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      變頻器在復(fù)塑鋼板生產(chǎn)線改造中的應(yīng)用

      2014-11-06 03:18:08張傳明
      機(jī)電工程技術(shù) 2014年7期
      關(guān)鍵詞:生產(chǎn)線變頻器張力

      張傳明

      (清遠(yuǎn)市技師學(xué)院,廣東清遠(yuǎn) 511517)

      0 引言

      變頻器是從20世紀(jì)中葉發(fā)展起來的一種交流調(diào)速設(shè)備,是為了解決傳統(tǒng)的交流電動機(jī)調(diào)速困難、交變速設(shè)備結(jié)構(gòu)復(fù)雜且效率和可靠性均不盡人意的缺點而出現(xiàn)的。因其使交流電動機(jī)的調(diào)速范圍和調(diào)速性能均大為提升,交流電動機(jī)逐漸代替直流電動機(jī)出現(xiàn)在各種應(yīng)用領(lǐng)域。

      1 復(fù)塑鋼板生產(chǎn)線的工作過程原理及工藝

      復(fù)塑鋼板生產(chǎn)線是將鋼板經(jīng)過多道工序加工成各種用于防盜門及裝飾門制造的門板,它主要在鋼板表面覆上顏色、花紋各不相同的PVC塑料膜,再在門板底面涂上防銹底漆,然后按所需尺寸規(guī)格進(jìn)行裁剪,再經(jīng)沖壓模具加工壓花或直接用于平板門的制造。

      鋼板需要經(jīng)過12道工序的加工,生產(chǎn)線的工作過程(圖1):由放卷機(jī)將成卷的鋼板放卷送出,經(jīng)油漬清除池將鋼板表面的油污除凈,再進(jìn)入酸洗池進(jìn)行酸洗除污,然后進(jìn)入清洗池徹底清除板面污垢。將鋼板表面清潔處理干凈后,經(jīng)平板機(jī)將稍彎曲的鋼板進(jìn)行滾直平整,再經(jīng)加溫爐A加熱,將鋼板表面加熱烘干,然后經(jīng)膠水機(jī)對板面加涂膠水。再進(jìn)入加溫爐B,使鋼板加熱到一定的溫度,使膠水處于最佳粘合狀態(tài),經(jīng)復(fù)膜機(jī)將所需型號的PVC膜壓復(fù)、粘合在鋼板表面,再經(jīng)過保護(hù)膜壓棍在PVC膜上覆一層透明的塑料保護(hù)薄膜。然后經(jīng)底漆機(jī)對鋼板底面加涂防銹底漆,經(jīng)風(fēng)干,按所需的尺寸規(guī)格經(jīng)剪板機(jī)進(jìn)行裁剪。

      圖1 復(fù)塑鋼板生產(chǎn)線工作流程圖

      2 復(fù)塑鋼板生產(chǎn)線存在的問題

      (1)放卷機(jī)的調(diào)速問題。生產(chǎn)線工作運(yùn)行時,由于放卷機(jī)卷筒的直徑會逐漸地減小,轉(zhuǎn)速也必須相應(yīng)地加快,而放卷機(jī)的調(diào)速無法保證對鋼板的恒速輸出,當(dāng)主傳動電機(jī)(即平板機(jī))對鋼板恒速傳送時,放卷機(jī)處一直需要有人監(jiān)視控制調(diào)速,當(dāng)放卷機(jī)放出的板料速度慢于平板機(jī)時,鋼板拉得很緊,如不及時調(diào)快速度,將導(dǎo)致平板機(jī)過載運(yùn)行,嚴(yán)重時還損壞電動機(jī)。當(dāng)放卷機(jī)放出的板料速度快于平板機(jī)時,由于平板機(jī)未能及時將板料全部傳送,使鋼板堆積、彎曲變形。

      (2)后面的三臺從動電機(jī)(膠水機(jī)、復(fù)膜機(jī)、底漆機(jī))與平板機(jī)不能實現(xiàn)同步運(yùn)行。當(dāng)從動電機(jī)慢于主傳動電機(jī)時,導(dǎo)致鋼板彎曲變形,當(dāng)從動電機(jī)快于主傳動電機(jī)時,從動電機(jī)會過載運(yùn)行,嚴(yán)重時也會燒壞電機(jī)。

