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      氣閥斷裂故障分析

      2014-10-30 08:12:54齊發(fā)致劉國棟李偉杰
      船舶與海洋工程 2014年1期
      關(guān)鍵詞:脆性斷裂碎塊氣閥

      齊發(fā)致,劉國棟,李偉杰

      (申佳船廠,上海 200135)

      0 引 言

      任何投入運行的設(shè)備,零部件的失效會導(dǎo)致設(shè)備故障。機械設(shè)備發(fā)生故障的表現(xiàn)形態(tài)很多,其中有一種突發(fā)性故障,發(fā)展速度非常之快并帶有突變性質(zhì),其常見的表現(xiàn)形態(tài)之一為運動件斷裂。引起零部件失效的原因也是各種各樣的,但這類運動件的斷裂往往是由疲勞引起,發(fā)展過程較長,但外觀表現(xiàn)不明顯。尤其對于普通機械設(shè)備來說,疲勞裂紋難于監(jiān)測,最后通常導(dǎo)致突發(fā)性斷裂。難以通過狀態(tài)監(jiān)測進行預(yù)報,無法用一定的規(guī)律描述或反映故障的發(fā)展過程。某型柴油發(fā)電機組運行中發(fā)生的氣閥斷裂失效的故障就是一例。針對此故障案例,從各個方面對引起失效的原因進行分析討論。

      1 設(shè)備故障概況

      1.1 故障件尺寸

      閥桿直徑φ12mm;風(fēng)門板尺寸 40mm×40mm;風(fēng)門軸直徑φ7mm;裝風(fēng)門板處直徑φ6mm,上有 M3螺孔2只。

      1.2 故障描述

      故障設(shè)備為直列型6缸柴油機,使用時發(fā)現(xiàn)有異常抖動。按程序進行啟動前檢查后,可啟動柴油機,在空車狀態(tài)下繼續(xù)觀察,發(fā)現(xiàn)No.6缸缸頭內(nèi)有異常響聲,即停機再檢查,發(fā)現(xiàn)No.6缸氣閥間隙偏大,進氣閥間隙技術(shù)要求0.4mm,現(xiàn)為0.6mm,排氣閥間隙技術(shù)要求0.5mm,現(xiàn)為0.7mm。調(diào)整氣閥間隙至標(biāo)準(zhǔn)值后,再次啟動柴油機,空車運行時異常響聲消除,持續(xù)運行了6min左右,瞬間突然出現(xiàn)一次較強的聲響并伴有抖動,隨即運行平穩(wěn),共運行25min均無異?,F(xiàn)象,然后停機待冷卻后,通過曲軸箱門蓋內(nèi)檢查氣缸內(nèi)壁、連桿大端軸向靈活性,無其他異常發(fā)現(xiàn)。

      用戶再次使用該柴油機,啟動后在50%負(fù)荷下連續(xù)運行,其間運行參數(shù)為:滑油壓力0.46~0.47MPa;淡水壓力0.16MPa;海水壓力0.07MPa;淡水溫度65~70℃;滑油溫度70~80℃;排煙溫度300~380℃。

      外部綜合觀察及參數(shù)顯示均說明柴油機運行正常,但在連續(xù)運行至3.83h后,柴油機出現(xiàn)異常聲響,機器抖動,排氣管冒火等異常情況。且因無法正常停機,隨即通過關(guān)閉燃油總管應(yīng)急停車,盤車檢查無明顯卡滯現(xiàn)象,但柴油機已無法再次啟動。

      1.3 拆檢

      盤車檢查無明顯異?,F(xiàn)象,對噴油時規(guī)檢查時發(fā)現(xiàn) No.6缸進氣閥與搖臂始終處于壓緊狀態(tài)。經(jīng)全面拆卸檢查,確認(rèn)共有4個故障點分別為第4、5、6缸和增壓器,總共損壞進氣風(fēng)門組件一套、活塞3只、氣缸2只、氣缸頭2只,進排氣閥各兩只和相關(guān)附件、噴油器一套、增壓器轉(zhuǎn)子一套。其中:No.4缸缸頭風(fēng)門軸在下螺孔處斷裂,風(fēng)門軸上無明顯撞擊痕跡,風(fēng)門脫落,其中一風(fēng)門螺栓嵌于該缸活塞頂部,另一螺栓和斷下的另半截風(fēng)門軸未見,碎斷情況不明,掉下的風(fēng)門板卡在No.6缸的進氣口處;No.4缸活塞頂面存在少量的撞擊痕跡,基本上分布在活塞頂部閥坑之間的岸上(圖 1);No.5缸缸套表面有較粗的拉痕并手感輕微(圖2)。

