趙倩,褚艷玲,吳鋒
(深圳市深港產(chǎn)學研環(huán)保工程技術股份有限公司,廣東 深圳518055)
厭氣折流板反應器(ABR)作為一種新型的厭氧反應器[1],以其獨特的結構成功實現(xiàn)反應器中相分離[2],但ABR的啟動也因此存在一定難度:反應器的第1隔室承受的負荷遠大于反應器承受的平均負荷,降低了啟動過程中提高反應器容積負荷的速度[3]。此外,有關啟動過程里ABR反應器中內在處理規(guī)律的研究尚不充分,如啟動過程中ABR各隔室降解規(guī)律、各隔室微生物分布的概況等[4-5],但如果能加大對上述因素的研究,可更加了解ABR反應器。
赤糖廢水中的主要營養(yǎng)物質就是糖類[6-10],所以其特點就是有機物含量高,可生化降解性好,是一種具有代表性的碳水化合物類的有機廢水。本試驗通過ABR處理赤糖廢水的啟動情況以及在啟動階段不同進水容積負荷對ABR的影響,分析了如何在較高的容積負荷下快速啟動ABR反應器。
反 應 器 長、寬、高 分 別 為95cm、12cm、80cm,總有效容積為43.2L。反應器共分5個隔室,其中,前4個隔室下部的邊緣設置的呈60°傾角布水導流板將每個隔室分成體積比約為4∶1的上升流區(qū)和下降流區(qū)。隔室5不僅是厭氧反應室,也作為沉淀池,以降低反應器的污泥流失。為使沉淀效果更好,隔室5的體積設計為其他隔室的2倍。
廢水經(jīng)蠕動泵送入ABR第1隔室的下向流室,由導流板引流至上向流室的最底端,再經(jīng)上向流室流入第2隔室的下向流室;這樣廢水以推流方式依次進入各隔室,最后經(jīng)第5隔室的上向流室排出反應器。各隔室產(chǎn)生的發(fā)酵氣體,由集氣管導出,產(chǎn)氣量由水封后的濕式氣體計量表計量。試驗過程中反應器內溫度始終控制在(35±1)℃。
本次實驗采用人工稀釋而制成的赤糖廢水為底物。這種廢水含糖量高有機物含量豐富,可生化降解性好,是一種具有代表性的碳水化合物類的有機廢水。供試接種污泥取自文昌污水處理廠二沉池活性污泥。由于經(jīng)過脫水處理,污泥內含有大量絮凝劑,首先得去除污泥里的絮凝劑。接種污泥經(jīng)過濾、沉淀、淘洗等階段后,用人工配制的赤糖廢水間歇好氧培養(yǎng)一段時間,直至污泥顏色由以前的黑色或灰黑色變?yōu)辄S褐色,且污泥絮體沉降性能良好,此時的污泥才能接種到反應器內。接種污泥首先經(jīng)沉淀靜置后舍去上清液后,置入ABR反應器內,并注入試驗用人工合成污水,進行連續(xù)培養(yǎng)馴化[11-12]。第1隔室要承受更高的有機負荷,故其污泥接種量比其他隔室多,以避免因負荷過高發(fā)生反應器酸化[13]。
廢水配制時投加適量的復合肥,維持廢水中COD∶N∶P≈1000∶5∶1,以保證污泥里的微生物在生長過程中對N、P營養(yǎng)元素的需求。本實驗用NaHCO3調節(jié)進水pH值,但NaHCO3的量不宜過多[14-15]。在ABR反應器運行過程中,通過對反應器的溫度、pH值、COD等運行參數(shù)的監(jiān)測,對系統(tǒng)的運行條件、污泥的馴化過程進行分析。
采用國家標準方法測定COD、pH值和氧化還原電位(ORP),實驗中需要測量的參數(shù)及測量方法見表1。
表1 主要分析項目
新建的系統(tǒng)接種馴化后的污泥,并且使反應器達到設計承受有機負荷和COD處理效果的過程就是厭氧反應器的啟動過程[17]。本次實驗設計負荷為6.00kg COD/(m3·d),當反應器在此負荷下COD去除率達到80%以上并保持穩(wěn)定,此時的反應器運行狀態(tài)即是反應器成功啟動時的運行狀態(tài)[8]。
