陳雄劍,龍漢新,呂 巖
(廣州中船龍穴造船有限公司,廣州 511462)
在中大型船舶的建造中,球扁鋼的使用比較普遍,以本公司在建的巴拿馬型散貨船為例,平行舯體部分的橫截面約有 100多根縱向的球扁鋼(見(jiàn)圖 1),按貨艙區(qū)域180m的長(zhǎng)度計(jì)算,至少有1500個(gè)對(duì)接接頭,如果能夠改進(jìn)對(duì)接工藝既可節(jié)省材料又能提高效率,那么每條船產(chǎn)生的效益將十分可觀。
據(jù)了解,目前國(guó)內(nèi)的大部分船廠仍然采用卡馬加引熄弧板的傳統(tǒng)對(duì)接工藝。
圖1 散貨船典型舯橫截面
在傳統(tǒng)的對(duì)接工藝中,一般采用卡馬[1]加引熄弧板的方式進(jìn)行裝配(見(jiàn)圖2)。其中,卡馬板的作用主要是固定球扁鋼并防止在焊接過(guò)程中發(fā)生嚴(yán)重變形,而引熄弧板則是為了保證焊接質(zhì)量,而由于球頭處焊接的特殊性,需要多次短距離引弧熄弧,引熄弧板的作用并不明顯,因此在外場(chǎng)大部分都沒(méi)有安裝引熄弧板[2](見(jiàn)圖3)。
從圖3可見(jiàn),每個(gè)球扁鋼對(duì)接都要安裝2~3塊馬板,一般馬板只能重復(fù)使用2~4次,甚至有的模板只能用一次,材料的損耗量較大;其次還需要點(diǎn)焊,消耗焊材的同時(shí)還附帶著焊接的人力工時(shí)成本。
在球扁鋼對(duì)接焊接完成后,所有馬板均需拆除,拆除時(shí)使用風(fēng)燈切割,切割后還要打磨焊角(見(jiàn)圖4),最后進(jìn)行補(bǔ)涂(見(jiàn)圖5)。
結(jié)合本公司現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)的實(shí)際情況,以取消球扁鋼的馬板使用為目標(biāo),設(shè)計(jì)了一種代替卡馬的工裝(見(jiàn)圖6)。
圖2 加工階段球扁鋼對(duì)接
圖3 搭載階段球扁鋼對(duì)接
圖4 馬板拆除后打磨
圖5 打磨后補(bǔ)涂
經(jīng)過(guò)多次修改后,在加工部的車間內(nèi)進(jìn)行了試驗(yàn):本工藝主要使用兩個(gè)工裝將球扁鋼的球頭與腹板分別卡住(見(jiàn)圖7),調(diào)節(jié)好裝配間隙和平面度后,即可貼襯墊[3]。貼襯墊時(shí),應(yīng)該將襯墊兩端各加長(zhǎng)20mm,用來(lái)代替引熄弧板。
圖6 對(duì)接工裝設(shè)計(jì)
圖7 工裝使用示意
貼好襯墊并調(diào)節(jié)電流電壓后,便可開(kāi)始燒焊,首次打底(見(jiàn)圖8),然后在球頭多次引弧熄弧后即可蓋面成形(見(jiàn)圖9)。
圖8 打底焊
圖9 焊接完成
從圖9可見(jiàn),當(dāng)焊接完成后,直接將工裝拆下即可,球扁鋼上即無(wú)馬腳,焊縫也不需要補(bǔ)涂,既節(jié)省工時(shí)又降耗物量。
為了論證工藝的可行性,用3組320mm×12mm×500mm的對(duì)接球扁鋼按不同的裝配工藝進(jìn)行了對(duì)比。其中,圖10為改進(jìn)工藝,僅有工裝,無(wú)引熄弧板;圖11為本公司傳統(tǒng)裝配工藝,卡馬加引熄弧板;圖12為只有卡馬,取消引熄弧板。
圖10 僅工裝
圖11 卡馬+引熄弧板
圖12 僅卡馬
焊接完成后,對(duì)此3組試件進(jìn)行了無(wú)損探傷檢驗(yàn),檢驗(yàn)報(bào)告見(jiàn)表1。
表1 無(wú)損探傷報(bào)告
由探傷報(bào)告可以看到,3種工藝的焊接質(zhì)量均為合格。其中“改進(jìn)工藝”有3mm夾渣,符合標(biāo)準(zhǔn),而且?jiàn)A渣的位置也并非引弧及熄弧處。由此斷定:取消引熄弧板的新工藝可行。
介紹了設(shè)計(jì)的球扁鋼對(duì)接工裝,并通過(guò)對(duì)比與試驗(yàn),驗(yàn)證了工藝的可行性,為工藝的改進(jìn)提供了條件。
[1] 黃 浩,陳建亮,季良鈞. 船體工藝手冊(cè)[M]. 國(guó)防工業(yè)出版社,1990, 693-701.
[2] 熊春才. 船體型材對(duì)接焊數(shù)值模擬及優(yōu)化[J]. 大連理工大學(xué),2011.
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