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      連鑄機扇形段框架漏水修復(fù)工藝及實踐

      2014-12-22 06:20:26王運方
      河南冶金 2014年4期
      關(guān)鍵詞:水孔油孔水道

      王運方

      (安陽鋼鐵股份有限公司)

      0 前言

      連鑄機是煉鋼生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備,作為連鑄機核心的扇形段,由于工況條件惡劣,其結(jié)構(gòu)設(shè)計以及使用性能直接影響著連鑄生產(chǎn)的穩(wěn)定和產(chǎn)品的質(zhì)量[1]。扇形段故障率較高時,尤其是扇形段框架漏水導(dǎo)致扇形段在線使用壽命縮短,會嚴重制約煉鋼生產(chǎn)的正常運行,不僅降低作業(yè)率,而且由于連鑄機備件的燒損、軟水的大量消耗等造成生產(chǎn)成本提高。為此,結(jié)合安鋼2#、3#連鑄機扇形段框架的原設(shè)計特點,經(jīng)過摸索和實踐,找出一種解決框架漏水的簡便、實用的修復(fù)工藝,該修復(fù)工藝優(yōu)化了原設(shè)計結(jié)構(gòu),可操作性強、穩(wěn)定性高,實施成本低,經(jīng)濟效益顯著。

      1 概況

      安鋼2#、3#連鑄機為直弧形連鑄機,連鑄機的扇形段——即鑄坯導(dǎo)向段由彎曲段、弧形段、矯直段、水平段組成[2]。鑄坯導(dǎo)向段沿拉坯方向,自上而下分布著不同輥徑的夾送輥,夾送輥對鑄坯起著夾送和依托作用。彎曲段位于連鑄機的最上部,依次向下是弧形段,矯直段和水平段;這些夾送輥的軸承冷卻和輥子冷卻采用閉路水冷系統(tǒng)實現(xiàn),其中一部分水冷通道是在扇形段框架本體結(jié)構(gòu)中,這部分水道(又叫水箱)為碳鋼Q235 焊接結(jié)構(gòu)。

      對于連鑄機扇形段的工藝特性來說,扇形段框架結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理,修復(fù)工藝不成熟,就會導(dǎo)致漏水等設(shè)備故障,這些故障直接或者間接影響連鑄機生產(chǎn),設(shè)備表現(xiàn)為扇形段事故下線。2011年下線故障原因進行統(tǒng)計分析見表1。

      表1 2011年2#、3#連鑄機扇形段下線統(tǒng)計

      由表1 可以看出,由于扇形段框架漏水損壞導(dǎo)致的扇形段故障的比例高達55.882%,超過了其它所有故障的比率,是影響扇形段在線使用壽命的首要原因。扇形段框架的設(shè)計壽命一般為5 ~6年,因為框架上水道的銹蝕漏水,2#、3#連鑄機實際使用壽命不足兩年,嚴重影響了連鑄機的正常生產(chǎn)。

      2 扇形段框架漏水原因和修復(fù)難點分析

      2.1 結(jié)構(gòu)設(shè)計和材質(zhì)選型不合理

      1)原設(shè)計水道位于扇形段框架支撐梁的側(cè)面,是支撐梁的一部分,不僅傳輸冷卻水,在結(jié)構(gòu)上還承載者輥子軸承座的一部分支撐力以及拉坯力,軸承座必然存在微量的彈性變形;這種彈性變形又直接作用于水道與軸承座的連接部位,又由于原設(shè)計中沒有適應(yīng)熱膨脹的環(huán)節(jié),造成水道的焊接部位,特別是軸承座與水道連接部位,受到較大的復(fù)合交變應(yīng)力集中產(chǎn)生應(yīng)變,如此反復(fù)作用就導(dǎo)致了扇形段框架的水道撕裂性損壞,造成漏水。

