陶迎新,溫占營,梁睿光
(遼寧蒲石河抽水蓄能有限公司,遼寧 丹東 118216)
蒲石河抽水蓄能電站導(dǎo)葉上部研磨原因分析與處理
陶迎新,溫占營,梁睿光
(遼寧蒲石河抽水蓄能有限公司,遼寧 丹東 118216)
遼寧蒲石河抽水蓄能電站2號機組導(dǎo)葉上部與頂蓋抗磨板先后兩次出現(xiàn)研磨,第一次采用導(dǎo)葉端部間隙按上下比例為2∶1進行調(diào)整;導(dǎo)葉止推壓環(huán)間隙按0.05~0.10mm進行調(diào)整,第二次止推壓板處再均勻增加兩個抗磨塊,其余部件尺寸不做修改,哈電對新的止推裝置重新進行了有限元計算分析,在23t千斤頂?shù)闹ы斄ψ饔孟?,?dǎo)葉向上的位移僅為0.107mm。
導(dǎo)葉;研磨;原因;處理
遼寧蒲石河抽水蓄能電站位于遼寧省寬甸滿族自治縣境內(nèi),距丹東市約60km,為東北地區(qū)第一座大型純抽水蓄能電站,總裝機容量1200MW(4×300MW),2012年9月四臺機組全部投產(chǎn)發(fā)電,在東北電網(wǎng)中擔任調(diào)峰、填谷、調(diào)頻和事故備用。
2號機組調(diào)試期間,甩100%負荷后,開機進行其他實驗時,發(fā)現(xiàn)球閥前后壓差過大,無法正常開機。排掉機組段水后,進行導(dǎo)葉檢查,發(fā)現(xiàn)除4號導(dǎo)葉外其他19個導(dǎo)葉與頂蓋上抗磨板發(fā)生刮研。刮研部位為導(dǎo)葉進水邊靠近外側(cè)。且在刮研處附近發(fā)現(xiàn)每一個導(dǎo)葉迎水面及上抗磨板被沙粒等擊打造成凸凹不平痕跡(見圖1)。
圖1 被研磨的導(dǎo)葉上端面
根據(jù)哈爾濱電機廠建議,導(dǎo)葉端部間隙按上下比例為2∶1進行調(diào)整;導(dǎo)葉止推壓環(huán)間隙按0.05~0.10mm進行調(diào)整,并要求拆卸拐臂,對止推環(huán)、止推壓環(huán)進行實測后,按實測數(shù)據(jù)進行調(diào)整。考慮拆卸拐臂工期較長,用兩個3.2t千斤頂頂起法檢測止推環(huán)與止推壓環(huán)之間的間隙。調(diào)整后測量導(dǎo)葉端面間隙(見表 1)。
表1 第一次研磨處理后導(dǎo)葉間隙 單位∶mm
2號機組15天試運行后,機組段排水,打開蝸殼進人門對導(dǎo)葉端面間隙進行檢查時發(fā)現(xiàn)導(dǎo)葉再次上浮,除5號導(dǎo)葉外,其他19個導(dǎo)葉上端部與頂蓋上抗磨板發(fā)生不同程度的研磨。見圖2。
圖2 導(dǎo)水機構(gòu)上部裝配放大圖
檢查過程∶
1)對導(dǎo)葉端面和立面間隙進行測量發(fā)現(xiàn)∶導(dǎo)葉立面間隙未發(fā)生變化,上端面進水邊和出水邊均出現(xiàn)不同程度的研磨現(xiàn)象,導(dǎo)葉下端面間隙由原來的0.15~0.20mm變大到0.40~0.55mm。
2)在導(dǎo)葉動作過程中控制環(huán)上抬0.15mm左右,考慮到從控制環(huán)到導(dǎo)葉之間有三道活接,因此上抬傳遞的可能性不大。
3)將抗磨塊送到檢測中心進行壓力檢測試驗結(jié)果變形不大。
4)分別用兩個 5t、10t、16t的千斤頂在止推環(huán)不加墊、加2.2mm墊和加2.4mm墊,所有螺栓全部按照設(shè)計要求力矩把和后分別測導(dǎo)葉上抬量,結(jié)果導(dǎo)葉上抬量比較大,最大上抬0.56mm。
