李衛(wèi)衛(wèi) 陳振文 趙春楠
(兗礦魯南化工有限公司)
某公司合成氨系統(tǒng)合成氣壓縮機(jī)組是由汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng),兩端軸輸出分別拖動(dòng)壓縮機(jī)高、低壓缸。該汽輪機(jī)自2008年開車以來,運(yùn)行中陸續(xù)出現(xiàn)了一些問題,如后軸承溫度高、汽封彈簧失效及圍帶汽封條的多次損壞等,嚴(yán)重影響了汽輪機(jī)的運(yùn)行安全和效率,筆者通過對(duì)問題原因的分析并結(jié)合多次檢修經(jīng)驗(yàn)提出了相應(yīng)的處理措施。
汽輪機(jī)參數(shù)如下:
型號(hào) 5CL-6BD
級(jí)數(shù) 6
額定功率 9 628kW
最大連續(xù)轉(zhuǎn)速 12 705r/min
一階臨界轉(zhuǎn)速 5 000r/min
額定轉(zhuǎn)速 12 100r/min
跳車轉(zhuǎn)速 13 975r/min
最高入口壓力 3.8MPa(A)
額定入口蒸汽壓力 3.6MPa(A)
最高排汽壓力 200kPa(A)
額定排汽壓力 12kPa(A)
最高進(jìn)口溫度 450℃
額定入口蒸汽溫度 400℃
出口溫度 49℃
汽封裝置的作用是阻止蒸汽泄漏,故對(duì)汽封間隙有嚴(yán)格要求。在長期高溫和應(yīng)力作用下,汽封彈簧會(huì)發(fā)生顯著的塑性變形,其初應(yīng)力不斷下降,汽封間隙逐漸增大,漏汽損失增加,最終汽輪機(jī)的效率降低[1]。通常的解決方法是定期更換汽封彈簧(更換周期一般為1~2年)。5CL-6BD型汽輪機(jī)軸端汽封裝置為彈簧迷宮式汽封,汽封圈采用整體車制,每級(jí)汽封圈由6塊弧段組成,汽封圈弧段間留有0.10~0.25 mm的膨脹間隙,汽封與轉(zhuǎn)子的半徑間隙為0.21~0.41mm。汽封每弧段背部由3個(gè)彈簧支撐,以保證與轉(zhuǎn)子之間的間隙。
該汽輪機(jī)檢修后運(yùn)行不久曾多次出現(xiàn)軸端汽封輕微漏汽現(xiàn)象,在一次運(yùn)行6個(gè)月之后的檢修中,對(duì)汽封裝置進(jìn)行檢查分析,發(fā)現(xiàn)越靠近蒸汽入口處的汽封環(huán),其背部支撐彈簧塑性變形越嚴(yán)重。汽封彈簧安裝時(shí)自由高度為20mm,一級(jí)進(jìn)口汽封環(huán)(軸端汽封)支撐彈簧自由高度已降低到只有12.5mm,已經(jīng)完全失去支撐汽封環(huán)的作用。正是汽封彈簧的失效才導(dǎo)致了汽封間隙的增大,最終造成蒸汽的泄漏。
該汽封彈簧為圓柱形彈簧,材料為50CrVA,該材料具有優(yōu)異的力學(xué)性能和工藝性能,具有較高的疲勞強(qiáng)度,是一種優(yōu)質(zhì)的彈簧鋼,但只能適用于250 ℃以下工作環(huán)境,超過此溫度彈簧的抗應(yīng)力松弛性能就會(huì)明顯下降。汽輪機(jī)額定入口蒸汽溫度為400℃,已超出該種材料的適用范圍,故而造成汽封彈簧使用過程中的失效,因此需對(duì)彈簧材料進(jìn)行重新選擇。
GH4145 合金為鎳基耐高溫合金,800℃以下具有較高的強(qiáng)度,540℃以下具有較好的耐松弛性能,同時(shí)還具有良好的成形性能。主要用于800℃以下工作并要求強(qiáng)度較高、耐松弛的平面彈簧和螺旋彈簧??梢钥闯?,GH4145材料完全能夠滿足現(xiàn)場使用要求。
更換汽封彈簧材料運(yùn)行14個(gè)月后對(duì)汽輪機(jī)進(jìn)行檢修,對(duì)各汽封進(jìn)行檢查,汽封間隙無明顯變化,汽封環(huán)下壓后回彈均勻有力,表明汽封彈簧能夠正常工作??拷羝肟谔幰患?jí)進(jìn)口汽封彈簧拆下后,自由高度17.8~18.2mm,較安裝時(shí)平均彈簧自由高度降低約2mm。2~5級(jí)進(jìn)口汽封因工作溫度較一級(jí)已大大降低,彈簧塑性變形也更小,其自由高度下降均在1mm以內(nèi),仍能繼續(xù)使用。更換汽封彈簧材料不僅減少了蒸汽泄漏,提高了汽輪機(jī)效率,更因使用周期的延長而降低了維修費(fèi)用。
