(廣州恒運電廠,廣東 廣州 510730)
恒運電廠2×300MW發(fā)電機組自2008年起投運,是達到亞臨界壓力的回熱式燃煤機組,單臺機組中,給水泵系統(tǒng)由1臺電動給水泵、2臺汽動給水泵作為升壓設(shè)備。由于經(jīng)濟性原因,發(fā)電機組日常運行時,只啟用2臺汽動給水泵,電動給水泵作備用。汽動給水泵分為汽泵主泵與汽泵前置泵,分別布置。汽泵主泵由小汽機提供動力,汽泵前置泵則由電動機提供動力。汽泵前置泵是上海電力修造廠生產(chǎn)的,型號為FA1D56型,該型號汽泵前置泵的軸承曾多次發(fā)生事故。其中2013年11月的燒軸承事故最為嚴重,需要對整泵進行緊急解體搶修。事后,對次事故進行分析,制定了有效措施,防止同類事故再次發(fā)生。另外,隨著電網(wǎng)調(diào)度對發(fā)電機組參與調(diào)峰的能力要求越來越高,甚至承擔基本負荷的大容量機組也需要參與調(diào)峰運行或降負荷運行,必須保證電站泵組的安全穩(wěn)定運行。下面以2013年11月的燒軸承事故為例展開分析。
2013年11月09日凌晨,運行人員巡檢發(fā)現(xiàn),其中一臺汽泵前置泵自由端的軸承箱發(fā)熱嚴重,伴有較大振動與異響,需要緊急停泵。解體檢查后,發(fā)現(xiàn)自由端軸承燒壞,損壞嚴重,如圖1、圖2所示。經(jīng)過3天的緊急搶修后,重新投入運行。
圖1燒壞的自由端軸承座
圖2燒壞的自由端軸承
FA1D56型汽泵前置泵,為水平中分式,單級雙吸泵。傳動端為徑向滾柱軸承,型號N315。自由端為兩個圓錐滾柱背靠背安裝,型號30314,具體結(jié)構(gòu)如圖3所示。軸承潤滑方式為油浴潤滑,外加骨架油封,形成密閉的型腔。軸承箱外接冷卻水對箱體進行冷卻。該泵只配有軸承溫度探頭,當溫度達到80°C報警,且沒有停泵保護裝置。
圖3 FA1D56型汽泵前置泵自由端結(jié)構(gòu)
根據(jù)設(shè)備歷史趨勢記錄,自由端軸承溫度在2013年11月08日晚9點,軸承溫度開始有緩慢的上升,當時溫度為52°C,到次日凌晨2點,在短短10多分鐘內(nèi)溫度從原來的65°C飆升到322°C,然后保持不變。如圖4曲線上升線所示。
圖4汽泵前置泵運行記錄
檢修后,機修專業(yè)對事故的現(xiàn)象及原因進行了仔細的研究與分析:
(1)根據(jù)工作票記錄,自2011年#9機大修后,該泵運行的狀態(tài)一直平穩(wěn)。在運行過程中,溫度、振動都處在正常水平,可排除安裝,或軸承選型誘發(fā)的軸承發(fā)熱的原因。
(2)根據(jù)廠家的結(jié)構(gòu)圖可知,自由端軸承箱內(nèi)的配合間隙有三,轉(zhuǎn)軸與軸承內(nèi)孔的配合、軸承箱與軸承外圈的配合、軸承的軸向游隙。根據(jù)解體情況,沒有發(fā)現(xiàn)部件與配合間隙的異常,可以排除配合松動是誘發(fā)的軸承發(fā)熱的原因。
(3)由于軸承的潤滑方式為油浴潤滑,無外接潤滑油泵,日常有專人負責加油,油品、油質(zhì)均有保障。另外,檢修過程中,也對軸承箱的冷卻腔進行水壓試驗,無掉壓現(xiàn)象。所以軸承室混入雜質(zhì)和油質(zhì)變壞,導致軸承發(fā)熱可能性不大。
