譚芳香
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熱態(tài)精煉渣能量利用的生產(chǎn)實(shí)踐
譚芳香
針對熱態(tài)精煉渣能量利用問題,對原工藝進(jìn)行改進(jìn),將廢雜銅冶煉過程中產(chǎn)生的精煉渣在熔融狀態(tài)下直接加入頂吹轉(zhuǎn)爐進(jìn)行處理,不僅節(jié)能降耗,而且縮短了作業(yè)周期,增加了產(chǎn)能,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
廢雜銅冶煉; 熱態(tài); 精煉渣; 頂吹轉(zhuǎn)爐; 能量利用; 節(jié)能降耗
精煉爐渣的成分與所處理的粗銅成分、爐襯性質(zhì)及過程中所加熔劑等因素有關(guān),變化范圍比較大[1]。精煉爐渣不僅含銅很高,有時(shí)還含有其他有用成分,故必須進(jìn)行處理。一般情況下精煉爐渣作為冷料返回轉(zhuǎn)爐吹煉或與精礦一起在鼓風(fēng)爐或反射爐中熔煉。本研究將廢雜銅冶煉過程中產(chǎn)生的精煉渣在熔融狀態(tài)下直接進(jìn)行冶煉,充分利用熱態(tài)精煉渣中豐富的熱能,節(jié)約能源,在國內(nèi)外廢雜銅冶煉行業(yè)屬新的前沿課題。
在原有生產(chǎn)工藝中,精煉爐產(chǎn)出1 200 ℃精煉渣后,由爐內(nèi)排放到渣包內(nèi)緩冷,冷卻時(shí)間在24 h以上,待精煉渣冷卻至一定溫度后,從渣包中翻渣,翻包底銅,轉(zhuǎn)移到渣堆場冷卻至室溫,再用打渣機(jī)打碎,之后由頂吹轉(zhuǎn)爐冶煉貧化精煉渣,使頂吹轉(zhuǎn)爐棄渣含銅在1.5%以下。原再生銅精煉渣處理工藝流程圖見圖1。
圖1 原再生銅精煉渣處理工藝流程圖
原生產(chǎn)工藝頂吹轉(zhuǎn)爐處理精煉渣作業(yè)周期長,容易導(dǎo)致大量的精煉渣以及包底銅積壓,浪費(fèi)熱態(tài)精煉渣的能量,而且貧化時(shí)要進(jìn)行二次加熱,產(chǎn)生包底銅在系統(tǒng)中的滯留成本,渣包、場地倒轉(zhuǎn)的設(shè)備及人工費(fèi)用,造成生產(chǎn)作業(yè)成本的增加。
能源浪費(fèi)分析:①當(dāng)頂吹轉(zhuǎn)爐冶煉冷態(tài)精煉渣時(shí),需重新將冷態(tài)精煉渣由室溫加熱至冶煉溫度1 200 ℃,頂吹轉(zhuǎn)爐熔化冷態(tài)精煉渣的標(biāo)煤單耗為133 kg/t,按每年產(chǎn)精煉渣60 000 t計(jì)算,則每年熔化精煉渣的消耗標(biāo)煤為7 980 t;氧氣單耗為150 m3/t,折標(biāo)煤0.4 kg/m3,則每年消耗標(biāo)煤為3 600 t。②包底銅積壓3 428 t,天然氣單耗為85 m3/t,折標(biāo)煤133 kg/t,每年熔化包底銅消耗的標(biāo)煤為388 t;熔化包底銅氧氣單耗一般為70 m3/t,折標(biāo)煤0.4 kg/m3,每年消耗標(biāo)煤為96 t。③精煉渣倒運(yùn)、翻包、破碎每年消耗柴油350 t,折標(biāo)煤1.457 1 t/t,每年消耗標(biāo)煤為510 t。④電力消耗折標(biāo)煤34 kg/t,每年消耗標(biāo)煤為1 938 t。故精煉渣處理及貧化加熱多消耗能源折標(biāo)煤14 512 t,能源消耗嚴(yán)重。
2.1 技術(shù)方案
對工藝進(jìn)行改進(jìn),對將廢雜銅冶煉過程中產(chǎn)生的精煉渣,在熔融狀態(tài)下通過包子直接加入頂吹轉(zhuǎn)爐,減少再次能源消耗,徹底消除精煉渣和包底銅積壓,減少銅在冶煉工藝系統(tǒng)中的循環(huán),縮短生產(chǎn)作業(yè)周期,增加產(chǎn)能,顯著提高經(jīng)濟(jì)效益。
通過此項(xiàng)技術(shù)改造,切實(shí)解決了廢雜銅冶煉工藝普遍存在的問題,實(shí)現(xiàn)了廢雜銅冶煉銅直收率高、作業(yè)周期短、運(yùn)行費(fèi)用低的總體目標(biāo)。
2.2 改進(jìn)措施
2.2.1 精煉渣的渣型及化學(xué)成分研究
爐渣是爐料和燃料中各種氧化物互相熔融而成的共熔體[2],主要的氧化物是SiO2和FeO,其次是CaO、Al2O3和MgO等。固態(tài)爐渣由2FeO·SiO2和2CaO·SiO2等硅酸鹽復(fù)雜分子化合物組成,液態(tài)爐渣則是由各種離子組成的離子熔體[3]。表1列出了火法精煉工藝所產(chǎn)生爐渣的化學(xué)組成。
