孫金福,牟桂梅
(秦皇島首鋼長(zhǎng)白機(jī)械有限責(zé)任公司,河北 秦皇島 066311)
由于高速線材托輥的使用環(huán)境惡劣,輥?zhàn)訅勖鼧O低,平均壽命不超過6天,嚴(yán)重影響生產(chǎn)效率和產(chǎn)品合格率。為此通過表面復(fù)合涂層技術(shù),大幅度提高了輥?zhàn)拥氖褂脡勖?/p>
導(dǎo)衛(wèi)上分布有磨粒磨損形成的犁溝,是由軋件在高溫軋制時(shí)表面脆性氧化皮形成的磨粒對(duì)導(dǎo)衛(wèi)犁削所致。另外如導(dǎo)衛(wèi)的抗氧化性不好也會(huì)導(dǎo)致氧化脫落而加速磨損,使導(dǎo)衛(wèi)精度超差而失效。
導(dǎo)衛(wèi)輥粘鋼失效主要是由于導(dǎo)衛(wèi)輥材料硬度低,導(dǎo)衛(wèi)輥工作面加工粗糙及安裝精度不高而引起導(dǎo)衛(wèi)輥在工作中局部受力過大,使氧化物粘著于導(dǎo)衛(wèi)的工作面而失效。這主要是由于導(dǎo)衛(wèi)輥硬度較低,特別是紅硬性較低所致。
導(dǎo)衛(wèi)輥被拉削形成很深的溝槽,并在導(dǎo)衛(wèi)輥的軋材導(dǎo)入段與工作直線交界處發(fā)生嚴(yán)重的粘鋼現(xiàn)象,從而形成一條貫穿于輥?zhàn)佣嗣娴牧鸭y。其主要原因是冷卻不良導(dǎo)致導(dǎo)衛(wèi)軸承燒毀,進(jìn)而使導(dǎo)衛(wèi)輥不能正常高速運(yùn)轉(zhuǎn),軋材在固定位置拉削導(dǎo)衛(wèi)輥,形成溝槽報(bào)廢。
導(dǎo)衛(wèi)輥在運(yùn)行過程中產(chǎn)生熱應(yīng)力,導(dǎo)致輥?zhàn)映霈F(xiàn)疲勞裂紋及熱裂紋,并向心部擴(kuò)散,導(dǎo)致表層剝落、導(dǎo)衛(wèi)輥破裂而失效。
(1)提高輥?zhàn)颖砻嬗捕纫蕴岣咻佔(zhàn)拥哪湍バ浴?/p>
(2)提高輥?zhàn)拥目寡趸芰?,減少氧化物的產(chǎn)生,降低磨粒磨損。
(1)提高導(dǎo)衛(wèi)輥工作面硬度,避免粘鋼現(xiàn)象的產(chǎn)生。
(2)提高導(dǎo)衛(wèi)輥工作面的加工精度,保持其表面光潔。
(3)提高導(dǎo)衛(wèi)輥安裝精度,使之不傾斜,保證輥?zhàn)邮芰鶆颉?/p>
(1)提高輥?zhàn)硬馁|(zhì)的機(jī)械性能、抗熱疲勞性能,防止裂紋的延伸。
(2)提高導(dǎo)衛(wèi)輥的冷卻力度,延緩裂紋的產(chǎn)生,延長(zhǎng)導(dǎo)衛(wèi)輥的使用壽命。
傳統(tǒng)托輥使用的材料有T7、T8、合金材料Cr16Ni3、Cr12MoV及鎳鉻合金奧氏體鋼等。對(duì)這些材料的耐磨性進(jìn)行比較,其順序?yàn)門7(T8)<Cr16Ni3<Cr12MoV<鎳鉻合金,然而經(jīng)實(shí)踐證明,即使是耐磨性能最好的鎳鉻合金也無法滿足要求。
根據(jù)前面對(duì)托輥磨損的分析可知,托輥材料必須具備良好的耐磨性、較高的硬度及較好的綜合機(jī)械性能,同時(shí)必須具備良好的紅硬性。實(shí)踐表明,單一材質(zhì)的托輥難以滿足要求。為此,最終選定復(fù)合材料:基體為45、40Cr等,表面材料成分見表1,并通過熱處理使合金材料與基體形成冶金結(jié)合。
表1 托輥表面合金的化學(xué)成分 %
表面合金材料涂敷到托輥基體后需進(jìn)行熱處理,其熱處理工藝曲線見圖1。
圖1 熱處理工藝曲線
熱處理后,表面合金材料與基體形成牢固的冶金結(jié)合,在高溫1 120℃下保持40min,使表面的富集元素N4i、Cr等向基體擴(kuò)散,而基體的元素Fe向涂層擴(kuò)散,形成一個(gè)過渡區(qū)。過渡區(qū)化學(xué)成分如表2所示。
表2 過渡區(qū)的化學(xué)成分
涂層形成后,還需對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行最終熱處理。其工藝曲線見圖2。
圖2 最終熱處理工藝曲線
這樣,在有一定強(qiáng)度的基體上,形成了1層3~5mm的耐磨、耐蝕涂層,解決了托輥壽命問題。
采用復(fù)合材料制造的托輥已先后在首鋼、宣鋼、包鋼、湘鋼等進(jìn)行裝機(jī)試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果顯示優(yōu)點(diǎn)如下。
壽命顯著提高,采用復(fù)合材料后,平均壽命可達(dá)25d,試驗(yàn)結(jié)果見表3、4。
表3 復(fù)合材料托輥鋼廠跟蹤表
表4 首鋼二線材立活套輥
輥?zhàn)幽p均勻,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),提高了線材生產(chǎn)的質(zhì)量。
復(fù)合材料輥?zhàn)拥膽?yīng)用,減少了停機(jī)換輥的次數(shù),提高了生產(chǎn)率,降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。
輥?zhàn)訅勖岣?,降低了線材的生產(chǎn)成本。
[1]胡傳沂,宋幼慧.涂層技術(shù)原理及應(yīng)用[M].化學(xué)工業(yè)出版社,2000.
[2]徐濱士.表面工程與維修[M].機(jī)械工業(yè)出版計(jì),1996.