(4)解體時,發(fā)現(xiàn)自由端軸套有較深的凹槽,如圖5所示。該軸套作用為:一是,為軸承的軸向位置定位;為保護轉(zhuǎn)軸,代替其與骨架油封作動靜摩擦,二是,形成潤滑油的密封腔。當軸套光滑的表面被磨損,乃至出現(xiàn)凹槽,骨架油封對軸套的緊力會不斷減少,唇口線比壓不斷下降,密封性能亦不斷減弱。根據(jù)文獻[1],油封密封的設(shè)計,骨架油封的過盈量公差值,如表1所示。
圖5解體后發(fā)現(xiàn)軸套有磨損凹槽
表1骨架油封的過盈量公差
經(jīng)過測量,軸套原本直徑為85 mm,磨損處的直徑只有84.2 mm。根據(jù)線速度v=2πrf,電機轉(zhuǎn)速為1500 r/min,v=13.345m/s,屬于高轉(zhuǎn)速。按照油封過盈公差表,油封的唇口直徑d=d0=85 mm。骨架油封與軸套之間有空隙,運行中潤滑油容易泄漏。若軸承箱內(nèi)的潤滑油不斷泄漏,軸承產(chǎn)生的熱量超過潤滑油能冷卻的熱量時,軸承溫度會不斷上升,乃至燒壞。這個推論比較符合設(shè)備記錄的溫度趨勢,所以因為骨架油封與軸套密封能力的下降導致漏油,使軸承燒壞的可能性比較大。
但軸套為什么會被磨損,而骨架油封完好?根據(jù)廠家上海電力修造廠的資料FA1D56型汽泵前置的軸套,材料為1Cr17Ni2。雖然不知道該軸套的具體熱處理工藝。但根據(jù)文獻[2]可知,其淬火溫度980~1 050°C,油冷或空冷,硬度為44~51 HRC;回火溫度為275~300°C,硬度≥40 HRC;回火溫度為560~605°C,硬度為26~34 HRC。而根據(jù)文獻[3],丁腈橡膠的硬度為80~95 HS,約為59~67 HRC??赏茢嗄承┣闆r下,丁腈橡膠的硬度比1Cr17Ni2要高,并經(jīng)過長期摩擦后,軸套自然會被磨出凹槽。
綜上分析,針對具體情況做出了相應(yīng)的改進及預(yù)防措施,具體如下:
(1)加油時,必須用帶有細密濾網(wǎng)的漏斗進行加油,防止異物及污染物進入軸承室。
(2)由于軸套是由原廠家供應(yīng)的,更改材質(zhì)涉及問題比較多。而骨架油封是外購的,可以自主選擇硬度較低的材料,例如氟橡膠或硅橡膠等硬度較低的材料。
(3)增加測量振動的速度值探頭,因為目前只配有溫度測量探頭,軸承運轉(zhuǎn)狀態(tài)的反應(yīng)顯示有相當大的滯后性,無法對設(shè)備進行良好的狀態(tài)監(jiān)測和預(yù)測。增加速度值探頭,可以更好地檢測和診斷設(shè)備狀況。若從節(jié)約成本的角度考慮,也可使用移動式振動測量儀,對設(shè)備實施定人、定時、定位的檢測。雖然精度上會有相對大的誤差,但也滿足對設(shè)備狀況進行檢測和診斷的要求。
后來經(jīng)綜合考慮,決定采納改進建議的第一、第二條,該泵穩(wěn)定運行至今,期間沒有再發(fā)生同類事件。而據(jù)運行加油班的同事反映,定期外加補油的量也減少了,證明措施切實有效。
檢修工作永遠會遇上新的問題,例如不會想到丁腈橡膠的硬度會大于某些不銹鋼的硬度。這需要置身其中的我們,多觀察,多思考,多總結(jié),不斷積累,為遠大的電力事業(yè)畫出屬于自己的一筆印跡。
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