郭存彪(河南心連心化肥有限公司 河南新鄉(xiāng)453731)
河南心連心化肥有限公司年產(chǎn)450 kt合成氨、800 kt尿素原料結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目尿素裝置采用CO2汽提工藝,高壓圈壓力13.6~14.4 MPa。該項(xiàng)目共建2套尿素裝置,首套尿素裝置于2013年11月19日投料成功并正式生產(chǎn),連續(xù)運(yùn)行42 d,整體運(yùn)行平穩(wěn),生產(chǎn)期間沒有發(fā)生停車事故。
CO2汽提法尿素裝置高壓圈工藝流程見圖1。
圖1 CO2汽提法制尿素裝置高壓圈工藝流程
從低溫甲醇洗裝置來的CO2氣體在CO2壓縮機(jī)一段入口處加入防腐空氣,使CO2氣中氧體積分?jǐn)?shù)控制在0.75%~0.85%,CO2氣經(jīng)CO2壓縮機(jī)五級壓縮至14.5 MPa后送入汽提塔。液氨來自合成氨裝置,并經(jīng)液氨過濾器和緩沖槽進(jìn)入高壓液氨泵加壓至16.0 MPa(絕壓)送至高壓噴射器作為噴射物料,將高壓洗滌器來的甲銨液帶入高壓甲銨冷凝器。
由合成塔、汽提塔、高壓甲銨冷凝器和高壓洗滌器組成的高壓圈是CO2汽提工藝的核心部分。高壓甲銨冷凝器送出的液相和氣相分別經(jīng)2條管線送入合成塔底部,反應(yīng)液在塔內(nèi)上升到正常液位,溫度上升到180~185 ℃,經(jīng)溢流管從塔底排出,經(jīng)液位控制閥進(jìn)入汽提塔上部,與從塔下部導(dǎo)入的CO2氣體在殼側(cè)蒸汽加熱情況下發(fā)生汽提反應(yīng),合成反應(yīng)液中過剩的氨和未轉(zhuǎn)化的甲銨被汽提蒸出和分解,氣相從塔頂排出,液相從塔底排出,從汽提塔塔頂排出的氣體與新鮮氨及高壓洗滌器來的甲銨混合后進(jìn)入高壓甲銨冷凝器;從合成塔塔頂排出的氣體進(jìn)入高壓洗滌器,部分氨和CO2用低壓吸收段的甲銨液冷凝吸收,然后經(jīng)高壓甲銨冷凝器返回合成塔,不凝氣經(jīng)減壓后進(jìn)入低壓吸收塔,吸收后直接放空。
來自汽提塔底部的尿液經(jīng)汽提塔的液位控制閥減壓至0.25~0.40 MPa,溶液中一部分的CO2和NH3得到閃蒸,使溶液溫度從170 ℃下降至107 ℃,然后進(jìn)入精餾塔;經(jīng)0.4 MPa蒸汽加熱到135 ℃,使甲銨進(jìn)一步分解,再經(jīng)精餾塔液位調(diào)節(jié)閥流入閃蒸槽;精餾塔出氣進(jìn)入低壓甲銨冷凝器冷凝吸收,氣液混合物從低壓甲銨冷凝器溢流入低壓甲銨冷凝器液位槽,分離出的液體經(jīng)高壓甲銨泵加壓后送入高壓洗滌器頂部,分離出的氣體經(jīng)減壓閥減壓后進(jìn)常壓吸收塔,進(jìn)一步回收氣相中的CO2和NH3循環(huán)利用。
由精餾塔來的溫度約130 ℃的尿液減壓至0.044 MPa(絕壓)后進(jìn)入蒸發(fā)閃蒸槽,在此分解為氣液兩相,需要的熱量由尿液自身降溫供給,由閃蒸槽排出的含尿素質(zhì)量分?jǐn)?shù)74.0%的尿液(約90 ℃)進(jìn)尿液小槽,用尿液泵、經(jīng)流量計(jì)、調(diào)節(jié)閥控制流量后打入一段蒸發(fā)加熱器;在0.033 MPa(絕壓)下,尿液在一段蒸發(fā)加熱器加熱至 130 ℃,含尿素質(zhì)量分?jǐn)?shù)約95.0%的尿液流入一段蒸發(fā)分離器,分離出的尿液去二段蒸發(fā)加熱器;二段蒸發(fā)加熱器操作壓力為0.003 3 MPa(絕壓),出二段蒸發(fā)加熱器的尿液溫度為140 ℃,濃縮到含尿素質(zhì)量分?jǐn)?shù)約99.5%的熔融尿素,經(jīng)二段蒸發(fā)分離器分離后,熔融尿素由熔融泵送至造粒塔頂部的噴頭進(jìn)行造粒。