      2)焊接質(zhì)量達不到要求。輥子軸承座底座與扇形段框架水道的結(jié)合方式設(shè)計為:疊加并肩焊接的Q235B 的扁鋼彎制水道,這種水道的結(jié)構(gòu)特點(即水封性能)要求框架與水道焊接量大,且焊接件間材質(zhì)的差異,造成了水道生產(chǎn)的焊接工藝技術(shù)性要求較高。而實際的焊接質(zhì)量多數(shù)達不到設(shè)計要求。

      3)水道材質(zhì)影響。對漏水水道的材質(zhì)進行化驗,發(fā)現(xiàn)部分框架使用的材質(zhì)含雜質(zhì),特別是S 的含量較高,使得水道使用過程中的熱脆性增加,這就加劇了水道的銹蝕和損壞。

      2.2 修復(fù)框架工藝不能滿足使用要求

      1)傳統(tǒng)的修復(fù)工藝為直接在原位置更換為新的碳鋼管路,扇形段框架軸承座支座的水路,原設(shè)計為材質(zhì)為Q235B,使用中經(jīng)高溫、高壓的水蒸氣環(huán)境,易發(fā)生氧化銹蝕、磨損、精度下降,易出現(xiàn)滲漏現(xiàn)象[2]。直接更換存在焊接應(yīng)力集中,在使用后,水道外部高溫輻射的環(huán)境影響,扇形段框架的壽命仍然不能大幅度提高。水路結(jié)構(gòu)通常主要有兩種:一種是在扇形段框架軸承座正下方采用多段、多管制作水箱方式,焊接安裝合為一體且均在框架上一體完成,缺點是:焊接接口多、工作量大,因設(shè)備空間狹小,焊接質(zhì)量不易保證,一旦局部出現(xiàn)滲漏質(zhì)量問題,則需扇形段框架水道整體拆解,重新制作水道,導(dǎo)致扇形段設(shè)備壽命較短;另一種是在扇形段框架軸承座正下方采用單段、分體水箱、側(cè)方軸承座鉆孔通水制作方式,采用焊接、安裝分體完成,避免了因設(shè)備空間狹小、不銹鋼焊接質(zhì)量不易保證的缺點,但堵焊的軸承座正下方原水孔一但出現(xiàn)滲漏質(zhì)量問題,需重新整體拆解后修補。而目前影響和制約生產(chǎn)順行和長壽的主要因素是由于扇形段框架設(shè)備的修復(fù)工藝(主要指更換水道)不盡相同,一旦局部出現(xiàn)的質(zhì)量問題即會因設(shè)備空間狹小給在線生產(chǎn)和維保帶來了極大的困難,如果整套更換成本極高。改造前傳統(tǒng)的扇形段框架水道結(jié)構(gòu)如圖1 所示。

      2)直接更換原來的水道為不銹鋼方管或者矩形管路,但是存在不銹鋼鋼管路和碳鋼扇形段框架之間的焊接工藝局限性,60 mm ~70 mm 厚的碳鋼鋼板對于不銹鋼管路的焊接應(yīng)力更難釋放,水道壽命提高依然受到限制。

      圖1 連鑄機扇形段框架上的輥子冷卻水道示意圖

      3)扇形段弧框架軸承座支座的水路水孔位置不合理,通常采用材質(zhì)為Q235B,Φ19.5 mm 的臺階孔,這些水孔、油孔經(jīng)高溫、高壓和水蒸氣環(huán)境,已發(fā)生氧化銹蝕、磨損、精度下降,漏水頻發(fā),密封失效,制造、修復(fù)成本增高。并且普通的修復(fù)工藝不能對于孔內(nèi)的光潔度和尺寸精度很難恢復(fù)。

      4)原扇形段框架水路水箱設(shè)計因設(shè)備維修空間狹小,無法保證原通道的焊接質(zhì)量,即使更換為不銹鋼方管水道,仍存在焊接質(zhì)量不能保證和在線維修的困難。

      3 扇形段框架漏水的改進措施

      3.1 優(yōu)化水路、油路設(shè)計結(jié)構(gòu)

