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      硫酸廠轉(zhuǎn)化器箅子板更換及觸媒篩分的操作實踐

      2014-08-10 12:28:44
      中國有色冶金 2014年1期
      關(guān)鍵詞:不銹鋼絲工字觸媒

      梁 磊

      (涼山礦業(yè)股份有限公司昆鵬公司, 四川 會理 615141)

      硫酸廠轉(zhuǎn)化器箅子板更換及觸媒篩分的操作實踐

      梁 磊

      (涼山礦業(yè)股份有限公司昆鵬公司, 四川 會理 615141)

      介紹了320 kt/a煙氣制酸系統(tǒng)轉(zhuǎn)化器一層箅子板更換以及相應(yīng)的觸媒篩分、回裝等操作實踐。

      硫酸廠;轉(zhuǎn)化器;箅子板;觸媒;篩分

      0 引言

      昆鵬公司年產(chǎn)320 kt濃硫酸的煙氣制酸系統(tǒng),是10萬t/a陽極銅的配套項目。銅冶煉煙氣制酸采用絕熱蒸發(fā)、稀酸洗滌凈化和雙轉(zhuǎn)雙吸工藝,轉(zhuǎn)化工藝為四段3+1兩次轉(zhuǎn)化,Ⅲ,Ⅰ- Ⅵ,Ⅱ換熱流程,將SO2轉(zhuǎn)化為SO3。生產(chǎn)中,轉(zhuǎn)化器一層箅子板出現(xiàn)變形垮塌現(xiàn)象,通過精密準備和嚴謹施工,在72 h內(nèi)完成了新箅子板的更換以及觸媒的篩分和回填等工作。

      1 工藝及設(shè)備簡介

      1.1 轉(zhuǎn)化工藝

      凈化、干燥后的SO2煙氣通過SO2風(fēng)機、換熱器,溫度升高到觸媒活性溫度以上進入轉(zhuǎn)化器,在觸媒的催化作用下,煙氣中的SO2和O2發(fā)生轉(zhuǎn)化反應(yīng)生成SO3。SO3煙氣通過換熱器降溫后,進入98%吸收塔制取硫酸,轉(zhuǎn)化反應(yīng)在自熱平衡條件下進行。轉(zhuǎn)化工藝流程圖如圖1,煙氣溫度控制范圍如表1。

      圖1 轉(zhuǎn)化工藝流程圖

      表1 煙氣溫度控制范圍℃

      1.2 轉(zhuǎn)化器

      轉(zhuǎn)化器規(guī)格為Φ10 824 mm×18 720 mm,內(nèi)部支柱、工字梁為Q345- B材質(zhì)滲鋁,耐高溫、防腐蝕;金屬絲網(wǎng)為GF3W16.0/3.0 304材質(zhì)。

      轉(zhuǎn)化器每層下部為氣室,支柱上架設(shè)工字梁組成框架結(jié)構(gòu)(如圖2),8種規(guī)格共120塊箅子板拼裝構(gòu)成柵板層,其上依次鋪設(shè)不銹鋼絲網(wǎng)、瓷球、觸媒,如圖3。

      圖2 轉(zhuǎn)化器各層截面圖

      圖3 箅子板安裝圖

      1.3 觸媒

      轉(zhuǎn)化器內(nèi)催化劑選用孟莫克公司釩觸媒,一、二層為環(huán)形LP220,其壓降低,活性高,容垢率低;三、四層為六棱環(huán)狀XLP110,其壓降低,有利于提高最終轉(zhuǎn)化率,相關(guān)參數(shù)見表2。

      表2 觸媒相關(guān)參數(shù)

      2 生產(chǎn)過程中存在的問題

      生產(chǎn)中各溫度均按要求在可控范圍內(nèi),工藝無大的波動,轉(zhuǎn)化器一層卻出現(xiàn)如下問題:塔內(nèi)側(cè)襯磚脫落;箅子板彎曲變形嚴重;局部出現(xiàn)垮塌,瓷球、觸媒下陷至下氣室。