厭氧反應器啟動的影響因素很多,如廢水的組成成分和濃度、環(huán)境條件、接種污泥量和活性[19-20]。當 然,操 作 條 件(HRT、COD容 積 負荷)、反應器的結構也是影響反應器啟動的因素,而厭氧反應器能否成功啟動是反應器是否能正常運行的首要條件。如何啟動反應器取決于廢水水質,而高濃度污泥有助于提高啟動反應器成功率。接種高濃度污泥是為了讓反應器快速啟動并在短期內達到更高的COD去除率和較多的產(chǎn)氣量,并能加快污泥顆?;男纬闪浚?1]。
本實驗采取固定水力停留時間,提高進水有機負荷的方式啟動。第一次啟動時將最初進水容積負荷保持在3kg COD/(m3·d),即進水COD濃度3000mg/L。待運行穩(wěn)定后逐步提高容積負荷,并且密切注意反應器pH值的變化情況,反應器出現(xiàn)酸化現(xiàn)象則及時進行調整。第二次啟動時,降低最初進水容積負荷至1kgCOD/(m3·d),進水COD濃度1000mg/L。
實驗過程參數(shù)見表2、表3。
表2 第一次反應器啟動過程參數(shù)控制
表3 第二次反應器啟動過程參數(shù)控制
第一次啟動實驗擬為80天,設定每20天增加進水COD濃度,實驗進水的pH值由NaHCO3調節(jié)維持在7.5~8.0之間,反應器設置了恒溫裝置,使溫度穩(wěn)定在35℃左右。進水和出水的COD見圖1。
圖1 第一次啟動期反應器的進水COD和出水COD
實驗前3天,COD去除率較低,這屬正?,F(xiàn)象。但在啟動20天后反應器內COD去除率仍較低,一直維持在50%左右。20天以后將COD濃度提高,去除效果仍較差。啟動失敗。而反應器中pH值的變化也較為明顯,反應器啟動初期,各隔室pH值較為穩(wěn)定,基本在6.5~7.0之間。隨著時間的增加,各隔室pH值開始下降,第1隔室pH值下降尤為明顯,最低時甚至達到4.0。這是由于啟動初期高負荷的沖擊,導致反應器內污泥活性降低。
實驗證明,在啟動初期,較高負荷可能讓系統(tǒng)污泥活性降低,使反應器pH值變化幅度過大,產(chǎn)甲烷菌對pH值的變化較為敏感,而產(chǎn)酸菌對低pH值的耐受性較大,這就使產(chǎn)甲烷過程受到抑制,但產(chǎn)酸過程卻不受影響情況,由于產(chǎn)甲烷菌活性降低,不能降解產(chǎn)酸過程中產(chǎn)生的揮發(fā)性酸,反應器酸性物質大量積累,使得反應器內部最終酸化導致啟動失敗。所以在第一次啟動失敗后,擬定較低的最初進水容積負荷,進行了第二次啟動。
2.3.1 第二次反應器啟動階段進出水COD變化
第二次啟動實驗進行了70天,其他條件與第一次啟動時保持不變,重新接種污泥。開始進水的前10天,容積負荷設定在1.0kgCOD/(m3·d),HRT固定為24h。反應器啟動10天后逐漸提高進水COD濃度,實驗結果如圖2。
圖2 第二次啟動期反應器的進水COD和出水COD
實驗開始的前3天,反應器出水COD比進水COD高,這就意味著此時反應器COD的去除率為負值。經(jīng)查閱文獻分析認為,在實驗初期,反應器中沉降性較差的污泥隨水流排出反應器。這些污泥本身COD含量就比較高,從而導致出水COD值比進水COD值高。反應器有少量的污泥流失現(xiàn)象發(fā)生,但這屬正?,F(xiàn)象,對實驗結果影響不大,不用額外再往各隔室里添加污泥。7天后,反應器COD去除率逐漸提高,這意味著反應器內污泥和微生物生長已趨于穩(wěn)定,污泥流失量有所減少。同時,反應器前兩隔室的氣體流量計讀數(shù)有了明顯變化,說明反應器開始產(chǎn)氣。反應器的出水具有刺激性氣味,這是因為在實驗的啟動初期,反應器進水COD濃度低,反應器COD去除率快速增加,在反應器啟動的第10天左右,去除率達到80%以上。
