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      甲醇精餾再沸器內(nèi)漏現(xiàn)象及處理

      2014-05-25 00:29:32袁志峰
      化工設(shè)計(jì)通訊 2014年1期
      關(guān)鍵詞:內(nèi)漏沸器精餾塔

      袁志峰,雷 達(dá)

      (中國石油寧夏石化公司化肥一廠,寧夏銀川 750026)

      甲醇精餾再沸器內(nèi)漏現(xiàn)象及處理

      袁志峰,雷 達(dá)

      (中國石油寧夏石化公司化肥一廠,寧夏銀川 750026)

      針對甲醇精餾再沸器內(nèi)漏現(xiàn)象及其危害,從工藝、設(shè)備兩個方面進(jìn)行分析探討,并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。

      甲醇精餾;再沸器;內(nèi)漏;原因分析;改進(jìn)措施

      寧夏石化公司年產(chǎn)50 kt聯(lián)醇裝置以天然氣為原料,采用低壓法合成粗甲醇,經(jīng)兩塔精餾獲得精甲醇產(chǎn)品。粗甲醇中的成分為甲醇、水以及溶解于甲醇中的CO2和合成反應(yīng)過程中生成的高級醇、丙酮等有機(jī)雜質(zhì)。粗甲醇依次經(jīng)過預(yù)精餾塔、主精餾塔處理,獲得精甲醇產(chǎn)品。其中,預(yù)精餾塔的作用是脫除CO2、甲酸甲酯、乙酸乙酯、二甲醚等輕組分雜質(zhì),這些組分通過水封槽排至高位進(jìn)行放空;主精餾塔主要是除去粗甲醇中的雜醇油和水分以及其他重組分,以獲得純度較高的精甲醇。該裝置自開車以來,甲醇精餾再沸器內(nèi)漏嚴(yán)重且頻繁(3~5個月就會出現(xiàn)一次),使蒸汽消耗增加,有時還會因冷凝液進(jìn)入精餾塔內(nèi),造成塔壓升高,影響裝置的長周期運(yùn)行及產(chǎn)品質(zhì)量。

      1 再沸器概況及內(nèi)漏情況

      1.1 設(shè)備概況

      寧夏石化公司甲醇精餾有兩臺再沸器,分別為預(yù)塔再沸器(4119-E8)和主塔再沸器(4119-E11),兩臺再沸器均為立式熱虹吸式。自2006年裝置建成后,兩臺換熱器在用期間,每5個月左右就發(fā)生一次泄漏。兩臺換熱器的材質(zhì)均為20#鋼,其主要工藝參數(shù)見表1。

      表1 再沸器工藝參數(shù)一覽表

      1.2 內(nèi)漏現(xiàn)象及危害

      預(yù)塔、主塔再沸器內(nèi)漏后,與正常工況相比,主要的變化與表現(xiàn)有以下幾點(diǎn):①預(yù)塔再沸器疏水閥閥位偏小情況下,塔溫偏高(見表2);②相同負(fù)荷下,預(yù)塔進(jìn)主塔物料流量比正常運(yùn)行時高(見圖1);③經(jīng)主塔精餾分離后,排水量較大,兩臺泵輸送量相同的情況下,塔底液位偏高;④甲醇成品水含量偏高(見表3)。

      表2 預(yù)塔塔溫情況

      表3 成品甲醇水含量情況

      圖1 主塔進(jìn)料量的變化

      再沸器內(nèi)漏后,大量的蒸汽及冷凝液進(jìn)入精餾塔,破壞了整個甲醇精餾系統(tǒng)的平衡:①預(yù)塔再沸器內(nèi)漏后,由于大量蒸汽進(jìn)入預(yù)塔,再沸器疏水量減少,而預(yù)塔溫度偏高,表現(xiàn)為進(jìn)料量增加;②整個甲醇溶液中水含量增加,主塔精餾負(fù)荷增加,(重組分)水含量增加,塔溫上漲,成品水含量超標(biāo)。

      1.3 拆檢情況

      再沸器停車試漏及全面拆檢都會發(fā)現(xiàn),換熱器管束存在泄漏,且漏點(diǎn)主要集中在上下封頭管板(見圖2)。在對管板和管束堵漏的過程中,看到這些泄漏的管束存在不同程度的減薄和斷裂現(xiàn)象,殼程入口處也有明顯的沖刷腐蝕。

