趙 峰
(內(nèi)蒙古聯(lián)豐稀土化工研究院,內(nèi)蒙古 烏海016034)
目前,70 m3以上的大型聚合釜已在PVC 行業(yè)普遍采用,其優(yōu)點(diǎn)是:(1)PVC 樹脂產(chǎn)品質(zhì)量均一性提高;(2)裝置的占地面積減少;(3)企業(yè)建設(shè)投資費(fèi)用降低;(4)裝置生產(chǎn)管理費(fèi)用和維修費(fèi)用降低。同時(shí),隨著DCS 技術(shù)的不斷完善,聚合生產(chǎn)過程的安全性、穩(wěn)定性也得到了保證。
從實(shí)際控制看,采用大型釜出現(xiàn)事故后造成的危害也大,盡管DCS 提高了過程控制的同一性,但同樣出現(xiàn)異常時(shí)極有可能是連續(xù)性、大批量的。現(xiàn)有的聚合過程普遍設(shè)有粗料預(yù)警系統(tǒng),一般認(rèn)為產(chǎn)生粗料的可能性不大,事實(shí)上,從行業(yè)生產(chǎn)情況并結(jié)合內(nèi)蒙古烏?;び邢薰?(以下簡稱烏?;ぃ┻^去幾年的生產(chǎn)實(shí)踐,在PVC 聚合過程遇到了不同形式的粗料和聚合反應(yīng)爆聚現(xiàn)象,這不但給企業(yè)帶來了巨大損失,而且也給正常生產(chǎn)造成了極大的影響。
配料工序按相關(guān)技術(shù)要求將物料配置完畢后,由儀控工按給定的配方向聚合釜入料、反應(yīng),最終待壓降達(dá)到工藝要求時(shí)加入終止劑出料,未反應(yīng)的氯乙烯經(jīng)回收裝置去回收單體貯槽。
(1)所有的物料先行配置成溶液,再分析其濃度后輸入入料程序設(shè)定欄。
(2)對各種不同的物料分別配有相應(yīng)的入料泵及流量計(jì),單體及純水均采用雙流量計(jì)。有的企業(yè)還裝有稱重槽用來對流量計(jì)校核。
(3)在程序設(shè)定中對加料泵、流量計(jì)、主要物料閥門均有提示設(shè)置,以利于控制人員直觀地掌握現(xiàn)有進(jìn)度。
(4)等溫入料完畢送達(dá)體系即達(dá)正常反應(yīng)溫度,系統(tǒng)切換至反應(yīng)狀態(tài),循環(huán)冷卻水開啟。
(5)反應(yīng)過程依參數(shù)設(shè)定溫控可調(diào)至自動(dòng)狀態(tài),特殊情況時(shí)可切換至手動(dòng)進(jìn)行處置。
(6)反應(yīng)出現(xiàn)壓降并達(dá)設(shè)定值時(shí)加入終止劑,出料時(shí)系統(tǒng)有出料泵,一并開啟回收系統(tǒng)。
(7)出料過程有沖洗設(shè)置以確保出料徹底、干凈。
(8)系統(tǒng)設(shè)有涂布裝置依設(shè)定噴淋涂布,但涂布液的沖洗排放需經(jīng)放盡閥觀察。
聚合的過程控制設(shè)定己基本達(dá)到了全方位監(jiān)控,但實(shí)際生產(chǎn)中仍舊存在粗料或異?,F(xiàn)象的發(fā)生。
單體或無離子水流量計(jì)不準(zhǔn)對聚合入料的危害是相當(dāng)大的,多數(shù)出現(xiàn)粗料的原因也發(fā)生在這個(gè)環(huán)節(jié),流量計(jì)不準(zhǔn)有可能造成水油比失調(diào),嚴(yán)重偏離生產(chǎn)配方等,對此應(yīng)予以高度重視。
(1)原因分析
對流量計(jì)首先要確保其按技術(shù)參數(shù)要求進(jìn)行安裝,實(shí)際生產(chǎn)中出現(xiàn)問題的主要原因有。
a.因安裝不合理造成加料過程中振動(dòng)大,從而導(dǎo)致誤差大,且易損壞而造成偏差增大進(jìn)而發(fā)生事故;
b.系統(tǒng)產(chǎn)生的自聚物進(jìn)入其中并卡死,會使顯示值偏離實(shí)際值。
(2)預(yù)防措施
a.對安裝的流量計(jì)要進(jìn)行有效的固定,決不允許使用過程中產(chǎn)生振動(dòng)現(xiàn)象,日常要加強(qiáng)對流量計(jì)的維護(hù)工作;
b.對流量計(jì)要定期進(jìn)行校驗(yàn)。由于主要物料加料一般為雙流量計(jì),當(dāng)2 個(gè)流量計(jì)同時(shí)出現(xiàn)偏差時(shí)要及時(shí)分析,同時(shí),可將軟水或單體貯槽的液位通過計(jì)算自動(dòng)生成,將生成值與流量計(jì)加料值相比較,以判斷是否出現(xiàn)問題再作處置。最終查清原因?qū)ζ湫U蛐迯?fù)。
