姜志軍
(大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠 黑龍江大慶)
潛油電泵由于其本身具有排量大、揚程高、地面設(shè)備簡單、管理方便等優(yōu)點,逐漸成為勝坨油田的主要采油工藝之一。但是由于其產(chǎn)液量大、流速快,近年來不斷出現(xiàn)電泵井單流閥上第一根油管絲扣刺損的現(xiàn)象,不僅造成電泵井作業(yè)井次增加,而且造成生產(chǎn)成本加大。
圖1 流速分布
電泵井自下而上管柱結(jié)構(gòu)一般為:扶正器(測溫測壓裝置)、潛油電機、電機保護器、油氣分離器(吸入口)、離心泵、1根或2根油管、單流閥、油管、泄油閥、油管一直到井口。在電泵井中單流閥的作用是防止在電泵停機時異物進入離心泵流道,造成機組重新啟動時困難,甚至泵卡造成電機過載燒毀。電泵井單流閥主要由上接頭、凡爾球、凡爾座、下接頭和擋板組成,上接頭接Ф62 mm油管公扣,下接頭接Ф62 mm油管母扣。
圖2 壓力分布
單流閥上端連接的油管除了承受整套電泵機組的重量,還承受井液形成靜壓頭。從現(xiàn)場的油管損壞來看,損壞油管主要為單流閥上端的第一根,其余油管很少出現(xiàn)類似失效現(xiàn)象。初步判斷損壞的原因應(yīng)該是由于安裝了單流閥,造成井液加強了對油管的沖擊力,減少了該油管的使用壽命。當(dāng)井液通過單流閥后,擋板形成較小的流通面積,流速增加。由于單流閥上接頭與油管公扣連接時形成臺階,高速井液直接對油管進行沖擊。隨著時間的增加油管逐漸損壞,嚴重時油管穿孔,造成油管內(nèi)液體泄漏到環(huán)套空間,井口無壓力無流量。油管泄漏故障可以通過油管打壓的方式進行判斷發(fā)現(xiàn),但是必須進行作業(yè)更換油管,同時還需對電泵機組進行必要的保養(yǎng)。重新起下機組,額外增加了成本,并對油田產(chǎn)量造成影響。
表1 計算結(jié)果表
(1)方案思路。取消單溜閥擋板,電泵運行時,油井液將閥球舉升至井口裝置;電泵停機后進行油管打壓試驗時,先將閥球送入油管內(nèi),下落到閥座位置。
(2)閥球舉升排量。首先利用有限元分析計算模擬閥球在油管內(nèi)時,油井液的流速分布以及閥球受到的壓力分布規(guī)律。計算時假設(shè)閥球位于油管中心,油管規(guī)格為27/8英寸,按電泵排量為300 m3/d,計算結(jié)果見圖1、圖2和表1。通過理論計算,可得出閥球在油管內(nèi)正常舉升時電泵的最小排量為265 m3/d。實際運行時,需要通過試驗井及現(xiàn)場試驗進一步進行驗證。
井口裝置見圖3,有3個可選方案。
(1)方案一。方案一收球筒位于出油干線右側(cè),方案示意見圖4。
(2)方案二。方案二收球筒位于出油干線與四通之間,方案示意見圖5。
(3)方案三。方案三利用磁棒吸附閥球,方案示意圖見圖6。
圖3 井口裝置
(4)方案比選(表2)。3個方案比選見表2。3個方案均需在出油干線增加擋板,防止閥球進入出油干線。
(1)方案實施后電泵機組管柱中無單流閥。輕微出砂井中,電泵可以將細小的砂粒攜帶出井筒,并不影響電泵的正常運行??梢坏╇姳镁C,這些存在電泵井管柱內(nèi)的流體中的砂粒就會下落而沉積在電泵內(nèi),此外由于油管內(nèi)壁腐蝕產(chǎn)生的一些雜質(zhì)和作業(yè)過程中由于油管落地而帶入的泥土等雜質(zhì),也會沉積在電潛泵內(nèi),致使電泵再次開啟困難,甚至泵卡造成電機過載燒毀。
圖4 方案一示意圖
圖5 方案二示意圖
(2)電泵井停機后,油井液倒流,電泵反轉(zhuǎn),易引起電泵故障。
(3)閥球在油管內(nèi)的運動速度難以實現(xiàn)有效控制,可能會對油管接箍、閘門、管匯等造成沖擊碰撞。
(4)存在堵塞閘門、管匯等風(fēng)險,存在影響安全生產(chǎn)的隱患。
圖6 方案三示意圖
表2 方案比選
(1)方案實施后電泵機組管柱中無單流閥、無泄油閥,生產(chǎn)運行不確定性因素增加,電泵運行可靠性受到影響,建議謹慎實施。
(2)方案實施前需在試驗井進行有效的試驗,摸索電泵啟停的新規(guī)律,合理使用生產(chǎn)閘門進行閥球回收,確保生產(chǎn)的正常運行。