彭元,邱民,甄耀均
(廣東惠州平海發(fā)電廠有限公司,廣東 惠州 516363)
中速輥式磨煤機(jī)受其運(yùn)行方式和密封結(jié)構(gòu)的限制,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)炭精密封裝置漏風(fēng)漏粉等問題,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致傳動(dòng)盤磨損[1-2]。本文介紹了一種新型的軸向密封方式,以及其在廣東惠州平海發(fā)電廠有限公司(以下簡(jiǎn)稱平海電廠)一期2×1 000 MW機(jī)組磨煤機(jī)上改造試驗(yàn)的情況,可為同類型磨煤機(jī)炭精密封相關(guān)問題的解決提供參考。
平海電廠一期2×1 000 MW機(jī)組共有12臺(tái)ZGM133G型中速輥式磨煤機(jī),其主要運(yùn)行參數(shù)為:熱一次風(fēng)風(fēng)壓,7~11 kPa;磨煤機(jī)進(jìn)口混合風(fēng)溫度,200~300 ℃;密封風(fēng)壓力,13~18 kPa;密封風(fēng)與一次風(fēng)差壓,4~6 kPa。
炭精密封裝置由密封環(huán)殼體、炭精密封環(huán)和彈簧等組成,通過密封環(huán)殼體安裝在機(jī)座頂板上。密封環(huán)殼體、炭精密封環(huán)和傳動(dòng)盤形成密封風(fēng)室。磨煤機(jī)運(yùn)行時(shí),密封風(fēng)進(jìn)入密封風(fēng)室后,絕大部分經(jīng)密封環(huán)殼體上部間隙吹入一次風(fēng)室,僅少部分從炭精密封環(huán)漏到大氣中,這樣就起到了防止一次風(fēng)室中一次風(fēng)和粉塵向外泄漏的作用,改善磨煤機(jī)周圍環(huán)境。炭精密封環(huán)內(nèi)部有2圈分段結(jié)構(gòu)的石墨密封環(huán),每圈由30塊炭精塊組成,靠彈簧預(yù)緊力箍緊在傳動(dòng)盤上形成浮動(dòng)式密封,可以防止安裝和運(yùn)行中軸偏心所引起的損壞。炭精密封環(huán)采用石墨材料浸銻制成,可以減小磨損,在一定范圍內(nèi)有自動(dòng)補(bǔ)償磨損的作用。原炭精密封裝置如圖1所示。
圖1 原炭精密封裝置
經(jīng)過約3年的運(yùn)行與維護(hù),平海電廠磨煤機(jī)炭精密封裝置總體運(yùn)行良好,但仍存在一些問題,有待改進(jìn)。
(1)使用壽命較短,對(duì)磨盤與磨煤機(jī)本體的同心度要求高,使用后期漏風(fēng)量大。該裝置采用一根自然狀態(tài)下直徑為3 mm、長(zhǎng)約6 m的彈簧對(duì)炭精密封塊進(jìn)行預(yù)緊,彈簧較容易脫落或斷裂,一旦損壞將導(dǎo)致預(yù)緊力消失,炭精密封塊大量碎裂,引起漏風(fēng)漏粉,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)對(duì)傳動(dòng)盤造成磨損。另一方面,該裝置采用徑向密封方式,炭精密封環(huán)磨損后補(bǔ)償量小。一套新的炭精密封環(huán)裝上后圓周方向預(yù)留間隙約3 mm,炭精環(huán)磨損后內(nèi)徑增大,3 mm的預(yù)留間隙僅夠炭精密封環(huán)磨損0.5 mm,繼續(xù)磨損炭精塊之間會(huì)相互阻礙,無法完全貼緊傳動(dòng)盤,導(dǎo)致與傳動(dòng)盤之間的間隙增大,漏風(fēng)增加,同時(shí)還極易被小塊的石子煤卡住,加速炭精環(huán)的損壞。
(2)漏風(fēng)造成磨煤機(jī)底部空間環(huán)境惡劣。炭精密封裝置密封不良,造成大量密封風(fēng)、熱一次風(fēng)泄漏,磨煤機(jī)底部環(huán)境溫度升高,熱風(fēng)直接吹向減速機(jī),嚴(yán)重影響了磨煤機(jī)底部減速機(jī)、加載油缸等設(shè)備的運(yùn)行工況和使用壽命。
