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      關(guān)于鍋爐SCR 全負(fù)荷適應(yīng)性改造的探討

      2015-01-02 12:10:40
      中國科技信息 2015年1期
      關(guān)鍵詞:煙溫省煤器投運

      胡 蓉

      廣東惠州平海發(fā)電廠有限公司

      介紹了目前各電廠通常采用的提高SCR裝置負(fù)荷適應(yīng)性的幾種方案,并對這幾種方案的優(yōu)缺點進(jìn)行了對比。

      1 前言

      火電廠SCR 煙氣脫硝裝置用于脫除煙氣中氮氧化物(NOx),該類技術(shù)通過將氨(NH3)作為還原劑噴入煙氣中,使還原劑與煙氣中的NOx 發(fā)生還原反應(yīng),生產(chǎn)無害的氮氣和水,從而達(dá)到脫除氮氧化物的目的。但是,脫硝裝置的投運要求其進(jìn)口煙溫在320℃~420℃范圍內(nèi),否則將會影響鍋爐的熱效率,造成空預(yù)器換熱元件堵塞和低溫腐蝕等。

      國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求燃煤鍋爐的NOx 排放必須小于100mg/Nm3,且廣東省的環(huán)保(廣環(huán)函2012-1068號文件)要求鍋爐正常運行時從最低穩(wěn)燃負(fù)荷和鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量(BMCR)之間任何工況下都必須滿足此排放限制的要求,也就是說,在所有機(jī)組正常運行工況下,脫硝裝置都必須投入運行。而在電廠實際運行中,尤其是在500MW 以下的低負(fù)荷運行時,因省煤器出口煙溫較低(低于320℃),不能滿足脫硝裝置安全投運的要求。脫硝無法投運,排放很難達(dá)到國家環(huán)保法規(guī)的要求。因此對鍋爐進(jìn)行SCR全負(fù)荷適應(yīng)性改造是非常必要和迫切的。

      2 SCR 全負(fù)荷適應(yīng)性改造方案

      提高SCR 裝置的負(fù)荷適應(yīng)性,通常采用的有四種方案,即設(shè)置省煤器旁路煙道、設(shè)置省煤器水側(cè)旁路、熱水再循環(huán)和省煤器分級改造。除以上四種方案外,目前也有電廠采用了新型汽輪機(jī)回?zé)嵯到y(tǒng)改造的方法來提高SCR裝置的負(fù)荷適應(yīng)性。

      設(shè)置省煤器旁路煙道

      該方案的通過在煙氣進(jìn)入省煤器的位置的煙道后墻壁上開孔,抽一部分煙氣引至SCR 入口煙道處,在低負(fù)荷時,通過抽取較高溫度的煙氣與省煤器出口過來的煙氣混合,使低負(fù)荷時SCR 入口處煙氣溫度達(dá)到320℃以上。

      設(shè)置省煤器水旁路

      該方案的通過在省煤器進(jìn)口集箱之前設(shè)置調(diào)節(jié)閥和連接管道,將部分給水短路,直接引至省煤器出口集箱,減少流經(jīng)省煤器的給水量,從而減少省煤器從煙氣中吸收的熱量,以達(dá)到提高省煤器出口煙溫的目的。

      熱水再循環(huán)

      熱水再循環(huán)方案為省煤器水旁路進(jìn)一步發(fā)展方案。第一部分也是的通過在省煤器進(jìn)口集箱之前設(shè)置調(diào)節(jié)閥和連接管道,將部分給水短路,直接引至省煤器出口集箱,減少流經(jīng)省煤器的給水量,從而減少省煤器從煙氣中吸收的熱量,以達(dá)到提高省煤器出口煙溫的目的。第二部分再通過熱水再循環(huán)系統(tǒng)將熱水送入省煤器,提高省煤器進(jìn)口水的溫度,降低省煤器冷卻煙氣溫度的能力,從而進(jìn)一步提高省煤器出口煙氣溫度。

