萬(wàn) 躍,晏海能
(江蘇淮陰發(fā)電有限責(zé)任公司,江蘇淮安 223002)
江蘇淮陰發(fā)電有限公司3 號(hào)汽輪機(jī)為哈汽C300/N330-16.7/538/538 產(chǎn)品,型式為亞臨界一次中間再熱、單軸、高中壓合缸、雙缸雙排汽、抽汽凝汽式汽輪機(jī)。3 號(hào)汽輪發(fā)電機(jī)組于2008年4 月15 日投產(chǎn),適逢煤碳價(jià)格快速上漲,發(fā)電的燃料成本已超出上網(wǎng)電價(jià),因此江蘇淮陰發(fā)電有限公司加大了節(jié)能降耗的措施。加強(qiáng)燃料管理,積極爭(zhēng)取計(jì)劃煤,加強(qiáng)入廠煤的采、制、化管理,減少煤碳損耗;積極發(fā)展供熱,對(duì)300 MW機(jī)組,每供10 t/h 汽,煤耗能降低約1 g/(kW·h)以上。3號(hào)機(jī)從設(shè)計(jì)時(shí)就選用供熱機(jī)組,在四抽壓力偏低不能滿足用戶要求時(shí),積極增加蒸汽流量,經(jīng)減溫減壓后供熱,以提高供熱量。深入挖潛,節(jié)能降耗,提高機(jī)組的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性[1]。
汽輪機(jī)缸體上及蒸汽管道上配備有疏水管道及氣動(dòng)閥門,按疏水管道內(nèi)的壓力等將疏水管道分別連接到高壓、次高壓、中壓和低壓疏水集管,各疏水集管經(jīng)疏水?dāng)U容器與凝汽器相連。在機(jī)組啟、停過(guò)程中,氣動(dòng)閥門打開,以及時(shí)排放汽輪機(jī)及管道內(nèi)蒸汽凝結(jié)成的水,確保機(jī)組安全運(yùn)行,機(jī)組正常運(yùn)行期間,氣動(dòng)閥門關(guān)閉。由于在啟、停過(guò)程中,疏水氣動(dòng)閥門的密封面一直被汽、水混合物沖刷,使閥門密封面受損,同時(shí)在正常運(yùn)行過(guò)程中,疏水氣動(dòng)閥門承受著極大的差壓,如汽機(jī)主蒸汽管道上的疏水氣動(dòng)閥門,差壓達(dá)16.8 MPa 左右(閥前蒸汽壓力可達(dá)16.7 MPa,閥后與真空狀態(tài)的凝汽器相連),因而氣動(dòng)閥門稍有不嚴(yán),蒸汽就會(huì)泄漏。
3 號(hào)機(jī)投產(chǎn)之初就發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)一些疏水系統(tǒng)存在內(nèi)漏現(xiàn)象。據(jù)統(tǒng)計(jì),3 號(hào)汽輪機(jī)各疏水集管溫度都較高,內(nèi)漏嚴(yán)重的溫度高達(dá)356℃。通過(guò)疏水系統(tǒng)內(nèi)漏的蒸汽不經(jīng)汽輪機(jī)作功,而且直接排入凝汽器,增加了凝汽器的熱負(fù)荷,降低了機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。經(jīng)試驗(yàn),機(jī)組純凝狀況下供電煤耗達(dá)345 g/(kW·h)左右。因此解決這些閥門的內(nèi)漏非常必要。
(1)疏水系統(tǒng)設(shè)置的目的是及時(shí)排走系統(tǒng)內(nèi)部的積水,提高機(jī)組安全性,因此疏水系統(tǒng)優(yōu)化不得影響機(jī)組的安全性。
(2)在充分考慮安全的前提高下,部分疏水能取消的則取消。
(3)將壓力等級(jí)相同的兩路或兩路以上的疏水合并成一路,共用一只氣動(dòng)閥門,此時(shí)即使氣動(dòng)閥門仍然內(nèi)漏,但與兩路相比,漏量可明顯減少,達(dá)到了提高經(jīng)濟(jì)性的目的。
(4)在疏水氣動(dòng)閥門前加裝手動(dòng)閥。為防止在運(yùn)行過(guò)程中,氣動(dòng)閥門內(nèi)漏嚴(yán)重,可關(guān)閉手動(dòng)閥,減少漏汽量,提高經(jīng)濟(jì)性。
(1)疏水管道合并,在母管上增加了疏水電動(dòng)閥和手動(dòng)閥。主要有一抽、二抽及三抽、四抽至除氧器及小機(jī)五抽、六抽電逆止閥后疏水與電動(dòng)閥前疏水合并成為一路,排本體疏水?dāng)U容器,疏水電動(dòng)閥前加裝手動(dòng)閥門。