大量隨熱風(fēng)泄漏出的灰粒進(jìn)入液壓油站,導(dǎo)致液壓油系統(tǒng)油質(zhì)惡劣,油泵磨損加速,油站電磁閥卡澀,加載力異常,影響磨煤機(jī)的正常運(yùn)行;同時(shí),灰粒黏附在加載油缸或液動(dòng)換向閥的閥桿上后,閥桿運(yùn)動(dòng)時(shí)會(huì)將灰粒帶入缸體內(nèi),損壞缸體密封并導(dǎo)致加載油缸或液動(dòng)換向閥磨損,影響使用壽命,也增加了維護(hù)工作量。
(3)維護(hù)成本較高,工作量大。1臺(tái)磨煤機(jī)設(shè)有2圈炭精密封環(huán),總價(jià)約1.7萬元。單臺(tái)磨煤機(jī)按每年更換炭精密封環(huán)3次計(jì)算,備件成本為5.1萬元;同時(shí),要經(jīng)常停磨調(diào)整炭精塊長(zhǎng)度,解決其補(bǔ)償量不夠的問題,保證其磨損后仍然能夠貼緊傳動(dòng)盤;漏灰導(dǎo)致液壓油站清洗電磁閥、更換液動(dòng)換向閥密封及濾油、換油等工作頻繁,消耗大量的人力物力。
新型軸向炭精密封裝置主要包括靜密封和動(dòng)密封。靜密封安裝在機(jī)座下側(cè),內(nèi)部鑲嵌有耐磨的橡膠條,橡膠條外側(cè)設(shè)置有保持橡膠條緊貼轉(zhuǎn)軸的拉簧,靜密封下端面為自潤(rùn)滑面;動(dòng)密封通過螺釘固定在轉(zhuǎn)軸外側(cè),內(nèi)部設(shè)置有炭精塊,炭精塊下面用強(qiáng)力膠粘有1.5 mm厚的鐵板,鐵板上焊接2個(gè)彈簧,彈簧在預(yù)緊力作用下將炭精塊向上頂起,緊貼靜密封形成密封面。
動(dòng)密封環(huán)下部設(shè)有托輪,通過托輪下方的托桿可調(diào)節(jié)托輪的高度,從而調(diào)整整個(gè)動(dòng)環(huán)的水平高度。動(dòng)環(huán)內(nèi)的導(dǎo)軌上帶有定位銷,定位銷底部焊接在動(dòng)環(huán)上,對(duì)炭精塊起到定位作用,防止其在運(yùn)行中滑動(dòng)。帶彈簧的炭精塊裝在導(dǎo)軌上,除了通過彈簧預(yù)緊力來補(bǔ)償炭精塊磨損外,還可以通過調(diào)整托輪改變動(dòng)環(huán)的高度來對(duì)炭精塊的磨損作進(jìn)一步補(bǔ)償,從而大大增加了炭精塊的使用壽命。
動(dòng)環(huán)和靜環(huán)分別采用特制浸合金潤(rùn)滑材料為摩擦副,運(yùn)行時(shí)能夠自潤(rùn)滑,兩者緊密貼合,在高溫干摩擦環(huán)境下長(zhǎng)期使用磨損后,彈簧的預(yù)緊力可以自動(dòng)補(bǔ)償,確保漏風(fēng)效果良好。此外,密封面摩擦系數(shù)小、硬度大,使用壽命可以達(dá)到2年或以上,在使用期內(nèi)基本免維護(hù)。同時(shí),動(dòng)環(huán)和靜環(huán)對(duì)傳動(dòng)盤軸頸無磨損,避免了修復(fù)傳動(dòng)盤的昂貴成本。新型軸向炭精密封裝置如圖2所示。
圖2 新型軸向炭精密封裝置
2012年4月,平海電廠#1機(jī)組進(jìn)行C級(jí)檢修,鍋爐專業(yè)組對(duì)1F磨煤機(jī)的炭精密封裝置進(jìn)行改造。不改變?cè)刑烤芊庋b置的結(jié)構(gòu),僅取出原炭精密封塊和彈簧。新密封裝置的靜環(huán)安裝在原炭精密封環(huán)下面,由2塊半圓環(huán)組成,調(diào)整好與傳動(dòng)盤的同軸度后,用螺栓聯(lián)接固定好,然后在接頭處打坡口滿焊。焊后必須將焊口處磨平并保證一定的粗糙度,以免損壞炭精塊。
動(dòng)密封環(huán)安裝在傳動(dòng)盤上,也是由2個(gè)半圓形軌道連接而成,軌道下面是6個(gè)繞圓周均布的托輪。在傳動(dòng)盤上鉆孔,將托輪支座固定在傳動(dòng)盤上;裝入帶彈簧的炭精塊,動(dòng)環(huán)內(nèi)設(shè)有一個(gè)定位銷以固定炭精塊;調(diào)節(jié)6個(gè)托輪的高度使動(dòng)密封環(huán)處在一個(gè)合適的水平高度,保證炭精塊在圓周運(yùn)行過程中受到的預(yù)緊力均勻且在一個(gè)合適的范圍內(nèi)。