造粒塔底得到的成品顆粒尿素由皮帶運(yùn)輸機(jī)送至包裝崗位稱量、包裝。
閃蒸氣進(jìn)入閃表冷進(jìn)行冷凝,冷凝液排往氨水槽,閃表冷出氣與一段蒸發(fā)氣送至一段蒸發(fā)冷凝器冷凝,冷凝液排往氨水槽,不凝氣經(jīng)一段水抽噴射器進(jìn)入水抽槽,通過水抽槽上的放空管放空。
二段蒸發(fā)氣先進(jìn)入二表冷A進(jìn)行冷凝,冷凝液排往氨水槽,不凝氣進(jìn)入二表冷B進(jìn)行冷凝,冷凝液排往氨水槽,不凝氣經(jīng)二段蒸汽噴射器與部分蒸汽匯合進(jìn)入中間冷凝器進(jìn)行冷凝,冷凝液排往氨水槽,不凝氣經(jīng)二段水抽噴射器進(jìn)入水抽槽,通過水抽槽上的放空管放空。
工藝?yán)淠河山馕眉訅汉螅宦啡サ蛪悍纸饣厥障到y(tǒng)作吸收液,另一路經(jīng)解吸塔換熱器換熱后送至解吸塔上段,解吸出CO2和NH3,解吸塔上段出液由水解塔給料泵加壓至2.0 MPa(絕壓),經(jīng)水解塔換熱器換熱后進(jìn)入水解塔上部,水解塔的下部通入界區(qū)外來2.5 MPa(絕壓)蒸汽,使液體中所含的少量尿素水解成CO2和NH3,氣相進(jìn)入解吸塔上段,液相經(jīng)水解換熱器后進(jìn)入解吸塔下段,解吸塔下部通入0.45 MPa蒸汽進(jìn)行解吸,從液相中解吸出來的CO2,NH3及蒸汽在回流冷凝器中進(jìn)行冷凝吸收,冷凝液一部分作為回流液回流到解吸塔上段的頂部,以控制出塔氣相中的水量;另一部分冷凝液送到低壓甲銨冷凝器,解吸塔出液中氨質(zhì)量分?jǐn)?shù)<30×10-6,廢液經(jīng)精制工藝凝液泵送至氣化界區(qū),部分內(nèi)部利用。
自界區(qū)外來的蒸汽(2.5 MPa,225 ℃)大部分經(jīng)自調(diào)閥減壓進(jìn)入高壓包產(chǎn)生2.0 MPa飽和蒸汽作汽提塔熱源,一部分蒸汽去水解塔作熱源,另一部分蒸汽補(bǔ)充入中壓汽包產(chǎn)生0.8 MPa蒸汽,用于二段蒸發(fā)加熱器及高壓系統(tǒng)保溫伴熱;由高壓甲銨冷凝器副產(chǎn)的0.4 MPa蒸汽分別用于循環(huán)加熱器、一段蒸發(fā)加熱器、解吸塔以及系統(tǒng)伴熱,系統(tǒng)滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)可外送0.4 MPa蒸汽7.0~7.5 t/h。
蒸發(fā)加熱器蒸汽冷凝液回鍋爐給水槽,經(jīng)鍋爐給水泵加壓后作為低壓汽包供水,汽提塔加熱蒸汽冷凝液經(jīng)高壓汽包向中壓汽包補(bǔ)液,中壓汽包冷凝液向低壓汽包補(bǔ)液,低壓汽包多余冷凝液返回蒸汽冷凝液槽,冷凝液經(jīng)冷凝液泵加壓后作為低壓沖洗水,用于低壓系統(tǒng)、蒸發(fā)系統(tǒng)沖洗。高壓系統(tǒng)管道由高壓沖洗水泵加壓后沖洗。
