楊君峰 ,杜廣超,賀湘瑾
(1.洛陽LYC軸承有限公司,河南 洛陽 471003; 2.61413部隊43分隊 湖北 襄陽 441052)
3MZ3220B軸承外圈超精機主要用于外徑130~200 mm、寬度22~42 mm深溝球軸承和角接觸球軸承外圈溝道的超精加工,主要為降低表面粗糙度,改善溝道圓度、波紋度,以滿足低噪聲、高精度軸承的生產(chǎn)需求。機床的(全自動)加工步驟為:工件旋轉(zhuǎn)→上料→壓輪壓緊工件→擺架箱進入加工位置→油石壓緊工件溝道→(擺頭擺動)溝道超精→油石上抬→擺架箱退回→壓輪退回→下料。如此反復(fù),實現(xiàn)工件溝道的超精。但由于原機床電氣和結(jié)構(gòu)部分有不合理之處,加工過程中常會出現(xiàn)端面支承損傷、電動機和變頻器故障率高、油石斷裂等現(xiàn)象,急需找到行之有效的解決辦法。
超精過程中時有工件軸前端面支承的合金環(huán)被撞斷的現(xiàn)象。觀察發(fā)現(xiàn),設(shè)備加工輕型產(chǎn)品(工件厚度小)時,壓輪設(shè)計的行程較大,且壓輪裝置無前限位功能。當(dāng)自動加工中壓輪壓緊工件和端面支承時,工件與端面支承為面接觸,端面支承不易損傷;當(dāng)出現(xiàn)無工件的情況時,壓輪會直接壓到端面支承上,因壓輪自動調(diào)整回轉(zhuǎn)余量,使壓輪與端面支承接觸往往為一端的線接觸,且壓力較大,導(dǎo)致端面支承上脆性合金環(huán)斷裂、破碎。另外,無工件時,機床會自動空循環(huán),造成能源的浪費。
為解決上述問題,增加了無料電氣保護裝置,在進料槽中安裝接近開關(guān),并入PLC(圖1)并更改程序。當(dāng)料槽有料時,接近開關(guān)感應(yīng)并發(fā)送信號至PLC,PLC控制程序往下運行;當(dāng)料槽無料時,接近開關(guān)未感應(yīng)不發(fā)送信號,自動循環(huán)不啟動,直到料槽有料后才能繼續(xù)循環(huán)動作。改進后,無料時能夠很好地保護端面支承不被后續(xù)動作損傷,并有效控制了無料時的機床空循環(huán),節(jié)省了等待過程的能源消耗。
圖1 增加有料檢測后電器原理圖
原機床設(shè)計為開機后工件軸一直旋轉(zhuǎn),若調(diào)整不當(dāng)容易造成壓輪壓緊時工件的壓偏或飛出,而且影響電動機、變頻器的使用壽命。
因此,對自動加工電動機控制方法進行改進,將原工件軸一直旋轉(zhuǎn)改為當(dāng)壓輪壓緊工件后工件軸開始旋轉(zhuǎn);當(dāng)超精結(jié)束后擺架箱退回原位時工件停止旋轉(zhuǎn),如此循環(huán)反復(fù)(圖2)。在壓輪下座處安裝一個接近開關(guān)并調(diào)整好位置,當(dāng)壓輪壓緊工件時,壓輪上座和接近開關(guān)感應(yīng),通過感應(yīng)開關(guān)控制中間繼電器,接通變頻器以控制工件軸旋轉(zhuǎn);當(dāng)超精結(jié)束后壓輪座退回,此時接近開關(guān)控制中間繼電器斷開,繼電器控制變頻器中斷,工件軸停止旋轉(zhuǎn)。改造后設(shè)備自動加工正常,安全性提高,電動機、變頻器使用壽命延長。
圖2 改進后電動機控制原理圖
原機床油石壓抬部分采用液壓杠桿原理控制油石的壓緊和抬起,杠桿部分經(jīng)常嚴重磨損;油石抬起和擺架箱退回基本同步,液壓經(jīng)分流造成油石抬起較擺架箱退回動作稍慢,容易產(chǎn)生干涉,使油石還未完全脫離工件溝道而被擺架箱退回動作拉斷。
改進后將油石壓抬改為氣動控制,利用氣缸帶動小導(dǎo)軌副控制油石的壓抬,使油石壓抬動作與擺架箱退回動作分別為氣壓、液壓控制,互不干涉;在程序上增加延時功能,確保油石抬起2 s后控制器再控制擺架箱退回。改造后徹底解決了原杠桿部分容易磨損的故障,有效避免了發(fā)生油石斷裂的問題。
通過對機床增加電氣保護裝置、改進電動機控制方法和對局部不合理結(jié)構(gòu)進行改進,有效降低了機床故障率,節(jié)約了成本。