      原箅子板結(jié)構(gòu)均為柵條狀,如圖4。其發(fā)生整體形變,向下凹陷嚴重,最嚴重的彎度達160°。經(jīng)分析,此規(guī)格箅子板選用扁鋼偏薄,柵條受力不均。

      圖4 單塊箅子板結(jié)構(gòu)圖

      正常生產(chǎn)時,一層溫度達600 ℃左右,在高溫環(huán)境下,柵條受壓發(fā)生變形,中間部位最為嚴重。部分箅子板因變形,從工字梁上脫離,導(dǎo)致觸媒、瓷球下陷至下氣室,轉(zhuǎn)化變差。

      針對此狀況,制定了兩種應(yīng)對方案:一、加密工字梁、在下氣室內(nèi)立支柱,增強箅子板的安裝穩(wěn)定性;二、徹底更換箅子板。方案一,成本低,但無法從根本上解決箅子板繼續(xù)變形的問題;并且立柱架設(shè)量大,破壞下氣室結(jié)構(gòu)。方案二,成本稍高,但能徹底解決此問題。故采用方案二。

      經(jīng)與設(shè)計單位協(xié)商,材料更換為耐溫高的304H不銹鋼;扁鋼加厚,采用網(wǎng)格狀結(jié)構(gòu),提高整體強度。新箅子板形狀如圖5。

      圖5 新箅子板結(jié)構(gòu)圖

      3 方案實施

      更換箅子板,必須將觸媒、瓷球、鋼絲網(wǎng)從轉(zhuǎn)化器內(nèi)移出,公司觸媒已連續(xù)使用2年,壓降雖無明顯增高,但有少量燒結(jié)現(xiàn)象,因此此次一并進行觸媒篩分。

      3.1 準備階段

      3.1.1 箅子板

      訂購箅子板時,明確材質(zhì)為304H,并規(guī)定尺寸誤差,嚴格按圖加工。

      到貨后,驗證材質(zhì),并在空地上提前畫好轉(zhuǎn)化器內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖,對120塊箅子板進行質(zhì)量把關(guān)和組裝演練;對每塊單板進行編號,確定安裝順序;并根據(jù)預(yù)組裝的箅子板提前裁好304不銹鋼絲網(wǎng)。

      3.1.2 觸媒篩分裝置

      篩分觸媒采用專用工具。根據(jù)觸媒的規(guī)格,加工制作觸媒篩分機,如圖6,主要技術(shù)參數(shù)見表3。經(jīng)過多次試驗,其可有效分離出觸媒、瓷球,落灰效果良好。

      圖6 觸媒篩分機示意圖

      表3 觸媒篩分機主要技術(shù)參數(shù)

      3.1.3 其它

      (1)用DN150UPVC管貫穿轉(zhuǎn)化器四層平臺,并在最上面加裝大漏斗,往地面運輸觸媒,管道上加裝3個抽拉式擋板,以控制觸媒流量及流速;

      (2)在轉(zhuǎn)化器旁空地上搭設(shè)防雨棚,就近存放篩分后的觸媒,底部懸空、鋪設(shè)跳板以防潮;

      (3)準備足夠的帶內(nèi)襯編織袋,用以盛裝觸媒及篩分后的粉末;

      (4)采購足量新觸媒進行補充;

      (5)準備適當(dāng)型號的工字鋼,用以加固支撐柱及鋼梁;

      (6)準備耐火泥、耐火磚,對脫離部位進行修補;

      (7)安裝軸流風(fēng)扇,對轉(zhuǎn)化器內(nèi)部降溫、置換空氣,對篩分產(chǎn)生的灰塵進行定向吹掃;

      (8)準備充足的勞保用品。

      3.2 項目實施

      人員分成兩隊,生產(chǎn)工段為一隊,負責(zé)觸媒、瓷球等的轉(zhuǎn)運、篩分、存放;維修工段為二隊,負責(zé)舊設(shè)備的拆除、新箅子板的安裝和加固等。每隊又分兩組,交替施工?,F(xiàn)場設(shè)指揮人員和安全員各一名。