在原始開車建立蒸汽系統(tǒng)時(shí),中壓蒸汽壓力升至0.3 MPa,開始對高壓甲銨冷凝器進(jìn)行預(yù)熱,預(yù)熱過程中,設(shè)備噪音較大,現(xiàn)場管道振動較大,對管道設(shè)備的穩(wěn)固性造成一定損壞。
原因分析:①在設(shè)備預(yù)熱期間,蒸汽截止閥(80VC)開度過大,溫度上升過快,溫差變大,導(dǎo)致水擊現(xiàn)象嚴(yán)重;②低壓汽包液位高于高壓甲銨冷凝器出氣管,使低壓汽包出氣帶液而水擊。
改進(jìn)措施:①出現(xiàn)水擊,立即關(guān)小截止閥,升溫過程須緩慢,進(jìn)蒸汽閥門開度忌過大;②密切關(guān)注低壓汽包液位,不可偏離工藝指標(biāo)。
在原始開車期間投料后,高壓圈壓力嚴(yán)重超壓,被迫打開合成塔出氣放空閥,造成物料直接排放,現(xiàn)場氨味較大。
原因分析:①系統(tǒng)氨碳比和水碳比失衡。CO2流量計(jì)不準(zhǔn),導(dǎo)致系統(tǒng)氨碳比失衡,進(jìn)而造成高壓圈超壓;水解解吸系統(tǒng)波動,甲銨液含量變化大,造成進(jìn)入系統(tǒng)物料的氨碳比及水碳比不穩(wěn)定,導(dǎo)致高壓圈壓力超壓;盲目根據(jù)CO2流量調(diào)節(jié)氨泵變頻,忽略高壓汽包耗氣量對汽提效率的影響,對汽提塔返回系統(tǒng)的氨量判斷缺少經(jīng)驗(yàn)。②高壓洗滌器工況差。高溫調(diào)節(jié)水無溫差,高壓洗滌器填料或出氣管堵塞,冷凝吸收效果變差,系統(tǒng)氨含量高導(dǎo)致高壓圈超壓。③低壓汽包壓力高。低壓蒸汽沒有外送,全靠放空來調(diào)節(jié),由于補(bǔ)氣閥只能手動調(diào)節(jié)不能切換至自控,且內(nèi)漏造成低壓蒸汽壓力在0.5 MPa以下,波動很大;低壓汽包放空管閥調(diào)節(jié)不靈敏,而且管徑偏大,調(diào)節(jié)時(shí)波動較大;低壓汽包液位不準(zhǔn),可能已不再副產(chǎn)蒸汽,導(dǎo)致高壓甲銨冷凝器內(nèi)冷凝液不夠用,高壓圈壓力超壓。④ CO2純度低。惰性氣含量超標(biāo),導(dǎo)致CO2轉(zhuǎn)化率降低,造成高壓圈超壓。
改進(jìn)措施:①標(biāo)定CO2流量計(jì),流量計(jì)有偏差時(shí),可根據(jù)CO2壓縮機(jī)的一段出口和三段出口的壓力判斷流量大小,進(jìn)而選擇合適的氨泵變頻;穩(wěn)定水解解吸系統(tǒng)運(yùn)行工況,使低甲液成分穩(wěn)定在一固定值,減少進(jìn)入高壓系統(tǒng)物料組分波動;控制汽提塔下液溫度,提高并穩(wěn)定汽提效率。②在甲銨泵進(jìn)口加冷凝液,對高壓洗滌器填料和管道進(jìn)行沖洗,防止填料上有結(jié)晶或堵塞管道。③檢修低壓汽包補(bǔ)氣調(diào)節(jié)閥、放空閥和液位計(jì),確保設(shè)備功能正常。④提高原料氣CO2純度,降低惰性氣含量,提高CO2轉(zhuǎn)化率。
甲銨泵電流波動大,低壓甲銨冷凝器液位槽液位上升明顯,高壓洗滌器下液溫度下降,在泵進(jìn)口加冷凝液后,泵運(yùn)行恢復(fù)正常。
原因分析:低壓甲銨冷凝器液位槽液位過低,導(dǎo)致泵發(fā)生氣蝕,不打量。
