韓曙東,朱曉斌,劉 瑋,孟長(zhǎng)春
(南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司,江蘇 南通 226017)
三氯化磷是重要的氯產(chǎn)品,是有機(jī)磷農(nóng)藥的基礎(chǔ)原料,主要用于生產(chǎn)亞磷酸三甲酯、亞磷酸二甲酯、亞磷酸和三氯氧磷等農(nóng)藥中間體。導(dǎo)致在氯化反應(yīng)中,偶而產(chǎn)生五氯化磷,安全處置五氯化磷是值得研究和總結(jié)的課題。
目前,國(guó)內(nèi)主要三氯化磷生產(chǎn)廠家都采用釜式氯化工藝。首次開車時(shí),氯化釜加入適量的三氯化磷作為母液和一定量的黃磷作為底磷,黃磷與氯氣在母液中反應(yīng)生成三氯化磷并放出大量熱,氯化釜中保持黃磷過(guò)量,反應(yīng)所放出的熱量一部分由三氯化磷氣化帶走,另一部分由夾套降溫水帶走,反應(yīng)溫度控制為80~90 ℃,壓力控制為2~15 kPa。氯化反應(yīng)式為:4P+6Cl2?4PCl3
在反應(yīng)過(guò)程中,由于底磷不足和三氯化磷的氧化性,三氯化磷進(jìn)一步氯化,生成呈正方形白色結(jié)晶的五氯化磷[1],反應(yīng)式為:PCl3+Cl2?PCl5
五氯化磷遇黃磷可被還原成三氯化磷,此反應(yīng)極其迅猛,并放出大量熱,極易引起著火爆炸,反應(yīng)式為:6PCl5+4P?10PCl3
裝置回流視筒中物料呈黃紅色,在處置中發(fā)生誤判,將系統(tǒng)底磷少判斷為底磷多,從而采取了停止加黃磷,繼續(xù)通氯的操作(以下稱吃底磷),生成了大量的五氯化磷。
整個(gè)過(guò)程有以下顯著特征:(1)回流液呈黃紅色;(2)氯化釜的溫度在吃底磷過(guò)程中先下降,然后不斷升高;(3)氯化釜壓力吃底磷前較高,之后快速下降到一定值后沒(méi)有太大變化;(4)塔回流量減少;(5)停車后,氯化釜內(nèi)溫度下降緩慢。五氯化磷生成過(guò)程中主要參數(shù)變化見表1。回流量反映氯化釜三氯化磷的氣化量。
處置氯化釜中五氯化磷方法,一般采用在氯化釜內(nèi)物料處于沸騰或回流液攪動(dòng)下,試探性地間歇加黃磷,將五氯化磷還原為三氯化磷。隨著氯化釜向著大型化發(fā)展,規(guī)格從2 000 L 逐步升級(jí)到10 000 L,本例中的氯化釜規(guī)格為10 000 L,有近十噸的三氯化磷被氯化成五氯化磷,五氯化磷體積占氯化釜容積2/3,相比2 000 L 的氯化釜,能量危險(xiǎn)大了近五倍。具體處置步驟如下。
表1 五氯化磷生成過(guò)程中的主要參數(shù)變化一覽表
(1)檢查DCS 歷史資料。根據(jù)氯化釜液相溫度、壓力、塔頂回流量、通氯量、加黃磷量和時(shí)間等參數(shù),初步計(jì)算出過(guò)氯時(shí)間和五氯化磷生成量。
(2)檢查主要參數(shù)儀表。對(duì)氯化釜的液相溫度和氯化釜壓力等主要參數(shù)儀表,安排儀表人員檢查確認(rèn)準(zhǔn)確度。本例中,氯化釜液相溫度停車后48 h 仍不能降至60 ℃以下,主要原因是氯化釜內(nèi)大量的固體影響了散熱效果。
(3)檢查釜內(nèi)物料情況。打開氯化釜上封頭的檢查孔,插入自制液位桿,測(cè)量釜內(nèi)五氯化磷固體的相對(duì)位置和上部三氯化磷的液位,根據(jù)有關(guān)參數(shù),換算出液相和固相的量;取適量固體樣品分析,檢測(cè)為五氯化磷,排除漏水生成亞磷酸的可能。
(4)回加適量的三氯化磷。使蒸料時(shí)系統(tǒng)有足夠的三氯化磷在氯化釜、洗磷塔和冷凝器間循環(huán),一是可以移走熱量,二是可以將洗磷塔和冷凝器中吸附的五氯化磷洗到氯化釜;另外,在回加黃磷時(shí),可以充分混合黃磷和五氯化磷,使反應(yīng)均勻進(jìn)行。但是三氯化磷過(guò)多,氣化量會(huì)增加,造成系統(tǒng)在定容狀態(tài)下壓力升高,所以,三氯化磷的回加量是關(guān)鍵,行業(yè)經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為以能覆蓋五氯化磷為限。本例根據(jù)上步測(cè)算的氯化釜內(nèi)五氯化磷晶體上三氯化磷的液位,和查詢DCS 歷史資料發(fā)現(xiàn),在吃底磷過(guò)程中有幾次試加黃磷,氯化釜的壓力都升高,但未失控,最高為10 kPa,說(shuō)明了即使在大量五氯化磷存在下,只要氯化釜內(nèi)三氯化磷適量,氯化釜壓力是可控的。這一發(fā)現(xiàn)為回加黃磷的安全性提供了有力支持,可以通過(guò)控制三氯化磷氣化量來(lái)控制還原五氯化磷反應(yīng)的壓力。根據(jù)這一結(jié)論,從DCS 歷史資料中,查詢?cè)嚰狱S磷時(shí)間的有關(guān)參數(shù),反推當(dāng)時(shí)氯化釜內(nèi)三氯化磷的量為2 t,于是回加了等量的三氯化磷。