      省煤器分級設(shè)置

      省煤器分級方案是在進(jìn)行熱力計算的基礎(chǔ)上,將原有省煤器部分(靠煙氣下游部分拆除),在SCR 反應(yīng)器后增設(shè)一定的省煤器受熱面。給水直接引至位于SCR 反應(yīng)器后面的省煤器,然后通過連接管道引至位于SCR 反應(yīng)器前面的省煤器中。通過減少SCR 反應(yīng)器前省煤器的吸熱量,達(dá)到提高SCR 反應(yīng)器入口溫度在320℃以上的目的,以保證SCR 可以在最低穩(wěn)燃負(fù)荷以上所有負(fù)荷正常運行。煙氣通過SCR 反應(yīng)器脫氮之后,進(jìn)一步通過SCR 反應(yīng)器后的省煤器來吸收煙氣中的熱量,以保證空氣預(yù)熱器進(jìn)、出口煙溫基本不變,在保證SCR 最低溫然負(fù)荷以上所有負(fù)荷正常投運的同時,保證鍋爐的熱效率等性能指標(biāo)不受影響。

      新型汽輪機(jī)回?zé)嵯到y(tǒng)改造

      新型汽輪機(jī)回?zé)嵯到y(tǒng)改造方案的原理是在補(bǔ)汽閥后選擇一個合適的抽汽點,增加一路抽汽(高壓轉(zhuǎn)子第4級后),與原第一級抽汽(高壓轉(zhuǎn)子第12 級后)并聯(lián)接入一號高壓加熱器。在機(jī)組低負(fù)荷時,通過投運新增的一路抽汽,關(guān)閉原第一級抽汽,通過調(diào)節(jié)門控制加熱器入口壓力基本不變。低負(fù)荷時加熱給水溫度,提升省煤器出口煙溫,從而保證低負(fù)荷時SCR 催化劑能夠安全穩(wěn)定連續(xù)運行,實現(xiàn)全負(fù)荷脫硝的功能。這種方案受汽輪機(jī)型式等限制目前還未得到普遍采用。

      3 幾種改造方案的對比

      下面將某電廠1000MW 機(jī)組參數(shù)為例來對幾種改造方案的優(yōu)缺點進(jìn)行探討。

      設(shè)置省煤器旁路煙風(fēng)方案

      根據(jù)下表的計算結(jié)果,旁路掉40%的低過側(cè)省煤器煙氣流量,可以滿足提高省煤器出口煙氣溫度的到320℃以上的目標(biāo)。

      安全可靠性方面,如果煙氣擋板的密封性能變差,可能在高負(fù)荷時有部分高溫?zé)煔鈴呐月窡煹佬孤?,直接進(jìn)入SCR 裝置,這時煙氣溫度將會出現(xiàn)高于催化劑最高允許溫度的風(fēng)險,對于催化劑來說,將帶來致命的破壞;同時,由于在后煙井設(shè)置抽煙氣口,將會對后面整個流場帶來影響,省煤器的換熱可能會出現(xiàn)較大的偏差,同時,高溫?zé)煔獗慌月返?,?dǎo)致省煤器吸熱不足,可能對整個汽水系統(tǒng)的熱量分配帶來較大的不利影響,影響鍋爐的出力、效率,直至鍋爐的穩(wěn)定性。如果長期不在低負(fù)荷運行,也就是擋板門處于常閉狀態(tài),可能會導(dǎo)致積灰、卡澀打不開,而在不需要打開的時候,卻無法密封,性能非常不穩(wěn)定。

      表1 省煤器旁路煙道方案計算匯總表

      表2 設(shè)置省煤器水旁路方案計算匯總表

      對鍋爐效率的影響上,從表1 可見,在滿足SCR 入口煙氣溫度的工況下,鍋爐排煙溫度達(dá)到126℃,相比原設(shè)計排煙溫度103℃,提高了23℃,鍋爐的熱效率將會降低約1.2%對機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性影響較為明顯。

      設(shè)置省煤器水旁路方案

      從表2 可以看出,在350MW 負(fù)荷時,旁路掉50%的給水流量,可以使省煤器出口煙溫提高23℃,此時,SCR 進(jìn)口的煙氣溫度才剛剛達(dá)到317℃,沒有達(dá)到320℃的目標(biāo)。如果電廠需要調(diào)節(jié)煙溫溫度較低(10℃以內(nèi))的情況可采取本方案。

