田華峰(蘭州石化維達(dá)公司 甘肅 蘭州 730060)
高壓氨泵【1】是斯納姆氨汽提法尿素裝置的關(guān)鍵設(shè)備之一,由意大利新比隆公司設(shè)計(jì)制造,由2950 r/mi n的電機(jī)驅(qū)動(dòng),用一級(jí)變速器將泵轉(zhuǎn)速升至7500 r/mi n。該泵為單缸、二段共10級(jí)葉輪,每段5級(jí)的離心式中速泵,為減小軸向力兩端葉輪對(duì)稱(chēng)安裝。泵體分為內(nèi)外缸,內(nèi)缸水平剖分式,外缸為筒形,檢修時(shí)轉(zhuǎn)子連同內(nèi)缸從泵體的非驅(qū)端抽出。徑向軸承為可傾瓦軸承,止推軸承為金絲伯雷軸承。
蘭州石化化肥廠尿素裝置共有兩臺(tái)高壓氨泵(P101A/B,生產(chǎn)時(shí)一開(kāi)一備),從2011年以來(lái)多次發(fā)現(xiàn)P101B泵在運(yùn)行時(shí)驅(qū)動(dòng)側(cè)振動(dòng)偏高,并造成連鎖停車(chē),而非驅(qū)側(cè)振動(dòng)值正常。
2 013年3月尿素裝置開(kāi)車(chē)后發(fā)現(xiàn)P101B泵驅(qū)動(dòng)側(cè)振動(dòng)值高達(dá) 60 μ m(標(biāo)準(zhǔn)值 55μ m),然后迅速升高至 116 μ m(跳車(chē)值108 μ m),最終導(dǎo)致連鎖停車(chē),故對(duì)其進(jìn)行了解體檢修及故障分析。
1.轉(zhuǎn)子動(dòng)不平衡
該泵的一階臨界轉(zhuǎn)速nc1=10800 r/mi n,正常工作轉(zhuǎn)速n=7500 r/mi n,由n<0.75nc1=8100 r/mi n,故確定該轉(zhuǎn)子為剛性轉(zhuǎn)子【2】。計(jì)算剛性轉(zhuǎn)子的允許不平衡量:
式中:mper—轉(zhuǎn)子允許不平衡量,g;
M—轉(zhuǎn)子質(zhì)量,k g;該轉(zhuǎn)子質(zhì)量為126 k g;
G—轉(zhuǎn)子的不平衡精度等級(jí),g·mm/k g;根據(jù)G B/T 9239.1-2006推薦汽輪機(jī)壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子的平衡精度作參考,取該泵的平衡精度為2.5;
r—轉(zhuǎn)子的校正半徑,mm;葉輪半徑為109 mm;
n—轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速,r/mi n;轉(zhuǎn)速為7500 r/mi n。
計(jì)算高壓氨泵的轉(zhuǎn)子允許動(dòng)不平衡量:
由于條件限制該轉(zhuǎn)子做動(dòng)平衡時(shí)轉(zhuǎn)速為900 r/mi n,只有實(shí)際轉(zhuǎn)速的1/8,即轉(zhuǎn)子的允許不平衡量為:mper=3.68×1/8=0.46 g。
對(duì)轉(zhuǎn)子作低速動(dòng)平衡其不平衡量為0.583 g,超出技術(shù)要求的0.46 g,故引起該泵運(yùn)行振動(dòng)的原因有轉(zhuǎn)子動(dòng)不平衡。
2.轉(zhuǎn)子直線度誤差
在以往檢修中對(duì)該泵軸直線度進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)該泵軸直線度誤差較大,在此次檢修中其直線度誤差D3處為0.15mm(校正前),超出技術(shù)要求的0.05mm。
轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)示意圖
3.軸承間隙及瓦背過(guò)盈量的檢查
該泵的徑向軸承由5塊可傾瓦組成,軸瓦在安裝時(shí)要求瓦背具有一定的過(guò)盈量,為防止設(shè)備在運(yùn)行過(guò)程中由于轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)引起瓦塊基環(huán)座與軸承座發(fā)生相對(duì)位移。
用壓鉛法測(cè)軸承徑向間隙,泵軸直徑為60 mm,根據(jù)技術(shù)要求軸承間隙λ=0.80-0.12 mm,【λ=(1.4-2)d‰】。在檢修中測(cè)得驅(qū)動(dòng)側(cè)、非驅(qū)側(cè)軸承間隙分別為0.11mm、0.10 mm均符合要求。
4.其他原因
(1)轉(zhuǎn)子不對(duì)中