實(shí)際生產(chǎn)中,無離子水往往不為人們所重視,出現(xiàn)問題后由于是事后分析,對水質(zhì)的影響往往無法確認(rèn),事實(shí)上水質(zhì)異常是產(chǎn)生粗料的一個(gè)重要原因。
(1)原因分析
一般情況下,造成無離子水波動(dòng)的因素有2 個(gè)。一個(gè)是正常生產(chǎn)渠道的無離子水,在制作過程中若以樹脂交換法,則會在對樹脂酸洗、堿洗或系統(tǒng)沖洗時(shí)由于操作不當(dāng)造成水質(zhì)異常,要么呈酸性,要么呈堿性;另一個(gè)來源是干燥加熱片的蒸汽冷凝水,由于其品質(zhì)較高,目前PVC 企業(yè)基本上將其用于聚合投料生產(chǎn),而且正常情況下其不會對聚合反應(yīng)造成異常。但烏?;ぷ援a(chǎn)蒸汽中加有Na3(PO4),同時(shí)還向蒸汽中刻意加入氨水使其呈堿性以達(dá)到保護(hù)管道和設(shè)備的目的。當(dāng)這部分冷凝水用于生產(chǎn)中就會造成最終加入聚合釜中的無離子水嚴(yán)重偏堿性,其對分散劑的性能會造成破壞進(jìn)而可能產(chǎn)生粗料。更為嚴(yán)重的是一旦用其來配制分散劑將有可能造成重大質(zhì)量事故發(fā)生。
(2)預(yù)防措施
烏?;み^去相當(dāng)長一段時(shí)間使用蒸汽冷凝水,時(shí)常發(fā)生質(zhì)量事故,后經(jīng)分析對其停用后徹底消除了這類事故。
對生產(chǎn)中的無離子水要嚴(yán)格進(jìn)行檢測并作好記錄,特別是對交換樹脂的處理過程中嚴(yán)加監(jiān)控,通常對其酸堿度、電導(dǎo)率應(yīng)專人測定。對非正常途徑來的無離子水要認(rèn)真分析,且不宜用于聚合系統(tǒng),并應(yīng)對其制定相關(guān)的操作制度,以防因人員變化而造成混用。
(1)原因分析
分散劑出現(xiàn)異常主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。
a.因分析濃度偏差較大而出現(xiàn)大批量的產(chǎn)品質(zhì)量異常。由于配方設(shè)定后其用量的絕對值是自動(dòng)生成的,濃度的極小差異會最終導(dǎo)致加入量的較大差異;
b.配料工將不同的分散劑混配。通常情況下由于許多企業(yè)只有一個(gè)配制槽,對不同的分散劑配制好后放入相應(yīng)的貯槽中,但曾出現(xiàn)過配制人員因配好的分散劑液位受限而將剩余的混放,從而造成質(zhì)量異常乃至粗料的產(chǎn)生;
c.分散劑質(zhì)量異常。主要表現(xiàn)在因其貯存不當(dāng)而出現(xiàn)結(jié)塊現(xiàn)象。
(2)預(yù)防措施
a.對配制好的分散劑在分析濃度時(shí)宜作兩三個(gè)平行樣進(jìn)行比較。同時(shí),技術(shù)人員要根據(jù)配料情況進(jìn)行推算以確定所配分散劑的基本濃度,從而為最終分析提供參考;
b.加強(qiáng)對配料工的管理和培訓(xùn),特別是不同物料的性質(zhì)對配料人員要針對性地予以強(qiáng)化。曾有配料工從事過聚合儀控,錯(cuò)誤地認(rèn)為幾個(gè)分散劑最終還是要加入到聚合釜內(nèi),所以每當(dāng)發(fā)生貯存受限時(shí)就將其放入另一貯槽,后經(jīng)培訓(xùn)才消除了這一行為;
c.配制過程中要嚴(yán)格進(jìn)行過篩,發(fā)生結(jié)塊或質(zhì)量異常立即停用;
d.由于季節(jié)性差異對分散劑的用量應(yīng)及時(shí)調(diào)整,地區(qū)溫差會導(dǎo)致配制的分散劑實(shí)際使用效果存在差異。
盡管聚合過程按初始模塊、控制模塊、人工干預(yù)模塊、故障/誤差處理模塊和結(jié)束模塊的程序有較為詳盡的設(shè)定[1],但閥門內(nèi)漏現(xiàn)象在實(shí)際生產(chǎn)過程中則普遍存在,而且比較難以判定,從而使設(shè)置的模塊產(chǎn)生虛假實(shí)施,由此造成的粗料現(xiàn)象。常易出現(xiàn)內(nèi)漏的閥門主要有熱水入料閥、釜底出料閥等。
(1)原因分析
