱效率,對(duì)裝置需定期進(jìn)行清洗。清洗后,整個(gè)系統(tǒng)再進(jìn)行預(yù)膜,即在冷卻器及管道的金屬表面形成一層薄而致密的抗腐蝕保護(hù)膜,并在循環(huán)水中添加適當(dāng)?shù)姆拦竸┖途徫g劑以延長設(shè)備清洗周期,保持換熱效果。不停車清洗預(yù)膜緩蝕阻垢技術(shù)在循環(huán)水處理系統(tǒng)具有重要的意義[1-4]?,F(xiàn)以哈國油氣處理廠循環(huán)水系統(tǒng)為例,闡述不停車清洗,預(yù)膜并添加藥劑技術(shù)的應(yīng)用情況。
該廠循環(huán)水系統(tǒng)由集水池、循環(huán)水泵、水處理設(shè)備、循環(huán)水用戶(各換熱器)、冷卻塔、旁濾系統(tǒng)、加藥系統(tǒng)、排污系統(tǒng)等組成。系統(tǒng)中循環(huán)水量為1400 m3/h,旁濾處理流量為80 m3/h,排污泵的排污能力為70 m3/h。在進(jìn)行處理前循環(huán)供水、回水溫差只有4 ℃左右,只是冷卻塔設(shè)計(jì)能力的一半,不能把工藝介質(zhì)冷卻到要求的工藝溫度?,F(xiàn)場生產(chǎn)記錄顯示,循環(huán)水供水溫度不高,最高溫度記錄為25 ℃;換熱器結(jié)垢嚴(yán)重,部分換熱器介質(zhì)流量大大低于設(shè)計(jì)參數(shù)。在循環(huán)水系統(tǒng)供水水量、溫度正常的情況下,冷卻效率低主要是由于換熱器的熱交換效率低造成的。
根據(jù)循環(huán)水系統(tǒng)的現(xiàn)場情況,我們采用不停車的化學(xué)清洗除銹除垢方案,清洗后立即加預(yù)膜劑進(jìn)行預(yù)膜,并定期投加緩蝕阻垢劑來進(jìn)行處理?;瘜W(xué)清洗的目的是去除系統(tǒng)中的水垢、銹垢,提高換熱設(shè)備的效率;化學(xué)清洗后干凈的金屬表面反應(yīng)活性高,預(yù)膜劑可以在金屬表面吸附成保護(hù)膜,降低設(shè)備的腐蝕;投加緩蝕阻垢劑的目的是在循環(huán)水系統(tǒng)正常運(yùn)行中控制系統(tǒng)腐蝕、結(jié)垢。
根據(jù)現(xiàn)場循環(huán)冷卻水系統(tǒng)狀態(tài),采用室內(nèi)試驗(yàn)對(duì)緩蝕劑和阻垢劑進(jìn)行篩選,并對(duì)藥劑配伍性能進(jìn)行研究。
對(duì)循環(huán)水系統(tǒng)使用的現(xiàn)場水樣進(jìn)行水質(zhì)分析,pH為7.24,其他離子濃度見表1。依據(jù)現(xiàn)場記錄,循環(huán)水濃縮倍數(shù)在2.0上下浮動(dòng)。取現(xiàn)場自來水水樣進(jìn)行室內(nèi)藥劑篩選工作。
表1 循環(huán)水水質(zhì)分析Table 1 The water quality analysis of circulating water g·L-1
針對(duì)現(xiàn)場循環(huán)水的水質(zhì)特點(diǎn),模擬現(xiàn)場使用環(huán)境,采用旋轉(zhuǎn)掛片法對(duì)緩蝕劑進(jìn)行篩選[5]。在敞開式循環(huán)水系統(tǒng)中,循環(huán)水有一定的蒸發(fā),水中各離子濃度都會(huì)發(fā)生變化,因此對(duì)水樣在一定濃縮倍數(shù)時(shí)緩蝕劑的性能進(jìn)行了比較。試驗(yàn)表明,KL1、KL2和PBTCA具有一定的緩蝕性能。對(duì)緩蝕性能較好的三種藥劑加樣量進(jìn)行研究,在水樣濃縮2倍時(shí)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果見表2。由表2可看出,KL2與KL1緩蝕率較高,加藥濃度選擇50 mg·L-1可滿足現(xiàn)場使用。
