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      裂解汽油加氫裝置的節(jié)能改造方案

      2014-08-15 00:51:32王志磊
      化工管理 2014年35期
      關(guān)鍵詞:熱效率加熱爐進(jìn)料

      王志磊

      中沙(天津)石化有限公司 天津 300271

      裂解汽油加氫裝置在裂解裝置與碳五分離、芳烴抽提等裝置之間起到了承上啟下的作用,該裝置主要由脫碳五系統(tǒng)和九系統(tǒng)、一段和二段加氫反應(yīng)系統(tǒng),以及硫化氫汽提系統(tǒng)構(gòu)成,主要任務(wù)是脫除粗裂解汽油中的不飽和烴和含硫化合物等雜質(zhì),對汽油中的各組分進(jìn)行初步分離,其中,脫碳九系統(tǒng)的熱源來自塔底物料的強(qiáng)制循環(huán),二段加氫反應(yīng)系統(tǒng)的熱源則由加熱爐提供,燃料氣用量過大,能耗過高,難以達(dá)到國家規(guī)定的節(jié)能降耗要求。鑒于該裝置存在節(jié)能潛力,有必要對其進(jìn)行節(jié)能改造。

      一、裂解汽油加氫裝置的運(yùn)行工況

      1.裝置加氫工藝的換熱流程

      在換熱流程中,二段加氫反應(yīng)器進(jìn)料為穩(wěn)定塔釜的再沸器供熱,然后再對氫氣壓縮機(jī)排出的氫氣進(jìn)行加熱,出料后經(jīng)循環(huán)水冷卻,通過氣液分離罐分出氫氣等輕組分,氫氣壓縮機(jī)排出的氫氣再經(jīng)過二段加氫反應(yīng)器出料兩次加熱后,最后進(jìn)入加熱爐升溫,從而達(dá)到二段加氫反應(yīng)器所需要的入口溫度。裂解汽油加氫裝置換熱網(wǎng)絡(luò)主要在二段加氫反應(yīng)器和穩(wěn)定塔系統(tǒng)內(nèi),采用As?pen Plus流程模擬軟件對裂解汽油加氫裝置的換熱流程進(jìn)行模擬,對先分離后加氫工藝的換熱流程進(jìn)行節(jié)能潛力分析,對裝置加氫先分離后加氫工藝進(jìn)行節(jié)能改造具有良好的借鑒意義[1]。

      2.裝置運(yùn)行工況的用能分析

      結(jié)合裂解汽油加氫裝置的實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù),對換熱器、加熱爐、精餾塔等進(jìn)行用能分析,設(shè)備用能主要存在以下幾個(gè)問題:其一,加熱爐的熱效率比較低,參照集散控制系統(tǒng)數(shù)據(jù),加熱爐的排煙溫度為452℃,熱效率為77%,以標(biāo)準(zhǔn)油計(jì),模擬計(jì)算加熱爐的凈供熱量為186kg/h,根據(jù)裂解汽油加氫裝置的月度燃料和物料平衡數(shù)據(jù)計(jì)算,模擬工況下加熱爐的實(shí)際消耗燃料為377kg/h,這說明裝置的實(shí)際熱效率會更低;其二,換熱器有效能損失比較高,二段加氫反應(yīng)器出料水冷卻器的有效能損失通常要占到總有效能損失的50%以上,在浪費(fèi)熱量的同時(shí),也增加了循環(huán)水負(fù)荷;其三,脫C5塔進(jìn)料的溫度比較低,一般情況下,脫塔進(jìn)料溫度僅為22℃,致使外界供入塔內(nèi)的熱量不足,塔內(nèi)溫差大的物流會直接進(jìn)行混合,造成混合有效能損失,進(jìn)而導(dǎo)致再沸器負(fù)荷增大[2]。