      觸媒的篩分和裝填在干燥天氣進行,動作迅速,以縮短催化劑暴露在潮濕空氣中的時間。

      3.2.1 觸媒篩分

      按計劃,將觸媒從轉(zhuǎn)化器內(nèi)移出,由UPVC管道輸送至觸媒篩分機內(nèi),篩分后裝袋存入防雨棚,粉末單獨存放。瓷球存放在轉(zhuǎn)化器平臺上,摻入觸媒內(nèi)的,篩分后統(tǒng)一堆放。

      施工時采用寬木板或夾板作為轉(zhuǎn)化器內(nèi)的工作平臺。任何情況下都不得直接在瓷球或催化劑上行走,因為會造成支撐催化劑的瓷球內(nèi)出現(xiàn)空洞,也會使催化劑顆粒破損。在取出催化劑和瓷球之前,沿瓷球水平面在殼體上畫一道線。當(dāng)轉(zhuǎn)化器清空以后,在原先那道線以下50 mm處再畫另一道線。這些線可作為重裝催化劑時的標識,以保證正確的裝填高度。

      3.2.2 舊設(shè)施拆除

      依次拆除不銹鋼絲網(wǎng),箅子板,用電動葫蘆運輸至地面。期間,保護好熱電偶及套管,以免破損。

      3.2.3 加固支撐及工字鋼梁

      根據(jù)需要加固支撐,適當(dāng)增設(shè)鋼梁,以增加受力面及承載強度。

      3.2.4 安裝新箅子板

      按預(yù)裝順序,將標好序號的箅子板依次安裝好;其上鋪設(shè)不銹鋼絲網(wǎng),用不銹鋼絲捆綁固定;修補耐火磚。

      3.2.5 清掃氣室

      耐火磚干燥固化后,徹底清掃箅子板層及上、下氣室。殘留的任何灰塵或污垢都可能被吹入下一層催化劑內(nèi),或造成壓降上升的情況。

      3.2.6 回裝觸媒

      先將瓷球回裝,參照之前標注好的示高線。然后回裝觸媒,并找平,補充的新觸媒鋪設(shè)在最上方。裝填觸媒時,轉(zhuǎn)化器內(nèi)部的任何熱電偶保護套管都正確就位,熱電偶保護套管準確地位于催化劑和瓷球之間的分界線上??蓪⑸倭看汕蚍旁跓犭娕继坠芏瞬康南旅妫苑乐篃犭娕级瞬柯袢氪呋瘎﹥?nèi)。

      3.2.7 再次清掃氣室

      再次打掃氣室,清除回填時產(chǎn)生的灰塵、粉末。

      3.2.8 封人孔

      檢查完畢后,封閉人孔門,等待開車升溫。

      3.3 收尾

      妥善裝存觸媒粉末,等待后續(xù)處理;觸媒篩分機、舊箅子板、編織袋,清掃后存入庫房;拆除防雨棚;打掃現(xiàn)場衛(wèi)生。

      4 結(jié)語

      此次施工,多工種、交叉立體作業(yè)、施工環(huán)境復(fù)雜,安全最重要。專人指揮、專人負責(zé)安全、簽票作業(yè)、勞保用品佩戴齊全,這些措施,是工程順利進行的保障。

      新箅子板已運行一年,生產(chǎn)期間,轉(zhuǎn)化器出口最高溫度達620 ℃。停產(chǎn)時檢查,箅子板未發(fā)生變形或移位,沒有觸媒掉落入下氣室,達到預(yù)期效果。

      Operationpracticeofcatalystscreeningandgrateplatereplacementofconverterinacid-makingplant

      LIANG Lei

      The replacement of grate plate at the first layer in converter of 320 kt/a acid-making system with flue gas and the corresponding catalyst screening, reinstallation, etc. were introduced in this paper.

      acid-making plant; converter; grate plate; catalyst; screening

      梁 磊(1986—),男,山東泰安人,助理工程師,機動能源部主任助理,從事設(shè)備管理工作。

      TQ111.1

      B

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