      1)根據(jù)前面的分析,水道必須進行徹底的優(yōu)化設(shè)計。針對扇形段的惡劣使用工況,為解決水道銹蝕性,延長水道壽命,決定將成套框架的水道更換為不銹鋼矩形管路。通過框架修復(fù),將原來全碳鋼材質(zhì)的Q235 -A 的扁鋼焊接水道,更換為點焊結(jié)構(gòu)的GB/T3094 的50 mm×30 mm×4 mm 的不銹鋼矩形管路。更換后的水管如圖2 所示。

      圖2 改造后的水箱橫向單管、縱向多管整體新型結(jié)構(gòu)

      2)對于框架上的軸承座底座與水道的連接結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。改變水道走向,并增加熱膨脹適應(yīng)節(jié)。

      3)軸承座支座的水孔修復(fù)工藝改進。該修復(fù)工藝采用鑲嵌、焊接不銹鋼工藝套方法實施。對軸承座支座水孔、油孔鑲嵌、焊接不銹鋼工藝套,并調(diào)整油孔位置。

      在扇形段弧框架軸承座支座的水路、油路中心孔擴展為Φ28 mm、深度20 mm ~25 mm 的盲孔,然后設(shè)計鑲嵌與孔徑相同、材質(zhì)為2Cr13 的Φ28 mm不銹鋼棒,同時確保不銹鋼棒上平面低于支座上平面5 mm,堆焊2Cr13 不銹鋼層8 mm ~10 mm,利于焊接加工,重新加工上面,最后加工中間Φ19.5 mm臺階孔及Φ10 mm 水孔。加工臺階及水路、油路中心孔,實現(xiàn)水道內(nèi)孔光潔度配合面的長期防銹蝕特性和軸承座底座基面的防漏。水孔油孔鑲嵌前后結(jié)構(gòu)如圖3 所示。

      圖3 水孔油孔鑲嵌前后結(jié)構(gòu)示意圖

      4)軸承座水路、油孔移位。板坯連鑄機扇形段弧框架軸承座支座上兩個油孔分別向兩側(cè)橫向移動18 mm,實現(xiàn)軸承座支座油路上油孔、水孔、螺栓孔在一條中心線上,軸承座結(jié)構(gòu)、備件統(tǒng)一,實現(xiàn)扇形段輥子結(jié)構(gòu)簡單化,對稱性好,軸承座結(jié)構(gòu)統(tǒng)一。優(yōu)化前后的油孔位置如圖5 所示。

      圖4 優(yōu)化前后的油孔位置

      3.2 優(yōu)化修復(fù)工藝

      結(jié)合近兩年來的修復(fù)經(jīng)驗,為了解決修復(fù)后的重復(fù)漏水故障,并解決漏水后的在線維修難度,設(shè)計了一種橫向單管、縱向多管整體水路結(jié)構(gòu)。

      優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)為:水箱橫向單管長度以兩端軸承座支座之間距離為基準(zhǔn),可上下浮動0 ~50 mm,水箱橫向單管位置設(shè)在端部軸承座支座支撐板下端和各主梁間連接板之間;縱向多管水箱底部與橫向單管密封焊接,上端以軸承座支座底端為基點,上下浮動0 ~5 mm,位置為軸承座側(cè)面所開水孔方向外延80 mm ~100 mm,原軸承座底座側(cè)面開Φ23 mm孔,底座與方管水道設(shè)計Φ22 mm 膨脹節(jié),長度80 mm ~100 mm,以適應(yīng)水道的熱膨脹和底座的拉坯力引起的變形,還能適應(yīng)水道焊接制造的加工誤差。水路水箱橫向單管、縱向多管整體焊接、全部試壓,試壓2.0 MPa,保壓30 min,確認無泄露后整體點焊至上述位置,提高整體焊接質(zhì)量和水箱安裝的勞動效率。大大降低了生產(chǎn)與設(shè)備故障,整體提升了連鑄機的設(shè)備性能,發(fā)揮了不會因設(shè)備空間狹小而無法在線維保的優(yōu)勢。