5CL-6BD汽輪機(jī)3、4級(jí)圍帶汽封(葉片汽封)為嵌入式汽封,材料為2mm厚銅環(huán)。制造時(shí)先粗加工成兩個(gè)半圓環(huán),然后鑲嵌至汽輪機(jī)上下隔板上,機(jī)加工成滿足最終尺寸的尖刃狀。2012年12月份,由于前系統(tǒng)蒸汽中斷導(dǎo)致汽輪機(jī)跳車,重新開車時(shí)因汽輪機(jī)振動(dòng)大導(dǎo)致機(jī)組跳車。在對(duì)汽輪機(jī)進(jìn)行拆檢軸承時(shí)發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子葉輪圍帶有磨損痕跡,同時(shí)2、3級(jí)圍帶汽封銅條卷曲,并有部分銅條缺失。 從受損圍帶及汽封檢查情況來看,二者位置相吻合,由此可以判斷二者損壞為動(dòng)靜部分發(fā)生碰摩[2]。碰摩發(fā)生原因:為提高機(jī)組熱效率,該兩級(jí)葉片圍帶與汽封間隙值設(shè)計(jì)偏小,實(shí)際間隙值只有0.55~0.85mm;因存在低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)間較長的情況,使后面排汽溫度較高,缸體受熱不均勻造成了汽缸的變形;機(jī)組因振動(dòng)跳車,也會(huì)導(dǎo)致動(dòng)靜碰摩。
汽封返廠修復(fù)所需時(shí)間較長,因當(dāng)時(shí)生產(chǎn)任務(wù)緊張而未做處理。2013年3月份系統(tǒng)檢修,為處理遺留的圍帶汽封和轉(zhuǎn)子隱患問題安排對(duì)汽輪機(jī)進(jìn)行了檢修。采用廠家派人來現(xiàn)場加工的方法,避免了隔板返廠,節(jié)約了檢修時(shí)間。同時(shí),在汽封精加工時(shí)對(duì)汽封間隙進(jìn)行了調(diào)整,將2、3級(jí)汽封間隙增大0.2~0.3mm,避免可能再次發(fā)生動(dòng)靜摩擦的情況。
自系統(tǒng)開車以來,汽輪機(jī)一直存在后軸承(非止推側(cè)徑向軸承)溫度高的問題,穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)軸承溫度在108℃左右,最高曾達(dá)到118℃(報(bào)警值105℃,跳車值120℃),由于后軸承一直處于報(bào)警狀態(tài),造成系統(tǒng)無法加量,制約著系統(tǒng)產(chǎn)能。
5CL-6BD汽輪機(jī)后軸承為5塊瓦的可傾瓦徑向軸承,瓦塊之間為潤滑油噴油嘴,瓦塊兩側(cè)為擋油環(huán)。針對(duì)軸瓦超溫問題,在汽輪機(jī)多次檢修中,對(duì)瓦塊、軸承間隙、熱偶甚至油路等進(jìn)行多次檢查和更換,但未發(fā)現(xiàn)問題。2012年12月份,因后軸承損壞,在對(duì)軸承更換的過程中,再次對(duì)后軸承組件進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)了擋油環(huán)間隙偏小的問題。擋油環(huán)材料為25/ZSnSb11Cu6,靜止?fàn)顟B(tài)下?lián)跤铜h(huán)與軸間隙一側(cè)為0.29~0.39 mm,另一側(cè)為0.41~0.47mm,軸承徑向間隙為0.17~0.23mm。檢修時(shí)實(shí)際測得后軸承組件軸承徑向間隙為0.20mm,擋油環(huán)兩側(cè)間隙分別只有0.20mm和0.32mm。因?yàn)閾跤铜h(huán)間隙過小,導(dǎo)致后軸承潤滑油回油阻力增大,進(jìn)而導(dǎo)致潤滑油流量減小[3],軸承運(yùn)行中產(chǎn)生的熱量不能被及時(shí)帶走,最終造成后軸承運(yùn)行時(shí)軸瓦溫度高,甚至這次跳車事故造成的軸承損壞也跟其有直接關(guān)系。因此,對(duì)擋油環(huán)進(jìn)行加工,安裝后擋油環(huán)兩側(cè)實(shí)際間隙分別為0.31mm和0.42mm。汽輪機(jī)開車運(yùn)行后,后軸承溫度一直穩(wěn)定在85℃以下。