熱水入料閥由于其溫度一般在80 ℃以上(70 m3聚合釜設(shè)定溫度83 ℃左右),內(nèi)部采用聚四氟密封,這種材料通常情況下耐腐蝕性、密封性均較好,但其最大的缺點(diǎn)是耐熱性差,其線膨脹系數(shù)在20~60 ℃下就達(dá)1.03×10-4/℃,隨著溫度的升高,其耐熱性變差。為了開關(guān)方便且易于控制,入料閥通常為球形閥,主要依靠內(nèi)部的一對密封圈,頻繁的開啟加料受熱,使其壽命大受影響,一般只能使用三個(gè)月左右,若發(fā)生內(nèi)漏現(xiàn)象極有可能使熱水內(nèi)漏至其他釜內(nèi),從而使聚合加料異常而產(chǎn)生粗料。
(2)預(yù)防措施
熱水入料閥內(nèi)漏在行業(yè)內(nèi)普遍存在,有單位曾與科研單位合作開發(fā)熱水入料專用密封材料,但沒有實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。實(shí)際生產(chǎn)中通常為事后檢查,往往已對生產(chǎn)造成了損失。同時(shí)單體入料閥、聚合釜出料閥也易出現(xiàn)內(nèi)漏情況,對此可采用超聲波檢測儀或閥門內(nèi)漏檢測儀。
這2 種檢測儀都是將內(nèi)漏產(chǎn)生的信號經(jīng)過儀器處理,轉(zhuǎn)變?yōu)榭梢月犚姷穆曇粜盘枺瑥亩l(fā)現(xiàn)閥門的內(nèi)漏并加以處理。當(dāng)然一旦對某個(gè)釜的閥門使用中明顯認(rèn)為存在異常,最有效的辦法是停用并檢查。
人為因素是產(chǎn)生粗料的一大頑疾,這其中既有控制人員的因素,也有管理人員的因素。
(1)原因分析
a.生產(chǎn)人員引起的誤操作。由于人員素質(zhì)參差不齊,技術(shù)水平、工作經(jīng)驗(yàn)差異較大,因此生產(chǎn)過程中的誤操作時(shí)有發(fā)生。這其中有2 方面的原因,一個(gè)是現(xiàn)場巡檢工引起的,因?qū)㈥P(guān)鍵閥門未操作到位,從而給主控帶來誤導(dǎo)。實(shí)際生產(chǎn)中就曾出現(xiàn)巡檢工未將放盡閥關(guān)閉到位,在入料時(shí)發(fā)現(xiàn)后只是重新關(guān)閉繼續(xù)投料而最終出現(xiàn)粗料;另一個(gè)是主控對控制過程中出現(xiàn)的曲線異常沒有認(rèn)真分析而繼續(xù)反應(yīng)最終造成粗料產(chǎn)生。
b.管理人員引起的。 從實(shí)際生產(chǎn)情況看,現(xiàn)有70 m3以上的聚合釜粗料大多出現(xiàn)在反應(yīng)的30~70min,這也是聚合成粒的危險(xiǎn)期。在聚合反應(yīng)過程中,正常情況下反應(yīng)的攪拌電流曲線的微小變化可能是粗料己經(jīng)產(chǎn)生,此時(shí)必須要作出快速的判斷并采取措施才能將損失減到最小,否則最終會造成更大的損失。
(2)預(yù)防措施
對此應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn),制定嚴(yán)格的管理制度,堅(jiān)持經(jīng)常性地規(guī)范從業(yè)人員的行為;
a.定期根據(jù)不同的工種進(jìn)行針對性的技術(shù)培訓(xùn),提高從業(yè)人員的專業(yè)知識水平;
b.對從業(yè)人員的操作實(shí)行規(guī)范化管理,尤其是現(xiàn)場作業(yè)做好生產(chǎn)記事,針對生產(chǎn)過程中的異?,F(xiàn)象采取逐級反饋制度,即使出現(xiàn)誤操作,及時(shí)補(bǔ)救,盡量將損失降到最低;
c.在聚合的敏感反應(yīng)階段,一旦電流曲線異常而無法確定原因時(shí)宜采取回收以盡可能地降低控制風(fēng)險(xiǎn)。
聚合粗料預(yù)警系統(tǒng)的投用較過去極大地提升了一步,但仍應(yīng)對生產(chǎn)過程的每一個(gè)環(huán)節(jié)不斷細(xì)化,對出現(xiàn)的異常加強(qiáng)分析并采取有效的措施,才能減少或消除生產(chǎn)事故帶來的損失。
[1]申屠久洪,賴景宇.懸浮法70 m3釜聚氯乙烯生產(chǎn)DCS控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)及全自動(dòng)批量控制.中國氯堿,2004(11):39-42.