周志艷
(國(guó)網(wǎng)襄陽(yáng)供電公司,湖北 襄陽(yáng)441002)
隨著電網(wǎng)的迅速發(fā)展壯大,龐大復(fù)雜的電力系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)已逐漸形成,對(duì)電力用戶供電的可靠性、連續(xù)性要求越高,電力安全生產(chǎn)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)越來(lái)越發(fā)揮著先行軍的作用。本文通過(guò)一起某110KV變電站#2主變跳閘后,深入分析了10KV分段備自投裝置未動(dòng)作的事故原因,提出相應(yīng)的解決辦法,成功實(shí)施整改后得到了現(xiàn)場(chǎng)可行性驗(yàn)證。
某110kV變電站由06開關(guān)送110kVⅡ段經(jīng)03開關(guān)送110 kV I段,04開關(guān)熱備用,05、07開關(guān)運(yùn)行;01開關(guān)送#1主變,31開關(guān)熱備用,51開關(guān)送10kVI段;02開關(guān)送#2主變,32開關(guān)送35kVII段經(jīng)33開關(guān)送35kVI段,52開關(guān)送10kVII段,81開關(guān)所接電容器組運(yùn)行,53開關(guān)熱備用。
2013年3月12日6時(shí)46分1.777秒,#2主變電流差動(dòng)保護(hù)B、C相動(dòng)作,差動(dòng)保護(hù)開口,跳02、32、52開關(guān),81開關(guān)欠壓保護(hù)動(dòng)作跳81開關(guān),#2主變壓器及35KV、10KV分段備自投裝置發(fā)“切換開入出錯(cuò)”報(bào)文,備自投閉鎖信號(hào)發(fā)出,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行方式,當(dāng)時(shí)備自投裝置的運(yùn)行方式為10KV分段備自投方式,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行情況是10KV分段備自投未動(dòng)作。
檢查#2主變35KV出口支柱瓷瓶C相有明顯放電痕跡,屬于#2主變差動(dòng)保護(hù)范圍內(nèi)故障。
#2主變保護(hù)裝置所采到的故障電流:Idb=4.951A、Idc=4.950A,而差動(dòng)電流定值為Id=1.67A,差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作正確、可靠。#2主變保護(hù)裝置跳開#2主變110kV高壓側(cè)開關(guān)X02、35kV中壓側(cè)開關(guān)X32、10kV低壓側(cè)開關(guān)X52,故障前一次設(shè)備運(yùn)行方式為35kV Ⅰ、Ⅱ段并列運(yùn)行,10kV Ⅰ、Ⅱ段母線分段運(yùn)行。此時(shí)#2主變動(dòng)作10kV Ⅱ段母線失壓,CSC246A備自投裝置應(yīng)動(dòng)作合10kV分段53開關(guān),但備自投裝置并沒(méi)有正確動(dòng)作。#2主變及35kV、10kV分段備自投裝置的報(bào)文為:15ms 備自投啟動(dòng),15s 切換方式開入錯(cuò),備自投動(dòng)作閉鎖。
該站備自投裝置是由北京四方公司生產(chǎn)的CSC246A數(shù)字式備自投裝置。本裝置適用于2臺(tái)110 kV三卷變壓器,三側(cè)均為單母分段接線,無(wú)小電源方式下的備自投。共兩種運(yùn)行方式,方案一變壓器備自投:兩臺(tái)變壓器其中一臺(tái)運(yùn)行帶負(fù)荷,另一臺(tái)備用。#1(或#2)主變壓器三側(cè)開關(guān)合位,#2(或#1)主變壓器三側(cè)開關(guān)分位,35kV、10kV分段開關(guān)在合位時(shí)。方案二35kV、10kV分段備自投:兩臺(tái)變壓器都運(yùn)行,兩臺(tái)變壓器高壓側(cè)開關(guān)合位。
