王凌燕(煙臺國邦化工機械科技有限公司, 山東 煙臺 264000)
石油化工企業(yè)被人們視為所有能源中消耗的大戶,蒸汽是其中的重要能源,其被大量的應用在石化的生產(chǎn)過程之中。但是設(shè)計規(guī)劃不是很完善,致使多種不合理的狀況發(fā)生在蒸汽網(wǎng)管運行和生產(chǎn)工藝等過程中,有很大的蒸汽熱損失,其中降質(zhì)蒸汽、減溫減壓器被大量使用,這都使蒸汽造成極大的浪費。
某石化公司中的化工部用石腦油作為生產(chǎn)原料,其中包括對二甲苯、石油苯、精對二甲苯等,生產(chǎn)的裝置主要是PIA裝置、儲運油品車間等裝置[1]。近些年來企業(yè)不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模,這樣原有的汽管網(wǎng)就不匹配其用戶,生產(chǎn)裝置也出現(xiàn)了不合理的用汽現(xiàn)象,這都增加了蒸汽的消耗量,使熱電部鍋爐在超負荷的狀態(tài)下運行。
經(jīng)過分析化工部蒸汽系統(tǒng),明確了蒸汽在使用中存在以下問題:
(1)蒸汽系統(tǒng)1.8MPa有較大的熱損失 現(xiàn)在化工部的蒸汽管網(wǎng)有三個壓力等級,分別是3.5MPa、1.7MPa、1.0MPa。主管徑有DN350和DN400兩種,有4千米的傳輸長度。因為公司對裝置的更新,使用1.8MPa蒸汽的只有2#芳烴裝置與溶劑油裝置,20~30t/h的實際流量,15m/s的流速,經(jīng)濟流速遠遠低于蒸汽20~30m/s:但是網(wǎng)管有較長的運行時間,表面散熱受到損失,總共有4.93GJ/h的熱損失。
(2)部分精餾塔的換熱系統(tǒng)有較大的熱損失 ①1#芳烴裝置傳熱裝置較大。1#芳烴裝置在重整單元后的升溫是38℃,直接和226℃的脫戊烷塔底油進行換熱,換熱之后底油降到122℃,因為有較大的傳熱差,致使熱量損失增大;并且其進入重整油塔之后,再用3.5MPa蒸汽進行加熱,使塔底又沸蒸汽消耗;而重整油塔頂?shù)南鄳獨鉁厥?5℃,都是由空冷器對其進行相應冷卻,10.35MW是其冷卻負荷[2]。②2#芳烴裝置存在的蒸汽情況。2#芳烴裝置二甲苯應用常壓操作,148℃是其塔頂溫度,101t/h為塔頂?shù)臍赓|(zhì)流量,潛熱可達到800×104kcal/h,現(xiàn)在使用空冷器對這部分進行冷卻,采用1.8MPa蒸汽作為熱源使汽提塔和苯塔的塔底再沸器,3.8t/h、3.2t/h、4.2t/h為蒸汽的流量,因為有290℃是蒸汽的過熱溫度,這樣就導致蒸汽高質(zhì)低用的情況產(chǎn)生。③PTA裝置應用減溫減壓器。PTA裝置使用的蒸汽由自產(chǎn)蒸汽(0.3MPa、0.24MPa、-0.03MPa)和界外供入蒸汽(1.0MPa、3.5MPa)兩種。為了使工藝的需求得到滿足,安裝了兩臺減溫減壓器在裝置中,將外供3.5MPa蒸汽減到1.0MPa和2.5MPa使用,在裝置正常運行中,3.5MPa蒸汽分別減壓量為8t/h和23t/h。
(1)把1.8MPa的蒸汽取消 為了使1.8MPa蒸汽的熱量損失減少,考慮把1.8MPa的蒸汽管線取消,改裝成由3.5MPa和1.0MPa蒸汽經(jīng)過氣射流混合器生成1.8MPa蒸汽。依據(jù)汽射流器的相關(guān)工藝參數(shù),當生產(chǎn)1.8MPa的蒸汽流量是30t/h,3.5MPa的蒸汽流量是25t/h,1.0MPa的蒸汽流量是5t/h。把1.8MPa蒸汽取消后,可以減少3t/h的蒸汽損失,680萬的項目投資。如果蒸汽價格為170元/噸,年總效益是444萬元。
(2)經(jīng)過優(yōu)化換熱對蒸汽用量進行降低 ①1#芳烴裝置的優(yōu)化??梢栽鲈O(shè)換熱器板式在1#芳徑裝置的油塔頂端空冷器前,讓再接觸38℃油溫和重整油塔頂95℃頂氣進行交換,使油溫變成70℃。通過模擬,重整后的脫戊烷塔溫度可高達158℃,重整油塔溫度可達139℃。
這項改革,可也節(jié)省45kg/h的天然氣,3.5MPa蒸汽有4.9t/h的節(jié)省,總共600萬投資。按3164元/噸的天然氣,3.5MPa蒸汽為180元/噸來計算,年總效益為890萬元[3]。
②2#芳烴裝置的優(yōu)化。將二甲苯改成升壓操作,可以將塔頂壓力升到0.25MPa,塔頂溫度可達192℃,升壓操作可以使二甲苯負荷上升,負荷的增加結(jié)果是150×104kcal/h,化為天然氣量是0.117t/h。
按天然氣3164元/噸,1.6MPa價格為170元/噸計算,年總效益是1227萬元。
為了裝置在穩(wěn)定運行時減少損失,可以優(yōu)化PTA的蒸汽網(wǎng)管,將1.0MPa和3.5MPa蒸汽減壓到1.0MPa后進行串聯(lián)。當外供1.0MPa蒸汽穩(wěn)定時,可以直接對1.0MPa蒸汽進行使用,項目投資20萬元,年總效益為140萬元。
本文通過對化工裝置中的蒸汽系統(tǒng)進行相應的分析和研究,提出了多種優(yōu)化方案,使蒸汽消耗降低,如果方案實施后,可以減少30t/h的蒸汽消耗量,年終會有2416萬元的外購蒸汽費用被節(jié)約。而這些項目有著1710萬的項目總投資,9個月為其平均回收期,經(jīng)濟效益非常顯著。
[1]胡偉,劉加偉,邵建海,等.MTBE裝置熱聯(lián)合節(jié)能分析及模擬優(yōu)化[J].煉油技術(shù)與工程,2011,41(4):52-55.
[2]嚴麗娣.化工裝置工藝氣余熱回收節(jié)能優(yōu)化分析[C].//中國石油和化工勘察設(shè)計協(xié)會熱工設(shè)計專業(yè)委員會、全國化工熱工設(shè)計技術(shù)中心站2013年年會論文集,2013:125-130.
[3]田慶春.儲運系統(tǒng)節(jié)能分析與措施[C].//2004年中國石化煉油節(jié)能技術(shù)交流會論文集,2004:420-423.