      二、裂解汽油加氫裝置的節(jié)能改造方案

      1.優(yōu)化換熱網(wǎng)絡(luò),采用高效換熱器

      改造裂解汽油加氫裝置,首先應(yīng)優(yōu)化換熱網(wǎng)絡(luò),采用高效換熱器。二段加氫反應(yīng)器進(jìn)料和出料的熱容流率盡量接近,減小傳熱溫差,使其能夠在滿足最小傳熱溫差的前提下,確保傳熱過程的不可逆性,避免跨夾點(diǎn)傳熱,降低最小傳熱差和循環(huán)水用量,增加工藝熱量的回收。在同類型裂解汽油加氫裝置流程模擬中,傳熱量最大的二段加氫反應(yīng)器的進(jìn)料和出料采用單程純逆流高效換熱器,取得的換熱效果最好。流程模擬表明,采用高效換熱器,對二段加氫反應(yīng)器進(jìn)出料換熱,再適當(dāng)增加一些補(bǔ)充加熱措施,可徹底停運(yùn)進(jìn)料加熱爐[3]。

      2.改用工藝余熱或其他公用工程熱量替代加熱爐

      改造加熱爐,提高熱效率,或者直接停用加熱爐,改用工藝余熱或其他公用工程熱量。在正常運(yùn)行狀態(tài)下,加熱爐能夠回收的熱量并不多,所以回收熱量的溫度品位也不高,對其節(jié)能改造的投資回收期比較長,改造費(fèi)用和對技術(shù)的要求又很高,停用加熱爐不僅能夠節(jié)能降耗,還能夠消除安全隱患,具有可行性。流程模擬表明,采用超高壓蒸汽補(bǔ)充加熱,完全能夠滿足實(shí)際運(yùn)行的要求,此外,對進(jìn)出料管線和反應(yīng)器本體進(jìn)行改造,使其更為保溫,也能夠增加進(jìn)出料的換熱量。

      3.利用裝置余熱加熱脫C5塔進(jìn)料

      采用循環(huán)氫氣熱分離流程回收余熱,盡量利用裝置余熱加熱脫C5塔進(jìn)料。裂解汽油加氫裝置與加氫精制裝置的循環(huán)氫氣分離過程比較類似,可以借鑒加氫精制裝置運(yùn)用的熱分離流程對裂解汽油加氫裝置進(jìn)行改造,即在二段加氫反應(yīng)器出料水冷卻器前安置一個(gè)熱分離罐。改造后的流程不僅能夠降低循環(huán)水帶走的熱量,還能夠提高穩(wěn)定塔的進(jìn)料溫度以及塔釜出料和進(jìn)料換熱后的溫度,完全可以應(yīng)用于脫C5塔進(jìn)料預(yù)熱。流程模擬表明,對脫C5塔進(jìn)料進(jìn)行預(yù)熱十分必要,改造前的裂解汽油加氫裝置因脫C5塔進(jìn)料溫度過低,增加了對塔釜蒸汽的消耗,尤其是在冬季,脫C5塔的提餾段汽液負(fù)荷會顯著增大,嚴(yán)重影響了裂解汽油加氫裝置的正常運(yùn)行。改造后的裂解汽油加氫裝置不僅克服了原裝置存在的不足,還起到了穩(wěn)定塔底出料富余熱量的作用,二這部分富余的熱量正好用于脫C5塔進(jìn)料預(yù)熱[4]。

      結(jié)論

      綜上所述,結(jié)合裂解汽油加氫裝置的實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行情況,該裝置在改造前,存在二段加氫反應(yīng)器進(jìn)料加熱爐熱效率較低、出料水冷卻器有效能損失比較大等問題,裝置消耗量過大,對此進(jìn)行節(jié)能改造,采用熱分離流程以及優(yōu)化換熱網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容的改造方案,大大降低了裂解汽油加氫裝置的能耗,取得了較好的收益。

      [1]張煒.裂解汽油加氫裝置的節(jié)能改造方案[J].石油化工,2013,16(7):797-801.

      [2]于強(qiáng),王成威,林生宏,等.催化劑LY-2008在裂解汽油加氫裝置上的應(yīng)用[J].石化技術(shù)與應(yīng)用,2013,11(5):404-406.

      [3]呂爽,張文斌.裂解汽油加氫裝置節(jié)能改造[J].乙烯工業(yè),2013,12(4):50-53.

      [4]安兆輝.裂解汽油加氫裝置反應(yīng)系統(tǒng)工藝設(shè)計(jì)的改進(jìn)[J].石化技術(shù)與應(yīng)用,2010,13(5):305-307.

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