      安全可靠性上,在旁路掉50%的情況下,低過側(cè)省煤器出口水溫為316℃,僅比該工況飽和溫度321℃低5℃,沒有足夠的過冷度,省煤器在運行過程中將會出現(xiàn)汽蝕,嚴(yán)重威脅省煤器的安全運行。所以,在保證安全的情況下,只能采用20%的旁路方案,可以提高煙氣溫度10℃到304℃。本方案僅可以滿足450MW 負(fù)荷下,煙氣溫度達(dá)到320℃的要求。

      對鍋爐效率的影響上,450MW 負(fù)荷下導(dǎo)致排煙溫度升高約10℃,影響機(jī)組經(jīng)濟(jì)性(熱效率可能降低0.5%)。

      熱水再循環(huán)方案

      由省煤器水旁路方案可知,此方案為其升級版,可以進(jìn)一步提高省煤器出口煙氣溫度。達(dá)到預(yù)期的效果。如采用此方案,省煤器出口的介質(zhì)溫度將比省煤器水旁路方案更高,達(dá)到或更接近該工況飽和溫度321℃,沒有足夠的過冷度,省煤器在運行過程中將會出現(xiàn)汽蝕,嚴(yán)重威脅省煤器的安全運行。所以,在保證安全的情況下,采用20%的旁路方案,可以提高煙氣溫度20℃到314℃。本方案僅可以滿足400MW 負(fù)荷下,煙氣溫度達(dá)到320℃的要求。

      省煤器分級方案

      改造效果上,鍋爐從BMCR 負(fù)荷降至350MW 負(fù)荷,分隔煙道二側(cè)省煤器出口混合后的煙溫完全可以滿足脫硝設(shè)備要求的工作煙溫范圍內(nèi),可確保脫硝設(shè)備在各負(fù)荷下的正常投運。

      `省煤器分級方案由于沒有增加多余的設(shè)備,僅僅將省煤器分成兩級,所以安全可靠性與改造前基本一致。且省煤器分級后,從BMCR 負(fù)荷到350MW 負(fù)荷,鍋爐的排煙溫度都和改造前是一樣的,鍋爐效率沒有降低,對機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性運行沒有影響。并且對鍋爐的運行方式也沒有任何影響。在保證空氣預(yù)熱器等設(shè)備安全的情況下,可以在SCR 下方布置更多的省煤器,可以進(jìn)一步降低鍋爐的排煙溫度,提高鍋爐BMCR-350MW 負(fù)荷下的鍋爐效率,帶來改造后的額外收益。

      設(shè)置新型汽輪機(jī)回?zé)嵯到y(tǒng)方案

      新型汽輪機(jī)回?zé)嵯到y(tǒng)改造方案,也可以解決SCR 在機(jī)組低負(fù)荷不能投運的難題,提高機(jī)組低負(fù)荷下省煤器入口的水溫,使其出口煙氣溫度相應(yīng)上升,保證在機(jī)組AGC 可調(diào)負(fù)荷范圍(35%~100%額定負(fù)荷)內(nèi)均能夠投運SCR 脫硝系統(tǒng),并使催化劑處于高效區(qū)運行。但此方案適用范圍小,僅適用于1000MW 或660MW 超超臨界帶有補(bǔ)汽閥的機(jī)組,目前還未得到大量采用,改造后是否還存在其他問題還有待驗證。

      4 結(jié)束語

      綜合來看目前比較成熟可靠的方案是省煤器分級改造,此方案目前已有多個電廠采用,但初期投資成本較大。

      隨著我們國家的不斷發(fā)展,人民對生活環(huán)境的要求在不斷提高。所以,國家對環(huán)境保護(hù)的力度也在不斷加強(qiáng)。更高的排放要求勢必對火力發(fā)電廠帶來較大的影響。為了滿足現(xiàn)在的環(huán)保要求,各火力發(fā)電廠也在不斷調(diào)研探索,尋求更加經(jīng)濟(jì)可靠的SCR 全負(fù)荷適應(yīng)性的改造方案。

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