      因此,每臺電機(jī)都需要安排一個人進(jìn)行調(diào)速控制,從而耗費了許多人力,且工作效率很低,工人的勞動強(qiáng)度也很大。由于生產(chǎn)線不能穩(wěn)定運(yùn)行,經(jīng)常出現(xiàn)故障,導(dǎo)致廢品源源不斷。

      3 對復(fù)塑鋼板生產(chǎn)線的改造方案

      根據(jù)生產(chǎn)線的工作原理及存在問題的原因,采用三菱FR-A540矢量控制變頻器,運(yùn)用變頻器恒張力控制和同步控制的方法來解決電動機(jī)調(diào)速問題。

      (1)生產(chǎn)線各電動機(jī)的運(yùn)行與結(jié)構(gòu)分析

      生產(chǎn)線主要由五臺電機(jī)對鋼板進(jìn)行拖動傳送(圖2),A、B、C、D、E五臺電動機(jī)的功率分別為5.5 kW、7.5 kW、2.2 kW、2.2 kW、2.2 kW,B電機(jī)(平板機(jī))為主傳動電機(jī),功率最大。在生產(chǎn)線運(yùn)行過程中,主要由平板機(jī)對鋼板進(jìn)行拖動,放卷機(jī)傳送板料的速度是根據(jù)平板機(jī)對鋼板的傳送速度來確定的,而后面的膠水機(jī)、復(fù)膜機(jī)和底漆機(jī)均是被動地接受由平板機(jī)傳送過來的板料,屬于從動電機(jī)。因此,鋼板的運(yùn)行速度主要由平板機(jī)來決定。

      根據(jù)復(fù)塑鋼板生產(chǎn)線的工作原理,在運(yùn)行中,必須保持生產(chǎn)線前后的板速一致,即圖2中的V1=V2=V3=V4=V5,因此,當(dāng)平板機(jī)傳送板料的速度恒定時,要求放卷機(jī)對板料也進(jìn)行恒速輸出,后面的三臺從動電機(jī)也必須嚴(yán)格跟蹤平板機(jī)給出的板速運(yùn)行,即實行板速同步。

      圖2 生產(chǎn)線電動機(jī)拖動運(yùn)行方框圖

      (2)變頻器容量的選擇

      按照生產(chǎn)線在運(yùn)行過程中,電動機(jī)可能出現(xiàn)最大電流來選擇,一般變頻器的額定電流應(yīng)大于電動機(jī)可能出現(xiàn)的最大電流[3],即

      式(1)中:

      IMmax——電動機(jī)的最大運(yùn)行電流(A);

      IN——變頻器的額定電流(A)。

      該生產(chǎn)線放卷機(jī)的功率為5.5 kW,運(yùn)行中放卷機(jī)一般不會出現(xiàn)過載現(xiàn)象,可選5.5 kW的變頻器功率。平板機(jī)為主傳動系統(tǒng),有時可能會出現(xiàn)短暫的過載,它的工作穩(wěn)定性直接影響從動電機(jī)的工作穩(wěn)定,故需選擇比電動機(jī)大一檔的變頻器,由于平板機(jī)的功率為7.5 kW,筆者選擇一臺11 kW的變頻器對其進(jìn)行控制。三臺從動電機(jī)的過載可能性較小,但也不能完全忽略,選擇一臺7.5 kW的變頻器足夠?qū)θ_2.2 kW的電動機(jī)進(jìn)行控制。

      (3)對放卷機(jī)實施恒張力控制的方法

      1)放卷機(jī)的工作特點與要求

      生產(chǎn)線運(yùn)行時,放卷機(jī)不停地輸送板料,使卷筒的直徑D越來越小,因整個生產(chǎn)線運(yùn)行時的板速要求保持恒速運(yùn)行,即張力F必須保持恒定,故拖動系統(tǒng)應(yīng)實現(xiàn)恒張力控制(圖3)。放卷機(jī)卷筒的直徑D越來越小,故卷筒的阻轉(zhuǎn)矩T也越放越小[3],即

      式(2)中:D——放卷機(jī)卷筒的直徑;

      TL——卷筒的阻轉(zhuǎn)矩。

      由于放卷時的運(yùn)行功率將保持恒定,故負(fù)載的功率也不變,卷筒的轉(zhuǎn)速n將隨著轉(zhuǎn)矩T的減小而逐漸增高,即

      式(3)中:nL——放卷機(jī)的轉(zhuǎn)速;

