■崔建春
沖管滲碳設(shè)備及熱處理工藝的改進(jìn)
■崔建春
我公司熱處理車間所用RJJ-105井式氣體滲碳爐,采用電阻絲加熱,功率為105kW,最高使用溫度1200℃,主要用于沖管的滲碳、淬火處理,設(shè)備靠人工操作,精度難以保證。近期對(duì)傳統(tǒng)滲碳爐成功進(jìn)行了改造,井式氣體滲碳爐改為可控氣氛爐,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)過程的自動(dòng)控制,并細(xì)化了沖管的滲碳、淬火工藝參數(shù),使沖管的熱處理質(zhì)量有了大幅提高。
沖管是石油機(jī)械產(chǎn)品的重要零部件,材質(zhì)為20CrMnTi,要求表面進(jìn)行滲碳處理,滲層深度1.8~2.1mm。使用RJJ-105井式氣體滲碳爐處理,滲碳劑采用煤油,靠人工每隔30min觀察爐子排出廢氣火焰的高度,判斷爐內(nèi)碳勢(shì)的高低,若火焰高度低于80mm,說明爐內(nèi)碳勢(shì)低,應(yīng)加大煤油滴量,若火焰高度高于120mm,說明爐內(nèi)碳勢(shì)高,應(yīng)減少煤油滴量。由于設(shè)備落后,對(duì)爐內(nèi)碳勢(shì)控制差,滲碳時(shí)間較長(zhǎng),需要13~14h。經(jīng)此處理的沖管表面炭黑嚴(yán)重,容易形成粗大碳化物,淬火后有軟點(diǎn)、變形等缺陷,為了消除粗大碳化物,必須增加磨削余量以保證淬火熱處理質(zhì)量。熱處理質(zhì)量見表1,滲層深度是在零件截面方向任意取4點(diǎn)檢測(cè)的值,從表中看到最大層深差達(dá)到0.20mm,硬度值是在零件圓周方向檢測(cè)的結(jié)果,技術(shù)要求55~63HRC。
為了提高沖管的淬火質(zhì)量,在淬火前必須增加粗磨工序,消除粗大碳化物,熱處理前余量為0.40~0.50mm,由于余量大需要多次磨削,并且需要再次加熱進(jìn)行淬火處理,生產(chǎn)成本高,效率低。具體工藝曲線見圖1。
(1)改進(jìn)滲碳設(shè)備改變單一的煤油滴注,采用煤油作為富化劑,乙醇作為載體劑。碳勢(shì)控制系統(tǒng)采用HT30000智能數(shù)顯可編程碳勢(shì)控制儀,以進(jìn)口高集成單片機(jī)為核心,PID調(diào)節(jié)技術(shù),與HJT-Ⅱ型(柱狀整體型)氧探頭及進(jìn)口電磁閥配套,對(duì)爐氣碳勢(shì)進(jìn)行編程和PID調(diào)節(jié)控制,使碳勢(shì)自動(dòng)控制精度達(dá)到±0.05%C。將舊式控溫方式改為固態(tài)繼電器控制,采用日本進(jìn)口智能化儀表SR93,對(duì)每一區(qū)進(jìn)行自整定、自適應(yīng)溫度控制,控溫精度可以達(dá)到±1℃。以碳勢(shì)控制儀為主控儀表,SR93為下位儀表,在碳勢(shì)控制儀上設(shè)定溫度和碳勢(shì),使操作更簡(jiǎn)便。滴注系統(tǒng)氧探頭根據(jù)爐內(nèi)CO2濃度情況形成一定的電勢(shì),并將此數(shù)據(jù)傳遞給碳勢(shì)控制儀,控制儀與設(shè)定的工藝參數(shù)進(jìn)行比對(duì),利用電磁閥調(diào)節(jié)煤油和乙醇的滴量,直至碳勢(shì)達(dá)到最佳狀態(tài)。通過對(duì)設(shè)備的改造,減少人為操作的誤差。
圖1 原工藝曲線
表1 沖管滲碳及淬火后質(zhì)量
(2)工藝試驗(yàn)及結(jié)果分
析 20CrMnTi的化學(xué)成分如表2所示。
熱處理車間制訂了兩個(gè)工藝試驗(yàn)方案。
方案一:將滲碳工藝進(jìn)行了改進(jìn),由原來的一段式滲碳,改為三段式滲碳。當(dāng)設(shè)備到達(dá)設(shè)定溫度930℃后,工件裝入爐內(nèi),再次到達(dá)930℃后,進(jìn)入排氣階段,碳勢(shì)為0.4%,均溫30min,進(jìn)入強(qiáng)滲階段,碳勢(shì)升為1.1%,加速工件的滲速,當(dāng)滲層達(dá)到技術(shù)要求的2/3時(shí),進(jìn)入擴(kuò)散期,碳勢(shì)為0.5%,到達(dá)技術(shù)要求值時(shí)進(jìn)行降溫,碳勢(shì)為0.5%,冷卻至880℃出爐坑冷,整個(gè)過程的關(guān)鍵是控制好碳勢(shì)和滲碳溫度。結(jié)果發(fā)現(xiàn)滲碳速度明顯提高,在滲層深度不變的情況下,只需要10~11h,沖管冷卻后重新加熱進(jìn)行淬火處理,嚴(yán)格控制保溫時(shí)間。具體工藝曲線見圖2。
方案二:滲碳過程與方案一相同,滲碳完成后采用降溫至850℃,保溫30min直接淬火,具體工藝曲線見圖3。
兩種方案的檢驗(yàn)結(jié)果見表3,從表中可以看出兩種方案的結(jié)果差別不大,滲層最大偏差降低為0.05mm,粗大碳化物深度降低為0.08mm,硬度值均在56 ~57HRC之間,不存在軟點(diǎn)。
方案二嚴(yán)格控制碳勢(shì),滲碳后在控制好淬火溫度的情況下直接淬火,金相組織均為1級(jí)。這樣熱處理次數(shù),縮短了熱處理的工期,同時(shí)跟蹤幾批沖管,其變形量在技術(shù)要求范圍內(nèi),熱處理后粗大碳化物深度降低,可使沖管熱處理前的余量減少,壓縮為0.25~0.30mm,磨削的次數(shù)也減少了,既保證了質(zhì)量,又節(jié)省了工時(shí)。
(1)改進(jìn)后的井式滲碳爐采用了碳勢(shì)控制儀精確控制碳勢(shì),減少了人工操作的誤差,實(shí)現(xiàn)了滲碳工藝過程自動(dòng)化,設(shè)備具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便、測(cè)量準(zhǔn)確等優(yōu)點(diǎn),降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,取得了良好的效果。
(2)在滲碳過程中控制好碳勢(shì)和淬火溫度,滲碳后直接淬火是完全可行的,即可縮短熱處理的工作周期;由于粗大碳化物深度降低,能使沖管熱處理前的余量減少,磨削次數(shù)減少,節(jié)約了工時(shí),加快了產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度。
圖2 方案一
圖3 方案二
表2 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) (%)
表3 沖管滲碳及淬火后質(zhì)量
20150515
作者簡(jiǎn)介:崔建春,南陽二機(jī)石油裝備(集團(tuán))有限公司,主要從事熱處理現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)工作。