改進(jìn)措施:①通過調(diào)節(jié)精餾塔出氣回流液和碳銨液流量適當(dāng)提高低壓甲銨冷凝器液位槽液位;②發(fā)現(xiàn)甲銨泵電流波動時(shí),應(yīng)及時(shí)處理(進(jìn)口可加冷凝液)。
由于低壓吸收塔出液濃度高,導(dǎo)致常壓吸收塔循環(huán)液溫度過低,引起精餾塔及低壓甲銨冷凝器超壓。
原因分析:①高壓洗滌器工況不好,出氣中氨含增多,導(dǎo)致低壓吸收塔負(fù)荷重,低壓吸收塔下液濃度較高;②常壓吸收塔冷循環(huán)水流量過大,導(dǎo)致常壓吸收塔下液溫度較低,造成常壓吸收塔填料上發(fā)生結(jié)晶。
改進(jìn)措施:①及時(shí)分析低壓吸收塔下液濃度,保證下液濃度在正常范圍內(nèi),低壓吸收塔操作溫度控制在70~80 ℃,防止溫度過低;②常壓吸收塔下液溫度控制在60~70 ℃,防止物料結(jié)晶。
在負(fù)荷增大后,汽提塔液位高,開下液閥后液位不下降,且汽提塔出液、出氣溫度超過191 ℃,高壓圈壓力一直上升,單套系統(tǒng)被迫封塔停車。
原因分析:停車檢修發(fā)現(xiàn),汽提塔出液調(diào)節(jié)閥的閥芯與閥座之間卡有不銹鋼焊渣,堵塞出液孔,影響出液流量,導(dǎo)致汽提塔液位上漲,使汽提效率下降,汽提塔工況嚴(yán)重惡化。
改進(jìn)措施:①微機(jī)與現(xiàn)場應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系,微機(jī)閥位要通過現(xiàn)場確認(rèn),保證兩者一致;②檢修設(shè)備時(shí),必須特別注意,嚴(yán)禁雜物、工具遺留在設(shè)備內(nèi)部,影響正常生產(chǎn)。
尿液泵進(jìn)口管線過濾器發(fā)生堵塞,尿液泵無法正常供料,停泵檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)過濾器被焊渣、雜物堵塞,清理后恢復(fù)正常。
原因分析:在裝置安裝焊接時(shí),由于吹除不徹底,導(dǎo)致尿液槽內(nèi)殘留有焊渣等雜物,投入生產(chǎn)后這些雜質(zhì)堵塞泵進(jìn)口過濾器,造成尿液泵打量不好;啟用備泵后,才保證尿液正常供料。
改進(jìn)措施:①停泵檢修,打開過濾器,將雜物沖洗干凈,重新啟動泵;②巡檢時(shí),多注意觀察泵的各部件的運(yùn)行情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理;③定期倒泵,對泵進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。
CO2汽提法尿素裝置與水溶液全循環(huán)法尿素裝置相比,具有產(chǎn)能力大、工藝流程短、設(shè)備少及易操作等優(yōu)點(diǎn)。但隨著采用該技術(shù)的生產(chǎn)裝置長周期運(yùn)用,各種問題和缺點(diǎn)將會逐漸暴露出來,比如汽提塔的汽提效率下降、高壓設(shè)備腐蝕嚴(yán)重及設(shè)備維修費(fèi)用高等問題,在生產(chǎn)實(shí)踐中,操作人員應(yīng)通過不斷積累經(jīng)驗(yàn)和學(xué)習(xí),提高操作技能,不斷優(yōu)化和改進(jìn)CO2汽提法尿素技術(shù)。