      PL——恒張力運(yùn)行時負(fù)載功率。

      圖3 放卷機(jī)的恒張力控制接線圖

      2)恒張力控制的方法

      變頻器的恒張力控制(接線如圖3)主要是利用變頻器內(nèi)置的PID調(diào)節(jié)功能[2],使放卷機(jī)實現(xiàn)比較穩(wěn)定的恒張力運(yùn)行。將變頻器的PID功能預(yù)置為有效,即用RT端子代替X14作為PID控制有效端子,通過運(yùn)行時張力傳感器檢測到的信號反饋到變頻器的反饋量輸入端子4與PID目標(biāo)設(shè)定值進(jìn)行比較,得出偏差,再由變頻器根據(jù)計算的結(jié)果來改變電動機(jī)輸出的頻率,調(diào)節(jié)電動機(jī)的轉(zhuǎn)速,達(dá)到對鋼板傳送的恒張力控制。

      3)變頻器參數(shù)的設(shè)置

      根據(jù)變頻器對恒張力控制的要求,在張力控制過程中,主要由張力傳感器來檢測張力,再轉(zhuǎn)換為電流信號反饋到變頻器,因此,變頻器的部分參數(shù)的設(shè)置須通過張力傳感器的壓力值來設(shè)定。

      選量程為0~100 kg的張力傳感器,傳感器的4 mA對應(yīng)0 kg,20 mA對應(yīng)100 kg。按生產(chǎn)線運(yùn)行的要求,傳感器的目標(biāo)壓力為60 kg,傳感器的上限壓力90 kg,下限0 kg。傳感器量程與輸出電流的對應(yīng)關(guān)系(如圖4)可用直線方程y=kx+b[1]表示,當(dāng)x=100 kg時,y=20 mA,當(dāng)x=0 kg時,y=4 mA,由此解出k=0.16,b=4,因此,求得方程y=0.16x+4,將傳感器的目標(biāo)壓力及上、下限壓力值代入方程,即可求得對應(yīng)的目標(biāo)值為13.6 mA,上限值18.4 mA,下限值4 mA。

      圖4 傳感器的量程與輸出電流的對應(yīng)關(guān)系

      圖5 設(shè)定值與傳感器輸出的比例關(guān)系

      由于變頻器參數(shù)的設(shè)定值為百分?jǐn)?shù),因此須將設(shè)定值再轉(zhuǎn)換成百分?jǐn)?shù)進(jìn)行設(shè)置,設(shè)定值與傳感器輸出的比例關(guān)系(如圖5)也可用直線方程y=kx+b[1]表示,由傳感器輸出的各值,代入方程可計算得變頻器參數(shù)中PID的目標(biāo)設(shè)定值為60%,上限值90%,下限值0%。

      根據(jù)生產(chǎn)線的運(yùn)行調(diào)試,變頻器對恒張力控制的主要參數(shù)設(shè)置如表1。

      表1 恒張力控制相關(guān)參數(shù)設(shè)置

      (4)對主傳動電機(jī)與從動電機(jī)實施同步控制的方法

      1)主傳動與從動電機(jī)調(diào)速控制的特點與要求

      復(fù)塑鋼板生產(chǎn)線的工作是連續(xù)運(yùn)行的,如后面的從動電機(jī)快于主傳動電機(jī),鋼板會拉得很緊,還會導(dǎo)致從動電機(jī)過載運(yùn)行;如從動電機(jī)慢于主傳動電機(jī),則會使鋼板產(chǎn)生堆積、彎曲變形。因此,各臺電機(jī)運(yùn)送鋼板的速度必須完全相等,即須實現(xiàn)轉(zhuǎn)速同步。鋼板的運(yùn)行速度由主傳動電機(jī)(平板機(jī))來決定和調(diào)整的,膠水機(jī)、復(fù)膜機(jī)和底漆機(jī)的運(yùn)行速度必須嚴(yán)格跟蹤平板機(jī),以保持對鋼板的運(yùn)送速度前后一致,否則無法實現(xiàn)板速同步。