傳統(tǒng)的精煉渣處理方法[4-5],一般是直接通過渣罐車運(yùn)輸至廠外處理,但精煉渣為還原性渣,在高溫時(shí)呈粘稠狀或塊狀,溫度降至一定條件粉末化,該粉狀物質(zhì)浸潤性差,易揚(yáng)塵,對環(huán)境污染嚴(yán)重,不符合清潔生產(chǎn)要求[6]。熔融精煉渣的流動(dòng)性較差,特別長距離運(yùn)輸降溫后,流動(dòng)性更差,調(diào)整每爐精煉搖爐或回轉(zhuǎn)式傾動(dòng)爐(NGL爐)的二氧化硅加入量,從0.5 t~5 t之間,尋找每爐不同雜質(zhì)的對應(yīng)渣型的流動(dòng)性。
表1 精煉渣的化學(xué)成分 %
2.2.2 溜槽安裝方式研究
溜槽采用隔板水冷方式,溜槽材質(zhì)為Q345- R,水冷溜槽總重約6 t。水冷溜槽上方設(shè)置有卷揚(yáng)門,卷揚(yáng)減速機(jī)輸出軸速度為1 r/min,卷揚(yáng)電機(jī)功率為1.5 kW。土建結(jié)構(gòu)專業(yè)根據(jù)條件做出能夠承載相應(yīng)載荷的立柱用于水冷溜槽安裝,水冷溜槽通過溜槽底部與結(jié)構(gòu)立柱上的鋼板采用螺栓連接固定,這種安裝方式也便于溜槽更換。為了充分利用現(xiàn)有煙罩,在煙罩上方蓋板開孔,便于水冷溜槽安裝與檢修,也便于煙罩的檢修。水冷溜槽上留有進(jìn)水和出水法蘭,可接入冷卻水進(jìn)行冷卻,增加儀表測溫點(diǎn)。對頂吹轉(zhuǎn)爐的操作程序進(jìn)行修改,增加連鎖關(guān)系、增加限位等。
3.1 改進(jìn)后工藝
改進(jìn)后的精煉渣處理流程如圖2所示。
圖2 改造后的再生銅精煉渣處理工藝流程圖
由圖2可知,該工藝節(jié)省了精煉渣倒運(yùn)、冷卻、存放場地,減少了固體廢物在轉(zhuǎn)運(yùn)、打碎過程中的飛揚(yáng)、散發(fā),大大縮短了熔煉周期。同時(shí)有助于提高頂吹轉(zhuǎn)爐爐齡。
3.2 改進(jìn)前后能耗對比
改進(jìn)前后能耗對比見表2。
由表2中數(shù)據(jù)可以看出:采用同一爐子對冷熱渣進(jìn)行處理,加入熱態(tài)渣的總量525.85 t,平均每爐出銅48.2 t,作業(yè)時(shí)間8.29 h,天然氣單耗36.69 m3/t,氧氣單耗66.79 m3/t。與不加熱態(tài)渣的工藝相比,爐次、每爐處理渣量、總?cè)霠t量和粗銅產(chǎn)量均有所上升,作業(yè)時(shí)間、天然氣單耗和氧氣單耗均有所下降。
本工藝有效地解決了再次冶煉精煉渣的能耗問題,精煉渣在熔融狀態(tài)下通過包子直接加入頂吹轉(zhuǎn)爐處理,減少了能源消耗,徹底消除了精煉渣和包底銅積壓,銅在冶煉工藝系統(tǒng)中的循環(huán)減少,產(chǎn)能增加,實(shí)現(xiàn)了廢雜銅冶煉銅直收率高、作業(yè)周期短、增加爐壽、運(yùn)行費(fèi)用低的總體目標(biāo),顯著提高了經(jīng)濟(jì)效益。
表2 工藝改進(jìn)前后能耗對照表
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(廣西有色再生金屬有限公司, 廣西 梧州 543103)
Production practice of energy utilization of refining flux slag
TAN Fang-xiang
Aiming at energy utilization of refining flux slag, the original process was improved. The refining flux slag produced in scrap copper smelting process was filled to top-blown converter directly. This improvement gave an ideal result of saving energy, shortening the operating cycle, increasing productivity, and economic benefit was significant.
scrap copper smelting; flux; refining slag; top-blown converter; energy utilization; saving energy and reducing consumption
譚芳香(1985—),女,廣西來賓人,碩士學(xué)位,工程師,從事技術(shù)管理工作。
2015- 01- 10
2015- 07- 21
TF811; X757
B
1672- 6103(2015)06- 0008- 03