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      堿抽提工藝脫硫醇升級汽油質量

      2014-06-26 06:11:14
      河南化工 2014年3期
      關鍵詞:辛烷值硫醇餾分

      凌 南

      (中國石化南陽石蠟精細化工廠,河南南陽 473132)

      南陽石蠟精細化工廠(以下簡稱精蠟廠)生產的乙醇汽油組分油與國Ⅳ車用汽油標準存在一定的差距,通過分析,主要原因是硫醇含量和蒸汽壓偏高,根據(jù)國家規(guī)定“2013年12月31日起,將在全國范圍內實施車用汽油國Ⅳ技術要求”,為滿足汽油質量升級,精蠟廠于2013年建設一套7萬t/a年輕汽油脫硫醇裝置,同時對催化裝置穩(wěn)定塔進行消缺改造,結合混合芳烴加注設施,實現(xiàn)了汽油產品質量升級,有效解決了汽油出廠難的問題,緩解市場汽油緊缺的矛盾。

      1 工藝選擇

      1.1 原料性質

      汽油組分油中催化裂化(FCC)汽油占80%左右,經過切割塔將FCC汽油切割成輕、重餾分,分析輕餾分汽油硫化物種類發(fā)現(xiàn),輕餾分集中了汽油中大部分的硫醇。FCC輕汽油餾分性質如下:密度(20 ℃),673.1 kg/m3;硫含量,85 μg/g;硫醇硫,18.5μg/g;氮含量,15.3μg/g;辛烷值(RON),94.3。

      1.2 工藝選擇

      1.2.1脫硫醇設施

      采用加氫工藝雖然可使FCC汽油的硫含量大幅度降低,但操作壓力及溫度較高,設備投資高,且加氫極易引起汽油辛烷值損失及液體收率的降低。目前國內煉油廠的輕質油品脫臭精制,絕大多數(shù)采用梅洛克斯(Merox)液—液脫臭和常規(guī)固定床脫臭工藝,液—液抽提氧化法脫臭比較適用于汽油中低分子硫醇的脫除,硫醇脫除率也較高。

      該廠FCC輕汽油硫醇含量為18.5 μg/g,根據(jù)國內脫硫醇技術應用及精蠟廠的具體情況,最終確定采用堿抽提工藝,新上一套7萬t/a年輕汽油脫硫醇裝置解決硫含量超標問題。

      1.2.2催化裝置吸收穩(wěn)定系統(tǒng)改造措施

      原穩(wěn)定塔的操作條件如下:塔頂壓力1.05 MPa,進料溫度102℃,塔底溫度135℃,回流比0.67。該塔正常操作條件應是:塔頂壓力 1.05 MPa,塔底溫度172~180℃,回流比2~2.5。由此可見,穩(wěn)定塔底重沸器熱源不夠,影響了穩(wěn)定塔的分離精度,造成汽油中輕烴組分過高,是汽油蒸氣壓偏高的直接原因。

      經過催化穩(wěn)定塔塔頂冷卻系統(tǒng)核算,確定增設蒸汽加熱器(利舊),將穩(wěn)定塔進料加熱,以提高塔頂回流比來解決汽油蒸氣壓偏高的問題。相對其它途徑來說在降低投資、減少改造工作量方面尤為突出,使塔底脫丁烷油蒸氣壓達到33~61 kPa的要求。

      1.2.3混合芳烴加注設施

      由于全餾分汽油與改質汽油調合后,辛烷值和芳烴含量偏低,需要加注芳烴油,其為窄餾分重整芳烴抽提所得的芳烴混合物,包含苯、甲苯、二甲苯及重芳烴。苯的含量基本在10% ~13%,辛烷值較高,可以彌補混合汽油的不足,達到出廠標準。

      1.3 流程簡述

      針對FCC汽油的特點進行切割,僅對重餾分進行加氫脫硫,以求在催化裂化汽油脫硫的同時減少辛烷值損失。輕汽油餾分采用堿液抽提方法,使輕餾分汽油中的硫醇與堿反應生成硫醇鹽,之后將溶解于堿液相中的硫醇鹽與油品分離,從而達到既脫除硫醇,又降低總硫的目的,且不影響汽油辛烷值,生成的油與重餾分混合后作為汽油產品出裝置。分離后的硫醇鹽在催化劑的作用下在氧化塔內被氧化成二硫化物,用油品進行反抽提,從而實現(xiàn)堿液的再生。工藝流程如圖1所示。

      圖1 堿抽提脫硫醇工藝流程圖

      2 流程優(yōu)化設計

      施工中進行了流程優(yōu)化設計:①給排水系統(tǒng)取消循環(huán)冷卻給水和循環(huán)熱水回水,污水系統(tǒng)改為塔區(qū)和泵區(qū)串聯(lián)排水,減小了施工難度,并降低了費用。②取消堿渣埋地管線及套管,管線伴熱保溫后改走地上,布置盡量緊湊美觀,節(jié)約了施工費和材料費。③取消氣相色譜分析儀,通過增加分析頻次既確保安全生產又減少投資,僅這一項節(jié)約投資30余萬元。④用靜態(tài)混合器替代纖維膜反抽提接觸器,且達到預期的反抽提再生效果,節(jié)約投資25萬元。

      3 應用效果

      經過裝置標定,堿抽提脫除硫醇的輕汽油產品主要性質見表1、表2。

      表1 輕汽油產品的主要性質

      表2 混合汽油主要性質

      裝置開工以來輕汽油脫硫醇系統(tǒng)運行平穩(wěn),從表1、表2可以看出,經堿抽提脫硫醇之后,輕汽油及混合汽油硫醇含量均在1 μg/g以下,遠低于設計值5 μg/g,達到了很好的脫硫醇效果;混合汽油總硫穩(wěn)定達到國Ⅳ汽油標準規(guī)定的50 mg/L以下,降低了汽油的飽和蒸氣壓。該裝置的成功投用為該廠完善加工手段,提升產品質量創(chuàng)造了條件,保證了催化汽油達國Ⅳ汽油標準。

      4 結論

      ①本項目針對精蠟廠催化輕汽油的特點,選用堿抽提工藝技術,通過抽提、反抽提、堿液回收等過程,在脫硫醇、降低汽油蒸氣壓的同時,維持汽油的辛烷值不降低、烯烴無損失,博士試驗及銅片腐蝕試驗均合格,產品液收率可達100%。②改造后硫醇含量降至1 μg/g以下,脫硫率基本上接近于原料中硫醇在總硫中的百分含量。輕汽油脫硫醇系統(tǒng)脫硫醇效果明顯,保證了國Ⅳ排放要求的清潔汽油,取得了良好的效果,產品質量得到保證,經濟效益顯著,在同類裝置具有應用推廣價值。③項目實施過程中流程進行優(yōu)化設計,節(jié)約投資55萬元。

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