      No.6缸兩只進氣閥閥桿均彎曲,其中一進氣閥閥盤在根部斷裂脫落,脫落閥盤的圓周因撞擊而殘缺不圓,盤面凹凸不平(圖3)。兩只排氣閥閥桿均彎曲,兩只閥盤均在根部斷裂脫落,其中一只閥盤本身也斷裂成數(shù)塊,閥盤因撞擊已無原形(圖3)。缸頭進氣口處有No.4缸脫落的風(fēng)門板。

      圖1 No.4缸活塞頂面撞擊痕跡

      圖2 No.5缸套表面拉痕

      圖3 No.6缸兩進氣閥閥桿狀況

      No.6缸缸頭平面在中心φ130mm圓內(nèi)存在嚴(yán)重撞擊痕跡,四只氣閥座工作斜面一周均有撞擊痕跡。有一根排氣閥桿咬死在導(dǎo)筒內(nèi),其斷口與閥座底面平齊,導(dǎo)筒壁被壓壞斷裂掉落。另3只氣閥導(dǎo)筒全部損壞,其斷口低于缸頭本體,一只噴油器也咬死在上面(圖4)?;钊斆媸車?yán)重撞擊,已無原始形狀存在(圖5),撞擊痕跡多數(shù)與閥盤形狀相似,并有一小塊閥盤嵌于其中,頂部第一道環(huán)岸以上嚴(yán)重拉傷,拉傷深度約0.5~1mm,較均勻地分布于約80%的圓周上,在裙部受側(cè)推力面有兩處呈塊狀拉傷痕跡,面積均約20mm×30mm,拉傷深度小于0.3mm,全部活塞環(huán)未斷并在環(huán)槽中無咬死情況,整個活塞無明顯過熱現(xiàn)象;缸套上與活塞裙部拉痕對應(yīng)處有拉痕,寬度約15mm,手感較重,上下貫穿。增壓器的廢氣端有斷下的排氣閥盤,呈不規(guī)則圓形,渦輪嚴(yán)重?fù)p壞,壓氣葉輪正常(圖6)。

      圖4 No.6缸缸頭平面受損狀況

      圖5 No.6缸活塞頂面受撞擊

      圖6 No.6渦輪損壞

      2 氣閥斷裂原因分析

      分析1:查閱設(shè)備運行的記錄,柴油機運行無顯著異常,運行參數(shù)滿足使用說明書規(guī)定的要求。故障瞬間前也不存在明顯的外力因素,故可以確認(rèn)設(shè)備不存在超負(fù)荷運行的情況。

      分析2:所更換的進排氣閥,來自正規(guī)的采購渠道,無充分理由認(rèn)為其產(chǎn)品所用材質(zhì)存在問題。外表無顯而易見的制造缺陷,也不存在人為造成零部件受損傷的情況。

      分析3:查閱原裝配記錄,無裝配不良記錄顯示,故障之前柴油機已累計運行時間長達60.5h且運行狀態(tài)良好,推斷沒有因裝配不良引起氣閥或風(fēng)門軸超應(yīng)力而斷裂的附加外力存在,因此不存在因裝配引起的零部件失效情況。

      分析4:No.4缸風(fēng)門軸是否因意外之力而斷裂,按風(fēng)門軸縱斷面占進氣通道流通面積的百分比計算,擊中風(fēng)門軸概率約6%,從進氣歧管到風(fēng)門處的距離僅100mm左右,碎塊很難在極短的時間內(nèi)被加速至進氣氣流速度,況且碎塊的質(zhì)量很小,即使一次撞擊也很難達到打斷風(fēng)門軸所需的能量和力。通過5倍放大鏡仔細(xì)觀察,也未發(fā)現(xiàn)風(fēng)門軸上有明顯撞擊痕跡,可以推斷風(fēng)門軸沒有被碎塊擊中,即沒有承受到意外的附加應(yīng)力。

      分析5:觀察風(fēng)門軸的斷口,屬脆性斷裂(圖7),由于氫脆發(fā)生的脆性斷裂,通常是很突然地發(fā)生,并且在低應(yīng)力情況下發(fā)生的[1],比對其他氫脆斷裂的情況,可以推定風(fēng)門軸的斷裂是由自身缺陷所引起的,再根據(jù)該型柴油機風(fēng)門軸的失效經(jīng)歷,近兩年來工廠已發(fā)現(xiàn)3例該類型風(fēng)門軸斷裂的案例,則推斷風(fēng)門軸斷裂造成該缸故障的概率更大。