安裝時(shí)需注意以下幾點(diǎn)。
(1)靜環(huán)工作面及動(dòng)環(huán)所在的平面須與軸垂直,否則運(yùn)行過程中炭精塊受力不均衡,易導(dǎo)致炭精塊損壞。
(2)靜環(huán)結(jié)合處焊接須打好坡口,焊后打磨光滑。工作面必須保持平滑無突出點(diǎn),否則運(yùn)行時(shí)與炭精塊碰撞產(chǎn)生沖擊,將導(dǎo)致炭精塊損壞。
(3)彈簧要保持合適的預(yù)緊力。預(yù)緊力過大會(huì)加速炭精塊磨損,啟動(dòng)時(shí)對(duì)炭精塊的沖擊力也增大,易導(dǎo)致炭精塊損壞,且磨煤機(jī)運(yùn)行不穩(wěn)定時(shí),磨盤傾斜,可能會(huì)導(dǎo)致炭精塊在彈簧的作用下飛出;預(yù)緊力過小則密封效果減弱,同時(shí)動(dòng)環(huán)與靜環(huán)之間間隙增大,也會(huì)導(dǎo)致炭精塊被熱風(fēng)吹出。
經(jīng)過1年多的運(yùn)行,改造后的軸向炭精密封裝置運(yùn)行狀況良好,至今未出現(xiàn)過故障,尚未進(jìn)行任何維護(hù)工作。2013年2月,檢查炭精塊磨損量?jī)H為2 mm,可以繼續(xù)使用。對(duì)比傳統(tǒng)的徑向密封形式,新的軸向炭精密封無論在結(jié)構(gòu)、工作原理,還是現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行、維護(hù)等方面,均表現(xiàn)出了特有的優(yōu)勢(shì)。
(1)每塊炭精塊都由2個(gè)彈簧支撐,彈簧采用焊接加強(qiáng)力膠的方式固定在炭精塊下面的鐵板上,比起整圈采用一條彈簧的方式,更加穩(wěn)定可靠。
(2)采用軸向密封方式,運(yùn)行時(shí)不會(huì)損壞磨煤機(jī)傳動(dòng)盤。
(3)磨損補(bǔ)償量大,可以長(zhǎng)時(shí)間使用。
(4)維修成本低,維護(hù)工作量小。
(5)由于彈簧預(yù)緊力的作用,可以保證良好的密封效果。泄漏風(fēng)量少,杜絕了漏粉現(xiàn)象,降低了磨煤機(jī)減速機(jī)溫度及環(huán)境溫度,改善了磨煤機(jī)的運(yùn)行工況。
以2臺(tái)機(jī)組共12臺(tái)磨煤機(jī)計(jì)算,按每臺(tái)磨煤機(jī)每年平均更換3次炭精密封環(huán)計(jì)算,年檢修備件費(fèi)用為:1.7×3×12 =61.2(萬元);新型軸向炭精密封裝置每套炭精塊價(jià)格約2.5萬元,按每臺(tái)磨煤機(jī)每年更換1次炭精密封計(jì)算,年檢修備件費(fèi)用為:2.5×12=30.0(萬元);改造后每年可節(jié)約備件成本為:61.2-30=31.2(萬元)。
改造后還可避免由于炭精密封漏風(fēng)造成的損耗及頻繁啟停磨煤機(jī)產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失。
軸向密封的出現(xiàn),解決了傳統(tǒng)徑向密封的預(yù)緊力和磨損補(bǔ)償兩大難題。改善了磨煤機(jī)及其附屬系統(tǒng)的運(yùn)行工況;大大減少了磨煤機(jī)維護(hù)的備件費(fèi)用,避免了傳動(dòng)盤的磨損,降低了維護(hù)工作量;減少了因炭精密封環(huán)檢修造成的停磨時(shí)間,極大地提高了磨煤機(jī)運(yùn)行的安全性、穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性,同時(shí)為中速磨煤機(jī)炭精密封裝置的選型和改進(jìn)提供了新的方向。
參考文獻(xiàn):
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