黃 金 華
(廣州中船龍穴造船有限公司,廣州 511462)
閥門遙控二芯管的傳統(tǒng)安裝方法都是直接靠人力一根一根地從頭到尾拉放,由于其作業(yè)具有環(huán)境復(fù)雜、工種面廣等特點(diǎn),多芯管拉敷難度和強(qiáng)度都比較高,往往要投入大量的人力和時(shí)間,施工效率低,直接影響到生產(chǎn)進(jìn)度,而且對(duì)人員也存在一定的安全隱患。因此,用機(jī)械方法替代純?nèi)斯だ蠖嘈竟苁前l(fā)展趨勢(shì)。為此,本文以82000t散貨船[1]為對(duì)象對(duì)多芯管的安裝方法進(jìn)行探討和研究。
1) 通過研究,設(shè)計(jì)和選購(gòu)方便、可靠的工裝工具,減少作業(yè)人員的投入,提高勞動(dòng)效率,降低勞動(dòng)強(qiáng)度。改進(jìn)現(xiàn)有的施工工藝和作業(yè)方法[2],減少因敷設(shè)過程中多芯管破損更換帶來的成本損失;
2) 形成先進(jìn)的多芯管安裝工藝方法;
3) 縮短多芯管拉敷周期。
82000t散貨船閥門遙控的多芯管共53條,其中45條布置在管弄,5條布置在甲板面,3條布置在舯吃水和艏吃水處。管弄內(nèi)多芯管的布置為左邊21條,右邊24條。電磁閥箱在機(jī)艙下平臺(tái)前壁。管弄內(nèi)空間狹窄且受結(jié)構(gòu)影響較大,管路最多,為研究重點(diǎn)。多芯管的具體布置見圖1。
根據(jù)多芯管的來貨規(guī)格是800多米一捆,以及每根多芯管從液壓蝶閥到電磁閥箱的總長(zhǎng)度(加點(diǎn)余量)進(jìn)行套料,達(dá)到余料最少的目的。套料時(shí)應(yīng)考慮拉放順序,有利于拉放作業(yè)。具體套料結(jié)果見表1。
圖1 閥門遙控布置
表1 每捆多芯管分配
續(xù)表1
通過對(duì)多芯管的走向布置分析,按實(shí)際情況選擇 CW-2500卷?yè)P(yáng)機(jī)作為管弄一端拉放多芯管的主要?jiǎng)恿?,選擇平板式直線滑輪置于拉放的路徑中。
2.2.1 拉敷中滑輪的保護(hù)作用
在傳統(tǒng)的人工拉敷中,由于與管支架和結(jié)構(gòu)發(fā)生摩擦,會(huì)使多芯管外表皮破損,如圖2所示。在多芯管敷設(shè)路徑中設(shè)置滑輪,就能有效提高對(duì)多芯管的保護(hù)。在進(jìn)行多芯管拉敷前,對(duì)多芯管拉放路徑進(jìn)行檢查,對(duì)存在銳邊、積水、轉(zhuǎn)彎等易造成損傷的地方安裝滑輪,使多芯管與支架或托架間的滑動(dòng)摩擦變?yōu)闈L動(dòng)摩擦,如圖3所示,有效地保護(hù)了多芯管。
圖2 多芯管受刮擦損傷
圖3 滑輪在托架上保護(hù)多芯管
2.2.2 卷?yè)P(yáng)機(jī)、滑輪降低勞動(dòng)強(qiáng)度和提高生產(chǎn)效率的作用
以位于船首的1號(hào)壓載艙遙控閥為例,其從機(jī)艙來的多芯管長(zhǎng)約210m,一般需要在起始、終止端各設(shè)置2人,由于距離較長(zhǎng),為防止過程中掛、鉤等損傷,在中間設(shè)置約20人用于傳送多芯管,平均10m距離設(shè)置1人,共需24人(見圖4所示)。在多芯管拉敷過程中,各人必須隨時(shí)處理拉放中可能發(fā)生的刮、擦、拖等情況,但由于管弄中的空間狹小,走動(dòng)不便,實(shí)際上還存在多芯管在托架上拖拉、刮傷等情況。
如果用卷?yè)P(yáng)機(jī)代替人力進(jìn)行拉敷,中間使用滑輪,可以在首尾端各設(shè)置1人,隔20m布置一個(gè)滑輪(見圖5所示),滑輪之間設(shè)置1人來回監(jiān)護(hù),專門處理拉放中可能存在的刮、擦、拖地等情況。這樣,既減少了12個(gè)人作業(yè),也使拉敷過程的保護(hù)監(jiān)護(hù)工作質(zhì)量提高,既降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,又提高了生產(chǎn)效率,也使敷設(shè)的質(zhì)量得到保證。
圖4 人力拉放多芯管過程
圖5 滑輪拉放多芯管過程
傳統(tǒng)的施工方法是貨艙底部全部成型后才開始多芯管拉放,而推進(jìn)工序前移的方法是在后半部底部成型后就開始拉敷后半船的多芯管,待底部全部成型后再拉敷前半船。整船拉敷存在很多不利因素,包括施工環(huán)境比較密閉、勞動(dòng)強(qiáng)度大、安全隱患較多、投入人力要多、交叉作業(yè)影響較大、周期比較緊迫等。雖然投入大量人力物力,但往往施工周期都很長(zhǎng),質(zhì)量也不能保證。工序前移后使施工環(huán)境有了改善、人力投入量減少、周期得到有效控制等。
1#船是在船體底部成型后采用傳統(tǒng)的人力拉敷的工藝。2#船是利用機(jī)械代替人力的方法并實(shí)行推進(jìn)工序前移的拉敷工藝。1#船和2#船的主要數(shù)據(jù)記錄見表2。
表2 兩種安裝工藝的過程監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
續(xù)表2
由表2看出,2#船比1#船總施工周期縮短了(98-62)/98=36.7%,其中拉敷周期縮短了(60-32)/60=46.7%,人均效率(m/每人每天)提高了(19.24 - 8.18)/8.18=135%,總工時(shí)減少7845.57-4153.5=3692 h,拉敷工時(shí)減少了5375.5-2203.5=3172h。
1) 通過研究和實(shí)施,實(shí)現(xiàn)機(jī)械拉放代替人力拉放,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度和減少了作業(yè)人員,施工周期相對(duì)縮短36.7%,達(dá)到研究目的;
2) 制訂出《多芯管安裝方法培訓(xùn)》材料、《多芯管修補(bǔ)工藝》來指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè),改進(jìn)施工工藝,規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)操作;
3) 工時(shí)成本按50元/h計(jì)算,節(jié)約成本為3692×50=184600元。
為達(dá)到本次的研究目的,在工法技術(shù)和實(shí)際施工都做了深入的探討,通過圖紙優(yōu)化,更加貼合實(shí)際施工,大大降低施工的難度;工法方面結(jié)合工序前移將多芯管的安裝時(shí)機(jī)達(dá)到最佳的狀態(tài),大大縮短施工的周期;實(shí)際施工中,及時(shí)反饋遇到的問題和找出解決的措施,確保了本次研究的實(shí)效性。
[1] 趙耀中. 國(guó)內(nèi)航行散貨船總體設(shè)計(jì)特點(diǎn)[J]. 上海造船,2011(2): 1-5.
[2] 劉興永. 船舶管系工工藝與操作[M]. 哈爾濱:哈爾濱工程大學(xué)出版社,2010.