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      萊鋼1 880 m3高爐渣處理系統(tǒng)改造實(shí)踐

      2015-01-02 01:32:34袁霞郎達(dá)慧
      山東冶金 2015年2期
      關(guān)鍵詞:沖渣渣漿泵粒化

      袁霞,郎達(dá)慧

      (萊蕪鋼鐵集團(tuán)銀山型鋼有限公司煉鐵廠,山東萊蕪 271104)

      經(jīng)驗(yàn)交流

      萊鋼1 880 m3高爐渣處理系統(tǒng)改造實(shí)踐

      袁霞,郎達(dá)慧

      (萊蕪鋼鐵集團(tuán)銀山型鋼有限公司煉鐵廠,山東萊蕪 271104)

      針對萊鋼1 880 m3高爐渣處理系統(tǒng)中渣漿泵耐磨性低、沖渣水控制閥門磨損、絲杠滑絲等問題,結(jié)合現(xiàn)場生產(chǎn)實(shí)際對沖渣水控制閥門優(yōu)化選型,對渣漿泵、擋渣板的固定連接形式等進(jìn)行改造,降低了設(shè)備故障率,提高了渣處理系統(tǒng)設(shè)備使用壽命。

      高爐;渣處理系統(tǒng);渣漿泵;擋渣板

      1 前言

      萊鋼1 880 m3高爐圖拉法?;幚硐到y(tǒng)主要進(jìn)行熔渣?;?、脫水作業(yè),由?;撍到y(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)、渣皮帶系統(tǒng)三大部分組成。其中?;撍到y(tǒng)設(shè)備有?;到y(tǒng)、脫水系統(tǒng)等;循環(huán)水系統(tǒng)設(shè)備有渣漿泵、氣力提升機(jī)、相關(guān)閥門及管道等;渣皮帶系統(tǒng)主要有皮帶機(jī)、卸料器、偏心漏斗、輸送車皮。從高爐放出的熔渣經(jīng)過渣溝流落到快速旋轉(zhuǎn)的?;啠;喌乃俣瓤梢赃_(dá)150~330 r/min,在熔渣與?;喴r板相碰的瞬間,熔渣被打碎粒化,同時粒化輪左、上、右三側(cè)的4個水包噴出的高壓冷卻水將熔渣冷卻、水淬,形成了真正意義上的水渣。水渣通過?;喰辈哿魅朊撍鬟M(jìn)行脫水,同時進(jìn)一步冷卻,脫水后的渣經(jīng)過皮帶直接外運(yùn)到火車車皮,因此,渣處理設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行影響著高爐的正常生產(chǎn)。

      2 現(xiàn)狀分析

      萊鋼1 880 m3高爐設(shè)有兩個出鐵口,渣處理系統(tǒng)分別對應(yīng)有兩套?;O(shè)備。一般情況下,如果上爐東場出鐵,東場?;O(shè)備開動,西場的設(shè)備就可用來檢修維護(hù);下爐則西場出鐵,西場設(shè)備開動,東場的設(shè)備就可用來檢修維護(hù),如此交替作業(yè)。渣處理系統(tǒng)設(shè)備自投入運(yùn)行以來,由于受設(shè)備自身和作業(yè)環(huán)境因素制約,在日常生產(chǎn)過程中,圖拉法粒化渣處理系統(tǒng)所存在的各種缺陷逐漸暴露出來,主要有如下問題。

      2.1 ?;撍到y(tǒng)

      1)沖渣水系統(tǒng)水包閥門閥柄易磨損,開關(guān)不靈活,關(guān)不嚴(yán)造成泄水現(xiàn)象,影響沖渣水管道壓力。2)沖渣水包閘閥開關(guān)用升降螺母易滑絲,閥門使用壽命短,且開關(guān)不靈活,關(guān)閉不嚴(yán),不能快速切斷水流,沖渣水無法停止,影響沖渣水包、溜渣板等設(shè)備維護(hù),且造成水資源浪費(fèi)。3)渣漿泵內(nèi)部的護(hù)板、護(hù)套、葉輪材質(zhì)易磨損,軸封易損壞出現(xiàn)泄露現(xiàn)象,造成渣漿泵使用壽命過短,導(dǎo)致高爐經(jīng)常性放火渣,增加備件成本,加大了職工勞動強(qiáng)度。4)沖渣水包及噴嘴、沖渣管道規(guī)格不一,備件儲備數(shù)量大,維修費(fèi)用高,維修更換效率低。沖渣水嘴過短,僅100 mm長,沖渣水過早分散,水壓力低。沖渣效果不理想。5)?;撍鲹踉逄幱诹;瘺_渣正前面,受大量渣水沖擊頻繁磨損,使用壽命短。

      2.2 皮帶運(yùn)輸系統(tǒng)