實驗進行10天后,提高反應器進水有機負荷。由圖2可以看出,每當反應器進水有機負荷開始提高,反應器COD去除率在接下來的2~3天內有所降低,隨著進水有機負荷的穩(wěn)定,COD去除率又開始上升。這表明反應器中污泥需要一段時間適應有機負荷的變化,一旦反應器適應了新的有機負荷,反應器COD去除率就開始穩(wěn)定維持在80%以上,最高時甚至能超過95%。
實驗第20~30天,有機負荷提升至4.00kg COD/(m3·d),過高的有機負荷導致反應器COD去除率又開始下降,此時稍微調節(jié)降低進水COD濃度,反應器COD去除率開始緩慢提高。在第31天再次提高反應器有機負荷,反應器COD去除率又趨向穩(wěn)定維持在80%左右。
實驗第41~50天,反應器有機負荷反應器COD提升至5000mg/L,反應器COD去除率明顯下降,由85%下降至73%。但由于反應器本身抗沖擊負荷能力較強,反應器適應高負荷進水后,COD去除率又開始趨向穩(wěn)定。
實驗啟動最后階段,反應器最終有機容積負荷提高6.00kgCOD/(m3·d)。由于反應器已經(jīng)能適應高負荷沖擊,所以COD去除率下降時間較短,很快反應器去除率維持在80%以上。
2.3.2 反應器啟動階段各隔室COD變化
反應器啟動初期,前兩隔室對COD的去除其主要作用,其他隔室內COD去除率均不足10%。隨著啟動期反應器運行性能的穩(wěn)定,各隔室對COD的去處率也開始趨向于穩(wěn)定。但由于第1隔室承受較大的有機負荷沖擊,所以第1隔室COD去除率沒有其他隔室穩(wěn)定。實驗結果見圖3。
圖3 第二次啟動期反應器內各隔室COD變化
實驗開始的前3天,各隔室對COD的去除不明顯。當反應器運行至7~10天時,反應器已經(jīng)適應了當前的有機負荷,各隔室對COD的去除開始穩(wěn)定。
從圖3中可以看出,盡管通過增加進水的COD增加反應器容積負荷,會對反應器產(chǎn)生一定影響,但反應器獨特的構型及推流特征決定了增加負荷時整個系統(tǒng)仍處于相對穩(wěn)定狀態(tài),COD去除率不會驟然下降,但是在負荷沖擊下,由于第1隔室承受的有機負荷遠大于其他隔室,所以第1隔室在反應器提高負荷時COD去除率波動最大,其他各隔室對COD的去除率也有所降低。但在反應器接種污泥時,考慮到第1隔室承擔了較大的有機負荷,其接種的污泥量比其他隔室多一半,所以在增加有機負荷時,第1隔室也能較快地適應新的沖擊負荷。
2.3.3 啟動過程中pH值和ORP的變化規(guī)律
在ABR反應器啟動過程中,pH值是一個重要的監(jiān)測參數(shù)。pH值受有機酸積累的影響較大,而對pH值十分敏感的產(chǎn)甲烷菌對反應器的啟動至關重要。在反應器中,一旦pH值過低,就會導致產(chǎn)甲烷菌的活性迅速降低,這就對反應器的運行帶來不良影響;且產(chǎn)甲烷菌活性的恢復十分緩慢。所以,在啟動過程中,需及時測量反應器內pH值。若pH值過低時,則說明反應器開始出現(xiàn)酸化現(xiàn)象,需采取手段對反應器內的pH值進行調節(jié)。本次實驗是通過增加進水堿度的方式調節(jié)反應器pH值,氫氧化物和碳酸氫鈉都能調節(jié)堿度,但一般采用添加碳酸氫鈉來調節(jié)pH值。碳酸氫鈉的緩沖能力較強,而且添加碳酸氫鈉不會對反應器內CO2的含量產(chǎn)生影響。
由于本實驗是采用固定水力停留時間的同時低負荷啟動,啟動初期進水COD一直維持在1000mg/L。從pH值的對比來看,啟動階段第1、第2隔室產(chǎn)酸現(xiàn)象比較明顯,pH值明顯低于其他隔室。實驗結果見圖4。
圖4 啟動期進水pH值、各隔室pH值的變化
