楊志強(qiáng),于濤,張春泓
(吉林省輕工業(yè)設(shè)計(jì)研究院,吉林長(zhǎng)春130021)
玉米淀粉液化工藝研究
楊志強(qiáng),于濤,張春泓
(吉林省輕工業(yè)設(shè)計(jì)研究院,吉林長(zhǎng)春130021)
闡述了以不同濃度玉米淀粉為原料,在現(xiàn)有工藝條件下,通過傳統(tǒng)的噴射液化器進(jìn)行一系列液化試驗(yàn),確定了傳統(tǒng)的液化技術(shù)淀粉乳最高濃度為40%。超過此濃度后,采用中溫酶保溫預(yù)液化,降低淀粉黏度再采用噴射器液化,最終實(shí)現(xiàn)了50%的淀粉乳完全液化,該技術(shù)在淀粉糖生產(chǎn)中可以為后續(xù)工段節(jié)省蒸汽,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
高濃度玉米淀粉乳;液化;節(jié)能降耗
液化是將淀粉先經(jīng)高溫糊化,同時(shí)在液化酶的作用下將淀粉分子斷開成短鏈,形成大量的糊精和少量的糖類,從而使淀粉的黏度下降,流動(dòng)性好,為糖化創(chuàng)造條件。液化技術(shù)是淀粉糖生產(chǎn)中的關(guān)鍵技術(shù)。淀粉液化的好壞直接影響到后段工序操作之難易和淀粉糖成品的質(zhì)量。
天然玉米中的淀粉是結(jié)構(gòu)緊密的微粒,其中存在著結(jié)晶與非結(jié)晶區(qū),不易受酶的作用,當(dāng)?shù)矸垲w粒加熱到60℃以上時(shí),淀粉顆粒的結(jié)構(gòu)逐漸破壞,體積膨脹破裂而溶于水,此過程叫糊化。糊化過程中,附著于淀粉的蛋白質(zhì)也得以分離而凝聚,淀粉只有糊化以后才能受到酶的作用。不同來(lái)源的淀粉達(dá)到糊化時(shí)所需的溫度不同,谷物淀粉比薯類淀粉較難糊化,但若采用105℃~110℃的溫度進(jìn)行糊化,可以滿足多數(shù)淀粉對(duì)糊化的要求。
目前,在淀粉糖生產(chǎn)中,國(guó)內(nèi)外均采用酶法噴射液化,雖然具體工藝不盡相同,但淀粉乳起始濃度均采用30%[1],經(jīng)過調(diào)整pH,加入耐高溫淀粉酶,經(jīng)過105℃或130℃的高溫噴射液化,再經(jīng)過閃蒸溫度降至90℃左右,保溫液化90min,DE值達(dá)到15%~18%,碘試反應(yīng)不顯藍(lán)色即為液化完全。這種低濃度的淀粉乳液化主要的缺點(diǎn)是濃度低、用水量大,液化時(shí)蒸汽耗量大,再經(jīng)過糖化后需要進(jìn)行蒸發(fā)濃縮,蒸發(fā)的水量大,耗氣多。本研究目的在于通過提高淀粉乳濃度和工藝條件的改變達(dá)到既能完全液化又能節(jié)能、節(jié)水的目的。
根據(jù)現(xiàn)有的淀粉液化條件進(jìn)行了玉米淀粉液化條件優(yōu)化試驗(yàn),確定了現(xiàn)有液化技術(shù)淀粉乳最高濃度為40%,再通過中溫酶保溫預(yù)液化和高溫噴射液化的新型液化集成技術(shù),能將高濃度淀粉乳(50%)達(dá)到糖化需要的DE值(還原糖值),碘試反應(yīng)不變藍(lán),糖漿質(zhì)量好,葡萄糖收率高。
1.1原料
玉米淀粉:理化指標(biāo)見表1。
表1 原料玉米淀粉全分析Table1 Raw starch-w ideanalysis
試驗(yàn)用酶制劑:諾維信耐高溫α淀粉酶標(biāo)示活性:120KUN/mL(相當(dāng)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)20000u/mL的4倍,即80 000 u/mL)。
1.2主要設(shè)備與儀器
0.34 m3調(diào)漿罐、0.3m3液化層流罐、0.3m3保溫?cái)嚢枰夯蓿鹤灾?;M103-030噴射液化器:美國(guó)水熱公司;Waters600高效液相色譜儀:美國(guó)waters公司;WZS-Ⅰ阿貝折射儀:上海長(zhǎng)方光學(xué)儀器有限公司;DELTA320精密pH計(jì):德國(guó)梅特勒-托利多集團(tuán)。
1.3 試驗(yàn)過程
用液化噴射器進(jìn)行高溫噴射液化試驗(yàn),淀粉乳配料濃度分別為:30%、35%、40%、45%、50%,液化條件為:pH5.6,溫度105℃,加酶量0.45 L/t(淀粉干基),液化時(shí)間為120min,取樣檢測(cè)DE值。然后進(jìn)行了50%的淀粉乳中溫酶保溫預(yù)液化條件優(yōu)化試驗(yàn)和預(yù)液化液高溫噴射液化時(shí)間條件優(yōu)化試驗(yàn)。
2.1 傳統(tǒng)液化技術(shù)不同淀粉乳濃度液化結(jié)果
傳統(tǒng)液化技術(shù)不同淀粉乳濃度液化結(jié)果見表2、表3。
