向 宏(湖北新洋豐合成氨廠 湖北荊門448150)
湖北新洋豐合成氨廠造氣車間有Φ2 650 mm造氣爐14臺(tái),共分4個(gè)單元:1#~4#造氣爐為一單元;5#~8#造氣爐為二單元;9#~12#造氣爐為三單元;13#~14#造氣爐為四單元。所用蒸汽由 1臺(tái) 45 t/h灰渣發(fā)電沸騰鍋爐和1臺(tái)35 t/h吹風(fēng)氣潛熱回收鍋爐提供。經(jīng)過(guò)自動(dòng)加焦和自動(dòng)下灰技改后,每班產(chǎn)172 t液氨由原來(lái)的長(zhǎng)開13臺(tái)造氣爐減少至11.5~12.0臺(tái)造氣爐(隨季節(jié)氣溫變化加減爐)。2013年10月,利用大修之際,對(duì)1#~8#造氣爐實(shí)施了蒸汽遞減技改,經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的調(diào)試,已順利投運(yùn),并取得了預(yù)期的效果。
蒸汽遞減技術(shù)是針對(duì)間歇式制氣時(shí)熱量隨制氣過(guò)程的進(jìn)行逐漸消耗而減少原理,從而合理地逐漸減少入爐蒸汽壓力和流量,以滿足氣化反應(yīng)的熱量平衡,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。湖北新洋豐合成氨廠造氣系統(tǒng)采用河北長(zhǎng)佳公司的液壓蒸汽遞減技術(shù)。遞減閥為單插板液壓閥,安裝于單爐蒸汽總閥手輪前,在造氣中控室增加1臺(tái)控制柜和1臺(tái)顯示屏;造氣樓二樓自動(dòng)下灰電磁閥站增加1只電磁換向閥。經(jīng)2013年11月17日和24日 2次設(shè)備調(diào)試后,25日投運(yùn)正常。
(1)工藝參數(shù)調(diào)整。蒸汽遞減主要通過(guò)對(duì)上下吹的上下限、前保持時(shí)間、提前動(dòng)作時(shí)間的參數(shù)調(diào)整來(lái)實(shí)現(xiàn)。為避免造成造氣爐的爐況大幅波動(dòng),蒸汽遞減工藝調(diào)整按照循序漸進(jìn)的原則進(jìn)行。自2013年11月25日至2014年1月19日,1#~8#造氣爐采用蒸汽遞減工藝后,共經(jīng)歷3次工藝參數(shù)調(diào)整(見(jiàn)表1)。
表1 蒸汽遞減閥工藝參數(shù)調(diào)整狀況
項(xiàng) 目2013-11-25至2013-11-31上吹下吹2013-12-01至2014-01-08上吹下吹2014-01-12至2014-01-19上吹下吹開度上限/%808060707060開度下限/%606025353530前保持時(shí)間/s303025252015提前動(dòng)作時(shí)間/s111111
(2)蒸汽遞減閥動(dòng)作情況。以表1中2014- 01- 12至2014- 01- 19工藝參數(shù)設(shè)置為例,1#~8#造氣爐在中控計(jì)數(shù)機(jī)和電磁換向閥控制下,二次上吹結(jié)束前1 s蒸汽遞減閥開度由100%降至上吹上限70%,經(jīng)過(guò)前保持時(shí)間20 s后開始遞減,8次遞減后蒸汽遞減閥開度降至35%;上吹結(jié)束前1 s蒸汽遞減閥開度升至下吹上限60%;下吹15 s后開始遞減,經(jīng)8次遞減后蒸汽遞減閥開度降至30%;下吹結(jié)束前1 s蒸汽遞減閥升至100%,二上吹結(jié)束前1 s蒸汽遞減閥降至上吹上限70%;蒸汽遞減閥如此周而復(fù)始自動(dòng)運(yùn)行。
(1)入爐蒸汽壓力對(duì)比。造氣系統(tǒng)4個(gè)單元蒸汽管網(wǎng)全部連通,因而各單元造氣爐入爐前蒸汽壓力基本相同。2014年1月12日12:00,同時(shí)對(duì)采用蒸汽遞減工藝的2#造氣爐與未采用蒸汽遞減工藝的12#造氣爐入爐蒸汽壓力(因單爐未安裝流量計(jì),所以瞬時(shí)蒸汽流量無(wú)法對(duì)比,2#和12#造氣爐入爐蒸汽壓力表比其他造氣爐壓力表更準(zhǔn)確)進(jìn)行對(duì)比(表2)。
由表2可以得到,采用蒸汽遞減制氣可使入爐蒸汽隨制氣的進(jìn)行逐漸遞減(幅度達(dá)0.06 MPa),而未采用遞減工藝的造氣爐其蒸汽壓力無(wú)大的變化。