      渣處理系統(tǒng)7條皮帶共計30個滾筒,因渣水腐蝕,磨損嚴(yán)重,包膠層和筒皮磨損嚴(yán)重。部分滾筒軸與輪轂裝配采用鍵連接,即軸徑偏小,承載量小,易發(fā)生斷軸現(xiàn)象。一般垂直拉緊改向滾筒、增面滾筒使用壽命僅3個月,傳動滾筒、機(jī)尾改向使用壽命達(dá)不到18個月,增加了維修成本。

      3 改造方案及實(shí)施

      為保障高爐生產(chǎn)順行,降低設(shè)備故障率。針對設(shè)備所存在問題,根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況和自身特性,進(jìn)行改造。

      3.1 選型電動偏心半耐磨球閥

      原水包控制閥門采用電動閘閥,根據(jù)DN700電動閘閥在沖渣循環(huán)水系統(tǒng)中所起的作用,選擇同時能夠滿足功能的閥門替代,考慮到頻繁操作所需的耐磨性能,并對閥門結(jié)構(gòu)形式依據(jù)現(xiàn)場使用要求進(jìn)行改造。經(jīng)過使用對照,最終選用電動偏心半球球閥替代出水管道閥門,電動偏心半球球閥結(jié)構(gòu)如圖1所示。在閥門底部留出一個通孔,再加上一個小的排污閥門,目的是通過開啟球閥底部排污閥將積渣及時排出,從而保證閥門球體能夠關(guān)閉到位。

      圖1 電動偏心半耐磨球閥結(jié)構(gòu)

      3.2 更換渣漿泵部件材質(zhì)

      通過渣漿泵使用情況的分析,渣漿泵常出現(xiàn)的問題主要是護(hù)板、護(hù)套、葉輪易磨損,造成渣漿泵使用時間僅6個月,壽命較短。原因主要是護(hù)板、護(hù)套、葉輪材質(zhì)差,抗耐磨性能低,針對此問題要求廠家進(jìn)行改造,采用抗耐磨性能強(qiáng)的耐磨金屬制作,從而使渣漿泵的使用壽命延長至18個月。

      3.3 改進(jìn)沖渣水包

      由于設(shè)計原因,沖渣水包及噴嘴、沖渣管道規(guī)格不一,備件儲備數(shù)量大。經(jīng)過現(xiàn)場分析,將原來12件水包型號統(tǒng)一為一種規(guī)格,減少了維修備件儲備。并將沖渣水嘴改為長150 mm和200 mm兩種,根據(jù)1#、2#爐不同需要進(jìn)行安裝,且采用雙金屬耐磨水包或陶瓷水包,有效提高了水沖渣效果,使用壽命由原來的3個月提高到10個月。

      3.4 改進(jìn)擋渣板固定連接形式

      改進(jìn)擋渣板固定連接方式,分別由脫水器兩側(cè)走道支撐下引槽鋼和橫鋪槽鋼作為框架支撐。使用20 mm厚鋼板作為母板固定在槽鋼上,母體上邊緣與下料槽牢固焊接,在母體上制作出螺栓孔,將新型耐磨、耐腐蝕擋渣板通過螺栓連接在母體槽鋼上。改造后,擋渣板使用壽命大大延長,提高了渣處理系統(tǒng)運(yùn)行可靠性,縮短了檢修時間,只需拆掉螺栓,倒換備件,用螺栓緊固即可,省時省力便于檢修維護(hù)。

      3.5 改進(jìn)滾筒結(jié)構(gòu)形式和包膠

      針對渣皮帶滾筒磨損嚴(yán)重、使用壽命短、增面滾筒軸承易損壞問題,制定可行性方案,包膠層增厚尺寸由原來的14~16 mm增厚為20~22 mm,筒皮厚度由原來的12~14 mm增厚為16~20 mm。增面滾筒(Ф400×1 400和Ф400×1 600)改用大型號軸承,同時將滾筒和軸固定形式由鍵連接改為漲套鎖緊形式。改進(jìn)滾筒包膠層和筒皮厚度及連接形式后,滾筒使用壽命得到有效延長,從而保證皮帶系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。

      4 應(yīng)用效果

      通過一系列改進(jìn),圖拉法?;幚硐到y(tǒng)設(shè)備存在的問題得到解決,設(shè)備使用壽命得到有效提高。改進(jìn)擋渣板固定連接形式,既提高了耐磨性,又節(jié)省了更換時間。水包控制閥門優(yōu)化選型電動偏心半耐磨球閥,降低了設(shè)備故障率,節(jié)約了維修成本,從而提高了圖拉法渣處理系統(tǒng)運(yùn)行可靠性。

      TF321.7

      B

      1004-4620(2015)02-0066-02

      2014-03-27

      袁霞,女,1976年生,1998年畢業(yè)于山東電大機(jī)械工程專業(yè)?,F(xiàn)為萊鋼型鋼煉鐵廠工程師,從事設(shè)備管理工作。

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