表2 30%濃度淀粉乳液化試驗(yàn)數(shù)據(jù)Table2 Starchm ilk of30%concentration Liquefaction testdata
表3 35%濃度淀粉乳液化試驗(yàn)數(shù)據(jù)Table3 Starchm ilk of 35%concentration Liquefaction test data
從表2可以看出,當(dāng)?shù)矸廴闈舛葹?0%時(shí),液化DE值隨著液化時(shí)間的增長(zhǎng)而增高,在90min后達(dá)到糖化要求,同時(shí)碘試反應(yīng)不變藍(lán)[2],但液化120min后DE值偏高。
從表3來(lái)看,淀粉乳濃度為35%時(shí)液化結(jié)果和30%的淀粉乳基本相同。
表4 40%濃度淀粉乳液化試驗(yàn)數(shù)據(jù)Table4 Starchm ilk of40%concentration Liquefaction testdata
從表4試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,淀粉乳濃度為40%時(shí),隨著液化時(shí)間的增加DE值也在增加,但液化90min時(shí)DE值只有13.56%,而液化120min后液化DE值16.25%滿足糖化要求,同時(shí)碘試反應(yīng)不變藍(lán)。接下來(lái)進(jìn)行的45%濃度的淀粉乳液化明顯不完全,蛋白質(zhì)凝聚不好,同時(shí)碘試反應(yīng)顯藍(lán)色,而50%的淀粉乳根本無(wú)法進(jìn)行噴射液化,噴射器堵塞。
2.2 傳統(tǒng)噴射液化技術(shù)試驗(yàn)結(jié)論
30%、35%、40%濃度淀粉的液化效果合格,但是40%的淀粉乳需要液化120min,45%液化效果不合格,50%的淀粉乳無(wú)法噴射液化,因此噴射液化技術(shù)最高淀粉濃度為40%。
2.3 中溫酶保溫預(yù)液化條件優(yōu)化試驗(yàn)和高溫噴射液化結(jié)合試驗(yàn)結(jié)果
2.3.1 中溫酶保溫預(yù)液化條件優(yōu)化試驗(yàn)結(jié)果
由于中溫酶預(yù)液化目的是降低淀粉糊化后的黏度,同時(shí)要求DE值盡可能低,所以要考察最合適的預(yù)液化溫度、酶制劑添加量和反應(yīng)時(shí)間[3]。
2.3.1.1 預(yù)液化溫度對(duì)黏度和DE值的影響
以50%淀粉乳為底物,pH5.5,酶添加量0.5 L/t,液化時(shí)間40min。在不同的溫度下進(jìn)行液化,檢測(cè)黏度和DE值變化,結(jié)果如圖1。
圖1 50%的淀粉乳預(yù)液化黏度和DE值隨溫度變化曲線Fig.1 Viscosity and DE valuewith temperature curveof 50%of thestarchm ilk Liquefaction
從圖1可以看出,隨著液化溫度的提高,料液黏度在下降[4],但溫度到80℃以后下降不明顯,同時(shí)料液DE值在不斷升高,而且在溫度達(dá)到85℃以后升高加快。因此確定中溫酶保溫預(yù)液化適宜溫度在80℃~85℃。
2.3.1.2 酶制劑添加量對(duì)黏度和DE值的影響
以50%淀粉乳為底物,pH5.5,保溫溫度83℃,液化時(shí)間40min。在不同的酶添加量下進(jìn)行液化,檢測(cè)黏度和DE值變化,結(jié)果如圖2。
圖2 50%的淀粉乳預(yù)液化黏度和DE值隨加酶量變化曲線Fig.2 Viscosity and DE valuewith enzym edosage curveof 50%of thestarchm ilk Liquefaction
圖2顯示,隨著加酶量的增加,料液DE值在升高,但酶添加量超過0.5 L/t以后,DE值升高加快,同時(shí)料液黏度隨加酶量在下降,但是當(dāng)酶添加量為0.4 L/t以后下降變緩,因此確定中溫酶保溫預(yù)液化適宜的酶制劑添加量為0.4 L/t~0.5 L/t。
2.3.1.3 反應(yīng)時(shí)間對(duì)黏度和DE值的影響
以50%淀粉乳為底物,pH5.5,保溫溫度83℃,加酶量0.45 L/t,每隔10min取樣檢測(cè)黏度和DE值,結(jié)果如圖3。
圖3 50%的淀粉乳預(yù)液化黏度和DE值隨反應(yīng)時(shí)間變化曲線Fig.3 Viscosity and DE valuew ith reaction time curveof 50%of the starchm ilk Liquefaction