表2 采用與未使用蒸汽遞減工藝的入爐蒸汽壓力對(duì)比MPa
項(xiàng) 目上吹壓力開始末尾下吹壓力開始末尾2#造氣爐0.0240.0180.0220.01712#造氣爐0.0320.0300.0320.031
(2)蒸汽消耗。為檢驗(yàn)蒸汽遞減工藝效果,對(duì)1#~7#造氣爐未采用蒸汽遞減工藝(1月10日至11日)和采用蒸汽遞減工藝(1月16日至17日)時(shí)有關(guān)參數(shù)進(jìn)行了對(duì)比(造氣減壓前蒸汽總管及潛熱崗位蒸汽過(guò)熱器出口管各安裝1臺(tái)蒸汽流量計(jì),兩者合并統(tǒng)計(jì),且為單班所消耗兩鍋爐蒸汽流量總和,夾套副產(chǎn)蒸汽因無(wú)流量計(jì)未納入統(tǒng)計(jì),1月 10日至19日8#造氣爐因檢修未開),采用與未采用蒸汽遞減工藝有關(guān)參數(shù)對(duì)比結(jié)果見(jiàn)表3。
表3 采用與未采用蒸汽遞減工藝有關(guān)參數(shù)對(duì)比結(jié)果
項(xiàng) 目氨產(chǎn)量/t單班消耗蒸汽總量/t單班/(臺(tái)·時(shí))單班臺(tái)產(chǎn)氨量/(t·h-1) 未采用蒸汽遞減工藝1月10日A班171.2330.193.51.831B班172.0320.393.51.839C班171.9301.696.51.7811月11日A班171.5291.093.01.844B班172.0312.293.01.849C班171.5294.292.01.864 采用蒸汽遞減工藝1月16日A班171.4260.791.51.873B班169.9272.991.51.857C班168.5259.090.51.8621月17日A班171.1278.090.01.900B班169.3278.089.51.891C班170.4273.890.51.880
從表3可看出:1#~7#造氣爐長(zhǎng)開、未采用蒸汽遞減工藝制氣時(shí),2014年1月10日至11日合成氨系統(tǒng)產(chǎn)氨量為1 030.1 t,消耗蒸汽1 849.4 t,噸氨造氣系統(tǒng)耗蒸汽1.793 t,單爐臺(tái)時(shí)產(chǎn)氨量為1.835 t;1#~7#造氣爐長(zhǎng)開并采用蒸汽遞減工藝制氣時(shí),2014年1月16日至17日合成氨系統(tǒng)產(chǎn)氨量為1 020.6 t,消耗蒸汽1 622.4 t,造氣噸氨耗蒸汽1.590 t,單爐臺(tái)時(shí)產(chǎn)氨量為1.878 t。故 1#~7#造氣爐長(zhǎng)開,采用蒸汽遞減工藝制氣時(shí)與未采用蒸汽遞減時(shí)比較:噸氨蒸汽消耗降低203 kg,單爐臺(tái)時(shí)產(chǎn)氨量提高43 kg。
(3)半水煤氣氣質(zhì)對(duì)比。2014年1月13日20:00以及2014年1月17日0:30,分別對(duì)采用蒸汽遞減工藝的一單元(1#~4#造氣爐)和未采用蒸汽遞減工藝的三單元(9#~12#造氣爐)的半水煤氣分別在單元洗滌塔取樣分析1次,半水煤氣成分對(duì)比見(jiàn)表4。
(4)工藝參數(shù)對(duì)比。對(duì)一單元(1#~4#造氣爐)
表4 采用與未采用蒸汽遞減工藝半水煤氣成分對(duì)比
項(xiàng)目半水煤氣成分/(%,體積分?jǐn)?shù))CO2O2COH2N2CH413日20:00一單元11.20.226.438.421.32.5三單元11.40.225.437.423.62.017日0:30一單元11.00.226.638.321.42.4三單元11.20.224.638.423.62.0
2014年1月10日至11日(未采用蒸汽遞減工藝)和1月16日至17日(采用蒸汽遞減工藝)每日12:00的有關(guān)參數(shù)分析對(duì)比見(jiàn)表5。
