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      還原爐熱渣倒運(yùn)的改造實(shí)踐

      2015-03-21 05:19:38胡澤勝常海鋒孫任威
      河南建材 2015年5期
      關(guān)鍵詞:鼓風(fēng)爐還原爐平車

      胡澤勝 常海鋒 孫任威 張 勇

      河南豫光金鉛股份有限公司(451900)

      還原爐熱渣倒運(yùn)的改造實(shí)踐

      胡澤勝常海鋒孫任威張勇

      河南豫光金鉛股份有限公司(451900)

      通過(guò)還原爐放渣方式的改造,將還原爐渣水淬冷卻的方式,改為熱渣車載倒運(yùn)至煙化爐,以熱渣形式加入煙化爐提鋅,降低能源消耗。

      熱渣;車載;倒運(yùn);能源消耗

      河南豫光金鉛股份有限公司是一家生產(chǎn)精鉛40萬(wàn)t/a的大型有色冶煉企業(yè),該公司熔煉廠的兩條底吹爐生產(chǎn)線分別于2002年、2005年相繼投產(chǎn),高鉛渣鑄塊冷卻/鼓風(fēng)爐熔煉工藝因含硫尾氣治理成本過(guò)高、效果不佳等因素,2013年10月底II系統(tǒng)還原爐的項(xiàng)目試產(chǎn),底I系統(tǒng)還原爐熔渣倒運(yùn)吹煉納入改造規(guī)劃。

      1 還原爐熱渣處理的方向

      1.1煙化爐的處理能力

      煙化爐正常爐次為2 h(含進(jìn)渣、吹煉、放渣過(guò)程),最大處理爐次12次/d,每次最大進(jìn)渣量4包/爐,渣包容積8 t/包,則:煙化爐最大日處理能力=最高用量4包/次×8 t/包×12次/d=384 t。

      1.2底Ⅱ還原爐建成之前各煉鉛爐熔渣生產(chǎn)能力

      熔煉廠鼓風(fēng)爐主要處理底II所產(chǎn)的高鉛渣及底I系統(tǒng)磕包高鉛渣,可以滿負(fù)荷生產(chǎn),每天鼓風(fēng)爐產(chǎn)渣270~290 t,然后配部分底I還原爐產(chǎn)冷渣進(jìn)煙化爐生產(chǎn),但不能將底I還原爐產(chǎn)冷渣用完。因煙化爐中冷渣配入熱渣比例一般為20%,所以底I還原爐所產(chǎn)冷渣有庫(kù)存,每天庫(kù)存40~50 t。

      1.3底Ⅱ還原爐建成之后各煉鉛爐熔渣生產(chǎn)能力

      鼓風(fēng)爐:使用鑄塊后(無(wú)高鉛渣)產(chǎn)渣由原來(lái)2 h 3~3.5包降到目前的1~2包,每天合計(jì)熔渣約140 t。

      底II還原爐:每2 h產(chǎn)1~2包熱渣,每天產(chǎn)渣140 t(含磕包料)。

      底I還原爐:每天產(chǎn)渣100 t(含磕包料)。

      1.4底Ⅰ還原爐熱渣處理的途徑

      因?yàn)楣娘L(fēng)爐渣不是高鉛渣,渣中含硫高、含鋅低,影響煙化爐次氧化鋅的產(chǎn)量,因此可將底I還原爐所產(chǎn)的渣全部進(jìn)入煙化爐處理。如果底Ⅰ還原爐的渣全為冷渣,不能全部配入,所以需要以熱渣形式加入。

      2 還原爐熱渣運(yùn)輸改造方案

      2.1方案的提出及意義

      熔煉廠底I還原爐渣主要經(jīng)過(guò)水淬冷卻后以冷渣形式加入到煙化爐中,在能源上造成了很大浪費(fèi)。

      通過(guò)技改實(shí)現(xiàn)底I還原爐渣不再水淬冷卻,以熱渣形式加入煙化爐。

      2.2具體實(shí)施方案

      還原爐熱渣流入渣包,渣包通過(guò)電動(dòng)平車運(yùn)行至新建行車下,用行車吊裝至渣包車上,運(yùn)送到煙化爐處理。

      根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,行車軌道需要建設(shè)20.4 m,柱頂標(biāo)高7 m。

      2.3選用的設(shè)備及費(fèi)用

      1)16/5t電動(dòng)雙梁吊鉤橋式起重機(jī)1臺(tái)(新增)28萬(wàn)元。

      2)40t電動(dòng)平車 (2 000 mm×4 700 mm×800 mm)1臺(tái)(新增)18萬(wàn)元。

      3)渣包(2.5 m3/件)3件(新增)15萬(wàn)元。

      4)渣包運(yùn)輸車輛利用原車輛。

      5)其他費(fèi)用(泵、溜槽、收塵罩、平車道軌)5萬(wàn)元。

      3 項(xiàng)目效益

      3.1固定資產(chǎn)投資概算

      1)設(shè)備費(fèi)用:總計(jì)66萬(wàn)元。

      2)土建費(fèi)用:25萬(wàn)元(鋼柱基礎(chǔ)、鋼柱、行車梁、電動(dòng)平車坑道)。

      3)大棚拆卸及重新安裝費(fèi)用:8萬(wàn)元。

      4)通道改造費(fèi)用:1萬(wàn)元。

      合計(jì)100萬(wàn)元。

      3.2效益計(jì)算

      1)底I還原爐每天水淬熱渣100 t。2)渣溫從1 000℃降低到30℃。

      3)鐵硅鈣渣熱比熱容1.047 kJ/kg·k。

      4)煤粒按含70%有效碳考慮,價(jià)格按700元/t考慮。

      按此推算,每天熱損失為1.047×100×1 000×970=101.4×106 kJ。

      1噸煤發(fā)熱量:Q=0.7×106×395.989/12=23.1× 106 kJ/h

      101.4×106÷23.1×106=4.38 t

      即相當(dāng)于每天需多消耗4.38 t煤。

      煤按700元/t計(jì)算,年作業(yè)率按92%計(jì)算,年效益如下:

      4.38×700×360×92%=101.55萬(wàn)元

      因以前是轉(zhuǎn)運(yùn)固態(tài)渣,現(xiàn)在轉(zhuǎn)運(yùn)液態(tài)渣,行車都要使用,運(yùn)行費(fèi)用按基本抵消考慮。

      3.3回收期

      項(xiàng)目總投資100萬(wàn)元,不考慮資金運(yùn)行成本,需要12個(gè)月收回投資。

      3.4社會(huì)效益

      減少水淬熔渣冷卻過(guò)程中水量的消耗,降低溫室效應(yīng),實(shí)現(xiàn)企業(yè)節(jié)能目標(biāo)。

      4 改造效果

      該項(xiàng)目自2014年4月投入運(yùn)行以來(lái),通過(guò)加強(qiáng)吊裝、道路岔口安全措施的落實(shí)、陰雨惡劣天氣的應(yīng)急預(yù)案演練、渣包表面冒煙治理等日常管理,該項(xiàng)目目前運(yùn)行正常。

      5 結(jié)語(yǔ)

      還原爐熔渣車載倒運(yùn)改造是底吹冶煉技術(shù)的一次提升和優(yōu)化,該項(xiàng)目的實(shí)施將鉛冶煉熔渣的熱量得到最大限度地利用,減少了原有的水淬冷渣吹煉能量的消耗,該項(xiàng)目是有色冶煉企業(yè)投資少、見(jiàn)效快的項(xiàng)目之一,也是企業(yè)提高競(jìng)爭(zhēng)力的能力體現(xiàn)。

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