實(shí)際運(yùn)行中開入量的采樣均正確,符合10KV分段備自投方式,但故障時(shí)為什么會(huì)閉鎖備自投呢?根據(jù)從現(xiàn)場(chǎng)調(diào)取的81開關(guān)電容器裝置的錄波發(fā)現(xiàn)(#2主變差動(dòng)保護(hù)錄波中沒(méi)有10kV母線電壓),裝置采集到的10kV的TV二次電壓在故障時(shí)沒(méi)有突將至0V,而是經(jīng)過(guò)約350ms降至0V,約250ms后三相電壓小于20V。
經(jīng)檢查裝置程序,開入方式錯(cuò)延時(shí)15S告警,告警后閉鎖備自投邏輯,是由于電壓延時(shí)將低造成的而不是開入方式錯(cuò)導(dǎo)致備自投不動(dòng)。
在裝置10kV#2母線失壓?jiǎn)?dòng)備自投邏輯中,#2主變10kV開關(guān)跳位是閉鎖條件,此條件在備自投啟動(dòng)后不起作用,用于判別系統(tǒng)運(yùn)行方式。#2主變10kV開關(guān)跳位100ms后,若備自投邏輯未啟動(dòng),裝置程序閉鎖#2母線失壓?jiǎn)?dòng)備自投邏輯。
現(xiàn)場(chǎng)備自投母線失壓定值是20V,而開關(guān)變位后250ms母線電壓才滿足條件,此時(shí)已超過(guò)裝置100ms的啟動(dòng)時(shí)間,備自投失壓跳的邏輯已經(jīng)被閉鎖。
對(duì)裝置的版本進(jìn)行升級(jí),新版本增加的內(nèi)容為:(1)裝置原固定邏輯不變,在工作開關(guān)偷跳時(shí)可以繼續(xù)動(dòng)作,僅在工作開關(guān)TWJ異常時(shí)閉鎖裝置,當(dāng)檢測(cè)到工作開關(guān)跳位(跳位做失壓跳邏輯的閉鎖條件且啟動(dòng)前有效),在默認(rèn)時(shí)間2S內(nèi)(升級(jí)前版本是100ms,升級(jí)后為2S),若啟動(dòng)條件滿足,備自投邏輯可以正常動(dòng)作。若啟動(dòng)條件仍不滿足,則2S后閉鎖備自投裝置。(2)增加開關(guān)位置異常判別。當(dāng)“總控制字”中的“TWJ告警投入”時(shí),對(duì)于兩組變壓器三側(cè)開關(guān),若進(jìn)(出)線有流且開關(guān)位置為跳位即延時(shí)5s報(bào)“開關(guān)位置異?!备婢ǜ婢δ懿恢苯臃烹姡?,提醒運(yùn)行人員檢查。
按上述方案對(duì)裝置進(jìn)行升級(jí)后,以10kV分段備自投方式為例,分別驗(yàn)證開關(guān)位置異常時(shí)告警功能及備自投的正常邏輯功能。
(1)開關(guān)位置異常告警功能
當(dāng)10kV分段開關(guān)在分位,兩臺(tái)變壓器低壓側(cè)開關(guān)都為合位時(shí)。#1主變低壓有流時(shí),將#1主變低壓側(cè)開關(guān)斷開,裝置延時(shí)5S報(bào)“#1變低TWJ異常”信息,備自投裝置未放電。
(2)10kV分段備自投邏輯功能
當(dāng)10kV分段開關(guān)在分位,兩臺(tái)變壓器低壓側(cè)開關(guān)都為合位時(shí)。將#1主變低壓側(cè)開關(guān)先斷開,在2S內(nèi)將10kV I段母線失壓且#1主變低壓無(wú)流時(shí),合10kV分段開關(guān);將#1主變低壓側(cè)開關(guān)先斷開,在2S后將10kV I段母線失壓且#1主變低壓無(wú)流時(shí),裝置報(bào)“切換方式開入錯(cuò)”,備自投動(dòng)作閉鎖。
同理驗(yàn)證主變和35kV分段備自投方式,備自投裝置均能正確動(dòng)作。
為滿足電力用戶生產(chǎn)生活對(duì)供電的需求,電力系統(tǒng)供電可靠性必須得到優(yōu)先保障。備用電源和備用設(shè)備自動(dòng)投入裝置的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,在電力生產(chǎn)中加強(qiáng)設(shè)備巡視維護(hù)力度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常,采取有效防范措施,確保用戶供電安全穩(wěn)定可靠運(yùn)行。
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