該汽輪機(jī)在運(yùn)行4年后,對(duì)轉(zhuǎn)子進(jìn)行探傷檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)末級(jí)葉片拉筋處出現(xiàn)3處微小裂紋。汽輪機(jī)末級(jí)葉片拉筋結(jié)構(gòu)采用平板翼型拉筋,這種形式的葉片裝配之后,板狀拉筋之間有0.0~0.1mm的配合間隙。運(yùn)行過程中當(dāng)葉片振動(dòng)時(shí),拉筋之間互相摩擦碰撞,摩擦阻尼耗散振動(dòng)能量。這種拉筋結(jié)構(gòu)消除了葉片間同相位的切向振動(dòng),減少了多種振型的葉片振動(dòng),相對(duì)于其他自由葉片而言,降低了葉片的動(dòng)應(yīng)力。
末級(jí)葉片材料為SUS630(0Cr17Ni4Cu4Nb),該材料在末級(jí)葉片上應(yīng)用廣泛[4],此外,末級(jí)共有84個(gè)葉片,而運(yùn)行多年后僅有3根葉片拉筋處出現(xiàn)裂紋,說明葉片強(qiáng)度滿足要求,裂紋只是個(gè)別問題。由于葉片運(yùn)行中的振動(dòng),會(huì)使葉片之間產(chǎn)生往復(fù)的微量位移,這種相互接觸和摩擦必然使葉片之間產(chǎn)生一定的作用力,隨著運(yùn)行時(shí)間的增加,相互接觸摩擦部位可能會(huì)造成疲勞損壞,進(jìn)而在局部點(diǎn)接觸應(yīng)力集中部位產(chǎn)生疲勞裂紋。在觀察葉片裂紋部位時(shí),也發(fā)現(xiàn)裂紋處葉片與凸臺(tái)之間接觸不夠均勻,拉筋凸臺(tái)有尖角,存在應(yīng)力集中點(diǎn)。因此葉片拉筋凸臺(tái)的接觸疲勞應(yīng)是造成裂紋出現(xiàn)的主要原因。
轉(zhuǎn)子末級(jí)葉片拉筋凸臺(tái)斷裂位于底邊1~2mm,高度3~4mm,凸臺(tái)尖角斷裂部位很小,不會(huì)對(duì)葉片強(qiáng)度造成影響。經(jīng)與廠家交流,決定對(duì)斷裂部位進(jìn)行打磨處理,將斷裂的凸臺(tái)拐角去除,并對(duì)去除后的拉筋打磨圓滑,以避免應(yīng)力集中,同時(shí)檢查處理其他葉片拉筋接觸情況,最后轉(zhuǎn)子做動(dòng)平衡處理。處理后的轉(zhuǎn)子運(yùn)轉(zhuǎn)良好,在運(yùn)行一年以后檢查,未有新的裂紋出現(xiàn)。
引起汽輪機(jī)組故障的原因很多,這就要求在分析查找問題時(shí),要認(rèn)真消化廠家技術(shù)資料,同時(shí)結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際,對(duì)可能的原因認(rèn)真排查,才能找到事故根源,采取切實(shí)可行的措施。5CL-6BD經(jīng)過檢修和優(yōu)化,現(xiàn)運(yùn)行穩(wěn)定,運(yùn)行周期大大延長,消耗降低到最低水平,系統(tǒng)操作彈性增強(qiáng),合成氨日產(chǎn)由760t增加到780t以上,為公司創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟(jì)效益。
[1] 任軍,焦利峰,解志宏,等.引進(jìn)型亞臨界330MW汽輪機(jī)汽封彈簧失效的研究[J]. 內(nèi)蒙古電力技術(shù), 2004,22(4):25~28.
[2] 李家鋒.600MW汽輪機(jī)葉片圍帶損傷及脫落的原因分析及修復(fù)[J]. 華北電力,2009,22(4):68~69.
[3] 盧頌峰.具有擋油環(huán)結(jié)構(gòu)的可傾瓦徑向軸承流量的計(jì)算[J].潤滑與密封,1984,39(4):15~19.
[4] 徐鑫金,張偉,謝會(huì)武.二氧化碳?jí)嚎s機(jī)汽輪機(jī)葉片斷裂原因分析及優(yōu)化[J].大氮肥,2014,37(1):33~37.