      2)板速與電機(jī)轉(zhuǎn)速及工作頻率的范圍

      復(fù)塑鋼板主要有0.5 mm、0.6 mm、0.8 mm、1.0 mm四種厚度規(guī)格。因板的厚度不同,所以在運(yùn)行中對板加熱的時間也不同,薄板加熱的時間短,鋼板運(yùn)行的速度較快,厚板加熱的時間比較長,鋼板的運(yùn)行速度也較慢。另外,在每次開機(jī)時,將鋼板從放卷機(jī)處逐漸引入,直到最后,并使各電動機(jī)的運(yùn)行協(xié)調(diào),屬于預(yù)備階段,此時,鋼板的運(yùn)行速度很慢,一般為3 m/min。鋼板的運(yùn)行速度VL與對應(yīng)的電動機(jī)轉(zhuǎn)速nL及工作頻率fx的值,如表2。

      表2 各板速和電動機(jī)轉(zhuǎn)速及工作頻率的對應(yīng)關(guān)系

      注:電動機(jī)編號如圖2。

      (3)同步控制的方法

      對主傳動電機(jī)與從動電機(jī)實施同步控制,由表2可以看出,由于主傳動電機(jī)與從動電機(jī)的轉(zhuǎn)速不同,故兩臺變頻器各控制電機(jī)所輸出的頻率也不同。按照同步控制的要求,變頻器與各電機(jī)的接線如圖6。

      圖6 變頻器同步控制接線圖

      由表2與圖6可以看出,根據(jù)鋼板的厚度不同以及開機(jī)引板與運(yùn)行時生產(chǎn)線的運(yùn)行速度不同,變頻器須對電動機(jī)實行多段速控制運(yùn)行,在此需用到5段速度控制。按變頻器上的高、中、低(即RH、RM、RL)三個速度選擇開關(guān)組合控制對5段速度的輸出(表3)。

      表3 板速與開關(guān)的對應(yīng)關(guān)系

      由上述圖表知,當(dāng)生產(chǎn)線開機(jī)運(yùn)行,須先將板逐步引入,此時處于預(yù)備階段,板速為3 m/min,即按第⑤段速度運(yùn)行,按下正轉(zhuǎn)STF,再接通RH和RL,便可控制主、從動電機(jī)對鋼板按3 m/min的速度同步運(yùn)行。如生產(chǎn)線加工的鋼板厚度為0.5 mm,則當(dāng)進(jìn)入正常的運(yùn)行狀態(tài)時,板速應(yīng)調(diào)到6 m/min,此時必須斷開RL,只接通RH,即執(zhí)行第①段速度。相同地,如果生產(chǎn)線加工其他厚度不同的鋼板時,只需按其相對應(yīng)的速度調(diào)節(jié)變頻器上的各開關(guān)即可實現(xiàn)板速同步穩(wěn)定運(yùn)行了。

      (4)變頻器的參數(shù)設(shè)置

      按變頻器實施同步控制的要求,由圖6可知,參數(shù)設(shè)置見表4和表5,①號變頻器控制主傳動電機(jī),②號變頻器控制三臺從動電機(jī)。

      表4 ①號變頻器的參數(shù)設(shè)置

      注:①、②兩臺變頻器的Pr.7和Pr.8號參數(shù)設(shè)定值不同,是因為兩臺變頻器所控制的電動機(jī)轉(zhuǎn)速不同,經(jīng)過實際運(yùn)行調(diào)試,在給電動機(jī)執(zhí)行加速時,主傳動電機(jī)必須比從動電機(jī)稍慢,減速時則需稍快一些。

      表5 ②號變頻器的參數(shù)設(shè)置

      4 改造后的效果分析

      復(fù)塑鋼板生產(chǎn)線經(jīng)改造后,經(jīng)過運(yùn)行調(diào)試,基本上解決了以前出現(xiàn)的系列問題。投入生產(chǎn)一年后經(jīng)統(tǒng)計,與上一年相比,廢品率降低了4%,按統(tǒng)計數(shù)據(jù)來計算,一年節(jié)約成本近十萬元。經(jīng)改造后,由于生產(chǎn)運(yùn)行很穩(wěn)定,不但節(jié)約了人力,降低了工人的勞動強(qiáng)度,勞動生產(chǎn)率提高了10%,而且,產(chǎn)品的質(zhì)量也上升了一個檔次,從而贏得了更多的客戶,擴(kuò)大了公司產(chǎn)品的市場占有率。

      [1]李方圓.變頻器自動化工程實踐[M].北京:電子工業(yè)出版社,2007.

      [2]張燕賓.SPWM變頻調(diào)速應(yīng)用技術(shù)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2012.

      [3]吳忠智,吳加林.變頻器應(yīng)用手冊[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2004.

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