孔進
(寧夏天地奔牛實業(yè)集團有限公司,寧夏 石嘴山 753001)
煤炭井工開采時,順槽刮板轉(zhuǎn)載機將工作面刮板輸送機的物料轉(zhuǎn)運到皮帶機,隨著工作面的向前推進,順槽刮板轉(zhuǎn)載機推移槽為配置超前支架時,超前支架推移缸與推移槽耳板聯(lián)接,推移順槽轉(zhuǎn)載機用。目前,我公司的推移槽在使用過程中部分出現(xiàn)推移耳板焊縫開裂甚至斷裂現(xiàn)象,影響設(shè)備可靠性,增加維修強度,不利于現(xiàn)代化礦井高產(chǎn)高效綜采工作面產(chǎn)能的不斷提升。
如圖1 所示,推移槽為對稱結(jié)構(gòu),主要由凸頭、凹頭、上沿、耳板、立板、中板、底板等焊接而成。推移槽的耳板為懸臂結(jié)構(gòu),在與液壓支架廠家配套時,已經(jīng)將耳板厚度和耳板推移孔中心距確定。改進前耳板結(jié)構(gòu)為:耳板插入立板,外側(cè)與立板焊成15 mm 角焊縫,內(nèi)側(cè)與立板焊成V平加15 mm 角焊縫。
圖1 改進前推移槽結(jié)構(gòu)簡圖
圖2 改進前的等效應(yīng)力云圖和應(yīng)變云圖
利用UG NX 進行三維建模,模型以Parasolid 格式導(dǎo)入到ANSYS Workbench 中,設(shè)置材料屬性,進行網(wǎng)格劃分,將底板約束為靜止,在每個耳板聯(lián)接孔處施加1 000 kN的水平推力載荷,進行求解計算,結(jié)果如圖2 所示。
分析結(jié)果顯示,應(yīng)力最大點為耳板根部,與實際使用過程中失效位置一致。
如圖3 所示,改進后耳板結(jié)構(gòu)為:中板與耳板做成一個零件,中板伸出立板,內(nèi)外側(cè)與立板焊成15 mm 角焊縫,并且耳板底部焊貼板,達到耳板要求厚度。
使用同樣的方法,進行有限元分析,結(jié)果如圖4 所示。
圖3 改進后推移槽結(jié)構(gòu)簡圖
圖4 改進后的應(yīng)力云圖和應(yīng)變云圖
表1 推移槽結(jié)構(gòu)改進前后應(yīng)力、應(yīng)變對照表
對有限元分析數(shù)據(jù)進行整理得到表1。
對表1 的數(shù)據(jù)進行分析可知:結(jié)構(gòu)改進之后,最大等效應(yīng)力減少了約5.7%,總變形量減少了約11.8%。
采用UG NX 軟件對推移槽建立了參數(shù)化三維模型,利用ANSYS Workbench 軟件對推移槽結(jié)構(gòu)改進前、后進行了靜力學(xué)分析,得出了改進前、后應(yīng)力和應(yīng)變的數(shù)值,為推移槽的結(jié)構(gòu)改進提供了理論依據(jù)。在實際使用過程中,改進后的結(jié)構(gòu)不再出現(xiàn)耳板焊縫開裂、耳板斷裂的情況,提高了產(chǎn)品的可靠性。
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