(5)煤耗對(duì)比。2014年1月17日11:25,分別對(duì)一單元、三單元(均使用500型風(fēng)機(jī))爐灰渣取樣分析,一單元(1#~4#造氣爐)采用蒸汽遞減工藝的造氣爐灰渣疤塊均勻、細(xì)灰少,灰渣含碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)比三單元平均低1.5%;在三、四單元開爐4.5~5.0臺(tái)的情況下,1月16日至17日1#~7#造氣爐采用蒸汽遞減工藝時(shí)與1月10日至11日1#~7#造氣爐不采用蒸汽遞減工藝時(shí)對(duì)比,噸氨煤耗平均降低了27 kg。
表5 一單元采用與未采用蒸汽遞減工藝有關(guān)參數(shù)對(duì)比
項(xiàng)目 1月10日吹風(fēng)/s上吹/s轉(zhuǎn)速/(r·min-1)1月11日吹風(fēng)/s上吹/s轉(zhuǎn)速/(r·min-1)1月16日吹風(fēng)/s上吹/s轉(zhuǎn)速/(r·min-1)1月17日吹風(fēng)/s上吹/s轉(zhuǎn)速/(r·min-1)1#造氣爐2337 40022 37 40022 37 530 22 37 450 2#造氣爐23 37 530 23 37 50022 37 550 22 37 6003#造氣爐23 37 37023 37 38022 37 380 22 37 3804#造氣爐24 37 38024 37 350 23 37 380 23 37 400上行煤氣溫度/℃352^332 320^302355^345355^347下行煤氣溫度/℃172^168 172^158 174^168 181^171
注:上、下行煤氣溫度分別是指這4臺(tái)造氣爐上、下行煤氣溫度的最低和最高值的平均值。
(6)爐況及發(fā)氣量對(duì)比。2014年1月10日至11日未采用蒸汽遞減工藝,一單元、二單元造氣爐多次出現(xiàn)爐況波動(dòng)現(xiàn)象,炭層下降不均勻,爐條機(jī)轉(zhuǎn)速無(wú)法穩(wěn)定。爐條機(jī)的轉(zhuǎn)速稍加快時(shí),則灰渣層變薄、氣化層變薄下移、灰倉(cāng)溫度迅速上升(氣化劑偏流嚴(yán)重,經(jīng)常出現(xiàn)偏灰現(xiàn)象,無(wú)灰一側(cè)扒爐時(shí)多為整塊燒流紅疤;炭層厚度下降較快,灰渣量大,灰渣中殘?zhí)剂枯^高,甚至有小塊煤棒夾雜其間),造氣耗煤量明顯過(guò)大,造氣爐負(fù)荷變輕的癥狀;爐條機(jī)轉(zhuǎn)速稍減慢時(shí),則灰渣層增厚、氣化層增厚上移、炭層下降緩慢,爐面四周燃紅,甚至爐箅風(fēng)帽上部穿洞;上行煤氣溫度迅速上升,下行煤氣溫度迅速下降,插爐時(shí)氣化層存在局部疤塊。1月12日采用蒸汽遞減工藝后,爐況逐漸穩(wěn)定,上、下行煤氣溫度正常,炭層下降均勻,灰渣、氣質(zhì)氣量等都顯著改善。在入爐原料煤煤質(zhì)不變、產(chǎn)量相同情況下,采用蒸汽遞減工藝后,每班少開約2臺(tái)·時(shí);按噸氨消耗半水煤氣3 200 m3(標(biāo)態(tài))推算,單爐發(fā)氣量由5 870 m3/h增至6 009 m3/h。
造氣爐采用蒸汽遞減工藝后,半水煤氣氣質(zhì)改善,其中CO2體積分?jǐn)?shù)降低了0.2%左右,有效氣體(CO+H2)體積分?jǐn)?shù)上升了2.0%左右;吹風(fēng)時(shí)間減少了1 s,延長(zhǎng)了制氣時(shí)間;造氣爐上行煤氣和下行煤氣溫度均上升,且其波動(dòng)幅度縮小了10 ℃ 左右;可使氣化層增厚,爐內(nèi)氣化層溫度上升且蓄熱能力增強(qiáng);在縮短吹風(fēng)時(shí)間的基礎(chǔ)上,爐條機(jī)轉(zhuǎn)速可適當(dāng)加快,造氣爐負(fù)荷明顯增大。即使造氣系統(tǒng)在因限產(chǎn)未滿負(fù)荷生產(chǎn),在保證長(zhǎng)開一、二單元7臺(tái)造氣爐(預(yù)留1臺(tái)采用蒸汽遞減工藝的造氣爐檢修)采用蒸汽遞減工藝,其他未采用蒸汽遞減工藝的三、四單元開爐4.5~5.0臺(tái)的情況下,按每年生產(chǎn)天數(shù)300 d、合成氨產(chǎn)量150 kt/a、蒸汽價(jià)格100元/t、煤棒價(jià)格900元/t計(jì),則年可節(jié)約蒸汽費(fèi)用304 500元;年節(jié)約煤棒費(fèi)用364 500元,合計(jì)66.9萬(wàn)元。