表2 緩蝕劑篩選(水樣濃縮2倍)Table2 The screening of corrosion inhibitors
表3 阻垢劑篩選Table 3 The screening of corrosion inhibitors
采用高溫失鈣法[6]對(duì)阻垢劑進(jìn)行篩選,加藥濃度選擇各藥劑的常規(guī)加藥濃度。結(jié)果表明水樣不濃縮時(shí)各阻垢劑阻垢性能差異很小,這主要是由于水中的鈣離子濃度比較低,采用高溫失鈣法對(duì)水樣處理后,基本沒有鈣垢析出,從而導(dǎo)致各結(jié)果之間差異較小。要對(duì)比藥劑阻垢性能的差異,應(yīng)該在較高的濃縮倍數(shù)下進(jìn)行高溫失鈣試驗(yàn)。當(dāng)試驗(yàn)過程中水樣濃縮倍數(shù)達(dá)到2.5倍,加藥濃度選擇50 mg·L-1時(shí),篩選出較好的阻垢劑為 MA-AA、PAAS、HPMA、T-255、KP03,試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表3所示。由表3可看出阻垢效果最好的藥劑是KP03,。
由于緩蝕劑和阻垢劑在現(xiàn)場是同時(shí)使用,因此對(duì)阻垢劑和緩蝕劑的配伍性能需進(jìn)行研究。試驗(yàn)中對(duì)緩蝕劑KL2與阻垢劑KP03的配伍性能進(jìn)行了研究,二者混合后混合液呈淡黃色,澄清且透明,穩(wěn)定不產(chǎn)生沉淀;二者混合使用時(shí)緩蝕率沒有明顯變化;阻垢效果有一定提高,因此二者具有一定的協(xié)同作用,可混合使用。
清洗劑清洗后的金屬表面活性很高,很容易腐蝕。預(yù)膜處理是系統(tǒng)清洗后,采用預(yù)膜劑使金屬表面快速形成保護(hù)膜,防止腐蝕產(chǎn)生。預(yù)膜劑評(píng)價(jià)試驗(yàn)結(jié)果見圖1。由圖1可看出,預(yù)膜劑加藥量在200 mg·L-1以上時(shí),預(yù)膜效果明顯。
圖1 掛片腐蝕狀況(1-4預(yù)膜劑加量分別為:100, 200, 300, 0 mg·L-1)Fig.1 The corrosion of slices(the dosage of prefilming agent(1-4): 100 mg·L-1, 200 mg·L-1, 300 mg·L-1,0 mg·L-1, respectively)
預(yù)膜的主要目的是防腐,因此將預(yù)膜劑和緩蝕劑結(jié)合起來評(píng)價(jià)藥劑對(duì)金屬的緩蝕效果,試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表4所示。由表4可看出,經(jīng)過預(yù)膜后投加緩蝕劑,明顯提高了藥劑的緩蝕性能。
表4 預(yù)膜劑對(duì)緩蝕劑性能的影響Table 4 The effect of prefilming agent to corrosion inhibitor
根據(jù)現(xiàn)場循環(huán)水系統(tǒng)情況,現(xiàn)場處理方案為:1)在涼水塔下的集水盤與水池一次性投加500 kg有機(jī)酸化學(xué)清洗劑,運(yùn)行5 d;2)清洗后置換水,再一次性加入300 kg預(yù)膜劑,運(yùn)行2天;3)水再次置換后加入緩蝕阻垢劑混合液100 kg,運(yùn)行1 d后開始正常運(yùn)行,正常運(yùn)行中每天適量補(bǔ)加緩蝕阻垢劑混合液。操作過程中對(duì)總鐵、Ca2+濃度和濁度進(jìn)行監(jiān)測(cè)[7,8]。