從圖3來(lái)看隨著反應(yīng)時(shí)間增長(zhǎng),料液的DE值升高,黏度下降,但當(dāng)反應(yīng)時(shí)間在40min后DE值上升變快,而反應(yīng)時(shí)間在30min后,料液黏度下降變緩[5],因此確定中溫酶保溫預(yù)液化適合的反應(yīng)時(shí)間為30min~ 40min。
2.3.2 中溫酶保溫液化液高溫噴射液化試驗(yàn)結(jié)果
由于淀粉乳經(jīng)過保溫預(yù)液化后,已經(jīng)有一定的糊精和糖產(chǎn)生,再經(jīng)過高溫噴射液化目的是使其進(jìn)一步液化完全,所以其他液化條件不變,主要考察適宜于糖化條件的液化時(shí)間。
試驗(yàn)以最佳條件制取的中溫酶保溫液化液為原料,在pH5.6,噴射溫度105℃,耐高溫淀粉酶加量0.45 L/t的條件下進(jìn)行噴射液化,每隔10min取樣檢測(cè)DE值,結(jié)果見圖4。
圖4 液化DE值隨液化時(shí)間變化曲線Fig.4 DE valueof the curvew ith the liquefaction time
從圖4可以看出,高溫噴射液化液DE值隨液化時(shí)間增長(zhǎng)而增高,在液化50min~60min時(shí)DE值滿足糖化條件,所以噴射液化最佳液化時(shí)間為50min~60min。
2.4 高濃度淀粉液化試驗(yàn)結(jié)論
經(jīng)過試驗(yàn),高濃度淀粉液化條件為:淀粉乳起始濃度50%,pH5.5,保溫液化溫度80℃~85℃,保溫液化加酶量0.4 L/t~0.5 L/t,保溫液化時(shí)間30min~40min;高溫噴射液化pH5.6,溫度105℃,加酶量0.45 L/t,液化時(shí)間50min~60min。
本研究以不同濃度的玉米淀粉為原料,濃度分別為30%、35%、40%、45%、50%,在傳統(tǒng)工藝條件下,通過一系列液化試驗(yàn),確定了傳統(tǒng)的液化技術(shù)淀粉乳最高濃度為40%;并進(jìn)一步研究了高濃度淀粉乳(50%以上)的液化條件,最終確定了中溫酶保溫預(yù)液化的最佳條件為淀粉乳起始濃度50%,pH5.5,保溫液化溫度80℃~85℃,保溫液化加酶量0.4 L/t~0.5 L/t,保溫液化時(shí)間30min~40min,高溫噴射液化pH5.6,溫度105℃,加酶量0.45 L/t,液化時(shí)間50min~60min。實(shí)現(xiàn)了50%的淀粉乳完全液化,為淀粉糖生產(chǎn)提供了一項(xiàng)節(jié)能降耗的技術(shù)參考。
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Corn Starch Liquefaction Process Research
YANGZhi-qiang,YUTao,ZHANGChun-hong
(Jilin Province Light Industry Design and Research Institute,Changchun 130021,Jilin,China)
The paper describes the different concentrations of corn starch as raw material,under the existing process conditions,through a series of conventional jet liquefaction test to determine the conventional liquefaction ofstarchmilk highestconcentration of40%.Beyond thisconcentration,theuseofpre-liquefaction ofmedium temperature enzyme,reducing the viscosity of the starch,then useing liquefaction ejector,and ultimately achieve a 50%starchmilk was completely liquefied,the technology in the production ofstarch sugar can savesteam forsubsequentsteps,serve the purposeofenergy saving.
high concentrationsofcorn starchmilk;liquefaction;energy saving
2014-08-14
10.3969/j.issn.1005-6521.2014.23.020
“十二五”科技攻關(guān)項(xiàng)目(2012BAD34B07)
楊志強(qiáng)(1971—),男(漢),正高級(jí)工程師,學(xué)士,研究方向:淀粉糖及糖醇生產(chǎn)新技術(shù)開發(fā)。