      4 取得效果

      4.1 提高了扇形段的整體壽命

      通過水道材質(zhì)的優(yōu)化,提高了扇形段原設(shè)計碳鋼結(jié)構(gòu)的壽命,由原1 ~2年提高到4 ~5年。采用新工藝修復(fù)后的扇形段在線壽命平均達到4.8年,間接地降低了維修成本和生產(chǎn)成本。

      4.2 降低了修復(fù)難度,提高了工作效率

      縱向多管整體結(jié)構(gòu)的設(shè)計,提高整體焊接質(zhì)量和水箱安裝的勞動效率。較大的降低了生產(chǎn)與設(shè)備故障,整體提升了連鑄機的設(shè)備性能,發(fā)揮了不會因設(shè)備空間狹小而無法在線維保的優(yōu)勢。通過水道結(jié)構(gòu)改進,實現(xiàn)了扇形段水道修復(fù)難度降低,有效地解決了水道對于扇形段結(jié)構(gòu)引起的應(yīng)力集中問題,使扇形段結(jié)構(gòu)更好的適應(yīng)了扇形段在拉鋼過程中的拉坯力引起的框架變形,框架適應(yīng)性更高,解決了原設(shè)計的不足和缺陷。有效地提高了連鑄機的生產(chǎn)效率。

      4.3 實現(xiàn)了備件的統(tǒng)一,降低了扇形段漏水故障率

      軸承座支座的水孔修復(fù)工藝改進,實現(xiàn)了軸承座水孔、油孔的內(nèi)部精度的恢復(fù),實現(xiàn)水道的長期密封效果,解決了扇形段輥子漏水問題。

      通過軸承座水路、油孔移位優(yōu)化,修復(fù)工藝實現(xiàn)扇形段輥子結(jié)構(gòu)簡單化,對稱性好,軸承座結(jié)構(gòu)統(tǒng)一,由原設(shè)計四種變?yōu)閮煞N,備件可互換,維修方便,不會出現(xiàn)因軸承座品種多產(chǎn)生的裝配質(zhì)量問題。以安鋼為例:備件統(tǒng)一后僅一年節(jié)約水冷軸承座備件量800 余件,大大降低了維修成本,軸承座老化后,一件輥子的四個座子實現(xiàn)中間與端部調(diào)配使用,間接效益每年約90 余萬元。

      改造過的框架,沒有出現(xiàn)水道漏水現(xiàn)象。扇形段框架漏水故障明顯下降。

      經(jīng)過兩年來的實踐證明,該修復(fù)工藝取得了良好的效果,因框架漏水下線的扇形段數(shù)量明顯下降。2012年改進后扇形段下線數(shù)量對比見表2。

      表2 改進修復(fù)工藝前后扇形段框架漏水下線情況對比

      4.4 提高了連鑄機生產(chǎn)效率,降低了生產(chǎn)成本

      通過對扇形段的使用情況進行跟蹤,采用改進后的修復(fù)工藝可靠有效,設(shè)備故障率大大降低,扇形段的在線使用壽命明顯提高,連鑄機的備件和軟水等生產(chǎn)成本得到有效控制,兩年來共節(jié)約各項費用230 多萬元。

      5 結(jié)語

      通過采用優(yōu)化合理的修復(fù)工藝解決了扇形段框架漏水問題,恢復(fù)了連鑄機框架的設(shè)計強度,實現(xiàn)了密封水孔配合面的長期防銹蝕特性。該修復(fù)工藝實用性強,可靠性高,延長了連鑄機扇形段的使用壽命,提高了修復(fù)框架的勞動效率和連鑄機的生產(chǎn)效率。

      [1]羅振才.煉鋼機械.第二版.北京:冶金工業(yè)出版社,1989:78 -81.

      [2]熊毅剛.現(xiàn)代鋼鐵工業(yè)技術(shù)-板坯連鑄. 北京:冶金工業(yè)出版社,1994:21.

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