      2 原因分析

      據(jù)內(nèi)漏現(xiàn)象,并結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行情況和有關(guān)理論,經(jīng)認(rèn)真分析后,認(rèn)為內(nèi)漏的原因主要是換熱管在運(yùn)行時受熱不均而產(chǎn)生較大的熱應(yīng)力及介質(zhì)沖刷腐蝕造成的。

      2.1 設(shè)備方面

      從設(shè)備方面分析,主要有以下幾點(diǎn)原因:①再沸器管程入口無擋板,使塔底液直接沖蝕管束與管板的焊道部位,造成管束與管板之間出現(xiàn)縫隙,產(chǎn)生泄漏;②再沸器換熱管材質(zhì)為20#鋼,抗腐蝕能力較差,沒有采取必要的防腐措施;③再沸器在制作、管束焊接過程中,溫度場分布不均產(chǎn)生熱應(yīng)力及殘余應(yīng)力等,再加上焊接時焊接質(zhì)量不過關(guān),這些都可能成為(內(nèi)漏的)隱患。

      圖2 換熱器拆檢管板的實(shí)際情況

      2.2 工藝方面

      從工藝方面分析,主要有以下幾點(diǎn)因素:①再沸器蒸汽用量調(diào)節(jié)閥在再沸器后面,其實(shí)為液位調(diào)節(jié)閥,排放的主要是蒸汽冷凝液,這樣,把蒸汽就充分利用了,而長期處于氣液混合介質(zhì)進(jìn)入再沸器的狀態(tài),加大了對再沸器的沖刷腐蝕;②有時由于工況波動和開、停車等情況,易造成塔底液位經(jīng)??刂七^低或波動較大,塔底液流經(jīng)再沸器列管上部時,就變成了過熱蒸汽,使列管換熱不均勻,產(chǎn)生的熱應(yīng)力較大;③精餾系統(tǒng)運(yùn)行中若不加堿,精餾塔底液呈弱堿性,會使泡沫層增厚,結(jié)垢嚴(yán)重,管束換熱不均勻而產(chǎn)生較大的熱應(yīng)力。

      3 改進(jìn)措施(見圖3、4)

      (1)在下封頭內(nèi)側(cè)(塔底液入口處)水平方向加一擋板(見圖4),以避免塔底液對管束與管板焊道的直接沖蝕。

      (2)對再沸器管程進(jìn)行鎳磷鍍等預(yù)膜防腐處理,這比選用不銹鋼材質(zhì)更經(jīng)濟(jì)、實(shí)用。

      (3)在管束焊接時,要嚴(yán)肅工藝紀(jì)律,保證焊接質(zhì)量,最好采用對稱施焊,以減小熱應(yīng)力。

      (4)將再沸器溫度調(diào)節(jié)改為蒸汽流量調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)閥設(shè)置在入換熱器蒸汽管線上(見圖4),這樣就避免了再沸器上管板長時間在液擊狀態(tài)下工作。

      (5)盡量維持冷凝液系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,據(jù)合成、精餾溫度有預(yù)見性地進(jìn)行調(diào)節(jié),避免負(fù)荷大幅度波動。

      (6)嚴(yán)格控制堿液的加入量,控制兩個塔釜液的p H值在7~9之間。

      圖3 改進(jìn)前的實(shí)際情況

      圖4 改進(jìn)后的實(shí)際情況

      [1]張子鋒,張凡軍主編.甲醇生產(chǎn)技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2007.

      [2]廖巧麗,米鎮(zhèn)濤主編.化學(xué)工藝學(xué)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2001.

      [3]《化工百科全書》編輯委員會.化工百科全書[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1999.

      Methanol Distillation Reboiler Internal Leakage and the Countermeasures

      YUAN Zhi-feng,LEI Da
      (The First Fertilizer Branch of Petrochina Ningxia Petrochemical Company,Yinchuan Ningxia 750026,China)

      Analyze and explore methanol distillation reboiler internal leakage and its harm from two aspects:technical process and equipment,and the countermeasures are proposed.

      methanol distillation;reboiler;internal leakage;reason;improving measures

      TQ223.12+1

      B

      1003-6490(2014)01-0082-03

      2013-04-02

      袁志峰(1984-),男,青海民和人,工程師,從事合成氨、尿素、甲醇生產(chǎn)運(yùn)行管理工作。

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