(5)蒸料。打開氯化釜加熱蒸汽閥門,閥門開度比平時(shí)開車保溫時(shí)要小,防止沖料。由于氯化釜中物料起始溫度高,保溫到塔頂有回流,只需1 h,此時(shí),氯化釜的液相溫度為91 ℃,壓力為1.4 kPa,回流量為1.5 m3/h。保持全回流1 h 以上,確保洗磷塔和冷凝器中的五氯化磷被洗到氯化釜。在此過(guò)程,要密切關(guān)注蒸料過(guò)程中參數(shù)的變化,防止磷渣中殘余的黃磷與五氯化磷發(fā)生反應(yīng),造成跑氣事故。氯化釜的主要參數(shù)平穩(wěn)運(yùn)行1 h 以上,即可進(jìn)入加黃磷程序。
(6)加黃磷。加黃磷之前要確保近氯化釜處有切斷措施,有條件的廠家可在工程設(shè)計(jì)階段,考慮在氯化釜上安裝加黃磷切斷閥。加黃磷初期,加黃磷量以200 kg/h 為宜。由于黃磷管的保溫特殊性,黃磷管道在局部保溫不良時(shí),會(huì)使黃磷加不進(jìn)氯化釜,所以,從加黃磷操作開始到黃磷進(jìn)氯化釜會(huì)有延時(shí),處置人員要精神高度集中,當(dāng)氯化釜壓力升高和回流量變大時(shí),立即停止加黃磷,觀察壓力的上升情況,待壓力平穩(wěn)后再加磷。本例氯化釜壓力最高升至11 kPa,整個(gè)過(guò)程和DCS 歷史資料中的試加黃磷過(guò)程基本相同,共試探性間歇加黃磷3次,之后氯化釜壓力沒(méi)有太大變化,開始連續(xù)加黃磷。為了有足夠的回流量攪動(dòng)氯化釜中物料,氯化釜繼續(xù)保溫。
(7)出料。隨著反應(yīng)的進(jìn)行,五氯化磷被還原為大量的三氯化磷,氯化釜內(nèi)壓力會(huì)升高,必須及時(shí)出料,移走三氯化磷。出料量可以根據(jù)加黃磷量來(lái)確定,保持氯化釜三氯化磷液位穩(wěn)定,從而控制氯化釜內(nèi)壓力穩(wěn)定,本例控制在15 kPa 以下。
(8)通氯。在處置后期,隨著五氯化磷大部分被還原,氯化釜的溫度呈下降趨勢(shì),回流量減少,釜內(nèi)五氯化磷與黃磷的混合效果降低。為防止局部反應(yīng)不完全,造成未反應(yīng)的黃磷積聚,當(dāng)再次與五氯化磷接觸時(shí),發(fā)生劇烈反應(yīng),本例開始通氯來(lái)增加混合效果,氯氣流量控制為70 m3/h 以內(nèi),2 h 后,氯化釜液相溫度下降到81.5 ℃。
(9)終點(diǎn)判斷。方法一,逐步將通氯量提高到正常反應(yīng)時(shí)的值,觀察氯化釜壓力和溫度,接近正常值,可確認(rèn)處置結(jié)束。方法二,停止加黃磷,觀察氯化釜壓力、溫度和回流量無(wú)變化時(shí),可確認(rèn)處置結(jié)束。
大量五氯化磷的處置,雖然能量危險(xiǎn)大,但是整個(gè)處置過(guò)程沒(méi)有發(fā)生超壓、爆炸和燃燒等危險(xiǎn)事件,值得總結(jié),以供同行參考。在發(fā)現(xiàn)生成大量五氯化磷時(shí),可以根據(jù)實(shí)際情況來(lái)制定處置方案,但必須注意以下幾點(diǎn):(1)通過(guò)檢查歷史資料、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量等方法,準(zhǔn)確計(jì)算氯化釜中三氯化磷和五氯化磷的存量;(2)確認(rèn)儀表的準(zhǔn)確性;(3)回加三氯化磷的量,以回加后三氯化磷與五氯化磷質(zhì)量比為1∶5為宜;(4)蒸料全回流時(shí)間不少于1 h;(5)必須有加黃磷調(diào)節(jié)和切斷措施;(6)在加黃磷期間,氯化釜內(nèi)必須有攪動(dòng)措施;(7)初期加黃磷應(yīng)試探性間歇加入;(8)以10 000 L 的釜為例,加黃磷流量不宜超過(guò)200 kg/h;(9)及時(shí)移走還原五氯化磷生成的三氯化磷。
[1]李華光.三氯化磷的安全技術(shù).化工安全與環(huán)境,2009,(25):16-17.