林曉
(中海石油(中國)有限公司上海分公司 麗水作業(yè)公司,上海 200000)
KT(A)38-D(M)型康明斯柴油機自安裝、調(diào)試以來一直存在熄火困難故障。導致柴油機熄火困難的根本原因是燃油系統(tǒng)中噴油器計量孔前的油壓超過了熄火油壓。通過對PT 泵工作原理、工作循環(huán)及燃油系統(tǒng)的組成等分析研究,找出了可能引起熄火困難的幾種原因及處理方法,并且按照“由簡至繁”的原則逐步進行排查,最終找到故障點,經(jīng)檢修后故障解除,確保了設備的正常運行。
PT 燃油系統(tǒng)由油箱、燃油濾清器、PT 燃油泵、低壓輸油管、噴油器、搖臂、推桿、噴油凸輪、回油單向閥和回油管等組成。燃油泵將燃油從油箱中吸起,經(jīng)過濾清、調(diào)速器等送到噴油器,根據(jù)PT 系統(tǒng)的設計,定時、定量地向發(fā)動機氣缸噴射燃油,進入噴油器的燃油只有20%左右經(jīng)噴油器入氣缸燃燒,余下的80%左右的燃油對噴油器進行冷卻和潤滑后通過回油管線流回油箱。
當柴油機開關(guān)轉(zhuǎn)到“OFF”狀態(tài)時,斷油電磁閥斷電,切斷油路,使發(fā)動機熄火。如果斷油電磁閥由于卡澀、磨損、加工制造等原因,導致斷油閥關(guān)不嚴,則燃油會持續(xù)供應,從而造成無法熄火。
此外,引起斷油閥關(guān)不嚴還可能與燃油的清潔度有關(guān)。當燃油中含有雜質(zhì)時,雜質(zhì)會殘留在電磁閥閥片位置,使得閥片動作卡澀,從而造成斷油閥關(guān)閉不嚴。
柴油機回油管線部分管段位置高于噴油器計量孔,若回油出口單向閥關(guān)閉不嚴,由于壓差的作用,會導致燃油回流,燃油通過噴油器回油孔和環(huán)形油道到達噴油器的計量孔前,造成壓力高于熄火油壓,導致熄火困難。
此外,還可能是雜質(zhì)進入到閥體內(nèi),雜質(zhì)將閥芯墊起,使得閥芯不能貼合閥座,造成關(guān)閉不嚴。
噴油器通過密封圈將缸蓋中的油道分成進油道和回油道。當噴油器密封圈損壞時,由于壓差的作用,進油道的油會竄入回油道,使回油道中的壓力上升。當柴油機熄火時,進油道壓力下降,回油道中的壓力超過進油道壓力,燃油竄入進油道,導致機組無法正常熄火。
出現(xiàn)此故障,無法直接判斷是哪個缸出現(xiàn)故障,需要逐個檢查噴油器,并更換密封圈。密封圈的損壞可能是人員安裝不當導致,所以在安裝密封圈時,需做好噴油器清潔、潤滑工作,再進行安裝;更換完噴油器密封圈,需重新調(diào)整氣門間隙方可運行機組。
回油管回油至燃油箱上部,管線根據(jù)現(xiàn)場的空間、油箱的位置及回油的壓力進行管線路線設計,管線過長、通徑小及管線元件多等會引起流體阻力大、回油管線背壓高,從而導致噴油器回油不暢,殘留的燃油通過噴油器回油孔和環(huán)形油道,供機組燃燒,從而導致熄火困難。
當出現(xiàn)該故障時,需要檢查管線是否出現(xiàn)節(jié)流、堵塞現(xiàn)象,需要拆卸疏通,再來判斷是否設計存在缺陷,若是設計缺陷,需要根據(jù)現(xiàn)場情況重新設計回油路線。
1)解體斷油電磁閥,檢查電路正常,閥芯無卡澀、磨損和變形現(xiàn)象。更換燃油濾器和油水分離器,對電磁閥進行清洗回裝,停機仍然熄火困難。
2)從機組拆開回油出口單向閥,檢查彈簧正常、閥芯無磨損、橡膠密封帶良好。清洗出口單向閥零部件,并回裝,停機仍然熄火困難。
3)拆開柴油機所有汽缸蓋,逐個取出噴油器進行檢查,未發(fā)現(xiàn)噴油器O 形圈有破損現(xiàn)象。
4)制作安裝壓力表的短接,連接在回油管線進口位置,詳見圖1,檢測回油管線流體阻力,啟機正常運行回油背壓為16.0 kPa 左右,回油壓力超出廠家設計要求的最大允許阻力14.0 kPa。
圖1 柴油機舊回油管線
拆除管線單向閥閥芯,停機仍然熄火困難。使用軟管模擬最短的回油路線,停機熄火正常。判斷故障原因為回油管線設計存在缺陷,引起回油背壓高,噴油器回油不暢,最終導致柴油機不能正常熄火,需要重新設計回油管線。
1)縮小管線進出口高度差;2)縮短管線長度;3)增加管線直徑;4)減少管線上元件數(shù)量。
根據(jù)現(xiàn)場實際空間情況,通過縮小管線進出口高度差、縮短管線長度及減少管線上的元件,設計了新回油管線,見圖2。
圖2 柴油機新回油管線
流動液體在管線中的總阻力為[2]:∑hf=hf+hf1。(1)式中,hf為直管阻力,hf1為局部阻力,可根據(jù)范寧公式進行計算
式中,λ 為管摩阻系數(shù),u 為液體流速,L 為管線長度,d 為管內(nèi)徑。
4.2.1 計算流體流速
流體流速為
式中,Q 為回油流量,A 為管內(nèi)徑截面積。
廠家提供回油量Q 為94.3 L/h,管內(nèi)徑面積A 為4.91×10-4m3,計算得u=0.053 m/s。4.2.2 計算直管阻力
雷諾數(shù)
式中μ 為運動黏度,回油管線出口溫度大于60 ℃,選取0號柴油μ=0.29 mm2/s。
管摩阻系數(shù) λ=75/Re。 (5)
計算得λ=75÷383.8=0.2;
4.2.3 計算局部阻力
彎頭內(nèi)徑為22 mm,u1=du/d1=0.06m/s。
通過查詢管件局部阻力系數(shù)表得:標準90°彎頭,ζ1=0.75;彎頭連接直管處出現(xiàn)突然擴大,ζ2=(d/d1-1)2=0.019,彎頭連接直管處出現(xiàn)突然縮小,ζ3=0.5(1-d1/d)=0.06,新設計回油管線上共有5 個彎頭。
4.2.4 計算回油背壓
流體總的壓力損失:△P=∑hfρ==82.06 Pa,管線回油背壓:P=△P+△W=1 090.06 Pa,小于廠家設計要求的最大允許阻力1 400 Pa,符合設計要求。
首先使用軟管模擬新回油管線路線,多次試運行停機熄火正常。利用舊回油管線,改造出新的回油管線,多次試運行停機熄火正常,柴油機熄火困難故障解除。
在解決康明斯柴油機熄火困難故障過程中,掌握了PT 燃油系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及工作原理等相關(guān)知識,總結(jié)了可能引起柴油機熄火困難故障的各種原因,為以后出現(xiàn)類似故障的原因查找及排除提供參考。
[1] 楊學成.柴油機熄火困難的原因[J].工程機械與維修,2012(10):178-179.
[2] 王惠民.流體力學基礎(chǔ)[M].北京:清華大學出版社,2005:44-77.