由圖4可看出,反應器進水pH值維持在7.0~8.0之間,保證進水pH值在中性偏堿的范圍內。啟動初期,反應器第1隔室和第2隔室pH值均低于其他隔室,變化范圍在5.5~6.0之間,但這只是輕度酸化;其他隔室的pH值一直維持在6.0以上,這是反應器正常運行的象征。在啟動20天后,反應器的各隔室的pH值都有所下降,這是因為提高有機負荷,污泥對COD濃度的提高需要一段時間調整。每一次提高有機容積負荷,各隔室的pH值都呈先下降后上升的趨勢,跟COD去除率上升時間一致。反應器啟動初期,系統(tǒng)內水解過程主要是由第1隔室來完成的,所以第1隔室pH值明顯低于其他隔室,且上升速度遠遠不及其他隔室,其pH值從6.5逐漸降低到5.3。由于本試驗是低負荷啟動,反應器啟動初期進水COD一直維持在1000mg/L,接種污泥活性較低,所以啟動前20天,其污泥承受負荷能力較差,所以在反應器啟動初期系統(tǒng)抗酸能力較差。隨著污泥的逐漸馴化,反應器的污泥負荷率逐漸降低,當反應器進水容積負荷不變時,pH值變化也不大。隨著進水COD濃度的提高,各隔室pH值均有所下降。在整個運行過程中,第1隔室pH值的范圍在5.2~6.5之間,第2隔室pH值的范圍5.5~6.7之間,第3隔室pH值維持在5.7~7.0之間,第4隔室pH值維持在6.6~7.2之間。反應器各隔室內pH值都高于前一隔室。
ORP也是微生物的生存狀態(tài)的重要影響因子之一。反應器內不同微生物對厭氧生境的需求不同,其生長繁殖所需要的ORP也不相同。圖5反映了反應器啟動期ORP的變化情況。初期經(jīng)過2天的發(fā)酵,系統(tǒng)內的溶解氧逐漸被系統(tǒng)中的微生物所消耗,這時兼性微生物的活性下降,由于第1隔室的污泥量較高,所以第1隔室的ORP最低。啟動初期各隔室的ORP都呈現(xiàn)出波動性變化,這可能是在啟動期的初期,系統(tǒng)中的微生物消耗反應器中的溶解氧,因此導致反應初期系統(tǒng)內溶解氧低。系統(tǒng)運行到第20天以后,各隔室的ORP有所上升且變化不大,這說明系統(tǒng)已開始趨于穩(wěn)定。當反應器進水有機負荷提高后前2天,各隔室ORP變化較為明顯;當有機負荷提高后運行3天左右,各隔室ORP變化開始趨向平穩(wěn),這充分體現(xiàn)了反應器較強的抗沖擊負荷能力以及ABR的穩(wěn)定特性。
圖5 啟動期各隔室ORP的變化
(1)ABR反應器在較高的容積負荷條件下啟動時,由于系統(tǒng)內污泥活性較差,其承受沖擊負荷能力也較差,COD去除率較低,需要啟動時間較長,而且啟動過程極易失敗。
(2)以較低的進水COD濃度來啟動ABR反應器,系統(tǒng)經(jīng)過70天后成功啟動,此時,容積負荷 達 到6.00kgCOD/(m3·d),COD去 除 率 在80%以上。
(3)啟動初期,反應器對COD的去除率較低,除隔室1、隔室2對去除COD效果較好,其他隔室內COD去除率均不足10%。啟動中期,ABR開始逐漸顯現(xiàn)其優(yōu)良的運行穩(wěn)定性,但在增加有機負荷時,COD的去除率會暫時降低;當反應器適應新的容積負荷后,去除率又開始恢復到80%以上,并保持穩(wěn)定。
(4)由于ABR反應器結構獨特,較易造成隔室中大量有機酸的積累,不易過快提升反應器有機負荷,反應器有機負荷提升應為原負荷的1.2~1.5倍。每次提升反應器有機負荷時,各隔室pH值都會在新負荷的沖擊下暫時下降,當反應器繼續(xù)運行2~3天后,pH值又開始上升。
[1] Bachmann A,Beard V L,McCarty P L.Performance characteristics of the anaerobic baffled reactor[J].Water Res.,1985,19(1):99-106.