      分析6:經(jīng)驗給出,No.4缸風(fēng)門軸上掉下的碎塊如果通過排氣閥進入排氣總管后,幾乎沒有機會再次通過排氣閥進入其他氣缸。其次風(fēng)門軸上掉下的碎塊質(zhì)量很小,要在其被嵌入活塞體之前,撞壞氣閥的可能性似乎不大,否則可認(rèn)為氣閥自身存在缺陷。同時根據(jù)該型柴油機所發(fā)生過的同類失效經(jīng)歷,確實存在著落下的異物被嵌入活塞頂部,柴油機仍然繼續(xù)正常運行的情況。所以推斷 No.6缸內(nèi)的碎塊是本缸所產(chǎn)生的。

      分析7:該柴油機修復(fù)交付后已運行60.5h,說明時規(guī)調(diào)整正常,運行中如遇氣閥調(diào)節(jié)螺栓松脫,氣門間隙變大,但不會頂缸。故進排氣時規(guī)未調(diào)整好而引起氣閥斷裂的可能性不存在。

      分析8:通過觀察損壞的排氣閥上的斷面,屬脆性斷裂斷面(圖8、9),認(rèn)為No.6缸某一排氣閥因自身存在某種缺陷,致使材料在氣缸內(nèi)燃燒的高溫化學(xué)氣體介質(zhì)中的加速腐蝕疲勞[2],最終導(dǎo)致斷裂。斷裂落下的碎塊進入氣缸后,如果柴油機不被阻停而能繼續(xù)轉(zhuǎn)動的話,只有在下列幾個情況下才可能:1) 進入氣缸的碎塊尺度小于活塞在上死點時的氣缸余隙;2) 機構(gòu)有足夠的力將碎塊壓入比他軟的活塞頂部,從而保證活塞能越過上死點;3) 機構(gòu)有足夠的力將碎塊擊碎,使碎塊尺度小于活塞在上死點時的氣缸余隙;4)機構(gòu)有足夠的力使機構(gòu)變形撐大氣缸余隙,從而保證活塞能越過上死點。

      圖7 風(fēng)門軸斷口

      圖8 排氣閥脆性斷裂斷面

      圖9 排氣閥脆性斷裂斷面

      本案例中由于活塞頂部的硬度較碎塊硬度低許多,且碎塊的尺度相對較小,因而表現(xiàn)為第2)種情況,將碎塊壓入活塞頂部,拆檢后活塞頂面的實際狀況可以證實這種情況的存在。

      當(dāng)No.6缸內(nèi)斷裂掉下的碎塊是整個閥盤或部分閥盤時,因尺度稍大或落下時其大尺度方向處于垂直,從而產(chǎn)生一個伴有聲響的較強抖動,最終導(dǎo)致活塞、缸頭及氣閥的嚴(yán)重?fù)p毀。同時其他碎塊通過排氣道進入排氣總管,導(dǎo)致增壓器的噴嘴或渦輪葉片打壞。此時進排氣閥均已毀壞,造成進排氣時規(guī)混亂,進排氣道互通。因進排氣總管內(nèi)氣體壓力始終是波動的,在活塞上行時其壓縮氣體的壓力仍可能高于進氣總管壓力,將其中較小的碎塊吹入進氣總管,從而通過進氣總管進入其他氣缸內(nèi)。

      3 結(jié) 語

      通過對本案例的分析可知,進排氣閥及風(fēng)門軸的斷裂疑似為低應(yīng)力疲勞斷裂,兩者是互相獨立的事件。如果能進一步對本案例中的失效件進行高倍的斷口分析[3]或電鏡觀察,則可以得到更為準(zhǔn)確的結(jié)論。從而將失效原因反饋給零部件制造廠,以便改善制造工藝,對各方面都將是有益的。

      [1] 周志光. 鋼件脆性斷裂失效分析[A]. 陶正耀. 失效分析論文集[C]. 中國機械工程學(xué)會材料學(xué)會,1984. 348-352.

      [2] 曾振鵬. 柴油機零件失效分析實例[A]. 陶正耀. 失效分析論文集[C]. 中國機械工程學(xué)會材料學(xué)會,1984. 469-478.

      [3] 陳廣異. 電子顯微斷口分析法在機械產(chǎn)品失效方面的應(yīng)用[A]. 陶正耀. 失效分析論文集[C]. 中國機械工程學(xué)會材料學(xué)會,1984. 29-39.

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