該泵檢修時(shí)由技術(shù)精湛,專(zhuān)業(yè)知識(shí)強(qiáng)的人員負(fù)責(zé)。找正時(shí)采用雙表找正,找正數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)核實(shí)確認(rèn)符合技術(shù)要求后才交工,故可排除對(duì)中不良的因素。
(2)產(chǎn)生氣蝕
經(jīng)P105泵輸送來(lái)的液氨進(jìn)入該泵,且該泵在設(shè)計(jì)安裝時(shí)已考慮氣蝕余量。該泵的入口濾網(wǎng)也做到了定期清理更換,清理時(shí)也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,故可排除發(fā)生氣蝕。
通過(guò)分析發(fā)現(xiàn)引起該泵振動(dòng)的主要原因有:
1.轉(zhuǎn)子存在動(dòng)不平衡;
馬國(guó)平道:“我何嘗不是如此?每當(dāng)看到她們嬌柔的身影,奔跑在殘酷的戰(zhàn)場(chǎng)上,我除了由衷感佩外,感受更多的則是擔(dān)心,在我的潛意識(shí)里,打仗廝殺應(yīng)該是我們爺們的事。”
2.泵軸直線度誤差超標(biāo);
3.轉(zhuǎn)子不在水平位置及徑向中心位置。
針對(duì)以上故障進(jìn)行相應(yīng)處理
1.該轉(zhuǎn)子蘭州石化公司采用900 r/mi n低速動(dòng)平衡,用去重法調(diào)整其平衡,同時(shí)改變以往不裝靠背輪找平衡的方案,最終使其滿足動(dòng)平衡要求(不大于0.23 g)。
2.泵軸直線度誤差超標(biāo),一般用機(jī)械校正法。在校直泵軸時(shí),采用壓力機(jī)將凸點(diǎn)向下加壓,最終將其泵軸的直線度誤差調(diào)整到0.05mm,(技術(shù)要求0.05mm)。
3.調(diào)整兩側(cè)軸承箱體,使轉(zhuǎn)子處于水平位置及徑向中心位置。
(1)拆下軸承上箱體,取出上、下瓦。
(2)將百分表架固定在軸承下箱體上,使百分表測(cè)頭與軸的最高點(diǎn)垂直接觸,壓入量為1~2 mm,轉(zhuǎn)動(dòng)表盤(pán)使大針對(duì)準(zhǔn)“0”位。通過(guò)抬軸讀取百分表數(shù)值變化,測(cè)量轉(zhuǎn)子的總抬量為0.56 mm。
(3)取下表架,裝好下瓦,同上測(cè)得轉(zhuǎn)子非驅(qū)側(cè)、驅(qū)動(dòng)側(cè)上抬量分別為0.30 mm、0.46 mm,判定轉(zhuǎn)子不在水平位置。
(4)調(diào)整驅(qū)動(dòng)側(cè)轉(zhuǎn)子上抬量
將兩塊百分表架在泵體上,指針垂直接觸下箱體上表面,壓入量為1~2 mm,調(diào)整百分表到“0”,稍松開(kāi)驅(qū)動(dòng)側(cè)軸承下箱體的固定螺栓,將軸承下箱體上抬0.16 mm(兩塊表的刻度變化要相同),將其調(diào)整到技術(shù)要求范圍內(nèi),保證轉(zhuǎn)子處于水平位置及徑向中心位置,把緊軸承座上所有緊固螺栓。
經(jīng)以上的分析及處理,該泵運(yùn)行情況良好,其振動(dòng)值較檢修前有了明顯的下降,驅(qū)動(dòng)側(cè)和非驅(qū)側(cè)振動(dòng)值均在35μ m左右,且比較平穩(wěn)。
針對(duì)該泵提出以下幾點(diǎn)建議:
1.定期清洗泵的入口液氨過(guò)濾網(wǎng)、干氣密封氣濾網(wǎng)、潤(rùn)滑油過(guò)濾網(wǎng),確保潤(rùn)滑油及密封氣的質(zhì)量,保證設(shè)備良好的運(yùn)行環(huán)境;
2.加強(qiáng)操作人員的培訓(xùn)學(xué)習(xí),嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作,穩(wěn)定工藝操作,減少開(kāi)停車(chē)次數(shù);
3.加強(qiáng)檢維修人員的業(yè)務(wù)技能、提高責(zé)任心,按時(shí)定期巡檢,保證設(shè)備的長(zhǎng)周期運(yùn)行。
[1]蘭州石化公司 P101泵隨機(jī)圖紙及技術(shù)資料.
[2]GB/T 9239.1-2006.機(jī)械振動(dòng)恒態(tài)(剛性)轉(zhuǎn)子平衡品質(zhì)要求【S】.
[3]蘭州石化公司 P101高壓氨泵指導(dǎo)手冊(cè) 1996.