劉志漢,郭 亮,李艷琴
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臥式鏜銑床的主要部件工作臺(tái)(見(jiàn)圖1),材質(zhì)為HT300,鑄件重920kg.從鑄件結(jié)構(gòu)以及鑄造工藝性分析:此類工作臺(tái)鑄件壁厚超厚,厚度達(dá)到150mm以上,并且鑄件上、下面均為要求較高的工作面,鑄件四周也有加工面,同時(shí)要求加工面不得有夾砂、氣孔、夾渣、縮松等缺陷,且上下工作面以及“T”型槽里硬度必須大于180HB,不允許出現(xiàn)組織疏松、硬度不合等質(zhì)量問(wèn)題,其他外觀面不得有較明顯的砂眼、粘砂以及鼓包等影響外觀面的缺陷。前期通過(guò)工藝改進(jìn),其他缺陷得到了很好地控制,但是夾渣、組織疏松和硬度不合問(wèn)題依然存在,為此從鑄造工藝和熔煉控制兩方面進(jìn)行了改進(jìn),取得了很好的效果。
圖1 工作臺(tái)結(jié)構(gòu)圖
1)熔煉控制:原材料配比如表1。同時(shí)通過(guò)原鐵水成分調(diào)整,使主要成分的控制范圍達(dá)到表2的要求。熔化溫度不高于1380℃,過(guò)熱溫度為1490℃~1510℃,澆注溫度控制在1380℃~1400℃.采用二級(jí)孕育槽進(jìn)行孕育處理,孕育劑為0.5%的75硅粒,同時(shí)澆注時(shí)在包內(nèi)加入0.1%的75硅鐵,進(jìn)行浮硅孕育,保證鑄件中w(Si):1.7%~1.8%,w(C):3.05%~3.15%.表1為原材料配比。
表1 原材料配比(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)
表2 原鐵水成分要求(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)
2)澆冒系統(tǒng):為了保證鑄件充型平穩(wěn),采用開(kāi)放式澆注系統(tǒng),內(nèi)澆道由底面引入。在頂部加工面均置8個(gè)60mm的油瓶冒口。
3)鑄件質(zhì)量原狀及存在的問(wèn)題:鑄件上表面極易出現(xiàn)夾渣,內(nèi)腔容易出現(xiàn)粘砂,鑄件加工面容易出現(xiàn)組織疏松,硬度不足不合格產(chǎn)品組織見(jiàn)圖2,廢品達(dá)到20%.
按照上述工藝生產(chǎn)了5件鑄件,全部出現(xiàn)組織粗大和硬度不足的質(zhì)量問(wèn)題,硬度只有120HB~140HB.通過(guò)對(duì)鑄件實(shí)體進(jìn)行金相檢測(cè),發(fā)現(xiàn)大部分視場(chǎng)石墨形態(tài)為A+C,個(gè)別部位出現(xiàn)D型石墨,珠光體量只有20%~40%,其余為鐵素體。金相照片如圖2所示。
圖2 不合格組織
鑄件材質(zhì)為HT300,由于壁厚較大,如果澆注緩慢,澆注溫度較高,在開(kāi)放式的澆注系統(tǒng)下鑄件容易夾渣、容易出現(xiàn)組織疏松、硬度不足以及粘砂等缺陷;相同材質(zhì)的鐵水澆注其他產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,分析認(rèn)為,珠光體量不足,很有可能是促進(jìn)珠光體量生成的化學(xué)元素含量不夠,同時(shí)CE值過(guò)高也促進(jìn)鐵素體的生成。
1)改進(jìn)澆注系統(tǒng)和冷鐵位置
為防止夾渣、硬度不足等缺陷,需減少鐵液流進(jìn)型腔的渣子,澆注系統(tǒng)由底注式改為底注加過(guò)濾網(wǎng)式,內(nèi)澆道鐵液分橫澆道過(guò)濾網(wǎng)引入,并且將直澆道面積增大,同時(shí)增大內(nèi):直的開(kāi)放比率,以及過(guò)濾網(wǎng)降低鐵液流速,使鐵液充型平穩(wěn)。為防止產(chǎn)生縮松、組織疏松以及硬度不合,底部增加直冷冷鐵(冷鐵厚度為鑄件壁厚的1/2),使底部鐵液快速凝固,從而使鑄件凝固達(dá)到順序凝固,并且降低了冒口補(bǔ)縮范圍。改進(jìn)后的生產(chǎn)工藝見(jiàn)圖3.
圖3 改進(jìn)后的工藝
2)改進(jìn)熔煉控制參數(shù)
由于提高廢鋼的比例對(duì)鑄件的硬度有利,在鐵水熔化配料時(shí)適當(dāng)?shù)靥岣吡藦U鋼的比例;為了保證珠光體的含量,同時(shí)又對(duì)成本不產(chǎn)生太大影響,把w(Mn)的控制終值由0.85%提高到0.95%,把w(C)的控制終值由3.12%降低為3.05%,w(Si)的控制終值由1.75%降低為1.7%;由于此產(chǎn)品壁厚很厚,澆注時(shí)把澆注溫度調(diào)整為1350℃~1370℃,其他熔煉參數(shù)保持不變。表3、表4分別為材料配比及成分。
表3 原材料配比(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)
表4 原鐵水成分要求(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)
按照上述改進(jìn)措施連續(xù)生產(chǎn)了6件該產(chǎn)品組織致密,石墨形態(tài)全部為A型,石墨長(zhǎng)度3~4,基體組織為>95%珠光體,實(shí)體硬度最低為181HB,最高為196HB,全部滿足質(zhì)量要求,同時(shí)鑄件未出現(xiàn)夾渣、夾砂等缺陷,改進(jìn)效果很明顯。
1)工藝改進(jìn)和控制鐵水質(zhì)量,保證了產(chǎn)品質(zhì)量,廢品率降低到3%以下;
2)對(duì)厚壁工作臺(tái)類鑄件,為減少鐵液對(duì)砂型的沖刷,將澆注系統(tǒng)改進(jìn)開(kāi)放式底注加過(guò)濾網(wǎng),同時(shí)降低澆注時(shí)間,能減少鑄件夾渣等缺陷;
3)對(duì)于厚大斷面,適當(dāng)降低CE值,提高M(jìn)n的質(zhì)量分?jǐn)?shù),能很好地解決組織粗大,提高鑄件的實(shí)體硬度。
[1]賈志宏,傅明喜.金屬材料液態(tài)成型工藝[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社.