在整個(gè)現(xiàn)場操作過程中,循環(huán)水濁度一直不高,多數(shù)時(shí)間處在3.0 FTU以下,在補(bǔ)充水量突然增大時(shí)濁度明顯偏高。該廠循環(huán)補(bǔ)充水是自來水,濁度波動(dòng)大。在取樣間隔的4 h里,系統(tǒng)水總體可循環(huán)8次,補(bǔ)充水量突然增大時(shí),系統(tǒng)濁度會(huì)快速上升,補(bǔ)充水量下降時(shí),系統(tǒng)濁度又很快恢復(fù),因此系統(tǒng)的濁度主要受到補(bǔ)充水量和補(bǔ)充水濁度的影響。
清洗期間,循環(huán)水中鈣離子濃度和總鐵濃度顯著提高,清洗效果明顯,結(jié)合清洗監(jiān)測(cè)結(jié)果和排污量,自開始加藥至循環(huán)水系統(tǒng)水質(zhì)基本穩(wěn)定,共清洗掉鐵垢(以Fe2O3計(jì))1.0 kg、鈣垢(以CaCO3計(jì))166.5 kg。
在化學(xué)清洗之前與投加緩蝕阻垢劑之后,在集水池同一位置掛腐蝕掛片(A3鋼)各7 d,監(jiān)測(cè)掛片腐蝕情況。結(jié)果表明化學(xué)清洗處理之前,系統(tǒng)循環(huán)水有一定腐蝕性,腐蝕監(jiān)測(cè)掛片表面除有 1 cm2的斑蝕外,點(diǎn)蝕較多;而加緩蝕阻垢劑處理后,試驗(yàn)后掛片表面仍然光亮如新。試驗(yàn)結(jié)果表明,化學(xué)清洗前平均腐蝕速率為0.107 7 mm·a-1,投加緩蝕阻垢劑后平均腐蝕速率下降到0.002 0 mm·a-1,腐蝕控制效果明顯。
不加化學(xué)藥劑時(shí),現(xiàn)場自來水不同濃縮倍數(shù)下的失鈣率情況如表5所示。循環(huán)水系統(tǒng)投加緩蝕阻垢劑后,失鈣率情況如表6所示。
表5 現(xiàn)場自來水不同濃縮倍數(shù)下的失鈣情況Table 5 The calcium loss of tap water with differentconcentration multiple
表6 現(xiàn)場循環(huán)水加緩蝕阻垢劑后的失鈣情況Table 6 The calcium loss of circulating water after adding agents on site
由表5可看出,在不加緩蝕阻垢劑的情況下,自來水經(jīng)過水浴不間斷加熱濃縮處理后,不同濃縮倍數(shù)下,鈣離子濃度有所不同,在濃縮倍數(shù)為 2.0時(shí),水中鈣離子濃度達(dá)到最大值34 mg/L,之后隨濃縮倍數(shù)的提高,鈣離子濃度反而下降,失鈣率迅速上升,因此系統(tǒng)投加合適的緩蝕阻垢劑進(jìn)行處理是必要的[9]。與表 5中的不加藥時(shí)自來水不同濃縮倍數(shù)下的失鈣率相比,表6中系統(tǒng)循環(huán)水失鈣率下降明顯,表明投加緩蝕阻垢劑后,鈣析出結(jié)垢的趨勢(shì)明顯下降。
該廠循環(huán)水系統(tǒng)經(jīng)有機(jī)酸除銹除垢劑清洗,從清洗過程循環(huán)水中鈣離子濃度的變化可看出,換熱器結(jié)垢嚴(yán)重,清洗效果明顯。從緩蝕阻垢劑投加前后的腐蝕掛片監(jiān)測(cè)情況看,緩蝕阻垢劑產(chǎn)生了良好的緩蝕作用,有效控制了系統(tǒng)腐蝕;從控制結(jié)垢的數(shù)據(jù)分析看,在系統(tǒng)運(yùn)行濃縮倍數(shù)下,失鈣率較自來水失鈣率低,達(dá)到了控制鈣析出結(jié)垢的目的,阻垢效果明顯。實(shí)踐結(jié)果表明不停車清洗、預(yù)膜,并投加適當(dāng)?shù)木徫g阻垢劑進(jìn)行循環(huán)水處理是一種有效方案。
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