[2] 林英姿,王爽,于炳慧,等.ABR反應器的兩種快速啟動方法對比[J].環(huán)境工程學報,2009,3(4):669-672.
[3] Gu Liang,Li Xiaoming,Zeng Guangming,et al.Enhanced hydrogen production from sewage sludge pretreated by thermophilic bacteria[J].EnergyFuels,2010,24:6081-6085.
[4] 李文昊.厭氧折流板反應器ABR啟動及其動力學模型研究[D].重慶:重慶大學,2010.
[5] 姜瀟,王毅力,張桐,等.厭氧折流板反應器(ABR)中成熟顆粒污泥的分形分析[J].環(huán)境科學學報,2008,8(4):647-658.
[6] Guo Xinmei,Trably Eric,Latrille Eric,et al.Hydrogen production from agricultural waste by dark fermentation:A review[J].InternationalJournalofHydrogenEnergy,2010,1:1-14.
[7] 信欣.ABR處理生活污水的指標沿程變化及動力學研究[J].環(huán)境科學技術,2006(2):15-18.
[8] Gopala Krishna G V T,Kumar P,Kumar P.Treatment of low-strength soluble wastewater using an anaerobic baffled reactor(ABR)[J].JournalofEnvironmental Management,2009,90:166-176.
[9] 鄧遵.厭氧折流板反應器的酸積累及恢復對策研究[D].西安:西安建筑科技大學,2012.
[10] 歐陽勇.低濃度廢水處理的研究進展[J].廣西輕工業(yè),2009(1):19-23.
[11] Kotsopoulos Thomas A,F(xiàn)otidis Ioannis A,Tsolakis Nikolaos,et al.Biohydrogen production from pig slurry in a CSTR reactor system with mixed cultures under hyperthermophilic temperature(70℃)[J].Biomassand Bioenergy,2009,33:1168-1174.
[12] Lee K S,Lo Y S,Lo Y C,et al.H2production with anaerobic sludge using activated-carbon supported packedbed bioreactors[J].Biotechnol.Lett.,2003,25:133-138.
[13] 王立軍,鄭文華,史緒盛,等.IC反應器酸化原因分析及重新啟動[J].中國給水排水,2007,23(24):96-97.
[14] 張鵬.微量金屬對廢水厭氧處理的促進和抑制作用[J].環(huán)境工程,2009(4):40-45.
[15] 孔祥西.ABR處理高濃度有機廢水的特性及應用研究[D].西安:西安建筑科技大學,2004.
[16] 國家環(huán)保局.水與廢水監(jiān)測分析方法[M].第3版.北京:中國環(huán)境科學出版社,1997.
[17] Wang Yu,Wang Hui,F(xiàn)eng Xiaoqiong,et al.Biohydrogen production from cornstalk wastes by anaerobic fermentation with activated sludge[J].International JournalofHydrogenEnergy,2010,35:3092-3099.
[18] Barber W R,Stuekey D C.Start up strategies for anaerobic baffled reactors treating a synthetic sucros feed[C]//Proc.8th International Conference Anaerobic Digestion,Japan,1997.
[19] 耿亞鴿.ABR反應器在不同HRT下的流態(tài)特征分析[J].鄭州大學學報,2008(3):12-16.
[20] 宋鐵紅,韓相奎,李勝男.異波折流板反應器水力特性試驗研究[J].水處理技術,2010,36(4):41-49.
[21] 姜瀟,王毅力,張桐,等.厭氧折流板反應器(ABR)中成熟顆粒污泥的分形分析[J].環(huán)境科學學報,2008,8(4):647-658.