(2)取消多余的疏水閥及管道系統(tǒng)。主要有1 號(hào)、2 號(hào)、3 號(hào)高加危急疏水管、5 號(hào)、6 號(hào)、7 號(hào)、8 號(hào)低加危急疏水管上的所有排地溝放水閥。6 號(hào)低加至7 號(hào)低加疏水管上的放空氣閥及排地溝放水閥。7 號(hào)低加至8號(hào)低加疏水管上的放空氣閥及排地溝放水閥。
(3)將軸封溢流氣動(dòng)閥前增加一路排汽管到8 號(hào)低,將軸封溢流汽引到8 號(hào)低加,以進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)。
疏水系統(tǒng)優(yōu)化后,汽輪機(jī)疏水系統(tǒng)的內(nèi)漏現(xiàn)象有明顯好轉(zhuǎn),各疏水集管的溫度均不超過(guò)80℃。因無(wú)法測(cè)得疏水閥門泄漏量,也就不能按泄漏量直接計(jì)算其對(duì)機(jī)組經(jīng)濟(jì)性的影響。因此利用比較疏水系統(tǒng)優(yōu)化前后的汽耗和熱耗來(lái)進(jìn)行比較。
優(yōu)化前、優(yōu)化后的部分參數(shù)如表1、表2 所示。通過(guò)比較,可發(fā)現(xiàn)優(yōu)化后機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性有明顯提高。
雖然汽耗比較不能作為定量計(jì)算的依據(jù),但定性比較則簡(jiǎn)潔明了,適合生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行初步的比較。為了簡(jiǎn)單地對(duì)疏水系統(tǒng)優(yōu)化的效果進(jìn)行比較,可以計(jì)算優(yōu)化前后的汽耗率進(jìn)行比較。比較時(shí)選取表1、表2 中的平均值。
優(yōu)化前的汽耗率:
優(yōu)化后的汽耗率:
汽耗率下降了:
優(yōu)化后汽機(jī)的效率提高:
扣除真空對(duì)汽耗的影響。小修后因循環(huán)水溫度下降,排汽溫度下降了3.17℃,排汽溫度37.21℃對(duì)應(yīng)的排汽壓力為6.35 kPa,34.04℃對(duì)應(yīng)的排汽壓力為5.33 kPa,按哈汽廠提供的修正曲線,可將機(jī)組效率提高1%。因此扣除真空對(duì)汽耗的影響,疏水系統(tǒng)優(yōu)化可使汽輪機(jī)的效率提高值為2.99%-1%=1.99%
由上可見,雖然優(yōu)化后四抽供熱及熱再供熱的流量上升了4.75 t/h,但汽輪機(jī)汽耗明顯降低,機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性有了明顯的提高。
2.2.1 計(jì)算及修正方法
以實(shí)測(cè)省煤器入口主給水流量為依據(jù),再計(jì)入減溫水、不明泄漏量等輔助流量,求得主蒸汽流量、再熱蒸汽流量等。
軸封各段漏汽流量、高壓門桿各段漏汽流量以設(shè)計(jì)值為基礎(chǔ),按照試驗(yàn)主蒸汽流量和設(shè)計(jì)主蒸汽流量的比例進(jìn)行折算。
1 號(hào)高加熱平衡:
2 號(hào)高加熱平衡:
3 號(hào)高加熱平衡:
除氧器熱平衡:
利用正常業(yè)務(wù)的非正常組合實(shí)施欺詐目前已成為業(yè)界普遍存在的痛點(diǎn),如何在第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)黑客的可疑行為避免造成經(jīng)濟(jì)損失成為越來(lái)越重要的研究方向。本文基于交易序列利用馬爾科夫、概率后綴樹等機(jī)器學(xué)習(xí)算法,通過(guò)對(duì)交易日志數(shù)據(jù)的訓(xùn)練,形成正常交易序列和異常交易序列特征模型,在黑客欺詐攻擊成功前及時(shí)發(fā)現(xiàn)惡意試探行為,并進(jìn)行預(yù)警和處置,避免完整欺詐模式的形成,可以有效防止未知復(fù)雜欺詐攻擊事件的發(fā)生和蔓延。
除氧器流量平衡:
給水流量:
式(1—6)中:Ggs為通過(guò)高壓加熱器的給水流量,t/h;Gjq為加熱器進(jìn)汽流量,t/h;Gjs,Gcs為加熱器進(jìn)、出口水流量,t/h;hjs,hcs為加熱器進(jìn)、出口水焓,kJ/kg;hjq,hss為加熱器進(jìn)汽、疏水焓,kJ/kg;下標(biāo)中1,2,3,4 分別為1~3 號(hào)高加及除氧器;Gcd為除氧器水位變化當(dāng)量流量,t/h,水位下降為正;Gfq為除氧器放汽量,t/h;hfq為除氧器放汽量的焓值,kJ/kg;Ggj,Gzj為過(guò)熱減溫水及再熱減溫水流量,t/h;Gbm為漏入給水泵的密封水量,t/h。
表1 疏水系統(tǒng)優(yōu)化前參數(shù)
表2 疏水系統(tǒng)優(yōu)化后參數(shù)
式(1—6)中有Ggs,Gjp1,Gjp2,Gjp3,Gjp4,Gcs4共6個(gè)未知數(shù),可以聯(lián)立求解得到給水流量與各加熱器進(jìn)汽流量。
主蒸汽流量:
式(7)中:Gzq為主蒸汽流量,t/h;Gqbd為汽包水位變化當(dāng)量流量,t/h,水位下降為正;Glm為鍋爐側(cè)明漏量,t/h;Gbm為系統(tǒng)不明漏量計(jì)入鍋爐的部分,t/h。
式(8)中:Glz為高壓缸排汽流量,t/h;GA2為高壓門桿一檔漏汽至再熱管道流量,t/h;GB為高壓門桿二檔漏汽流量,t/h;GE為高壓缸軸封漏入中壓缸流量,t/h;GN,GM為高壓缸后軸封及平衡盤漏汽量,t/h。
再熱蒸汽流量:
式(9)中:Gzr為熱再熱蒸汽流量,t/h。
熱耗率:
式(10)中:HR為熱耗率,kJ/(kW·h);hX為對(duì)應(yīng)各流量的焓值,kJ/kg;P為發(fā)電機(jī)功率,MW。
2.2.2 計(jì)算結(jié)果
以優(yōu)化前工況6 熱耗計(jì)算為例,經(jīng)過(guò)計(jì)算,熱耗為8 623.8 kJ/(kW·h)。疏水系統(tǒng)優(yōu)化后,以優(yōu)化后工況2熱耗計(jì)算為例,經(jīng)過(guò)計(jì)算,熱耗為8 394.2 kJ/(kW·h)。疏水系統(tǒng)優(yōu)化后,汽機(jī)效率提高(8 623.8-8 394.2)/8 623.8=2.66%。
如前所述,真空對(duì)熱耗的影響,按哈汽廠提供的修正曲線,可將機(jī)組效率提高1%。因此3 號(hào)機(jī)疏水系統(tǒng)優(yōu)化使機(jī)組的效率提高了2.66%-1%=1.66%。按檢修前機(jī)組的供電煤耗332.4 g/(kW·h)計(jì)算,疏水系統(tǒng)優(yōu)化使機(jī)組的供電煤耗下降值為332.4×1.66%=5.5 g/(kW·h)。按330 MW 機(jī)組年發(fā)電20 億kW·h 電計(jì)算,可節(jié)標(biāo)煤1.1 萬(wàn)t,按標(biāo)煤價(jià)1150 元計(jì)算,全年節(jié)約1265 萬(wàn)元。
2.2.3 環(huán)境效益
由上所述,該項(xiàng)目年節(jié)約標(biāo)煤1.1 萬(wàn)t,按全年平均原煤熱值19 254 kJ/kg、平均收到基硫份0.8%計(jì)算,全年可減排SO2為1.1×7000/4600× 0.8%× 64/32×10 000=267 t,環(huán)境效益顯著[2,3]。
汽輪機(jī)疏水系統(tǒng)內(nèi)漏是運(yùn)行中普遍存在的現(xiàn)象,由于疏水閥前后差壓較大,對(duì)閥門沖刷較嚴(yán)重,而且現(xiàn)代大型機(jī)組啟停費(fèi)用較高,難以因疏水閥門內(nèi)漏而立即停機(jī)檢修,因而造成疏水系統(tǒng)內(nèi)漏現(xiàn)象比較普遍,通過(guò)疏水系統(tǒng)優(yōu)化可顯著減少漏量,以達(dá)到節(jié)能的效果。
[1]ASMEPTC6—2004,汽輪機(jī)熱力性能考核試驗(yàn)規(guī)程[S].
[2]劉 凱.汽輪機(jī)性能試驗(yàn)不確定度分析方法的探討[J].江蘇電機(jī)工程,2007,26(4):1-5.
[3]錢宇峰.某600 MW 機(jī)組低壓加熱器疏水不暢原因分析及處理[J].江蘇電機(jī)工程,2012,31(1):72-74.