根據(jù)哈爾濱電機廠通知單要求,止推壓板處再均勻增加兩個抗磨塊,其余部件尺寸不做修改,哈電對新的止推裝置重新進行了有限元計算分析,在總共23t千斤頂?shù)闹ы斄ψ饔孟?,?dǎo)葉向上的位移僅為0.107mm。
在現(xiàn)場對止推壓板鉆孔,并現(xiàn)場安裝新的抗磨塊。安裝新的抗磨塊后用20t壓力頂導(dǎo)葉臂試驗,導(dǎo)葉上抬0.10mm?;匮b導(dǎo)葉臂、止推裝置,按照下端面間隙0.10~0.15mm調(diào)整導(dǎo)葉間隙,調(diào)整導(dǎo)葉立面間隙為0mm,聯(lián)合驗收合格。
產(chǎn)生導(dǎo)葉研磨現(xiàn)象的原因有以下幾方面∶
1)在機組啟機過程中由于導(dǎo)葉下軸套排水不暢導(dǎo)致導(dǎo)葉上抬。
分析∶導(dǎo)葉安裝階段,施工單位用清水貫通排水管,未發(fā)現(xiàn)堵塞,機組安裝完畢后,該排水管沒有雜物可進入,故該原因可排除。
2)在機組啟動過程中控制環(huán)不水平或接力器受力不均導(dǎo)致導(dǎo)葉上抬。
分析∶機組安裝階段,控制環(huán)與接力器的水平嚴格按照廠家及國標要求進行,接力器為油壓操作,受力均勻,故該原因可排除。
3)裝配過程中導(dǎo)水機構(gòu)螺栓松動,導(dǎo)致導(dǎo)葉上抬。
分析∶檢查發(fā)現(xiàn)導(dǎo)葉臂與止推塊8-M16的內(nèi)六角把合螺栓有松動的跡象,一個人的手勁就能拆卸下來,與圖紙150NM的要求不符,且拆下來的螺栓把合螺紋部分螺紋鎖固膠涂抹不到位,鎖固膠僅殘留在尾部光孔部分。故此為原因之一。
4)止推環(huán)變形導(dǎo)致止推環(huán)沒起到止推作用,導(dǎo)致導(dǎo)葉過度上抬與抗磨板發(fā)生摩擦現(xiàn)象。
分析∶任何的金屬和非金屬部件在特定力的作用下,都會產(chǎn)生變形,關(guān)鍵在于此特定力是否是由于產(chǎn)生某種偏錯,而意外產(chǎn)生的,且此特定力不在設(shè)計預(yù)想的范圍內(nèi)。
現(xiàn)場進行的各種試驗和以下理論分析就是在此特定力的作用下進行的。目的只有一個,盡可能找出抑制導(dǎo)葉位移的方法,滿足后續(xù)回裝的需求。
經(jīng)在中水六局實驗室對已使用過的由2號機拆卸下來的非金屬的抗模塊進行的測試,其變形在0.10mm左右。
哈電使用ANSYS軟件,對止推壓板與止推塊進行了有限單元的剛度計算分析,輸入數(shù)據(jù)為28t的力,其結(jié)果∶止推壓板的最大變形∶0.02mm,止推塊的最大變形∶0.10mm。見圖3。
圖3 止推塊的最大變形分析
經(jīng)核算止推塊和止推壓板在各自的把緊螺栓下自身的變形均在0.02mm以內(nèi)??梢钥吹匠松鲜鲆呀?jīng)計算過的變形只占總變形的較少部分外,仍存在其他的變形,故此止推塊彈性變形是導(dǎo)葉研磨的主要原因。
雙機甩負荷試驗后,檢查2號機導(dǎo)葉和抗磨板情況,未發(fā)現(xiàn)新的研磨,導(dǎo)葉間隙符合哈電工地單要求,上端面間隙0.50~0.60mm,下端面間隙為0.20~0.30mm。數(shù)據(jù)表明上述處理方法得當,采取增加抗磨塊和按照圖紙力矩緊固螺栓措施正確。
TK730
B
1672-5387(2014)02-0063-03
2013-11-05
陶迎新(1982-),男,助理工程師,從事水機管理工作。